基于Tricon系统的柴油加氢透平压缩机控制系统的设计论文.doc
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1、 学 位 论 文基于Tricon系统的柴油加氢透平压缩机控制系统的设计73 / 85A Thesis inControl EngineeringDesign of Control System of Diesel Hydrogenation Turbine CompressorBased on Tricon Systemby Cui Wei qiSupervisor: Professor Guan ShoupingSenior Engineer Yu JianguoNortheastern UniversityDecember 2012独创性声明本文声明,所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的
2、。论文中取得的研究成果除加以标注和致的地方外,不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包括本文为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示意。学位论文作者签名:日 期:学位论文使用授权书本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定:即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本文同意东北大学可以将学位论文的全部或部分容编入有关数据库进行检索、交流。作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后:半年 一年 一年半 两年学位论文作者签名: 导师签名:签字日期: 签字日期:基于
3、Tricon系统的柴油加氢透平压缩机控制系统的设计摘 要当今,透平压缩机在炼油、天然气、煤化工等行业中得到了广泛的应用。特别是在柴油加氢装置中压缩机做为核心设备,更需要安全、稳定的运行,一旦出现故障,将会带来非常严重的后果。所以,为核心装置配备一个智能控制系统,犹如给机组配备了一个大脑。在保证着机组平稳运行的基础上,最大限度的节约能源,优化控制方案为装置的安全运转保驾护航。本文以中国石油石化公司柴油加氢装置压缩机控制系统开发为背景,对汽轮机、压缩机的工作原理做了详细的介绍。控制系统本文采用的是TRICONEX公司生产的Tricon控制系统。三重冗余容错的控制器更提高了控制系统的性能和稳定性。本
4、文完成了对压缩机控制系统设计的方案,提出了一套实用的压缩机控制策略。针对调速控制方案进行了串级控制。根据更改入口压力设定值来控制机组,手动设定转速即为目标转速,目标转速作为SP值,实测转速作为PV值,两者通过速度PID不断的比较,得出一个阀门开度值CV。相对于之前的简单调节系统,串级控制系统改善了控制质量。防喘振控制本文中运用可变极限流量法控制,以取代先前的固定式防喘振控制系统。其中包括多个控制回路,较好的考虑了压缩机运行中可能发生的因素,从而提高了防喘振的安全可靠性。同时也减少了能源的浪费。在装置试车期间对控制方案进行改进,当系统压力比较低时,打开防喘振控制阀,当投负荷后阀门能与时关到位。无
5、论是投负荷与空负荷运转都确保循环机不在喘振区运行,既缩短了开停工时间,又减少了维修的麻烦。把之前的防喘振曲线平移的模式,改进为防喘振线渐开的模式,提高了机组的运行效率,同时也更平稳的控制机组。不仅降低了消耗,也为企业带来了较大的经济效益。本文阐述的此套柴油加氢控制系统,已经投产运营,控制系统运行平稳、控制精确、操作方便,完全满足甚至超出了当初设计时的用户要求,得到了用户的认可和好评。关键词:透平压缩机;调速;防喘振;TriconDesign of Control System of Diesel Hydrogenation Turbine CompressorBased on Tricon S
6、ystemAbstractNowadays,Turbine Compressor are widely applied in oil refining, natural gas, coal chemical industry and other industries. In particular, the compressor, as core equipment of a diesel hydrogenation plant, does need safe and stable operation, once a failure happens, there will be very ser
7、ious consequences. Therefore, providing an intelligent control system for the core equipment is like providing a brain for the compressor unit. On the basis of guaranteeing smooth running of the compressor unit, it saves energy to the maximum, and optimizes the control scheme to ensure safe operatio
8、n of the plant.In the context of development of control system of compressor of diesel hydrogenation plant of PetroChina Ningxia Petrochemical Company, this paper gives a detailed introduction of the operating principle of steam turbine and compressor. The control system in this paper adopts Triconc
9、ontrol system manufactured by TRICONEX. Triple redundantfault-tolerant controller further improves the performance and stability of control system. This paper completes the scheme for design of control systemof compressor, and gives a set of useful compressor control strategies. Aiming at the speed
10、control scheme, cascade control is exercised. The compressor unit is controlled by changing the setting value of inlet pressure, manual settingspeed is target speed, target speedserves asSPvalue, measuredspeedserves asPVvalue, and valve opening value CV is obtained by constant comparison of speed PI
11、D of both. Compared with previous simple regulating system, cascade controlsystem improves the control quality.Anti-surge control in this paper adopts control of variable limitflow method to replace previous fixed anti-surge control system. It includes multiple control loops, and better considers po
