2022年运动控制案例分析资料 .pdf
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1、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - - *nU+ *iUcU0dUdIn图 1 整体流程框图11sTonASR11sToiACR1sTKss11sTRlsTRmeC11sTondLI_1sToi名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - 运动控制案
2、例分析大作业所在学院:自动化学院学生姓名:袁博楠所在班级: 2011211402 学生学号 : 2011211729 指导教师:叶平2014 年 5 月 25 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - - 一、作业内容:工业机器人关节运动控制系统设计与仿真工业机器人关节是由直流伺服电机驱动,采用双闭环可逆直流脉宽调速系统控制伺服电机来达到对工业机器人关节进行运动控制的目的,从而控制工业机器人的运动。工业机器人关节的相关参数
3、如下:(1)直流伺服电机参数:PN = 150W, UN = 48V, IN = 4A, nN = 400rpm ,反电势系数:Ce = 0.12V/rpm,允许过载倍数 = 2 (2)系统主电路总电阻:R = 4 (3)电磁时间常数:T1= 0.012s (4)机电时间常数:Tm = 0.2s (5)PWM 整流装置:放大系数Ks = 20, 失控时间Ts= 0.15ms (6)电流反馈系数1.25V/A ,转速反馈系数0.025V/rpm (7)电流反馈滤波时间常数:Toi = 0.001s ,转速率波时间常数:Ton = 0.014s (8)额定转速时的给定电压:Unm =10V (9)
4、调节器饱和输出电压:10V (10)工业机器人关节减速比:10 工业机器人关节运动控制系统的技术指标:(1)该调速系统能进行平滑的速度调节,具有较宽的调速范围(40rpm 2rpm ) ,系统在工作范围内能稳定工作;(2)系统静特性良好,无静差;(3)动态性能指标:转速超调量小于10% ,电流超调量小于5% ,动态速降小于85% ,调速系统的过渡过程时间(调节时间)小于0.1s 。设计要求:(1)分析工业机器人关节闭环调速系统的组成,并画出系统框图;(2)依据系统的动静态指标要求,计算调速系统的参数。确定转速调节器与电流调节器的结构型式及进行参数计算,使调速系统工作稳定,并满足动态性能指标的要
5、求;(3)利用 Matlab 对所设计的双闭环调速系统进行仿真实验;(4)整理设计数据资料,撰写相关报告。报告要有简洁的封皮,报告内容:概述、设计任务与要求、系统设计、Matlab 建模及仿真和结论等;(5)利用( 3)建立的仿真模型,探讨工业机器人各个关节所受不同转动惯量对运动控制系统设计的影响,并进行仿真实验;(选做)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - 二、问题解决:可以看出,此次作业旨在帮助大家应用和理解直流
6、双闭环调速系统的相关知识,在应用中学习, 并且用 Matlab 和 simulink库对整个系统进行仿真,为我们对知识的掌握提供了大大地帮助。(1)分析工业机器人关节闭环调速系统的组成,并画出系统框图在工业机器人关节处的调速系统应该使用双闭环调速系统,即转速调节和电流调节。因为首先要保证转速受外界干扰和自身参数变化小,在不同的负载下的转速应力求一致,并且能够快速地消除干扰所造成的影响;电流调节也非常地必要,因为必须要保证电流不能超过所允许的最大值,例如在电机堵转的时候防止因负载无穷大而使电流过大,从而损坏电机。根据上述的分析和书上所提供的相关资料,可以设计出直流双闭环调速系统的动态结构图如下图
7、1 所示:图 1 直流双闭环调速系统的动态结构图接下来的问题就是对转速调节器ASR和电流调节器ACR的设计问题了, 具体的设计方法和校验见(2)中的相关内容。(2)依据系统的动静态指标要求,计算调速系统的参数根据以上的分析,为了满足无静差和快速响应,将转速调节环和电流调节环均选为PI 控制器。因此可设对应的表达式为:ssKsWnnnASR)1()(ssKsWiiiACR) 1()(需要确定参数:nK、n、iK、i,先用工程设计的一般方法进行设计:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -
