制氢装置加氢脱毒部分工艺管理和操作规程.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《制氢装置加氢脱毒部分工艺管理和操作规程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制氢装置加氢脱毒部分工艺管理和操作规程.doc(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、制氢装置加氢脱毒部分工艺管理和操作规程1.1 加氢脱毒部分的任务及主要工艺指标1.1.1 加氢脱毒部分的任务脱硫部分的任务是为轻烃水蒸汽转化制氢提供合格的原料( 硫含量0.5PPm 、烯烃1%)以防止转化催化剂硫中毒。其中加氢部分是在催化剂和氢气存在的条件下,将原料中的有机硫,有机氯等转化为无机硫(H2S)和无机氯(HCl),无机氯被脱氯剂吸收除掉,而硫化氢则被氧化锌吸收,使得脱硫气含硫0.5PPm。1.1.2 加氢脱毒部分的主要工艺指标(1)轻石脑油干点160含硫量50PPm(2)干气干气含硫量50PPm(3)加热炉F2001出口温度 340380加热炉炉膛温度 800入口压力 3.8MPa
2、(4)加氢反应器R2001入口温度 340380出口温度 400入口压力 3.38MPa(abs)出口压力 3.35MPa(abs)空速 1 6h-1氢油比(体)80 100加氢反应器床层最高温度 400(5)氧化锌脱硫反应器R2002A.B入口温度 350370出口温度 360入口压力 3.35MPa(abs)出口压力 3.32MPa(abs)脱硫气含硫量 0.5PPm1.2 R2001反应温度的控制反应温度是调节脱硫气含硫量的主要手段,钴钼催化剂进行加氢脱硫时,操作温度通常控制在330400范围内。当温度低于320时,加氢脱硫效果明显下降。温度高于420以上,催化剂表面聚合和结碳现象严重。
3、一般来说,对于T205加氢催化剂,当温度高于250时,就具有加氢脱硫活性了。因此,操作人员在正常操作时,必须调节TC7101以控制好加氢反应器R2001入口温度。即通过调节加热炉F2001的燃料气流量来控制加氢反应器R2001入口温度。反应温度主要参考原料性质的变化,空速的大小,氢油比的高低以及催化剂活性情况来进行控制。非正常操作因素:影响因素控制操作1、加热炉出口温度上升1、降低加热炉出口温度2、原料含烯烃、CO、CO2、O2等杂质含量超标2、降低处理量,查明原料杂质来源,并切出超标的原料;若反应器床层严重超温,则要紧急降温,请示调度,装置作紧急停工处理。3、原料含硫超标3、及时查明超标原料
4、,联系调度切出超标原料。4、加热炉出口温度下降4、提高加热炉出口温度5、加热炉出口温控阀TV7101卡5、联系仪表处理。6、低变升温过程中,中变气在加氢反应器床层易发生甲烷化反应6、按要求将加氢反应器床层温度降至260恒温,在低变升温过程中,严格控制中变气的配入量及低变反应器的升温速度。7、配氢氢纯度不够,氢油比下降7、增大配氢量1.3 脱硫反应器温度要求及脱硫干气质量监控操作 对于氧化锌脱硫剂来说,其低温活性较好,当脱硫反应器床层层温度达到18030时,就开始有脱硫活性了。温度越高,脱硫剂的脱硫活性越高。脱硫反应器的最高操作温度不能超过390。为了确保脱硫气含硫量0.5PPm,在正常操作过程
5、中,操作人员应对脱硫干气的质量进行监控,通过分析压缩机出口混合干气H2S含量、加氢反应器出口及脱硫气中总硫含量或H2S含量来控制原料的质量。当脱硫气不合格(含硫量0.5PPm)时,可适当提高加氢反应器入口温度,提温时,严禁忽高忽低或超高,每次提温幅度不能超过5,应缓慢进行。如果脱硫气超标,应及时查明超标原料,联系调度切出。1.4 原料油缓冲罐V2001的控制1.4.1 压力控制操作设计压力,MPaV2001操作压力,MPa安全阀SV2001定压,MPa0.68常压0.68控制原则外操在巡检过程中应检查V2001现场压力和石脑油泵入口压力显示是否正常,控稳容器压力。 1.4.2 液位控制操作设计
6、罐容(60%液位),m3正常液位操作指标,%报警操作液位指标,%22.26654070控制原理由DCS液位控制回路LCA7101自动调节石脑油进料控制阀,保证V2001内有一定液位,达到缓冲的要求,保证进出物料平衡。控制原则(1)控制进出物料流量平衡,保证V2001液位在指标范围内。 (2)确保V2001保持微压。非正常操作影响因素控制操作1、仪表故障:液位测量假信号或液位指示失灵1、 内操将进料控制阀由自动调节改为手动调节,根据石脑油进装置流量及泵出口流量手动调节。2、 内操联系仪表处理3、 外操根据现场液位显示进行监控。2、调节阀故障1、 内、外操配合将进料控制阀由自动调节改副线操作,根据
7、石脑油进装置流量及泵出口流量现场人工调节。2、 内操联系仪表处理。3、 外操根据现场液位显示进行监控。3、进料流量突然增大或减小导致液位变化大1、 内操调整液控阀进料流控阀的PID值(自动状态)。2、 内操手动开关进料流量控制阀(手动状态)。3、 内操提高或降低进料量。4、 外操检查石脑油泵P2001是否抽空或跳停。5、 外操使用流量调节阀副线配合操作。4、进料中断1、内操适当降低加热炉出口温度及转化炉温,并同时调整好转化炉的水碳比。2、内操及时联系调度查找原因,尽快恢复原料供应。3、若压缩机未满负荷生产,可引自产氢进压缩机,调整压缩机负荷。*不推荐使用。1.4.3 温度控制操作设计温度,操作
8、温度,40常温轻石脑油缓冲罐V2001通过液控阀LCA7101控制液位在4070%。在实际操作过程中,液面控制偏高,有利于当轻石脑油中断时,有缓冲余地。在液控阀LV7101阀前有一条DN40的无盐水赶油线,当装置停工检修时,可先打开无盐水赶油线,将系统内的原料油退至罐区;而且液控阀LV7101阀前还有一条DN25的1.0MPa蒸汽吹扫线,在装置停工吹扫过程中,可以打开蒸汽,吹扫V2001及其进出口管线。注意必须先顶油然后才吹扫。1.5 石脑油流量的控制 石脑油的流量由DCS流量控制回路FC7103控制,石脑油的流量显示由FI7103A及FI7103B输入。在正常操作过程中,当石脑油用量在3t/
9、h以下时,应使用P2001D进行生产,将切换开关打至FI7103B,通过流量控制回路FC7103自动控制石脑油的用量;当石脑油用量在10t/h以下时,应使用P2001A/B进行生产,将切换开关打至FI7103A,通过流量调节回路FC7103自动控制石脑油的用量;当石脑油用量大于8t/h时,可视情况使用P2001C进行生产。1.6 加氢干气流量控制及各种干气的切换操作1.6.1 加氢干气流量控制(1)气油比加氢干气使用流量越大,装置的气油比越高。而提高气油比对装置的生产有利,气油比越高,转化炉在相同处理量下的生产负荷越低,装置的氢气收率越高,装置的能耗也就越低。因此,我们应多用加氢干气制氢。(2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 装置 加氢 脱毒 部分 工艺 管理 操作规程
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内