2022年2022年集成架构解决方案在上海白龙港污水厂升级改造和扩建 .pdf
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1、 集成架构解决方案在上海白龙港污水厂升级改造和扩建工程中的应用上海电气自动化设计研究所有限公司庞立罗克韦尔自动化姜恺史新祁【提要】 以世界最大的污水处理厂之一- 上海白龙港污水处理厂升级改造和扩建工程为例,阐述在工业控制系统开发过程中,针对污水处理过程,采用Rockwell 公司旗下 A-B 品牌 自 动 化 及 其 传 动 的 全 系 列 产 品 如 : ControlLogix PAC、 基 于 NetLinx 无 缝 网 络 的Ethernet/IP,ControlNet 及其 DeviceNet,、基于 6KV 高高解决方案的Powerflex7000 中压变频器、基于机械振动状态监测
2、的水泵机组预测性维护的Entek解决方案、基于HMI 组态、数据库引擎及第三方接口的FactoryTalkViewSE 、RSSQL及KepServer软件技术,以及为污水处理核心工艺- 生物曝气沉淀服务的生物智能控制系统BIOS,提供以集成架构为基础的全自动过程控制的完整解决方案,以满足大型污水处理的工厂自动化智能控制要求。【关键词】 集成架构 Ethernet/IP Entek振动状态监测 中压变频器 生物智能控制系统BIOS 一.工程简介 上海白龙港污水处理厂浦东新区合庆乡东侧长江岸边,服务人口 705万人, 规划污水处理量达 345万m3/d。 1999年建成旱流 172万m3/d的预
3、处理厂,2004年建成了以高效沉淀池为主体、以除磷为主要目标的120万m3/d一级强化污水厂, 2008年8月完成以倒置 A/A/O生物反应池为核心工艺的升级改造及扩建工程,日处理量达200万m3/d。是国内规模最大的脱氮除磷污水厂,也是世界上规模最大的污水厂之一。 白龙港污水处理厂工艺流程如图所示。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
4、- - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 18 页 - - - - - - - - - 图1 工艺流程图 1. 升级改造工程 上海市白龙港城市污水处理厂升级改造工程处理规模为120万m3/d ,采用分流处理达标排放方法,即从现有高效沉淀池前分流60万m3/d 污水,进入新建的多模式AAO 工艺生物反应沉淀池,处理到出水水质高于一级B标准,与剩下减负后的 60万m3/d 一级强化高效沉淀池出水充分混合后紫外消毒,出水达到国家二级标准,接入原有交汇井,通过出口泵房、高位井深水排放。 升级改造工程新建生物反应沉淀池2座, 每座分为 2组,共4组:1
5、04A 、104B 、104C 、104D 。每组处理水量为 15万m3/d ,总处理水量为 60万m3/d 升级改造工程生物反应沉淀池每组分为2个监控单元,共 8个监控单元 104A-1,104A-2,104B-1,104B-2,104C-1,104C-2,104D-1,104D-2。8个监控单元分别对应于 PLC101 , PLC102 ,PLC103 ,PLC104 ,PLC105 ,PLC106 ,PLC107 ,PLC108 。 升级改造工程生物反应沉淀池由三段组成:初沉段、AAO 段、二沉段。 升级改造工程还另设有 3个监控单元 PLC109 、PLC109-1 和PLC002-1
6、 , 分别位于鼓风机房、仪表间控制室和预处理厂控制室。 2. 扩建工程 上海市白龙港城市污水处理厂扩建工程处理规模为80万m3/d ,采用多模式 AAO 工艺,处理到出水水质到国家二级标准,通过新建出口泵房、高位井深水排放。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 18 页 - - - - - - - - - 扩建工程新建生物反应沉淀池2座,每座分为 2组,共 4组:204A 、204B 、204C 、204D 。每组处理水量为 20万m3/d ,总处理水量为 8
