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1、-作者xxxx-日期xxxxL1标涵洞台背回填首件工程施工总结【精品文档】昌宁高速公路L1合同段项目经理部涵洞台背回填首件工程施工总结编制: 复核:江西省公路机械工程局昌宁高速公路L1合同段项目经理部二一四年九月十五日【精品文档】目 录一、工程概况1二、施工准备11、人员准备12、施工机械准备13、施工技术准备24、管理准备2三、施工过程及质量控制21、测量放样22、基坑开挖23、台阶的开挖34、分层填筑35、含水量的检测36、碾压工艺37、确定压实厚度及碾压遍数4四、施工中存在的问题及整改措施41、存在问题42、原因分析43、整改措施4五、施工总结5涵洞台背回填首件工程施工总结为了确保我标段
2、内的台背回填工程施工质量符合设计及规范要求,我部选择LK0+960盖板涵台背回填作为首件工程,按照经审批的台背回填施工方案组织施工,使人员熟悉施工工艺流程和各自分工,确定填料的松铺系数和压实厚度,碾压机械组合和碾压遍数,发现和解决施工中存在的问题,总结经验。一、工程概况本涵洞设计为钢筋混凝土盖板涵,中心里程桩号为LK0+960,盖板涵中心线与道路设计中心线夹角为120,结构形式为1-2.0m2.0m(孔数-孔径净高),涵洞长度24.19m。台背回填填料选用翠微峰一号隧道洞渣。施工时间为2014年9月13日至2014年9月15日。二、施工准备1、人员准备序号姓名职位备注1张祖辉项目经理全面领导、
3、管理2严敏项目总工程师全面质量、技术管理3谌新项目副经理现场施工生产管理4张文升试验室主任负责试验工作5高学清安全部长负责安全、环保、文明施工6陈贵福物资设备部长负责材料保障供应2、施工机械准备名称型号单位数量名称型号单位数量装载机ZL50C台1挖掘机卡特320台1振动压路机Y20台2自卸车18t台3小型冲击夯台2发电机50kVA台1洒水车台13、施工技术准备台背回填填料选用翠微峰一号隧道洞渣,经前期试验检测,此填料可以用于台背回填,天然含水量为14.3%,最佳含水量为11.2%,最大干密度为2.06g/cm。台背压实度按96%控制,每层压实厚度不大于20cm。4、管理准备(1)、准备台背回填
4、管理卡,注明桩号、时间、层数及施工责任人及监理责任人。(2)、建立台背回填管理台帐,填写各压实层厚度、宽度、材料、压实度及各方签认的信息。(3)、在两侧墙身上分别按左中右标注各层压实后位置。压实厚度按照第一层的试验成果确定。三、施工过程及质量控制1、测量放样台背回填区域为:基坑底部宽度距离台身2.5m,在基坑顶上距离墙身宽度为2.5+2=4.5m,开挖深度至盖板涵基础顶面。测量人员按以上回填区域要求进行放样,确定开挖的范围。2、基坑开挖据回填范围进行开挖,开挖使用挖掘机配合人工进行,结构物50cm范围内使用人工进行开挖,避免机械对结构物造成破坏。开挖后对基坑底进行清理、整平、并用小型冲击夯配合
5、Y20震动压路机碾压密实,经过管理工程师、监理组长、施工单位质检人员三方验槽,结果证明基底填土密实平整,压实度合格,可以进行台背回填。3、台阶的开挖台阶按照高100cm,宽100cm,内倾24%设置,即坡度1:1。4、分层填筑台阶开挖好后,并对坑底处理合格后,采用分层填筑法进行台背回填,每层填土松铺厚度依经验定为20cm,压实厚度按照第一层填筑的压实厚度确定。压实机械采用小型冲击夯配合Y20震动压路机。振动压路机施工时,要保证压路机离墙身距离不小于30cm,以避免损伤墙身。填筑范围较窄处,采用小型冲击夯夯实。填筑过程中,涵洞两侧对称填筑,两侧台后填土高差不大于50cm。5、含水量的检测每层上料