8、 - 第 5 页,共 17 页 - - - - - - - - - 电流环的设计:已知:V/rpm25.0,V/A25.1,ms15.0sT,s2.0mT,s012.0lT,s001.0oiT,s014.0onT,20sK,V/rpm12.0eC,rpm400Nn,V48NU,A4NI,V10*imnmUU,2并且有减速比:10issKsWiiiACR)1()(电流环小时间常数之和:s00115.0001. 000015.0oisiTTT令s012.0liT,之后经过化简得到如下的流程框图:*nmUdI图 2 电流环化简的流程图令isiIRKKK根据%5i,查书上表3-1 可选5.0iITK,
9、从而可以解得:-1s8.434IK,-1s8.434IciK所以有:835. 025.120012. 048.434siIiKRKK所以最终有:sssWACR012.0)1012.0(835.0)(校核相关等效是否成立:检验晶闸管整流装置传递函数的近似条件:8 .4342.222231sT校验忽略反电动势变化对电流环的动态影响条件:8 .4342.6113lmTT)1(sTRKKitsi名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 17 页 - - - - - - -
10、- - 校验电流环小时间常数近似处理的条件:8.4347.860131soiTT通过校验发现,所设计的相关参数满足要求,从而可以满足电流环的超调量%5i,并且也实现了无静差。转速环的设计:根据以上已知以及ASR环的相关形式:ssKsWnnnASR)1()(首相需要将上述的电流环进行等效,等效为:111sKI,即约去二阶的小量。转速环小时间常数之和:s016.08.4341014.01IonnKTT从而可将转速环化简成如下的框图:*nUn图 3 转速环化简的流程图取nemnNCTRKK要求%85maxbCC及%10n,查书上表3-4 可以选5hs08.0nnhT75.4682122nNThhK因
11、此可得25.11RCTKKnemNnsssWASR08.0)108.0(25.11)(校核相关等效是否成立:首先-1s5 .37nNcnK) 1()1(2sTsCTsRKnnemnn名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - 校核电流环传递函数简化条件:5.3720531iITK校验电流环小时间常数近似处理的条件:5.377.5831onITK通过校验发现,所设计的相关参数满足要求。接下来需要校验转速超调量是否满足要求:选
12、择了5h,所以%2 .81maxbCC,已知2计算:rpm3.133edNNCRIn, 假设是空载启动, 所以0z, 且rpm400*Nnn所以%2.7)(2*maxmnNbnTTnnzCC,可见是符合转速超调要求的。(3)利用 Matlab 对所设计的双闭环调速系统进行仿真实验为了便于观察和分析所设计的结果以及改变参数对结果的影响,需要用Matlab的simulink 库进行仿真,分为电流环和速度环两部分进行仿真。电流环的仿真:根据以上设计的电流环,可以有以下的仿真流程图,如图4 所示:图 4 电流环 Matlab 仿真流程图利用所设计的参数,运行程序后,可以在示波器内看到如下图5 的结果:
13、图 5 电流环仿真结果名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 17 页 - - - - - - - - - 可见电流的,最终值并不等于最大电流A8dmI,因为此处没有忽略逆反电动势 E的反馈这相当于加入了一个斜坡输入,从而造成这里的I型系统无法消除稳态误差,可见这里的稳态值A85. 7I,A26.8maxI,因此可以得到%22.5maxIIIi, 稍稍大于所要求的值。但是当断开反电动势的反馈后,如下图 6 所示:图 6 去除了反电动势的反馈得到的结果为:图 7 忽
14、略反电动势影响的仿真结果可见电流的最终值达到了最大值A8dmI,而且也可以得到对应的超调量为%6.3maxIIIi,恰好满足超调的要求,可见逆反电动势对系统的影响还是比较明显的。系统的调节时间始终小于0.02s,满足小于0.1s 的要求。现在分析改变某些参数的情况:a. 当变小比例环节的比例时,如25.0iK,仿真结果如下:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 17 页 - - - - - - - - - 图 8 减小比例系数的结果可见减小比例系数后,会导致系统
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