7、0万m3/d 扩建工程生物反应沉淀池每组分为2个控制单元,共 8个监控单元: 204A-1,204A-2,204B-1, 204B-2, 204C-1,204C-2, 204D-1, 204D-2, 。 8个监控单元分别对应于 PLC201 , PLC202 ,PLC203 ,PLC204 ,PLC205 ,PLC206 ,PLC207 ,PLC208 。 扩建工程生物反应沉淀池由三段组成:初沉段、AAO 段、二沉段。 扩建工程还另设有3个监控单元 PLC209 、PLC210 和PLC210-1 ,分别位于鼓风机房、15# 变电所和出水泵房。 二. 系统网络构成及功能描述自控系统的主要功能是
8、完成上述工艺区域的生产过程自动化,包括实时采集生产数据和设备实时运行工况,控制相关的生产环节,及时处理生产过程中的故障,对相关设备进行保护。 1. 已建监控系统 前期工程分为二期建设: 2000年左右建成的预处理设施,主要构筑物为格栅沉砂池、调配井、出水泵房、出水高位井等。建成 2座区域控制站。 2004年建成的一级强化处理设施,主要构筑物为高效沉淀池、加药间、储泥池、污泥脱水机房等。建成 7座现场控制站及 1座中央控制室。 2. 新建监控系统 上海市白龙港城市污水处理厂升级改造工程仪表及自控系统是按工艺流程及工艺特点而制定的。从工程实际情况及生产管理要求出发,采用集中管理、分散控制的模式,设
9、置数据采集及监控系统。根据工艺流程在主要工艺控制区域设置22个PLC 现场控制站。同时在厂前区附近新建 1个中央控制室,来替代原有中控室。 本工程数据通讯网络用双环网结构,分为A、B双网,已建工程的现场控制站PLC 挂接在A网上,本次工程不作变动。升级改造工程及扩建工程的现场控制站PLC 挂接在新设的 B网上。3. 系统网络构成及功能概述 系统网络图如图2所示。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 -
10、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 18 页 - - - - - - - - - 中央控制级 中央控制级即中央控制站计算机控制方式。污水厂处于自动运行时,中央控制级能监视污水厂所有设备和工艺参数并采集和储存数据,和各PLC 站实现对等通讯。这级运行控制方式为污水厂最主要的方式。在正常情况下污水厂通过中央控制级进行运行和监视。设备进行调试、维护保养时必须在就地控制级或手动控制级进行。 中央控制级组态软件采用多客户机/ 多服务器版本的 FactoryTalk ViewSE( 原R
11、SVIEW SE版本) ;系统服务器配置成域控制器(如图所示的冗余网络服务器),并使用双机热备方案。FactoryTalk ViewSE 使用冗余设计;后台数据库使用SQL Server。FactoryTalk ViewS 从各个主控 PLC 中读取数据,通过 RSLinx保存到 SQL SERVER中。采用 RSSQL 工具进行 RSVIEW SE 数据与SQL Server 数据库连接。上位 HMI(组态画面 ) 和下位 HMI(触摸屏 ) 开发都部署在 RSVIEW Studio 中进行,两部分画面可以相互调用和移植,提高了画面及程序开发的效率。 现场PLC 自动控制级 现场PLC 自动
12、控制级即现场控制站PLC 控制方式,各个工艺区域内的连锁控制及程序控制主要通过现场控制级来实现的。 当污水厂在自动控制方式运行时,现场控制站PLC 可以独立的、自动的对它所负责的工艺区域进行控制, 而不需任何中央控制级介入。并将采集到的设备数据及运行状态送至通讯网络中, 为别的现场控制站 PLC 和中央控制站服务,同时接收其它现场控制站 PLC 及中央控制站送来的数据。 现场PLC101 至PLC109 主要实现 120万吨/ 天升级改造工程的 8个生物反应池的过程控制和鼓风机房数据采集及协调控制等;现场PLC201 至PLC209 主要实现 80万吨/ 天扩建工程的8个生物反应池的过程控制和
