2022年2022年机组运行中回转式空气预热器卡涩事故的预防、处理和恢复 .pdf
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1、机组运行中受热面旋转式空气预热器卡涩跳闸事故的预防、处理和恢复赵志文( 吉林省白城经济开发区电厂路2066 号,吉林电力股份有限公司白城发电公司,137000)【摘要】受热面旋转式空气预热器在正常运行中发生“蘑菇型变形”,入口烟温越高,变形越剧烈,发生卡涩跳闸的可能性就越大。反之,在机组减负荷或者停机以后, 烟温逐渐下降, 空气预热器转子变形逐渐消失,仍有可能发生卡涩事件。 本文就白城发电公司自机组投产后特别是配合脱硝施工进行空气预热器技术改造以来,针对空气预热器动静卡涩事件所采取的预防性措施,事件发生后的处理过程,以及事件过程暴露出系统各附属设备存在的问题进行总结。【关键词】卡涩变形烟温【引
2、言】空气预热器按结构不同主要有管式、板式和回转式3 类 ,其中回转式空气预热器分为受热面旋转和风罩旋转两种型式。白城发电公司采用三分仓、 受热面回转式空气预热器,转子旋转方向为烟气一次风二次风。 2013年下半年,为配合 1 号机组加装脱硝装置,有效避免和减轻脱硝系统投运后,因NH3HSO4产生的低温腐蚀和受热面堵塞, 对空气预热器进行同步改造, 本次改造采取局部改造方案,要求通过本次空气预热器改造达到降低漏风率,增强空气预热器传热元件抗堵塞、抗腐蚀能力的目的。主要改造内容为:1.低温端元件更换为搪瓷元件。2.高温端元件用高压水冲洗干净并利旧。3.增加防磨层换热元件。4.将烟气与一次风之间扇形
3、板、弧形板增加10,增加烟气与一、二次风之间双金属扇形板自动跟踪装置。5.将一次、二次风出口膨胀节更换为金属膨胀节。6.增加高压水冲洗系统,将冷端吹灰器改为双介质吹灰器。7.将径向密封片改为双密封结构,将轴向密封改为增加一道柔性密封结构。改造后空气预热器主要技术参数和性能数据如下表:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 19 页 - - - - - - - - - 表 1.空气预热器主要性能参数序号项目名称单位数据1烟气出口温度(修正后)1372一次风出口温度4
4、003二次风出口温度3804烟气侧阻力(投产时)Pa11505烟气侧阻力(投产一年内)Pa13506一次风侧阻力Pa8507二次风测阻力Pa9808漏风率(一年内,BMCR工况)%5.59型号33.5-VI(T)-2150-SMR10传热元件总面积m2149404 (双面)11热端传热元件的材质Spcc-sd(防磨层)12热端传热元件的板型K-3(防磨层)13热端传热元件的面积m219765 (防磨层)14中间层传热元件的材质考登刚15中间层传热元件的板型FNC16中间层传热元件的面积m25629617冷端传热元件的材质基材为脱碳钢(含碳量0.004%) ,静电干法镀搪瓷18冷端传热元件的板型
5、KE-119冷端传热元件的面积m254578改造过程中使用的双金属扇形板自动跟踪装置, 是哈尔滨润河科技有限公司研制一款专门解决空气预热器漏风的专用设备。 双金属管安装在烟道内,随烟温的升高, 内管和外管产生不同的膨胀量,外管膨胀量大内管膨胀量小, 内管向外运动,曲臂、立杆、 横梁、扇形板调整螺栓在扇形板自重的作用下向下运动, 实现了扇形板随名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 19 页 - - - - - - - - - 转子热变形同步运动、减小变形间隙(如图
6、1 深色区域为变形间隙)。运行中空气预热器电机电流30A 时,扇形板快速提升电机会自动在6 秒钟内,提升扇形板到冷态初始位置。当机组停机,送风机停运后,二次风压低于0.2kPa 时,各自动跟踪装置提升机构在6 秒内,提升扇形板到冷态初始位置。为优化密封改造效果,改造过程中将烟气与一次风间扇形板、弧形板增加10(原为 20),考虑到一次风通流面积较小,在原扇形板靠烟气侧将增加部分与原扇形板拼接, 为防止因焊接施工问题导致运行故障,在拼接后的扇形板下方附 30钢板,这样改造后的扇形板由3 件构件拼接构成,且由于该扇形板重心偏于烟气侧, 提升拉杆运行中不仅承受垂直向下的拉应力,还要承受因受力不均导致
