2015腐蚀检查工作汇报合肥通用院ppt课件.ppt
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1、20152015中国石油腐蚀检查中国石油腐蚀检查工作总结工作总结合肥通用机械研究院特种设备检验站合肥通用机械研究院特种设备检验站2016年年1月月主要汇报内容概况概况1腐蚀检查出的重点问题腐蚀检查出的重点问题2本次腐蚀检查总体效果评价本次腐蚀检查总体效果评价3腐蚀检查与检验、腐蚀检查与检验、RBIRBI的联系的联系4结束语结束语5p20152015年承担的工作:年承担的工作: 庆阳石化分公司庆阳石化分公司 1515套装置腐蚀检查套装置腐蚀检查 大庆石化炼油厂大庆石化炼油厂 5 5套装置腐蚀套装置腐蚀检查检查p检查的设备数量:检查的设备数量: 庆阳石化共检查设备庆阳石化共检查设备399399台,
2、其中塔器台,其中塔器3636台、加热炉台、加热炉1414台,反应器台,反应器1111台,台,容器容器147147台、换热器台、换热器150150台、空冷器台、空冷器4141台,管线若干。台,管线若干。 大庆石化共检查设备大庆石化共检查设备341341台,其中塔器台,其中塔器3333台、加热炉台、加热炉6 6台,反应器台,反应器1111台,台,容器容器103103台、换热器台、换热器141141台、空冷器台、空冷器4747台,管线台,管线4141条。条。 1 1 概况概况p 腐蚀检查共腐蚀检查共发现重点问题有数十项发现重点问题有数十项,其中较严重的腐蚀及,其中较严重的腐蚀及安全隐患十余项。安全隐
3、患十余项。p 对所发现的腐蚀问题,对所发现的腐蚀问题,提出了建议措施提出了建议措施,并对今后的防腐,并对今后的防腐工作提出了建议。工作提出了建议。p 经过整改经过整改消除了安全隐患消除了安全隐患,基本达到了腐蚀检查工作的目,基本达到了腐蚀检查工作的目的,为炼油装置的长周期安全运行奠定了基础。的,为炼油装置的长周期安全运行奠定了基础。 概况概况p 腐蚀分析(腐蚀分析(RBIRBI):确定重点腐蚀部位和检查方法。:确定重点腐蚀部位和检查方法。p 主要方法主要方法:宏观检查、腐蚀形貌拍照、测厚、锤击检查。:宏观检查、腐蚀形貌拍照、测厚、锤击检查。 检查人员的素质决定了检查质量。检查人员的素质决定了检
4、查质量。p 辅助方法辅助方法:材质检测、垢样分析、内窥镜。:材质检测、垢样分析、内窥镜。腐蚀检查方法:腐蚀检查方法:2 2 重点问题重点问题 庆阳石化腐蚀检查庆阳石化腐蚀检查发现的重点腐蚀问题有发现的重点腐蚀问题有20项项,各装置分布如,各装置分布如下图。下图。庆阳石化庆阳石化重点腐蚀问题重点腐蚀问题装置分布装置分布庆阳石化庆阳石化重点腐蚀问题重点腐蚀问题所占设备比例所占设备比例注:反应器是催化装置反应、再生及沉降器注:反应器是催化装置反应、再生及沉降器大庆石化大庆石化重点腐蚀问题重点腐蚀问题装置分布装置分布大庆石化大庆石化重点腐蚀问题重点腐蚀问题所占设备比例所占设备比例注:反应器是催化装置反
5、应、再生及沉降器注:反应器是催化装置反应、再生及沉降器大庆石化发现重点腐蚀问题有大庆石化发现重点腐蚀问题有17项,各装置分布如下图。项,各装置分布如下图。p 检查设备检查设备3636台。台。p 主要问题是主要问题是常压塔顶系统的腐蚀常压塔顶系统的腐蚀。p 其他腐蚀还有:其他腐蚀还有: 电脱盐注、排水换热器及水冷器的管束腐蚀。庆阳石化:庆阳石化: 常压蒸馏装置常压蒸馏装置p原料性质(设计):原料性质(设计): 低低硫低酸硫低酸:硫含量为硫含量为0.11%0.11%;酸值为;酸值为0.05 0.05 mgKOHmgKOH/g/g 含盐量含盐量:23.3ppm23.3ppm(1)常压塔常压塔顶14层
6、塔盘有明显腐蚀和减薄(第2层塔盘测厚最薄3.0mm),且有浮阀大量脱落、脆断。企业已更换、安装新塔盘。全塔各层塔盘都有较大比例浮阀锈蚀卡死,无法动作。 图1 201-C-102浮阀脱落及塔盘减薄 图2 201-C-102浮阀脱落 图3 201-C-102浮阀锈蚀卡死 图4 201-C-102浮阀因腐蚀产生减薄及断裂(2)常顶挥发线常顶挥发线腐蚀减薄严重,减薄严重处已更换。最薄弯头由10mm减至2.9mm。常顶挥发线的腐蚀情况属于典型的HCl+H2S+H2O腐蚀,尤其以盐酸露点部位最为严重。据了解,运行期间装置间断掺炼污油,导致电脱盐异常,推测这可能是导致塔顶及挥发线严重腐蚀的主要原因。 图5
