砼观感质量缺陷整改措施.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除砼观感质量缺陷原因分析及整改措施2003年11月9日下午2:00,监理部对05#、07#成型砼进行了质量检查,每栋检查三层,主要查平整度、层高及砼外观,测点合格率07#83%、05#86%,现对查出问题做出如下整改:一|、问题一:墙体烂根、蜂窝麻面。 原 因:振捣不到位,模板下口与砼交接出缝隙过大,砼跑浆。 整改措施:1、对工人进行技术交底,砼振捣时应快插慢拔,上下接头处交叉不少于300mm,不宜用振动棒赶送砼,做到不过振、不漏振。 2、模板下口与砼面交接处,缝隙小于20mm的用水泥砂浆封堵,大等于20mm的缝隙用木条封堵。二、问题二:砼面标高控
2、制不严是、板超厚。 原 因:施工时未严格按照水平点进行找平。 整改措施:找平时严格按照测量水平点带线用刮尺刮平,砼表面进行二次抹平,做到平整、不开裂、表面平整度高差控制在10mm以内,由砼工长跟班检查。三、问题三:墙体门洞处控制不严,墙截面尺寸过大、阳角漏浆。 原 因:模板刚度不够,对拉螺杆间距过大,门洞处未用钢管和对拉螺杆锁扣或间距过大。 整改措施:调整螺杆间距,门洞处用长钢管两边连通,在洞口两侧用螺杆或钢管扣紧。 四、问题四:外墙出现“穿裙子”现象。 原 因:砼接头处模板刚度不够,砼振捣时外侧胀模。 整改措施:1、增加模板定位钢筋,间距不大于600mm,离砼面不大于60mm; 2、调整模板
3、支撑,将外墙模板背楞加长下挂500mm,利用下层对拉螺杆将背楞成排扣紧。 五、问题五: 楼梯施工缝处砼浇筑后接头明显,有夹渣现象。 原 因:浇筑砼前未对施工缝进行全面清理,残留垃圾较多。 整改措施:支设楼梯模板前先全面清理施工缝,楼梯踏步模板须在下层清理调整到位后再往上运,就位后由砼工对施工缝再次进行清理,并用水冲洗,浇筑砼时收集板面砼砂浆倒入施工缝处再行嗵浇筑施工,并做到振捣密实。 为保证各道工序的施工质量,项目部采取如下措施: 各班组对每道施工工序做好检查记录,自检合格后通知质检员检查验收,质检员查验时须偕下道工序施工工长对该道工序进行质量检查,该工长主要检查内容:杂物清理是否到位、钢筋有
4、无偏位、模板几何尺寸及标高是否符合要求等,并做好交接工作。施工工序质量按如下程序进行控制:一、钢筋工程: 1、钢筋进场时须备齐质保资料,由试验员汪新民取样送检复试合格后再由质检员签发书面指令后方可进场使用;2、钢筋加工前必须翻样,并经质检员复核无误后方可施工;3、钢筋加工前由工长和质检员对工人进行技术质量、安全交底,交代清楚设计要求和质量标准;4、钢筋绑设过程中不得在已绑扎好的钢筋上任意踩踏,绑扎结束后由孙如同在其上架设马凳、跳板以保证成品钢筋的位置正确;5、钢筋绑扎完毕后在自检合格的基础上由质检员通知监理验收;6、钢筋电渣压力焊施工应注意以下几点: (此项工作由钢筋工长金怀宁负责跟班检查)
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