2022年事故案例分析 .pdf
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1、压力容器爆炸事故2003 年 2 月 5 日凌晨 1 时 55 分,山西某化工厂三车间I 系列冷凝水闪蒸器Nt112(以下简称 Nt112)发生爆炸事故,楼上当班职工柴某因操作室坍塌坠落至零米平面死亡。爆炸设备及其相关工艺爆炸设备(Nt112) 性能参数: Nt112 是 I 类压力容器。 该设备设计压力0.6MPa, 设计温度 165, 规格为 25006916 12, 容积 30m3, 介质为蒸汽和冷凝水, 主体材料为A48CPR进口钢(相当于国产16MnR钢),设备本体有一块压力表,出汽管上有两个安全阀,当设备处于备用状态时与安全阀不相通,因备用时 F1 阀门关闭(见图)。 设备相关工艺
2、过程: Nt112前与高压冷凝水罐NP112 、NP113 、NP114 、NP122 、 NP123连接( NP为高压冷凝水罐的简称,其后数字为不同高压冷凝水罐的编号,其内压力均为5.6MPa,温度 260270), 后与预脱硅系统相通。即压力为5.6MPa 的水经节流孔板进入冷凝水闪蒸器,减压降温后,一部分水变为蒸汽,通过冷凝水闪蒸器进入出汽管送预脱硅,管道压力0.6MPa(见图所示);一部分水仍呈液态通过冷凝水出口至出水管进入热水槽,出水管上有排水管(阀)至地沟(点划线所示)。此设备已于2002 年 11 月 12 日停止使用,即排水阀F6 常开,其他阀门均关闭,直至事故发生一直处于备用
3、状态。2003 年 2月 4 日 9 时 15 分左右,当班操作工将排水阀 F6 关闭。事故原因分析设备在停用期间,本应切断进水阀打开排水阀F6,使其处于常压状态。而三个进水阀(F3、F4、F5)经常压试水一个渗漏(滴水),一个泄漏(流水),一个不漏(不滴不流),虽关仍漏(两个阀门不正常)为设备的带压、增压直至超压提供了压力源。排水阀F6 被关闭(据上述时间推算,排水阀F6关闭时间长达16 小时 40 分),无法卸压,这是导致超压爆炸的重要原因。管理工作存在漏洞,白班职工违章关闭排水阀,而运行记录未注明,交接班时也未向接班职工说明,致使排水阀一直处于关闭状态。从爆炸后设备筒体的断口来看,绝大部
4、分破口表面较为规则平整,且与母材成3045夹角,属韧性断裂。这说明钢板是由于超压而撕裂的。在人孔破口处发现,有大约 100mm2 的母材钢板严重减薄,实侧最小壁厚 6.3mm (原设计壁厚为12mm ),呈塑性变形特征。因为设备在制造过程中,人孔部位会产生应力集中,在运行时,受力状态比较复杂,使其成为整个设备的薄弱部位。又因爆炸后人孔接管带盖是单独飞出去的。由此推断,破点就在此处。 Nt112 在备用期间与安全阀不相通,导致其内压力超设计压力时,安全阀不能泄压,失去其应有作用,造成 Nt112 内压力不断升高,直至爆炸。断裂拉力走向分析: Nt112 的人孔处破裂后,强大的内部压力,一部分力将
5、人孔接管带盖抛出57 米远。另一部分力从人孔中心线偏下部沿环向拉伸扩展,直至将直径为2.5 米的圆筒全部撕断,形成底部一段。 再一部分力从破点沿纵向往上扩展,将中段圆筒纵向撕开名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 成卷板状, 当扩展到筒体环焊缝处时,因环焊缝强度大于母材,所以,这部分力不得不改变走向, 沿环焊缝熔合线环向继续扩展,把母材钢板全部撕断,将剩余的筒体又一分为二。这样,就形成了爆炸后整个筒体分为三段的结果。设
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