冷取砼枕中报废尼龙套管专用装置的设计毕业论文.docx
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1、 南 阳 理 工 学 院 本科生毕业设计(论文)学院(系): 机械与汽车工程学院 专 业: 机械设计制造及其自动化 学 生: 指导教师 : 完成日期 2012 年 05 月南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 冷取砼枕中报废尼龙套管专用装置的设计 Design of Optional Equipment for Taking out Non-heating Abandoned Nylon Tube in Concrete Sleeper 总 计:毕业设计(论文) 30页表 格: 3 个图 片: 23个南 阳 理 工 学 院 本 科 生 毕 业 设 计(论文)冷取砼枕中报废尼龙套管专用装置的设计
2、Design of Optional Equipment for Taking out Non-heating Abandoned Nylon Tube in Concrete Sleeper 学 院(系): 机械与汽车工程学院 专 业: 机械设计制造及其自动化学 生 姓 名: 学 号: 016108030 指导教师(职称): 评 阅 教 师: 完 成 日 期: 2012年05月04日 南阳理工学院Nanyang Institute of Technology 冷取砼枕中报废尼龙套管专用装置的设计冷取砼枕中报废尼龙套管专用装置的设计 摘 要 本课题设计的装置是为南阳铁路段安全、高效和省力地取出
3、砼枕中报废尼龙套管而设计的专用装置。通过到南阳铁路段现场考察,了解了尼龙套管的结构及与砼枕连接的形式,明确了更换尼龙套管的技术要求,测量出旋出尼龙套管的力矩;按照设计任务要求,确定了总体设计方案,完成了专用钻模、拧头、主轴、同步机构、箱体和机架的设计,选择了动力源,并对关键零部件进行了校核。本设计装置结构合理,运转灵活,满足了南阳铁路段提出的体积小、重量轻、操作简便的要求。关键词 尼龙管;钻模;主轴;同步机构;箱体Design of Optional Equipment for Taking out Non-heating Abandoned Nylon Tube in Concrete Sl
4、eeper Mechanical Design, Manufacturing and Automation Major ZHANGJu-qianAbstract: The equipment designed on this project is devoted to taking out the abandoned nylon tube in the concrete sleeper for Nangyang Railway Section, with safety, high performance and labor saving being the merits. Through th
5、e field working in Nanyang Railway Section, the technical requirements of replacement of nylon tube is clear by being familiar with the structure of nylon tube and its connection form with concrete sleeper, and the torque of spinning out nylon tube is measured. According to the task requirements, th
6、e general scheme is determined and completed, including the design of special jig, screw joint, spindle assembly, synchronous mechanism, box and frame, the choosing of power source, and the checking of key parts. The equipment designed with reasonable structure and flexible operation, meets the requ