7、的剪切力。自投产来发生若干次不安全事件:2014年 2 月 21 日 09 时 04 分,监盘发现1B空气预热器电流由24A突然上升 40A左右,就地检查1B空气预热器一次风、二次风侧双金属扇形板自动跟踪装置已正常自动提升,指示在上限位置。经详细检查发现1B空气预热器一次风侧扇形板提升装置拉杆断裂。将B侧风烟系统出力转移。用千斤顶将1B空气预热器扇形板下部拉杆提升。2014年 5 月 7 日 22 时 40 分发生一起 1 空气预热器 1B一次风侧双金属扇形板自动跟踪装置提升拉杆螺栓断裂脱落的事件,导致 1B空气预热器电流由 22.9A摆动至 32A ,重新紧固后恢复正常。2014年 5月 2
8、3 日 08 时 34分,1A 空气预热器因一次风侧扇形板轻微卡涩,电流 22A到 25A之间摆动,就地检查减速机稍有晃动,考虑到1B空气预热器曾发生过的不安全事件,将1A空气预热器一次风侧扇形板提升到最高位。本次技术改造后因施工、设计原因陆续出现的不安全事件仅作简要介绍,本文重点阐述因运行工况变化, 确切的说是阐述由于空气预热器入口烟温变化导致的空气预热器转子卡涩事件的预防、处理与恢复。【造成空气预热器转子卡涩的主要原因】空气预热器在热态运行时,由于烟气自上而下流动,烟气温度逐渐降低;而空气自下而上流动, 空气温度逐渐上升, 这就使转子的上端金属温度高于下端温度,转子的上端的径向膨胀量大于下
9、端的径向膨胀量,再加上转子重量的影响,结果是转子产生 “蘑菇型变形” 。这种变形与负荷有关, 负荷越高,则烟温越高,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 19 页 - - - - - - - - - 变形越严重。变形之后,动静间隙(仅指热端动静间隙)增大,加重漏风;严重的会导致冷端转子与扇形板之间摩擦卡涩引发的安全事故。下图分别是是空气预热器正常运行中烟气、 空气流动方向示意图; 热态运行中空气预热器转子变形示意图;和转子在冷态、热态下转子状态对比示意图:可见,
10、当空气预热器入口烟温升高时,容易发生卡涩的部位在转子冷端,双金属扇形板自动跟踪装置的提升拉杆在由于入口烟温升高导致电流增大时迅速提升,不能起到缓解转子卡涩、保证安全的作用。反过来讲,机组停运后由于炉膛温度逐渐降低,加之送引风机、 一次风机停运导致空气和烟气不再高速流动, 空气预热器转子上端金属温度逐渐接近下端金属温度,转子上端径向膨胀量逐渐与下端径向膨胀量接近,“蘑菇型变形”逐渐消失,若空气预热器转子上部径向密封片与热端扇形板之间间隙调整过小,在机组停运后冷却过程中就极容易发生由于空气预热器转子热端与热端扇形板之间的摩擦、卡涩。【应对空气预热器转子卡涩的主要技术措施以及对机组运行带来的影响】预
11、防空气预热器转子在运行中发生卡涩主要从以下两个方面入手:一方面防止由于空气预热器入口烟温急剧升高、转子发生“蘑菇型变形”、在空气预热器冷端产生的动静摩擦; 另一方面需要防止机组停运后烟温降低、空气预热器转子逐渐复原、 在空气预热器热端产生的动静摩擦。白城发电公司自投产以来, 在预防空气预热器转子卡涩事故方面逐步摸索经验和总结教训。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 19 页 - - - - - - - - - 一、在防止空气预热器入口烟温升高导致转子发生严重变
12、形,造成卡涩、跳闸事件方面采取的措施。机组投产以来, 由于空气预热器原始安装原因, 当空气预热器入口烟气温度升高时易引起空气预热器膨胀不均导致的动静摩擦,表现为空气预热器电流频繁、大幅度摆动,特别是冬季,环境温度下降导致空气预热器入口一、二次风温降低,二次风温处于1020之间,一次风温由于暖风器设计容量偏小,风温处于-510之间,与空气预热器入口烟温偏差过大,当机组负荷高于450MW,空气预热器入口烟温高于365时,就有可能出现空气预热器电流摆动现象,以 1A空气预热器较严重,严重影响到空气预热器及机组运行安全。为解决这一问题,2012 年末进行再热器烟气挡板调整优化。首先分析了导致空气预热器
