2022年输送风机转子国产化技术总结.docx
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1、2022年输送风机转子国产化技术总结 论文导读:风机是由转子、导流套、轴承、齿轮等组成。转子由主轴、叶轮、联轴器、轴承等组成,转子支撑形式为中间单轴瓦支撑形式,轴瓦是三锲形轴瓦。关键词:输送风机转子,导流套,叶轮,间隙值 扬州二电厂#1炉1A输送风机为INGERSOLL-RAND公司生产的离心式风机。该风机由一台异步电机驱动,电机转速为3000转/分,转子工作转速为210101转/分。风机是由转子、导流套、轴承、齿轮等组成。转子由主轴、叶轮、联轴器、轴承等组成,转子支撑形式为中间单轴瓦支撑形式,轴瓦是三锲形轴瓦。 该空压机的设计特点是结构简洁,但机械加工精度要求高,特殊是转子部分,叶轮又是空压
2、机转子的最关键的零件,叶轮的测绘工作和制造的优劣干脆影响空压机的性能,叶轮是装在高速回转齿轮轴上的,由于进口空压机对于核心的关键部件的资料的封锁,只能依靠对进口样机的测绘来完成资料的打算工作,完成转子的国产化工作。 我们与一具有科研、试验、生产一体较高实力的单位合作进行进口转子的国产化工作,由于没有新的进口转子,测绘样本只能采纳一个在一台空压机上由于振动大而拆卸下的转子作为测绘样本,测绘原则定位于在对就转子进行测绘的基础上,采纳国内相关的离心风机、涡轮离心机的设计模型进行校核再设计。 一、测绘、工厂试验 1、材质确定 在转子的材质的选用上,对材质进行金相化验,然后选取国内相关的材质。原叶轮材质
3、ZGOCR17N14CU4Nb,选用国内材质为OCR17N14CU4Nb;原齿轮轴材质为AISI86820,选用国内材质位20CR2N14。 2、几何尺寸测绘 测绘过程并不是一个简洁的测量过程,对转子的几何尺寸的精确测绘是国产化工作的第一要求,叶片的形面是三维的,必需要有牢靠的测绘技术、测绘设备进行测绘,以保证测绘的精度。在叶片的公差确定上,必需依据现有设备的加工条件、转子本身的工作环境等应素进行确定,测绘过程事实上是一个再设计过程。 3、试验 国外转子在检修后要求做动平衡,在国外的平衡试验采纳低转速动平衡,3000转/分,考虑到要对国产化转子的的高速性能要求以及在高速条件下材质的力学性能的改
4、变,确定对转子的出厂试验采纳超速性能试验,高速转速达37325转/分。 二、现场问题 转子经过测绘、加工、工厂试验进入现场进行安装,装配标准采纳原标准。在装配中发觉转子与进口导叶的间隙太小,最小处间隙为0.10mm,与原检修规程比较,远检修规程规定在0.60.9mm之间。针对这个状况,现场停止了下一步的装配,先后与制造厂的测绘、设计、加工人员以及甲方有关技术人员对此进行的探讨,以寻求解决方法。 三、分析误差来源 1、测绘、加工方面 该转子的测绘工作是在制造厂家引进世界先进水平的测量设备数控仪和经特地培训的合格的测绘工程师进行测绘的,测绘文件齐全,测绘的校核工作由计算机进行反复校核,形面的计量几
5、何精度在1/10102/1010之间,完全满意原叶轮设计转子的设计精度要求。 2、加工也是采纳世界先进的,精度高的数控加工中心加工,是将测绘的数据计算编程在计算机限制加工中心进行加工,加工好的叶轮再上数据测量中心测量,保证采集的数据与原始数据比较合格后方可进入动平衡工序。所以加工叶轮的误差是完全限制在允许范围内。 3、从被测的样品进行分析由于被测样品是旧转子,型线的误差不行避开,由此由此造成测绘、加工误差。 4、装配产生的误差 与叶轮相关的零件是导流套,导流套采纳空心销子进行定位,螺栓固定在壳体上,由于多次的装配使定位销间隙加大,使得导流套的位置精度影响,这也是间隙变小的一个缘由,但不是主要缘
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