三炼钢转炉冶炼低碳钢脱氧合金化工艺标准规范标准优化.doc
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1、附件1 一、项目基本情况成果登记号:项目名称主要完成人主要完成单位(盖章)联系人联系方式主要完成协作单位(盖章)申报单位申报日期申报单位意见 申报单位技术主管领导: 申报单位(盖章) 年 月 日 研究起止时间成果应用时间及地点项目来源公司科技进步项目 专利技术 合理化建议公司课题 其它 二、项目简介1、项目概况三炼钢供CSP低碳钢种主要为SPHC、SPHCZ,均属于铝镇静钢,年产在180万吨左右。原来的低碳钢脱氧合金化工艺如下:1、使用铝块进行脱氧、使用中碳锰铁进行合金化。2、具体加入方法在出钢前加入铝块,出钢1/3后加入中碳锰铁合金化。近年来随着炼钢成本压力的增加,以及合金降成本的要求,现对
2、低碳钢脱氧合金化工艺进行了优化。随着转炉底吹快换技术的使用,使转炉底吹系统在整个炉役期都处于良好的状态,转炉底吹搅拌效果有了稳定的保证。转炉冶炼低碳钢时保证了脱碳效果的快速、稳定。冶炼低碳钢钢水碳控制能力有了较大的提高,杜绝了钢水碳脱不下去、搅拌效果差导致的钢水碳含量成分不均匀等现象的出现,为使用碳粉代替部分铝进行预脱氧工艺以及使用高碳锰铁代替中碳锰铁进行很进化合金化工艺的推行,提供了基础保障。措施如下:1、出钢前期使用碳粉进行预脱氧,降低铝制品的消耗。2、使用低价的高碳锰铁代替中碳锰铁进行合金化,高碳锰铁在出钢前期首先加入,随后加入碳粉,利用钢水中的氧脱除高碳锰铁中的碳,减少低碳钢增碳。3、
3、以铝粒代替铝块进行脱氧,便宜对铝制品加入量进行控制。在出钢后期加入铝粒进行深脱氧并对锰进行还原。由于铝制品脱氧剂用量降低。钢水中氧化铝夹杂减少,增加钢水洁净度。实施后锰合金消耗吨钢降低2.25元。铝制品消耗吨钢降低3.67元。2、详细科学技术内容1、原正常脱氧工艺在转炉冶炼低碳钢脱氧合金化工艺未优化之前,原来的低碳钢脱氧合金化工艺使用铝锭进行脱氧。铝锭均为20公斤一块,由于没有相应的加入设备,所以铝锭在出钢前由人工加入,。转炉供CSP低碳钢要求成品碳含量小于0.06%,且在LF炉精炼处理过程中会增0.01%的碳,所以转炉炉后钢包样碳含量要求控制到0.045%以下。转炉工序为了控制出钢时钢水增碳
4、,使用中碳锰铁进行合金化,在出钢1/3后加入。其缺点如下:1、由于铝锭体积较大,加入包中不易熔化,出钢时漂浮在钢液面上,常常发生烧损现象造成浪费消耗增加,还造成了钢水中Al2O3夹杂的增多,对钢水的浇铸和钢材的成品性能产生不利的影响。且有白烟冒出造成环境污染。2、钢水铝含量不均匀,炉后钢包样酸容铝波动大,成分代表性差,给精炼处理造成一定的困难。统计了6个月的炉后钢包样酸容铝含量其结果如图3、为了防止钢水增碳使用中碳锰铁进行合金化,成本比较高。2、脱氧合金化工艺的改进2.1工艺改进理论分析:钢包钢水碳-氧反应机理碳氧反应方程式为:C+O=CO上式反应达到平衡时:lgkc = lgpcopac .