7、三通一侧严重减薄 图6 弯头严重减薄(3)E102BD原油原油-常顶循环换热器常顶循环换热器管口有明显腐蚀减薄,其中D台管束测厚有明显减薄,为1.8mm,打压过程中发现泄漏。 图7 E102B管束与管板焊接处腐蚀 图8 E102D口明显腐蚀减薄 (4)E119AB电脱盐注水电脱盐注水-排水排水换热器管束有大量腐蚀坑,深度0.51mm。管束清洗之后检查发现存在多个深度近2mm腐蚀坑,已不能满足下个周期内的正常使用要求。 图9 E119A管束表面腐蚀凹坑 图10 E119A管板与管箱隔板密封处腐蚀凹坑 图11 E119B管束表面腐蚀凹坑(5)E126电脱盐排水冷却器电脱盐排水冷却器管束存在腐蚀凹坑
8、,深度约0.51.5mm,腐蚀坑直径接近15mm。与E119AB相比,深度较浅,但面积较大;换热管还存在机械损伤3处。综合建议更换管束,下次检修期间重点关注。 图12 E126管束表面腐蚀凹坑 图13 E126管束表面腐蚀凹坑p 检查设备检查设备6161台。台。p 主要问题是主要问题是催化反再系统的内构件损坏、分馏塔顶部系统催化反再系统的内构件损坏、分馏塔顶部系统的腐蚀的腐蚀。p 其他腐蚀还有:其他腐蚀还有: 沉降器内部结焦 催化油浆换热器E202E202、E215CE215C管束堵塞 催化装置催化装置(1)反应反应-再生系统再生系统内构件存在明显的冲刷磨损,如沉降器翼阀磨损穿孔、再生器主风分
9、布管管口和大孔分布板、反应器预提升气管口等磨损严重。 图14 沉降器翼阀磨损 图15 沉降器翼阀磨损 图16、17 再生器主风分布管管口严重冲刷磨损 图18、19 再生器大孔分布板管口严重冲刷磨损 图20、21 R101A部分预提升器管口严重冲刷磨损图22 R101B预提升器管重新做龟甲网(2)催化装置R101沉降器沉降器内部结焦严重。图23 沉降器内部结焦(3)催化装置分馏塔分馏塔顶部四层塔盘、受液盘及顶循抽出部位与升气筒相连的承液盘有一定腐蚀,浮阀大量脱落。建议下周期更换顶部四层塔盘。其余部位良好。 图24 1层塔盘浮阀脱落情况 图25 顶循抽出部位升气筒承液盘密集蚀坑 图26 2层塔盘浮
10、阀脱落情况 图27 柴油抽出部位塔盘腐 蚀 分 析 :腐 蚀 分 析 : 分 馏 塔 顶 部 四 层 塔 盘 部 位 的 腐 蚀 , 主 要 是H2S+HCl+NH3+CO2+H2O型腐蚀。H2S、HCl和NH3在适当的温度下反应生成NH4Cl和NH4HS,易在低温下结晶形成盐垢,在降液槽和塔盘部位沉积,堵塞溢流口造成淹塔,它们的结垢和水解所形成的HCl+H2S+H2O环境是造成塔顶及顶循环系统腐蚀的直接原因,表现为均匀腐蚀减薄和坑蚀。(4)催化分馏塔顶油气换热器分馏塔顶油气换热器E203H管束靠近管板一端的大量管束有成片的点状腐蚀坑,腐蚀坑最深1mm。管束靠近浮头盖端有一处拉杆断裂。该管束腐
11、蚀较严重,已不能保证连续运行一个周期,建议制作备用管束。同时在使用时重点监控管束内漏情况。考虑到该管束的腐蚀问题,同系列的其他换热器E203A-G运行中也应监控管束内漏情况,下次检修时应优先检查,以便为更换管束留出充足的时间。l分馏塔顶油气换热器壳程及管束外部的腐蚀机理与分馏塔顶部四层塔盘类似,为H2S+HCl+NH3+ CO2+H2O型腐蚀。 图28 E203H管束有成片的点状腐蚀坑 图29 E203H管束腐蚀坑最深1mm(5)催化顶循换热器顶循换热器E206AB管束外部有明显点蚀E206AB管束外有大量结垢。E206A换热管束清洗后再次检查,发现管束U型弯部分有连片腐蚀坑,最大坑深约0.5