13、鼓风机房数据采集及协调控制等。现场PLC210 和PLC210-1 位于分别位于 15#变电所控制室及出水泵房控制室,主要负责出水泵房、出水高位井及其雨水泵房的相关自动化过程控制,两台PLC 通过现在总线 ControlNet 进行通讯。 以上所有 22套ControlLogix PLC 通过实时工业以太网 Ethernet/IP挂在光纤环网 B中,原一期加强一级处理 (高效沉淀池) 的控制系统 (西门子 S7-400)挂在光纤环网 A中。 Rockwell提供Kepserver 软件以 OPC 的方式采集 A网中西门子 PLC 的数据,通过FactoryTalk View组态软件对A网和B网
14、中的数据进行采集和实时监控。实现已有系统与目前升级扩建系统数据的有机结合。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 18 页 - - - - - - - - - 三. 生物反应及出水泵房(变频泵及状态监测)的过程控制1. 生物反应沉淀池本工程设计采用多模式AAO 工艺,可根据需要以及季节变化以正置或倒置AAO 模式运行,还可根据进水水质及处理要求按脱氮除磷或仅除磷模式运行,模式 1:正置 AAO 运行初沉池出水直接进入选择区,内回流污泥进入缺氧区,外回流污泥部分进
15、入选择区,部分进入厌氧区,以进水营养比控制污泥分配比例。模式 2:倒置 AAO 运行在该种运行模式下,进水分两点进水,选择区进水量为70%50% ,厌氧区进水量为30%50% ,该分配比例根据出水的含磷量高低进行调整。如除磷效果需加强,则将更多的进水进入厌氧区前端,将更多的有机碳源给予除磷菌,反之亦然。内回流渠将出水的硝酸盐送至缺氧段起端,提供反硝化的原料。外回流渠将二沉池浓缩后的活性污泥送至选择区和缺氧区,选择区可有效的抑制丝状菌的过量繁殖,从而防止污泥膨胀。模式 3:除磷运行(用于有机氨化率低,进水NH3-N 不高的情况)生物反应池设备控制主要分为四类:1 单机控制。主要是闸门、各类刮泥机
16、、各类搅拌机、渣水分离器、生产水泵等,该类设备一般为独立控制,连续运行、远程开停或常开。2 内、外回流控制。主要是内回流泵、外回流泵等,该类设备根据流量或程序进行控制。3 排泥控制。主要是初沉污泥泵、剩余污泥泵、排泥泵等,该类设备根据时间进行控制。4 曝气量控制。主要是空气流量调节阀等,该类设备根据BIOS 系统进行控制。2.空气流量调节:空气流量调节阀与鼓风机构成串级控制回路。 当空气流量调节阀一体化电动执行机构转换开关设在远控(自动)状态时,自控系统能对空气流量调节阀进行远程控制。自控系统根据生物反应池出水处 DO 测量仪的测量值,调整空气流量调节阀开启度,使生物反应池 DO 测量值保持在
17、生物智能控制系统BIOS系统提供的设定值左右。即自控系统根据 BIOS 提供的溶解氧设定值,调整空气流量调节阀开名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 18 页 - - - - - - - - - 启度,使DO 测量仪测量值保持在 BIOS 系统提供的设定值左右。空气流量调节阀的调整频率可设定,一般不宜频繁调整,目前按照 30 分钟调整 1 次考虑,调整幅度为 5% ,自控系统操作画面上可对此参数进行修改,空气流量调节阀开启度根据试运行一段时间后的分析结果,使每个
18、调节阀开度固定在相应的开度上(使得曝气均匀) , 使生物反应池各个 DO 测量仪最小测量值保持在 BIOS 提供的设定值左右。3. 鼓风机控制 新建鼓风机房 2座,分别归入升级改造工程、扩建工程。每座鼓风机房共设有6台单级离心鼓风机, 4用2备。单台风量为 Q=625m3/min ,风压 H=0.07MPa ,电机功率 N=870kW 。鼓风机配置有隔音罩,机外噪音小于80dB 。 鼓风机起 /停的一步化操作由设备配套就地控制箱(109AC1-0106 ) 及主控柜(109AC0 )实现。就地控制箱面板设手动/自动转换开关,手动状态下,由面板上的操作按钮进行控制,自动状态下由监控系统进行控制,
