高效喷嘴在催化裂化装置上的应用.docx
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1、高效喷嘴在催化裂化装置上的应用(化学工业与工程)2014年第三期1KH4型喷嘴的长周期工业应用扬子石化炼油厂催化裂化装置自1999年以来一直采用KH3喷嘴,获得了较好的经济效益。随着重油深度加工技术的发展和产品多样性的要求,其反响条件愈加苛刻,对进料喷嘴的雾化效果要求更高。催化裂化装置于2006年10月安装了4台KH4型高效喷嘴,替换了原来KH3型喷嘴,自提升管中部进料,原料为减三线、减四线蜡油,适量掺炼渣油,自更换喷嘴后装置连续运行1380天。2010年8月后停工,检修时取出喷嘴,发现喷嘴喉道处完好不磨损,喷头无堵塞,仅有稍微结焦现象。由于喷嘴的使用寿命一般为一个运行周期(即3年左右),基于
2、KH4型喷嘴的成功运行经历,新运行周期(2010年9月至今)仍然选择使用KH4型喷嘴。为分析改造效果,以2003年16月(KH3型喷嘴)数据作为空白比照样,分别在2006年12月(运行初期,标定一)、2007年12月(运行中期,标定二)、2009年12月(运行末期,标定三)进行了KH4型喷嘴的标定,详细标定时间选择在12月1日至12月7日;于2013年3月1日至3月7日(新运行周期,标定四)进行了新运行周期KH4型喷嘴的标定作为验证。1.1原料性质变化表1为采用KH4型喷嘴前后原料性质的比拟。由表1可见:采用KH4型喷嘴后(标定一)原料密度增加了0.5%,500组分减少了2百分点,残炭略有增加
3、;标定二和标定四的硫和沥青质质量分数比空白时期高。总体而言,标定一的原料性质比空白时期略差,标定二、三、四的原料性质略优于空白时期。1.2操作条件变化采用KH4型喷嘴前后工艺操作条件变化见表2。由表2可见:四次标定期间装置生产正常,操作条件变动不大,能真实反映出喷嘴运行中的使用效果。采用KH4型喷嘴后,再生温度和二密相温度降低,3.9MPa蒸汽产汽量减少,这和焦炭产率降低有关。另外,尽管汽提蒸汽用量降低,但仍然有效降低了待生剂的氢碳比(H/C),提高了催化剂活性,降低了再生剂定炭,表明喷嘴雾化效果较好,原料不易生焦。喷嘴雾化蒸汽压力降减小,充分利用蒸汽的能量和压力,使每一步都将蒸汽的能量转化应
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