12、1mm,建议使用时重点关注。E206B管束外部也有轻微麻坑状腐蚀。E206A管束外部靠管板一侧还有大量硫磺状结晶,经过XRD分析确认为单质硫。l顶循环回流油换热器壳程及管束外侧的腐蚀机理与分馏塔顶部四层塔盘类似,为H2S+HCl+NH3+ CO2+H2O型腐蚀。 图30 E206A管束弯头部分腐蚀坑 图31 E206A管束弯头部分连片腐蚀坑图32 E206B管束外结垢 图33 E206A管束外部硫磺结晶(6)催化油浆换热器油浆换热器E202、E215C管束堵塞严重 图34 E202一端堵塞情况 图35 E202另一端堵塞情况 图36 E215C管板整体图 图37 E215C堵塞换热管局部放大图
13、p 检查设备检查设备8585台。台。p 主要问题是主要问题是脱戊烷塔顶后冷器脱戊烷塔顶后冷器E-207E-207管束及管板腐蚀、管束及管板腐蚀、洗洗涤水冷却器涤水冷却器E-308E-308管束表面存在大量点蚀坑管束表面存在大量点蚀坑。p 其他腐蚀还有:其他腐蚀还有: 再生气循环冷却器E-307管束存在局部铵盐结晶现象。 连续重整装置连续重整装置(1)连续重整装置脱戊烷塔顶后冷器脱戊烷塔顶后冷器E-207管束腐蚀严重脱戊烷塔顶后冷器E-207管束上存在大面积腐蚀坑,最深处约0.51.0mm,且数量众多。且发现管板边缘有严重冲刷腐蚀沟槽,深约510mm,浮头盖隔板一端腐蚀严重,壳体内有多处腐蚀坑,
14、最深处约1mm。l管束为10#,管程为循环水,壳程为C5组份,存在氯化铵腐蚀机理。在临氢重整反应过程中,原料中的有机氯与重整进料中的含氮化合物反应,生成一定量氨( NH3) 。HCl 和NH3在脱戊烷塔顶部聚集,塔顶油气温度降低时,二者反应生成氯化铵并沉积到设备上,这种腐蚀介质的腐蚀能力很强。造成成了该后冷器的严重腐蚀形貌。图38 E-207管束上的腐蚀坑 图39 E-207管束上密集的腐蚀坑 图40 E-207管板的腐蚀情况 图41 E-207浮头盖隔板腐蚀情况 (2)连续重整装置洗涤水冷却器洗涤水冷却器E-308管束表面存在大量点蚀坑E-308管束表面存在大量点蚀坑,局部深度约0.5mm,
15、应密切关注运行状况,下次大修重点检查。 图42 E-308管束表面点蚀图43 E-308管束表面凹坑 (3)连续重整装置再生气循环冷却器再生气循环冷却器E-307管束存在局部铵盐结晶现象。图44 管板局部结盐结晶 汽油加氢装置汽油加氢装置p 检查设备检查设备4242台。台。p 主要问题是主要问题是混混氢原料油氢原料油/加氢脱硫反应产物换热器加氢脱硫反应产物换热器E-102E-102管口管口焊缝有轻微腐蚀,管束外部焊缝有轻微腐蚀,管束外部U U型弯管处有型弯管处有白色白色氯化铵氯化铵结晶。结晶。p 其他腐蚀还有:其他腐蚀还有: 反应产物空冷器A201AA201AH H管束进行内窥镜检查,发现管壁
16、有铵盐结晶及较多结垢。(1)汽油加氢装置混氢原料油混氢原料油/加氢脱硫反应产物换热器加氢脱硫反应产物换热器E-102管束外部U型弯管处有白色氯化铵结晶管口焊缝有轻微腐蚀,管束外部U型弯管处有白色结晶物。壳体内残留有白色结晶,基本状况良好,未见明显腐蚀。白色结晶经X射线衍射分析为氯化铵。 图45 管口 图46 管口(局部) 图47 管束 图48 壳体内壁(2)汽油加氢装置反应产物空冷器反应产物空冷器A201AH管束管束内壁有铵盐结晶。 图49 空冷器管口状况 图50 空冷器管内部状况 硫磺回收装置硫磺回收装置p 检查设备检查设备3030台。台。p 主要问题是主要问题是含含氨酸性气分液氨酸性气分液
17、罐罐210-D102210-D102集集液包筒体焊缝及液包筒体焊缝及接管角焊缝有接管角焊缝有7-87-8处泄漏处泄漏痕迹。痕迹。p 其他腐蚀还有:其他腐蚀还有: 燃料气管网腐蚀减薄。(1)硫磺回收装置210-D102含氨酸性气分液罐含氨酸性气分液罐内部锈蚀较明显,内壁有结垢,但宏观检查及测厚未见异常。后经拆保温进行外部检查,发现集液包筒体焊缝及接管角焊缝有78处泄漏痕迹,推测为湿硫化氢环境下应力腐蚀开裂。集液包已整体更换。图51 容器内壁 图52 集液包焊缝泄漏(2)硫磺回收装置燃料气管燃料气管网网从界区去聚丙烯方向的第5处、第10处、第11处弯头均测得壁厚异常减薄,最小壁厚分别测得为4.1m
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