QC小组成果汇报.ppt
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1、目目录录一一小组简介小组简介课题名称提高玻纤布袋滤器制作合格 率小组名称滤器班QC小组成立时间2012.3课题类型问题解决型组长韩景成活动日期2012.52012.11课题注册2012.5小组成员9人活动频次12次/月 序号序号 姓名姓名性别性别 职务职务 小组分工小组分工 1吴长虎 男 主管 组织策划 2郑晖 女质量监督 质量培训、协调、引导 3韩景成 男 组长 方案制定 4程亚峰 男技术人员 专用设备技术要求制定 5曹明慧 女 班长 对策实施监督 6王兰凯 男生产班长 实施前后效果对比 7丁玉然 女生产班长 实施前后效果测量记录 8温宝华 男 质检员 调查统计产品产品介绍介绍 玻纤布袋空气
2、滤清器为近年来开发的新产品,主要用于各玻纤布袋空气滤清器为近年来开发的新产品,主要用于各平台透平发电机组的空气过滤,该产品主要有玻璃纤维棉和金平台透平发电机组的空气过滤,该产品主要有玻璃纤维棉和金属外框制作而成。为保证产品具有良好的过滤效果,制作过程属外框制作而成。为保证产品具有良好的过滤效果,制作过程中一定要保证滤器中部缝线的针距、行距及中间间隙。中一定要保证滤器中部缝线的针距、行距及中间间隙。产品产品实物实物二二课题选择课题选择针距针距行距行距中间间隙中间间隙二二课题选择课题选择针距:缝线过程中针与针之间的间隙。针距:缝线过程中针与针之间的间隙。行距:缝线的行与行之间的间隙。行距:缝线的行
3、与行之间的间隙。中间间隙:每个布袋层与层之间的距离。中间间隙:每个布袋层与层之间的距离。透气阻力:空气穿过玻纤布袋中间间隙的阻力。透气阻力:空气穿过玻纤布袋中间间隙的阻力。术语术语解释解释二二课题选择课题选择 批号第一批第二批第二批第二批第二批合格率87.5%85.8%87.2%86.4%86.7%根据公司的质量要求,产品一次制作合格率要到95%以上。公司要求公司要求 生产生产现状现状 2012年1、2月的四批玻纤布袋合格率调查,平均值为86.7%,这给我们的生产成本造成了极大的困扰。第一批 第二批 第三批 第四批 合格率平均值86.7%87.5%85.8%87.2%86.4%提高玻纤布袋滤器
4、制作合格率课题选定课题选定 从小组现状数据分析,滤器一次制作合格率基本上从小组现状数据分析,滤器一次制作合格率基本上都在目标值都在目标值95%以下,根据公司的要求,我们本次以下,根据公司的要求,我们本次活动的目标设定为:提高玻纤布袋滤器一次制作合活动的目标设定为:提高玻纤布袋滤器一次制作合格率到格率到95%以上。以上。三三设定目标设定目标百分比 调查一调查一:2012年年3月月,小组成员温宝华小组成员温宝华对玻纤布袋滤器的生产现状进行计对玻纤布袋滤器的生产现状进行计分析,数据如下表:分析,数据如下表: 20122012年年3 3月月第一第一批批第二批第二批第三第三批批第四批第四批全数检验全数检
5、验件数件数5050505050505050一次制作一次制作合格件数合格件数4343454542424545一次合格一次合格率率86%86%90%90%84%84%90%90%平均一次平均一次合格率合格率87.5%87.5%四四可行性分析可行性分析序号序号不合格项目不合格项目频数频数百分比百分比1 1透气阻力过高透气阻力过高222287%87%2 2外框尺寸不合外框尺寸不合格格2 29%9%3 3纤维棉被刺破纤维棉被刺破1 14%4% 为查清产品制作的不合格原因,进一步对该批制为查清产品制作的不合格原因,进一步对该批制作的不合格产品不合格项目进行分层次统计,根作的不合格产品不合格项目进行分层次统