7、irements put forward by Nanyang Railway of small volume, low weight and easy operation.Key words: nylon tube; jig; spindle; synchronous mechanism; box 目 录1 引言11.1 国外现状11.2 国内现状22 选题背景32.1 选题的目的、意义32.2 外出实地调查32.3 课题的解决方案52.4 任务的分配63 专用装置的概述63.1 执行部分63.2 传动部分73.2.1 主轴73.2.2 同步机构73.3 动力部分83.4 机身84 专用钻模
8、及拧头的设计84.1 设计专用钻模84.1.1 专用钻模的结构设计84.1.2 专用钻模的尺寸设计94.2 设计专用拧头105 动力源的选择106.1设计主轴116.1.1 设计花键轴116.1.2 轴套的设计126.2 主轴的校核137 同步机构的设计147.1设计方案的确定147.2 齿轮基本参数的确定157.3 齿轮的校核158 箱体及机架的设计178.1 箱体的设计178.1.1 材料的选择178.1.2 壁厚的确定198.1.3 结构的设计及尺寸的确定198.2 机架的设计21结束语22参考文献23致谢24251 引言本课题所设计装置是为南阳铁路段设计的安全、高效和省力地取出砼枕中报
9、废尼龙管专用装置,该设计根据设计任务而提出,并结合现场实际情况而进行。随着铁路运输提速的实施,铁路路基也在不断地应用新技术、新材料、新工艺,以满足列车提速的需要。列车提速用混凝土岔枕上采用了一种新产品,即尼龙管。该尼龙管在混凝土岔枕生产时按照设定的位置和技术要求预埋于混凝土岔枕中,用于砼枕和钢轨组装连接。砼枕尼龙管铸造在砼枕中,压板通过紧固在尼龙套中螺栓将钢轨压紧在砼枕上。该技术淘汰了传统的预留孔现场硫磺锚固工艺,提高了现场作业效率,克服硫磺锚固出现的钉孔裂纹缺陷,满足了列车在道岔处高速通过的要求,保证了列车行车安全。采用该套管可提高钢轨与岔枕连接的可靠性、减少铁路维修、提高道床整体性和强度。
10、 提速道岔的支距垫板部位及护轮轨平直段附近的部分岔枕尼龙管,由于螺栓锈蚀,产生膨胀,加上受外力作用或支距垫板部位连接直、曲股钢轨,一旦有空吊板,在受列车碾压时,非受力直(曲)股钢轨处的轨枕螺栓被拔出而使尼龙管失效。失效方式大都是尼龙套的内螺纹遭到破坏而产生滑扣。尼龙管的失效将会影响钢轨与砼枕的连接,其结构与状态对列车运行的平稳性以及旅客的舒适性产生直接的影响,甚者会对列车的运行安全造成严重威胁。针对尼龙管的失效,如果更换新的铸有尼龙管的枕木,因劳动强度大、资源浪费严重且对施工人员的技术和效率要求较高,此法不经济。将报废尼龙管取出并旋入新的尼龙管成为了解决尼龙管失效问题的重要途径。为此,设计出一
11、种能安全、高效、省力的报废尼龙管取出装置成为了解决尼龙管失效的关键。1.1 国外现状目前,高速道岔技术比较成熟的国家有德国、法国和日本。这三个国家的铁路运输组织方式、机车车辆的动力学性能不同,其使用的道岔各具特色,但其均在道岔设计之初就对道岔设计参数和平面线型、主要结构、扣件系统等作了严格设计,有效地预防了尼龙管的失效。如德国道岔使用VOSSLOH弹条扣件,法国采用Nabla弹片式扣件等。德国尤其最为严密和精确,为便于更换伤损的尼龙管,在尼龙管外置螺旋钢套管,且可代替螺旋筋起抗裂作用,螺旋钢套管较尼龙管较容易取出,取出效率较高,其缺点是制造成本高。针对少数尼龙管的失效,德国部分铁路段采用在失效
12、的尼龙管上,利用高精度可固定式双头电钻,对称钻削二道孔槽(孔槽直径15mm,中心距为30mm),再用两刃弹簧勾刀沿着钻削后套管最薄弱处划削,将套管分两片并将其分别凿离孔壁取出。国外大部分国家对尼龙管失效问题主要采取以预防为主的措施,目前没有发现针对该课题的文献。1.2 国内现状国内对报废尼龙管的取出主要主要采取以下方法:火烧法,热取法和重锚法。火烧法是利用尼龙能燃烧的特点,用易燃材料将尼龙管引燃,通过燃烧使尼龙管的实体消除,人工清理燃烧后剩余的残余物,从而将尼龙管从砼枕中取出。尼龙管从引燃到全部燃烧结束,大约需要30分钟,两列火车通过相隔时间不到15分钟,燃烧的火焰还没有熄灭,第二辆列车已经通
13、过,对列车运行安全造成了一定的 图1-1 火烧法威胁;另外,燃烧产生的高温无一例外的会使尼龙管原位置砼枕内孔的水泥螺纹崩裂,使新的尼龙管更换无正常的连接螺纹,造成套管维护失败,甚至导致了砼枕的报废。由于火烧法的明显缺陷,设想将尼龙管从砼枕内孔中旋出。设计制作了加热管,将加热管安装在自制的有8个棱角的拧头内孔中。先将加热管通电加热,将8棱拧头加热到足够高的温度,再将8棱拧头沿着尼龙管内孔下按,让8棱拧头在尼龙管的内壁上烧出沟槽,这样一边加热,一边下按。因为尼龙管内孔较小,发热管 图1-2 热取法的体积受很,功率也随之受到限制,8棱拧头沿尼龙套轴向在管内壁上烫出全部沟槽约需40分钟。等8棱拧头全部