19、由主控柜根据出风总管压力值进行控制,此压力设定值由监控系统提供给主控柜,由主控柜调节鼓风机的开启台数和导叶片角度,使得出风管压力保持恒定。压力设定值设定为(0.07MPa),因采用 TURBO鼓风机,其内部调节自成系统,故目前无法实现对供气输出量的调节,这一问题有待在二期项目中进一步研究探讨。鼓风机本地控制通过西门子 S7-300PLC 通过Profibus 转以太网的方式(外置网关)与鼓风机房主站PLC109/209 的ControlLogix 进行通讯。 4. 出水泵房 出水泵站包括进水前池、主泵房、出水压力井、泵房、控制室、值班室、配电间,归入扩建工程。出水泵站是南线系统的配套泵站,因此
20、设计规模与南线相匹配,近期考虑升级改造工程及扩建工程生物处理后低水位尾水的排放需要。 规划南线平均旱流量 170.1m3/d 规划南线高峰旱流量 25.6m3/s 近期排放流量 9.3 23.1m3/s 规划南线雨季高峰流量 31.98m3/s 泵站设计流量采用 31.98m3/s,配泵为设计流量的 120% 即为38.4m3/s。 A. 出水泵控制过程4台出水泵组成泵机组,均为常用,其中2套为变频泵,变频器采用Rockwell 的Powerflex7000 系列800KW/6KV 中压变频。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
21、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 18 页 - - - - - - - - - 当设备控制箱转换开关设在远控(自动)状态时,自控系统根据进水泵房集水井的超声波液位计( LIT-207-0102 ,2套液位计互为备用)的测量值,进行控制,水泵采用轮序控制方式。 若运行的水泵故障停车,在分控室及中控室报警并自动启动相对应的备用泵,使每台泵的运行时间大致一致。按时间优先循环起动可供使用的泵,每台泵的起动次数和总的运行小时数进行累积并排出维修计划,使每台泵运转时间大致相等。 当液位变化率过快时,通过变频泵根据液位变化进行调节。水泵运行时,至少有 1 台变频水泵必须
22、运行。变频泵频率调整范围暂定为60%100%,当液位变化需启动另外1台变频泵时,其中 1台正在运行的变频泵的频率应降至60% 后,然后启动新运行水泵,频率从60% 开始。 控制程序使每一泵每小时起动次数少于 6 次,且不论何种情况,不得同时起动 2 台及 2 台以上水泵。 每台泵启动 / 停止间隔不小于 10 分钟。电动蝶阀与对应的泵联锁,当泵启动前电动蝶阀开启,停泵后电动阀立即关闭。此控制由出水泵配套控制箱实现。 B.水泵机组状态监测 白龙港污水处理厂的出水泵房配备大功率的水泵机组,属于该厂的关键设备,为了能有计划地实施检修,延长泵机组的使用寿命,减少非计划停机,同时考虑通过及时检修而有效地
23、减少可以避免的检修,减少零件的仓储和人力资源,经各家方案比较后选用了Rockwell 公司的状态检修 Entek产品。检测原理和描述如下: 旋转设备在一定的运行状态下,不同的部件(如轴承、叶轮等)会有不同的受损情况。当这些部件受损时, 振动信号会以不同频率的振动表现出来,这就可以使我们通过振动信息,识别和确定哪些部件已经坏了和这些部件的损坏进展情况。诸如不平衡、不对中、松动、磨损和一些其它问题都有可能是造成部件受损的根本原因,只有识别和减少了这些状态,才能更大限度地延长设备寿命并保障设备安全运营。 罗克韦尔自动化公司的 ENTEK 状态监测系统具有离线监测(dataPAC1500 )、在线自动
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