13、入口烟气温度高的原因:空气预热器入口烟气温度设计值为 420(BMCR 工况),但可以保证空气预热器安全的烟温远远低于该值。投产初期运行调整中为保证过热器、再热器出口汽温在正常范围内波动,再热器侧烟气挡板开度固定在10% ,过热器侧烟气挡板开度维持在100% (即过热器烟气挡板与再热器烟气挡板开度总和为110% ),该调整方式导致低温再热器后烟温远低于省煤器后烟温,尾部烟道的烟气分别由前后侧进入空气预热器前,由于烟气流速较快, 即使加装 SCR 反应器以后仍没有足够的时间和空间混合,造成局部温度偏高。随后在不修改热工逻辑的基础上进行简单的运行调整:在开大再热器烟气挡板的同时关闭过热器烟气挡板,
14、调整低温再热器后烟温尽量接近省煤器后烟温。通过调整发现空气预热器入口烟温下降1020,空气预热器动静摩擦问题得以解决, 同时带来如下利于机组运行的因素:1.省煤器吸热量相应减小, 省煤器出口水温降低,水冷壁各段工质温度降低, 有效缓解垂直水冷壁管圈超温问题,利于主蒸汽温度调节; 2.低温过热器吸热量相应减小, 低温过热器出口汽温降低,有效缓解屏式过热器管圈超温问题,同时也利于主蒸汽温度调节。 但同时再热器烟气挡板开大导致再热器侧通流烟气量增大,低温再热器吸热量相应加大, 再热器出口蒸汽温度升高, 再热器喷水量增大。 再热蒸汽温度升高、 再热器减温水量加大会严重影响机组经济性;再热蒸汽温度的频繁
15、波动会加速氧化皮的剥落。为了在保证空气预热器运行安全的同时,再热蒸汽超温问题, 便于寻求空气名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 19 页 - - - - - - - - - 预热器电流稳定与再热器喷水量最小的最佳工况点,并为寻求保证再热蒸汽温度减少大幅波动的最佳解决办法, 与热工人员共同进行再热器烟气挡板优化,将原有的过热器烟气挡板开度反馈与再热器烟气挡板反馈之和由110% 修改为 130% ,减小单次调整量;将再热器烟气挡板开度下限设置为20% ,过热器烟气
16、挡板调整下限设为 10% ,上限仍为 100% ,缩小调整范围,利于再热汽温度稳定。并对运行操作提出要求: 一方面遇有机组加负荷时, 提前开大再热器烟气挡板, 以控制空气预热器入口烟温升高幅度; 另一方面要求在保证空气预热器电流不发生波动的前提下,尽量关小再热器烟气挡板,以减小再热器减温水量。2013年 04 月 22 日曾发生一起运行人员为确保空气预热器运行安全导致再热蒸汽长时间超温的异常情况,事件简要经过如下:4月 22 日 07 时 02 分,1号机组负荷加至 530MW。加负荷过程中发现, 当 1A空气预热器入口烟温达到365时,1A 空气预热器电流波动上限开始升高,由23A波动到 3
17、0A 。如图 5:图 5. 加负荷过程中空气预热器入口烟温、空气预热器电流变化趋势(2013.04.22 )为减缓空气预热器电流波动, 升负荷过程中严格控制空气预热器入口烟气温度升高,严格控制总风量, 升负荷及带高负荷运行过程中,锅炉总风量最高值为1938t/h,从而控制预热器入口烟温最高值未超过386。保留 5 套制粉系统运行以减小锅炉通风量。 同时加强对再热器烟气挡板调整,以降低预热器入口烟气温度。所采取调整措施如图6 所示:图 6. 为减缓空气预热器转子卡涩,调整再热汽温采取的调整手段(2013.04.22 )1A空预器入口烟温1A空预器电流1 号机组负荷名师资料总结 - - -精品资料
18、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 19 页 - - - - - - - - - 经过一段时间的调整, 空气预热器入口烟温稳定在378左右, 1A空气预热器电流仍波动频繁, 经调整再热器侧烟气挡板仍无显著效果,但开大再热器烟气挡板导致的严重后果就是再热汽温上升,调整过程中再热汽温波动频繁,如图7所示:图 7. 调整过程中再热汽温、空气预热器电流变化趋势(2013.04.22 )为保证再热蒸汽温度工作在允许范围内,不得已牺牲机组运行经济性投入再热器减温水, 但投入再热器减温水时需要兼顾电动给水
19、泵出力,当机组负荷达到530MW 时,1A 、1B 电泵转数最高值分别达到5796r/min 和 5804r/min,给水泵流B侧再热汽温频繁超温A侧再热汽温变化频繁1A 空气预热器电流频繁波动控制锅炉总风量控制 1 号机组加负荷速率调整再热器烟气挡板开度及时停运 1C制粉系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 19 页 - - - - - - - - - 量分别达到 830t/h 和 839t/h(此时 1C电动给水泵不备用, 该工况属特殊工况),此时开启再