6、后,及时检测填料的含水量,当含水量达到最佳含水量2%时开始碾压,否则补水或翻晒后再进行含水量测试,合格后开始碾压。6、碾压工艺辗压时,采用Y20振动压路机先静压一遍,然后再弱振一遍,再进行强振,压至压实度达到设计及规范要求止,最后静压收光。辗压时先慢后快、先轻后重、由两侧至中间、轮迹重叠1/3、最大速度不超过4km/h,辗压时应确保均匀,无漏压、无死角、无明显轮迹,压路机盲区采用小型冲击夯夯实。7、确定压实厚度及碾压遍数碾压三遍后,进行压实度的检测,按每50m2检测1个点,每层不小于4点的频率进行压实度的检测,压实度不足时继续复压,直至压实度都不小于96%为止。根据现场检测结果,辗压三遍压实度
7、不能满足设计要求。辗压四遍后,检测点的压实度基本都能满足设计要求。碾压第五遍,经现场试验检测,压实度检测结果均大于96%,满足相关设计及文件要求。压路机盲区在小型冲击夯夯实六至八遍后方能到达设计要求。压实后进行标高测量,整理测量数据,结论为松铺系数,压实厚度16.3cm,测量数据整理见附件。四、施工中存在的问题及整改措施1、存在问题(1)回填过程中,机械与墙背有轻微碰撞的现象。 (2)在离盖板涵墙身0.3m范围内的个别角隅夯实不到位。(3)试验检测的速度比较慢,机械手在卸料和摊铺整平工序耗费时间太长,导致现场台背回填时间过长。(4)横坡及平整度控制的不够好。2、原因分析(1)由于没有严格执行方
8、案中机械与墙背远离距离,导致压路机与墙体部分轻微碰撞。(2)由于该处不能用压路机碾压压实,所以需用冲击夯和平板夯,在部分角隅部位人工夯击不到位,需加强并多次夯击。(3)试验检测的速度比较慢,机械手在卸料和摊铺整平工序上操作不熟练。(4)松铺填料厚度不均匀和局部填料离析现象。3、整改措施(1)压路机碾压时离盖板涵墙身以距离不小于0.3m,对于该0.3m范围内和压路机碾压不到的部位采用冲击夯夯实,不可遗漏。对于角隅部位增加夯击次数,以达到要求压实度。(2)每层摊铺前,均要按摊铺面积打方格,使填料松铺厚度均匀,大粒径填料均匀分散。对超粒径的填料要人工清除。静压一遍后,对局部坑洼人工补平。(3)增加试
9、验检测人员,加快试验检测速度。机械手通过实践提高狭窄场地的操作技能,提高施工速度。五、施工总结1.台背回填采用隧道洞渣,压实度按96%控制,最佳含水量为11.2%,最大干密度为2.06g/cm,松铺厚度控制在20cm以内,松铺系数为1.216,压实厚度为16.3cm。2、压实机械采用小型冲击夯配合Y20震动压路机。回填过程中主要使用压路机进行碾压,压路机碾压时离墙身距离不小于30cm,对压路机无法碾压到的部位,由人工使用小型夯机进行夯实处理。3、最佳经济压实遍数为光轮静压一遍后振压四遍,然后光轮静压一遍收面,压路机盲区在小型冲击夯夯实六至八遍后方能到达设计要求。4.回填时,必须两侧对称回填碾压,两侧台后填土高差不大于50cm。通过本次盖板涵台背回填首件施工,验证了我标段所确定的台背回填施工方案能够满足施工要求,是合理可行的,可以用于后期全标段的涵洞台背回填施工。通过首件施工,使全体施工人员加深了对台背回填施工工艺的理解,增强了大家的质量意识。同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对这些问题我们提出了改进措施。在后续施工中我们将发扬首件工程的优点,继续改进或优化施工工艺,杜绝在首件工程中存在的问题再次发生,优质、安全的完成我标段所有的台背回填施工。
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