浅谈热处理淬火槽技术改造-精品文档.docx
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1、浅谈热处理淬火槽技术改造摘要:对淬火槽热处理质量影响因素进行分析,通过增加循环搅拌装置,控制工作区域淬火介质流速,增大板式换热器面积,以及降低介质温度,保证了工件热处理质量。关键词:淬火槽;搅拌装置;介质流速近年来,国内外市场对关键件产品的热处理要求越来越高,不仅要求硬度、金相组织和机械性能到达工艺要求外,对热处理的生产经过,十分是淬火经过中的参数控制和稳定性提出了较高的要求。1热处理淬火工艺大概情况目前,公司热处理调质生产线的淬火工艺均采用浸入式即将工件加热至淬火温度AC1或AC3以上3050直接浸入淬火介质中的冷却方法,工件在介质中是静止的,而我厂的淬火系统只要循环系统而没有搅拌系统,所以
2、工件在淬火经过中容易构成软点,进而导致工件局部的硬度、金相组织和性能达不到产品的要求。需要对零件的硬度进行100%的检测,不仅增加了劳动量、延长了生产周期,产品的不合格率居高不下,返工返修率高,不合格品容易漏检发出,造成质量成本增加,客户抱怨严重。公司在新产品开发经过中,有越来越多的客户对热处理设备和经过控制提出了更高的要求,尤其是公司国外某一大型工程机械公司对热处理淬火均匀性的要求极为严格,其产品对热处理的方法和要求都有明确的规定,对淬火介质流速要求在其标准里面明确规定:淬火流速在水中超过0.76m/s,在介质中超过1.07m/s,还有愈加严格的标准都对公司新产品的开发造成严重的阻力,为其开
3、发的多个新产品都是通过了锻造和机加工等工序的调试,而停留在热处理工序上,造成产品开发延期交付。之前该公司对我方热处理设备进行能力鉴定时,曾使用流速仪屡次对原淬火系统进行淬火流速测量,流速均在0.2m/s以内,多处因流向紊乱而出现流速为0m/s的情况。因而很多产品在样件交付阶段因热处理质量或经过能力不知足客户要求而延期,严重影响开拓新市场的步伐。因而,公司必须转变思路,根据市场需要,对现有淬火设备进行改良,以知足客户的要求。同时通过探索适宜的流速以优化淬火冷却工艺,提升产品质量,知足客户要求。基于此,为了解决淬火经过中热处理质量不稳定、不合格等现象,提高热处理品质,公司决定对淬火槽装置进行改造。
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