5、 ao = lgpcopc% . fc . o% .fo = 1160T +2.003式中pco气相中co的分压p标准大气压ac碳的火度 ao氧的活度.c% 钢液中碳的质量百分数 o% 钢液中氧的质量百分数fc碳的活度系数fo 氧的活度系数因为冶炼钢种均为低碳钢, fc 和 fo 均接近1,由于反应主要在钢液面进行,pco近似取标准大气压,则平衡式简化为:lgkc = lg1c% . o% = 1160T +2.003 (1)转炉出钢终点时炉内cO反应达到平衡,出钢过程中钢水温度降低气相中CO分压降低、在出钢前期钢包中钢水量少,加入定量的碳粉后,在一段时间内碳粉主要集中在钢水液面部位,使钢水液
6、面部位参加反应的C的浓度处于较高的状态。这几个热力学条件均有利于促进CO进一步反应。以及出钢过程中钢包底吹氩和钢流冲击对钢水产生强烈搅拌,为促进cO进一步反应提供了良好的动力学条件,达到降低钢中氧含量的目的。经统计转炉冶炼低碳钢终点碳含量平均为0.035%,终点温度平均为1640,出完钢后钢水平均温度为1600。在吹炼终点副枪检测钢水氧含量,经过统计钢水碳含量在0.035%时对应的氧含量平均为780ppm设吹炼终点平衡状态T1 =1913K, wC1= 0.035%, 设T2 =1873K, wC2= 0.045%,将吹炼终点平衡状态带入式(1)求得w O1= 0.0703%将碳粉预脱氧后平衡
7、状态带入式(1)求得 w O2= 0.0531%wO1 - wO2 = 0.0703% -0.0531% = 0.0172% 理论上转炉冶炼低碳钢碳脱氧平均能从钢水中脱除172ppm的氧吨钢理论碳粉加入量计算设参加反应的碳为xC+O=CO 12 16x 0.172 求解得 x = 0.129总碳粉加入量= 0.129 + 0.01 = 0.229 Kg/t。由于出钢过程中的部分下渣,碳粉在钢液面和空气接触烧损,以及公式中忽略的气相中co的分压的影响。在相同的条件下,实际碳粉的加入量要大于理论的加入量。使用高碳锰铁代替中碳锰铁脱氧,高碳锰铁碳含量为6.7%,三炼钢转炉出钢量为110吨,使用高碳锰
8、铁配加量为220公斤,若在完全脱氧后加入,会增碳约0.013%。为了避免加入高碳锰铁导致的增碳问题,在使用高碳锰铁合金化时,其在钢水脱氧前加入,利用钢水中的氧脱高碳锰铁中的碳以达到防止增碳的目的。由于先加高碳锰铁进行脱氧合金化,在出钢后期使用铝进行深脱氧前,有部分锰被氧化成(MnO),但由于以下条件防止锰被过度的氧化、在1550以上温度范围内,碳优先于锰和氧反应、出钢时加入的碳粉以及高碳锰铁中的碳,为防止锰被过度的氧化提供了碳。在出钢开始时碳粉和高碳锰铁是一次性加入,钢水中处于富裕状态,有效的防止了锰被过度氧化,随着出钢量的增加,钢水中O含量升高,C含量的下降,锰有部分被氧化,当出钢后期向钢包
9、中加入铝进行终脱氧后,。反应式如下Mn + O =(MnO) (1)Al + O = Al2O3(S) (2)2Al + 3(MnO) = 3Mn+ Al2O3(S) (3)由于Al的脱氧能力比的脱氧能力强,强脱氧剂能从弱脱氧元素形成的脱氧产物中夺取氧使之分解。出现了反应式(3)。当脱氧达到平衡时,反应(1)(2)、(3)同时达到平衡。而wAl控制了整个钢液的氧浓度。实际当中铝终脱氧后钢液的酸溶铝达到了50-150ppm,而与之平衡的氧在15ppm以下。所以绝大部分(MnO)被铝还原为Mn。锰在整个脱氧过程中损失很小。脱氧工艺优化方案及实施。1、工艺措施改进1、冶炼低碳钢放弃使用铝锭脱氧,改用
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