20、热器减温水极易造成电泵超出力。如图8:图 8. 增加再热器减温水过程中给水泵流量及转速变化趋势(2013.04.22 )采用再热器烟气挡板优化调整的措施, 有效解决了因为空气预热器入口烟温升高导致动静摩擦的问题。 辅以在机组加负荷过程中严格控制速率、过程中注意控制总风量、日常加强锅炉本体及炉底漏风治理等技术措施,在2012 、2013 年两年时间里未在机组运行中发生空气预热器入口烟温过高导致的动静卡涩事件。二、在防止空气预热器入口烟温降低、转子变形量减少、逐渐复原造成卡涩跳闸事件方面采取的措施。正常运行中,空气预热器转子随入口烟温逐渐下降,冷热端温差逐渐降低,径向膨胀量逐步接近, 转子“蘑菇型
21、变形” 量逐渐消失。 此时若转子变形量均匀,且空气预热器热端动静间隙调整适当,应当不会出现卡涩现象, 但锅炉停运后通常都会因为空气预热器入口烟气挡板不严、漏入热烟气导致的转子局部变形量偏大,空气预热器电流发生波动。此时若维持引风机、 送风机和一次风机运行, 空气预热器按照正常运行中的换热方式持续冷却,转子变形量自然会均匀收缩, 但出于保护锅炉受热面的目的,坚决不允许进行这样的操作。目前超临界机组都存在锅炉受热面内壁氧化皮剥落的现象情况,而且很多都出现过氧化皮剥落堆积导致的爆管、漏泄事故。金属蒸汽侧氧化皮的剥落主要是A侧减温水阀开度B侧减温水阀开度1B电泵转速1A电泵转速给水泵流量名师资料总结
22、- - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 19 页 - - - - - - - - - 因为氧化皮和金属间不同的机械特性,特别是温度特性引起的。 当氧化皮应变所积蓄的能量大于该氧化皮脱层而产生新的内表面所需的能量时,就会发生剥落。因此机组停运过程要将控制受热面内壁氧化皮剥落作为重点工作,绝对避免紧急停炉、强迫快速冷却, 防止壁温的大幅快速下降, 停炉后要应尽量延长锅炉保温时间。按照运行规程规定, 锅炉熄火、炉膛吹扫结束后应关闭全部烟风挡板进行闷炉,但在实际操作中, 除加强停运后空
23、气预热器电流变化情况和出入口烟温变化速度以外,通常采用开启空气预热器出口烟气挡板(电除尘入口烟气挡板)、开启引风机出入口挡板, 并稍开引风机动叶的方式, 利用烟风挡板的漏风量, 对转子进行冷却。 该方法较闷炉、 全关烟风挡板的状态对空气预热器转子冷却速度加快,但不致造成受热面壁温快速下降。【空气预热器转子卡涩事故发生的原因、处理方法及处理过程遇到的问题】下面结合投产以来曾发生过的两起由于运行参数变化导致的空气预热器卡涩、跳闸事件,谈一谈该类事件发生的原因、处理方法和附带问题。一、2号机组停运后 2A空气预热器卡涩跳闸事件1.事件经过2 号机组进行等级检修后机组试启动,以验证机组各主辅设备可靠性
24、。在试启动完毕进行汽轮机汽门严密性试验,锅炉熄火, 停炉前 A侧送、引风机单侧运行,B 一次风机单侧运行,F、G磨运行。2A 空气预热器电流2527A 摆动,入口烟温 313,出口烟温167;2B 空气预热器电流 21.73A,入口烟温307,出口烟温 60,预热器推力轴承温度/ 导向轴承温度分别为24/22。锅炉熄火后,按照规程规定,锅炉通风吹扫10 分钟后停止送、引风机、一次风机运行,进行自然通风。期间2A空气预热器电流 2527A 摆动,2A 空气预热器入口烟温和空气预热器出口烟温都逐渐下降。熄火 25 分钟后按照规程规定,关闭所有烟风挡板,2号炉进行闷炉。2A 空气预热器电流由 252
25、7A 缓慢上升,电流逐渐增大,最后在3741A 之间摆动,2A空气预热器入口烟温由292下降到 269,出口烟温由136涨至 160。就地检查无异常。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 19 页 - - - - - - - - - 发现空气预热器电流上涨后,运行人员全开烟风挡板自然通风,2A空气预热器电流由 3741A缓慢降到 2223A ,2A空气预热器入口烟温由269涨到 273,出口烟温由 160下降到 130。空气预热器电流恢复正常后, 又按照规程要求
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