14、进入尼龙管内孔后,人工逆时针旋转8棱拧头,将热软的尼龙管旋出。在加热的过程中,经常出现加热温度过高使尼龙管引燃的情况。加之加热时间长,取套效率不高,很大程度上影响了施工人员的工作效率。还有一些铁路段采用锚固剂重锚法,即在被破坏的尼龙管处凿成直径约7080 mm的孔,将失效套管打碎取出,清理孔后,用锚固剂作为胶凝材料,将新尼龙管与岔枕凝固为一体。此方法经过一段时间使用后,出现以下问题:一是凿孔时将原孔壁内的环形箍筋凿坏取出,破坏了原岔枕的结构;二是新套管在固定时难确定 图1-3 重锚法其位置;三是一个工天只能凿一个孔,锚固剂的凝固需要24小时即在第三天才能拧上M30mm的螺栓。2 选题背景2.1
15、 选题的目的、意义砼枕中报废尼龙套管的更换一直困扰着铁路砼枕养护工作。洛阳机务段南阳站目前对损坏尼龙套管的取出方法主要有两种方法,一种是火烧法,一种是热取法。这两种方法均如上述,取出尼龙管的效率较低,对列车的运行安全造成了潜在威胁,难以达到理想效果。砼枕铸造时,尼龙套管随同混凝土一起浇注,混凝土凝固,与尼龙套管外的弧形外螺纹表面接触的混凝土会形成一个与弧形螺纹相配合的混凝土内螺纹,二者便由于螺纹联接及其较大的粘结力而成为一个整体。由于混凝土凝固时的粘结力,尼龙便牢固地固结于砼枕中。为了保证列车的通行安全,需要将失效的尼龙套管从砼枕中取出,在原来尼龙套管的位置上再拧入一个新的尼龙套管。取出时,要
16、求不能破坏砼枕中原有的水泥内弧形螺纹,从而来保证新拧入的尼龙套管与砼枕能够牢固的连接在一起;此外,对尼龙套管的维护只能在两列车通行的相隔时间段内进行,由于时间短,要求取出效率高;又因劳动力的短缺,其成本也在加大。因此,设计出一种安全、高效和省力的装置成为了报废尼龙套管更换的瓶颈和重要突破口。在设计过程中,又必须结合现场实际工作情况和条件,尤其是动力源的选择。通过对南阳铁路段的现场考察,发现220V、380V电源的提供是一个问题,因列车使用的电压较高,不能用于正常的电动工具。这些都是铁路现场亟待解决的问题。为此,本项目结合目前实际,又针对砼枕中损坏尼龙套管难以取出的情况,对尼龙套管的结构、轨枕螺
17、栓的连接方式、尼龙套管与砼枕粘结的紧密程度等方面进行了研究,提出了解决这一技术难题的基本思路,设计制作了一些简单的试验工具,并到铁路现场进行了实地考察和试验,通过到南阳站折反段的实地调查进一步明确了解决问题的技术方案。重点解决尼龙套管的无损坏取出,即不伤害砼枕内孔水泥螺纹,又要求取出时间短,效率高,降低现场养护工人的劳动强度等问题。本项目主要研究利用尼龙套管外弧形螺纹与砼枕中水泥螺纹旋合的结构,研究和设计出将尼龙套管从砼枕中沿弧形螺纹旋出,安全、高效和省力的方法和设备。2.2 外出实地调查这次设计的目的是解决南阳铁路段的的需要,在指导老师的带领下,我们去了南阳铁路段现场。通过老师、路段领导和施
18、工技术人员的讲解,对砼枕尼龙套管的失效有了了解,熟悉了尼龙套管的结构及其和砼枕连接的形式,明白了更换尼龙套管的要求。在本次实地调查中,我们还对将尼龙套管从砼枕中旋出所需的力矩进行了测量。本次实地调查为我们的设计奠定了基础。 图2-1 钢轨通过尼龙套管和砼枕连接 图2-2 尼龙套管浇铸于砼枕 图2-3 在南阳站折反段做实验图2-4 尼龙套管 2.3 课题的解决方案尼龙套体积小、无外露,工具难以夹持,其铸于砼枕中,通过外螺纹和砼枕连接,粘结力大。针对尼龙套管的结构及其和砼枕的连接形式及特点,经过反复实验和总结,我们最终确定了本项目的解决方案,拟设计出一个冷取砼枕中报废尼龙套管专用装置,其总体分为拧
19、头、动力部分、主轴组件、同步上升机构、机架及箱体。装置总体结构布局如图2-5所示。 冷取砼枕中报废尼龙套管专 用装置执行部分传动部分动力部分机身专用钻模拧头主轴组件同 步 上 升机 构动力源减速器箱体机架图2-5 装置结构布局图本项目针对尼龙套管体积小,没有外漏部分,工具难以卡住尼龙套管,尼龙套管与砼枕水泥结合力大的特点,创新引入钻削加工方法,在尼龙套管壁上快速钻出孔槽,为工具从尼龙套管内孔推动其产生旋转运动提供条件。根据开槽后尼龙套管的结构尺寸设计制作专用拧头,使专用拧头与尼龙套管内孔及孔槽相配合,利用作用在拧头柄部的扭矩,带动尼龙套管反向旋转,当拧头柄部的扭矩大于尼龙套管与砼枕水泥的结合力
20、时,尼龙套管外部弧形螺纹沿砼枕孔内水泥螺纹上升,从而将尼龙套取出。为便于夹持尼龙套,实现工具和尼龙套的连接,我们利用钻头在尼龙套管壁上钻削4个孔槽(孔槽直径15mm,深110mm,呈径向均匀分布,两相对孔槽中心距为27mm);尼龙套实体体长且壁簿,普通钻头无法完成钻孔任务,需设计专用钻模;孔槽生成后,设计一拧头放入所钻削孔槽内,并用其作为传动件和取出装置相联接,至此完成了总装置的执行件设计。接下来,我们对尼龙套管和砼枕的粘结力做了检测并选择合适的动力源,由于粘结力较大,我们通过加长力臂的方式来测量,由于粘结力大的超出我们的想象,又因条件(扭矩扳手)有限,未完成力矩的测定,我们只好用长杆人工旋出
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