12、ssible factors during the operation of compressor, thus improving safe reliability of anti-surge. Besides, it reduces energy wastage. The control scheme is improved during trial run of the plant, anti-surge control valve is opened when the system pressure is low, and the valve can be timely closed t
13、o the designated position after full-load. It ensures the circulation machine does not operate in the surge areawhether full-load orno-load operation, which not only shortens the time of start-up and shut-down, but also saves the trouble of repair. Previous translation mode of anti-surge curve is im
14、proved to involute mode of anti-surge line, which improves the operating efficiency of the compressor unit, and realizes more stable control. It not only reduces energy consumption, but also brings great economic benefits for the enterprise.The diesel hydrogenation control system in this paper has g
15、one into operation. Featured by smooth running, accurate control and easy operation, the control system fully meets and even goes beyond user requirements at the beginning of the design, and wins recognition and favorable comment from users.Keywords: Turbine Compressor;speed regulation;anti-surge;Tr
16、icon目 录独创性声明I摘要IIABSTRACTIII第1章绪论11.1透平压缩机组在工业装置中的作用11.2压缩机控制技术在国外的发展现状11.3 论文研究背景21.4 本文研究容3第2章透平压缩机原理与构成52.1透平系统的原理与应用52.1.1透平的原理与构造52.1.2透平调节系统72.2压缩机系统原理与应用72.2.1压缩机组的原理与构造72.2.2防喘振控制系统102.3本章小结13第3章压缩机控制系统硬件构成与系统功能设计153.1系统功能需求分析153.2 Tricon控制系统163.2.1 Tricon控制系统简介163.2.2 Tricon控制系统主要特点163.2.3
17、Tricon系统的典型应用173.3 控制系统硬件设计与工作原理183.3.1 系统硬件配置183.3.2 CPU容错技术193.3.3 Tricon工作原理213.4控制系统功能设计223.4.1压缩机机组启停功能设计223.4.2 压缩机防喘振方案设计233.4.3 压缩机调速功能设计253.5本章小结28第4章防喘振控制问题的研究与改进314.1透平压缩机防喘振问题的研究314.1.1防喘振控制技术的发展与现状314.1.2压缩机喘振产生的原因与危害324.2防喘振控制机理与技术要点334.2.1喘振控制机理与分类334.2.2 传统与动态防喘振控制方法的研究344.2.3 Tricon
18、系统防喘振功能与应用384.3防喘振算法的优化与应用434.3.1传统喘振控制算法434.3.2防喘振控制线的确定与算法数学模型建立454.4 本章小结49第5章压缩机控制系统组态与测试515.1压缩机控制系统配置与程序开发515.1.1 Tricon系统的配置与特点515.1.2 Tristation 1131软件开发操作流程525.2 TS3000控制系统上位机监控功能545.2.1压缩机启车系统545.2.2压缩机联锁系统545.2.3压缩机故障分析系统565.2.4防喘振系统575.2.5调速系统585.2.6压缩机工艺流程系统595.2.7历史趋势记录功能615.3压缩机控制系统测试
19、工作625.3.1系统测试的必要性与基本方法625.3.2 系统测试结果与FAT报告635.4 本章小结63第6章结论与展望65参考文献67作者在攻读硕士学位期间的研究成果69致71第1章 绪 论1.1透平压缩机组在工业装置中的作用在我国,工业是能源消耗的大户,近年来原油、原煤、天然气等能源消耗量位居世界前列,特别是石油年消耗量已超过4亿吨,对外依存度超过50%,我国的炼油厂担负着越来越重要的能源加工生产任务。随着国际市场油价不断上涨,更突显了石油行业的重要,如何更合理的利用石油资源,充分地对石油副产品深加工,降低生产成本已经成为各个石化炼油企业迫切需要解决的问题。如何利用透平压缩机组使炼油装
20、置中的富余气体重新利用,正被越来越多的厂家所广泛采用1。众多装置中炼油化工装置具有高温、高压、易燃、易爆的特点,工艺复杂且连续性强,安全要求高,为了最大限度地降低装置恶性事故发生的概率,减少计划外停工,避免重大人身伤害、重大设备损坏与重大经济损失的事故发生,建立一套安全可靠、动作与时的安全保护系统显得尤为重要。压缩机是炼油装置的核心装置,控制系统则是压缩机组的心脏,核心设备的运转状况对生产起到了决定性的作用,无论从安全还是利润的角度考虑,一套稳定的压缩机组和一套可行的控制方案对保障安全生产和提高生产率都是必不可少的。1.2压缩机控制技术在国外的发展现状透平压缩机是广泛应用于冶金、石化等工业部门
21、的大型关键设备,典型的透平压缩机机组由蒸汽透平和离心式压缩机与其它一些辅助设备构成。从稳定工况、保证安全角度出发,需要为其单独配备过程控制系统。开发一套综合控制系统,将蒸汽透平的调速控制与压缩机的流量压力控制、防喘振控制与机组的超速保护、紧急停车等功能集成,实现对机组地高效、协调控制。控制系统其实从20世纪40年代就开始使用了,早期的现场基地式仪表和后期的继电器构成了控制系统的前身。现在所说的控制系统,多指采用电脑或微处理器进行智能控制的系统,在控制系统的发展史上,称为第三代控制系统,以PLC和DCS为代表,从70年代开始应用以来,在冶金、电力、石油、化工、轻工等工业过程控制中获得迅猛的发展2
22、。在工业生产过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,与大量离散量的数据采集。传统上,这些功能是通过气动或电气控制系统来实现的3。1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电气控制装置的要求,第二年,美国数字设备公司(DEC)研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这就是第一代可编程序控制器,称Programmable ,是世界上公认的第一台PLC。由于第一代PLC是为了取代继电器的,因此,采用了梯形图语言作为编程方式,形成了工厂的编程标准。这些早期的控制器满足了最初的要求,并且打开了新的控制技术的发
23、展的大门。20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程控制器,使PLC增加了运算、数据传送与处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。为了方便熟悉继电器、接触器系统的工程技术人员使用,可编程控制器采用和继电器电路图类似的梯形图作为主要编程语言,并将参加运算与处理的计算机存储元件都以继电器命名。此时的PLC为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为PLC(Programmable Logic Controller)。 上世纪80年代至90年代中期,是PLC发展最快的时期,年增
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