2022年透平膨胀机生产运行过程中异常原因及解决办法 .pdf
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1、透平膨胀机生产运行过程中异常原因及解决办法摘要:透平膨胀机在长期的工作运转中,难免会出现各种故障与问题,文章结合透平膨胀机的结构与运行特点,介绍了透平膨胀机在运行过程中出现异常问题的原因,并提出了改进方案与效果,以保证设备稳定和安全运行。关键词:透平膨胀机改进方案问题分析一、叶轮轴向窜动1. 叶轮轴向窜动的因素分析透平膨胀机在变工况运行时,要求轴承具有较高的可靠性。尤其是在开、停机时,膨胀空气量和压差波动较大,使止推轴承承受较大交变推力负荷,使膨胀机轴向推力不平衡值超过正常允许值,转子振动值超标,轴承和转子的稳定性和适应性遭到破坏,设备损坏,引起叶轮轴向窜动的原因主要有:通常膨胀机增压端叶轮在
2、轮盖上设计有迷宫式密封,虽然减少了空气泄漏,但却导致了叶轮前后压差过大,从而导致增压轮产生较大轴向力,易使止推轴承损坏。 分子筛吸附器操作不当或净化失效,二氧化碳进入低温系统,在不同温度和压力下,二氧化碳由气体变成固体并聚集成大块的干冰,当温度升高时又急剧汽化膨胀,对工作轮产生一个径向和轴向作用力,破坏转子旋转轨迹,引起轴向窜动。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - 燥塔分子筛失效,脱水效果不佳,在膨胀轮叶片上形成水化
3、物,堵塞叶轮流道,造成膨胀端轮背压力升高,使轴向力不平衡值指向膨胀端。透平膨胀机轴向推力平衡器调节阀关闭不严,平衡作用失效,内漏造成增压端轮背压力降低, 使轴向力不平衡值指向膨胀端。2. 改进方案2.1 改进转子结构:取消增压端叶轮轮盖密封,以降低轴向推力;更换主轴材质,以增强其强度和刚度,降低叶轮摆动。2.2 当透平膨胀机内出现液体造成振动时,压力表会急速跳动, 温度指示波动,应迅速降低膨胀机转速,或停止膨胀机运行,并打开蜗壳吹除阀和出口吹除阀,排尽液体,同时设法提高膨胀机进口温度。2.3 在膨胀轮背开平衡孔, 使膨胀端与出口处接通, 保持轮背压力和出口压力基本平衡,从而消除膨胀端的不平衡轴
4、向力。2.4 增强密封轴套的强度。 加大轴套止推面厚度, 使其能承受较大轴向推力。并在其端面圆周加一油槽,避免由于推力大时油膜形成不及时造成干摩擦,使轴套被烧毁,提高安全、可靠性。二、不平衡振动1. 不平衡振动的因素分析影响转子不平衡的主要因素有:转子形状不对称、机械制造误差、热处理不当而造成的轴弯曲、残余应力引起的变形等;另外,还有透平机械转子由于叶片装嵌在转轴上产生的安装误差、发电机转子名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - -
5、 - - 绕组的不均匀、部分残留有铸造和锻造表皮的转轴质量不均匀等因素。由于转子制造误差、装配误差以及材质不均匀等原因造成的转子不平衡,在试运之初,便会引起振动;由于转子上不均匀结垢、介质中粉尘的不均匀沉积、介质中颗粒对叶片及叶轮的不均匀磨损等原因引起的转子不平衡,表现为振动值随着运行时间的延长而逐渐增大;由于转子上零部件脱落或叶轮流道有异物附着、卡塞造成的转子不平衡,表现为振动值突然升高。由于空气带油较多,正常运行时凝固的润滑油存积在工作轮和汽缸壁之间的间隙中,工作轮不可避免地将油刮黏在工作轮叶片上,使转子重心偏移,产生离心力造成卡机。风机进气管道的空气过滤器滤网较疏,达不到过滤效果,有时管
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