组件一部破片分析和改善报告ppt课件.ppt
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1、组件一部破片分析与改善报告组件一部破片分析与改善报告组件工艺部组件工艺部20162016年年6 6月月3 3日日22目录目录一、背景描述二二、原因分析三、改善对策 背景:背景:组件一部5月成品率严重偏低,仅为99.14%,其中破片不良共69块,占总不良的比例41.32%,影响成品率0.36%,现针对破片不良进行专项分析和改善。一、背景描述u说明:说明:破片不良的类型主要为电池片收尾破片和引出线位置主栅裂纹破片,分别占比39.13%和37.68%;破片类型分类破片类型分类数量(块)数量(块)组件四角分离破片组件四角分离破片3 3中间电池片四角破片中间电池片四角破片4 4中间电池片收尾破片中间电池
2、片收尾破片2727中间电池片穿孔破片中间电池片穿孔破片3 3中间电池片边角崩边中间电池片边角崩边6 6引出线位置主栅裂纹引出线位置主栅裂纹2626总计总计6969组件四角分离破片中间电池片四角破片中间电池片收尾破片中间电池片穿孔破片中间电池片边角崩边引出线位置主栅裂纹破片产生原因分析:破片产生原因分析:二、原因分析u 结果:结果:1、新排版72P切换,电池片与汇流条间距变更为3mm,人员穿引线易导致4-1位置破片; 2、72P组件版型切换时更换为较软的科强硅胶板,更易出现收尾破片; 3、助焊剂喷涂过长,电池片尾部焊死,电池串转运和拿取过程动作幅度大,焊带处产生裂纹,层压过程将裂纹扩张。破片产生
3、推移图:破片产生推移图:二、原因分析u说明:说明:组件一部破片主要分为2种,4-1破片、收尾破片u1、破片从5/6后出现比例较大,前期通过连续培训、助焊剂涂覆调整及监控、层压参数(压力值调整)、串长增加1mm,破片数量逐渐降低,由4.3块/天下降至2.7块/天,但无法杜绝;u2、5/20日-5/27日后,层压机台陆续更换硅胶板,5/27日破片数量降至平均1.3块/天;新排版穿引线破片分析新排版穿引线破片分析二、原因分析u结果:结果:1、组一5月72P新排版22块破片,比例为0.15%,通过提前预防培训较5月新排版4-1破 片比例减少0.10%,但对比组二4-1破片比例仍较多; 2、组一4-1破
4、片集中出现在A班(夜班),占比77.27%。 3、上饶未进行批量投产,未能够有效经验借鉴版型版型4-14-1破片数量破片数量产能产能破片比例破片比例组一组一4 4月月60P60P新排版新排版1919773977390.25%0.25%组一组一5 5月月72P72P新排版新排版222214570145700.15%0.15%组二组二5 5月月72P72P新排版新排版7 736434364340.02%0.02%7u说明:说明:1、白夜班出现频率出现明显差异,4-1破片于A班出现频率较大,鲁安波组数量较多; 2、新排版间距变窄,4-1位置焊带正面引出至背面,引出线抬起或按压均存在受力压裂现象,人员
5、穿引线抬起高度过高,裂纹破片;4-1破片产生模拟穿引线,抬起高度过大0032100220011052000110010000010102465/65/75/85/95/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21切化新版型后切化新版型后4-14-1破破片片推移推移图图A班B班二、原因分析新排版穿引线层叠线别分析新排版穿引线层叠线别分析12352051015鲁安波(A班)孙华敏(B班)刘英(A班)席梦欣(B班)层叠人员对比层叠人员对比数量8说明:1、通过组件一部前EL与组二前EL对比,无论从实验以及性能参数上均弱组二前EL;
6、2、组一EL清晰度由可优化空间;现象:5/19发现前道EL测试已对已裂电池片出现无法检测出的现象; 5/20日人为对焊带主栅电池片进行人造隐裂2片进行测试,未检出:实验: 5/23日对层压检4-1破片进行重新EL测试未返修隐裂现象,将组件移至组二测试有隐裂,EL调整后复测仍不明显三、原因分析三、原因分析-新排版新排版4-1破片裂纹组一测试无异常组二测试有裂纹组一复测模糊车间前后EL机台号相机像素(W)图片 图片像素(W)分辨率 一车间前EL1# 16004316*24181044二车间前EL1#16004965*2422 1202电池片收尾主栅破片分析电池片收尾主栅破片分析u结果:结果:1、一
7、部的电池片收尾主栅破片比例远高于二部,不良比例达0.14%; 2、破片在焊接机上均有分布,其中5#A和6#较多; 3、破片在层压机台无集中分布。二、原因分析车间车间产能产能总主栅破片总主栅破片分离破片分离破片裂纹破片裂纹破片主栅破片比例主栅破片比例一车间一车间1 19488948827271 15 51 12 20.14%0.14%二车间(对比)二车间(对比)700247002419197 712120.03%0.03%助焊剂喷涂分析助焊剂喷涂分析u结果:结果:1、 5/1 至5/19,1#、4#、5#A、6#、7#焊接机出现助焊剂喷涂异常频率较高,助焊剂喷涂过长,易导致尾部焊带焊接无任何间隙
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