云南澄江华荣水泥有限责任公司企业自查报告.doc
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1、2014年云南澄江华荣水泥有限责任公司企业准入自查报告云南澄江华荣水泥有限责任公司2015年02月10日 根据水泥行业准入公告管理暂行办法(原工信2011406号)的相关要求,现将2014年云南澄江华荣水泥有限责任公司企业准入情况自查报告如下:一、 企业基本情况 云南澄江华荣水泥有限责任公司位于云南省玉溪市澄江县九村镇龙潭村委会龙潭丫口旁,占地面积约367亩,距澄江县城约9km,距澄阳公路2km。公司共投资66000万元分别于2009年8月、2010年10月建成并投产22000t/d新型干法水泥熟料生产线,产品产量、质量均达到设计要求,生产的“明珠牌”水泥得到了广大用户的认可和好评。 澄江华荣
2、于2011年10月8日与中国建材股份公司资产联合重组后,大力弘扬中建材企业文化,以“善用资源、服务建设”为企业使命,以“创新、绩效、和谐、责任”为核心价值观,营造“三宽”、“三力”的人文环境,培育“敬畏、感恩、谦恭、得体”的干部素养。在中建材管理文化的融合下,员工和企业素质进一步提高;在管理整合的道路上,企业实力得到增强。 云南澄江华荣水泥有限责任公司于2013年7月提出准入申请,2013年10月正式进入,2014年公司法人代表、股权、资质、主要产品品种及生产能力均未发生变化。二、 生产经营情况 2014年生产水泥115.27万吨,生产熟料96.87万吨,窑综合运转率57.45%,窑综合台产9
3、6.24吨,熟料日产量22309.76吨/天,销售水泥115.27吨(其中销售32.5级水泥19.07万吨,销售42.5级及以上水泥96.2万吨),散装水泥数量99.3万吨,散装率86.15%,全年实现销售收入25867.78万元,利润总额1341.82万元,利用工业废弃物数量16.66万吨,颗粒物排放量115.992吨,二氧化硫排放量54.5吨,氮氧化物排放量542.88吨,余热发电3195.04万度,吨熟料发电量32.5度,全年窑产能达到设计要求,环保达标排放。三、 节能情况技改项目项目主要内容合同签订时间(或预计签订时间)投资金额(或预计投资金额)(预计)开工时间(预计)完工时间粉磨系统
4、(辊压机)安装两台辊压机(2#、3#水泥磨)2014.6月和2014.9月2000万元一期2014.8月,二期2015.3月一期2014.12月,二期2015.7月电机系统(变频器,风机)安装14台高压风机2013.10月430万元2013.102013.10预热器一线、二线扩容一线2014.7月;二线2014.2月预计800万元一线2014.8月;二线2014.3月一线2014.8月;二线2014.3月燃烧器(喷煤管、输煤管)二线采购皮拉德喷煤管2014.9预计50万元2015.2月2015.2月篦冷机篦冷机风机群更换一线2014.7月;二线2014.2月预计200万元一线2014.8月;二
5、线2014.3月一线2014.8月;二线2014.3月余热发电8.1MW6500万元2013年2月 2014年澄江华荣充分利用中国建材的技术、经济、管理优势,先后投资10910万元,对余热发电、预热器、窑筒体、篦冷机、窑系统密封等涉及工艺、成本、安全等多项设备进行节能改造,改造内容如下表: 由于是边生产边技改,改造项目没有同时进行,首先实施的是比较成熟的余热发电技术、变频改造技术,这两项技术改造后节电效果明显,水泥磨安装辊压机正在实施中(2#水泥磨辊压机计划于2015年3月投入运行,3#水泥磨辊压机计划于2015年8月投入运行)。经初步测算,前两项技术投入运行后吨产品电耗下降20度左右,技改对
6、比情况见下表:单位能耗技改对比情况指标名称单位2013年实际值(技改前)2014年1-9月实际值(技改中)2014年7-9月(技改完成)技改前后同比增减(+/-)GB16780-2012限定值水泥工序综合电耗Kwh/t55.0646.5747.38-7.68水泥综合电耗Kwh/t125.48106.96100.83-24.65熟料综合电耗Kwh/t88.8677.8469.53-19.33可比熟料综合煤耗Kgce/t105.83107.26106.971.14112可比熟料综合电耗Kwh/t76.0967.2160.03-19.0664可比熟料综合能耗Kgce/t115.18115.5292.
7、91-22.27120可比水泥综合电耗Kwh/t105.6391.2385.99-19.6490可比水泥综合能耗Kgce/t97.4993.4191.78-5.7198从表中可以看出,技改后各项能耗指标均有明显下降,并且也达到水泥单位产品能耗限额GB16780-2012标准的要求,对完成节能目标任务,奠定了坚实的基础。全年实现节能3200吨标煤,顺利完成了市政府下达的节能目标任务。四、 质量管理(一)进厂原料管理1、2014年进厂石灰石CaO达51%,但带入的泥土较多,雨季时水分含量高,对磨机的稳定运行和生料成分有一定影响。2、2014年进厂的粘土有低硅土和高硅土,粘土来源地复杂,高硅土的硅含
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