6、计,根据平台使用情况的反馈和我们自己的试验结果显据平台使用情况的反馈和我们自己的试验结果显示,造成产品不合格的原因主要有以下几点:示,造成产品不合格的原因主要有以下几点:四四可行性分析可行性分析原因原因频数频数百分比百分比 透透 气气 阻阻 力力 过过 高高中部缝线质量差中部缝线质量差222292%92%滤层组装错误滤层组装错误1 14%4%滤层过小滤层过小1 14%4%小组成员继续针对造成透气阻力过高的原因进一步进行分层次分析:根据以上分析得出造成产品不合格的主要因素是中部缝线质量差四四可行性分析可行性分析序号序号不合格项目不合格项目频数频数百分比百分比1 1中部缝线质量中部缝线质量差差21
7、2192%92%2 2滤层组装错误滤层组装错误1 14%4%3 3滤层过小滤层过小1 14%4%不合格品合计数量不合格品合计数量2323一次制作合格数量一次制作合格数量177177一次制作合格率一次制作合格率86.5%86.5% 根据上述统计,分析不合格品中,存在阻力过高的原因占到根据上述统计,分析不合格品中,存在阻力过高的原因占到不合格品的不合格品的83%-84%83%-84%,如果采取对策,消除此类不合格,将大大提,如果采取对策,消除此类不合格,将大大提升一次合格率。以上述数据进一步分析,一次合格率可以从升一次合格率。以上述数据进一步分析,一次合格率可以从86.5%86.5%提升到提升到9
8、5%95%以上甚至更高。以上甚至更高。序号序号不合格项目不合格项目频数频数百分比百分比1 1中部缝线质量中部缝线质量差差0 00%0%2 2滤层组装错误滤层组装错误2 250%50%3 3滤层过小滤层过小2 250%50%不合格品合计数量不合格品合计数量8 8一次制作合格数量一次制作合格数量192192一次制作合格率一次制作合格率96%96%四四可行性分析可行性分析主要症结主要症结中部缝线中部缝线质量差质量差得出结论:通过小组成员的讨论与分析,最后确定主要症结为“中部缝线质量差”并且在以后的工作中有能力将产品合格率提升到公司的质量要求,达到95%。四四可行性分析可行性分析 小组成员采用了“头脑
9、风暴”集思广益,针针对导致“中部缝线质量差”的原因进行分析:五五原因分析原因分析中中部部缝缝线线质质量量差差人料法培训不到位培训不到位针距不均匀针距不均匀手工无法控制手工无法控制针距、行距不均匀针距、行距不均匀制作方法制作方法尺寸无量化尺寸无量化五五原因分析原因分析末端因素末端因素缺少技术培训文件缺少技术培训文件材料松软材料松软制作方法不正确制作方法不正确通过鱼骨图和小组成员讨论,找出通过鱼骨图和小组成员讨论,找出三个末端因素。三个末端因素。五五原因分析原因分析末端因素末端因素确认内容确认内容验证方法验证方法判断依据判断依据责任人责任人完成日期完成日期缺少技术培训缺少技术培训文件文件重新编写该
10、新重新编写该新产品的技产品的技术要求文术要求文件及作业件及作业指导书指导书将该产品的技术要将该产品的技术要求资料对员工求资料对员工进行培训并考进行培训并考核核考试测验是否合格考试测验是否合格吴长虎吴长虎4 4月月4 4号号 材料松软材料松软更换比较硬的更换比较硬的原材料原材料 采用较硬的材采用较硬的材料进行样件制料进行样件制作作产品检验评价产品检验评价吴长虎吴长虎4 4月月7 7日日-4-4月月1111日日制作方法不正制作方法不正确确改变制作方法改变制作方法改变制作方法后再改变制作方法后再进行样件制作进行样件制作产品检验评价产品检验评价王兰凯王兰凯4 4月月1515日日要因确认计划表:要因确认
11、计划表:六六要因确认要因确认确认一:缺少技术要求文件确认一:缺少技术要求文件 小组成员于12年4月4日在班组休息室进行作业指导书、工艺要求及制作方法的培训,未发现有不参加培训和代签字的情况。同时为了证明培训工作的效果,班组内专门组织了一次小型摸底考试,成绩均达标。判别标准:对员工进行工艺培训,考核是否合格六六要因确认要因确认六六要因确认要因确认确认二:确认二:材料松软材料松软20122012年年4 4月月第一第一批批第二第二批批第三第三批批第四第四批批全数检全数检验件数验件数5050505050505050一次制一次制作合格作合格件数件数4444454544444545一次合一次合格率格率88
12、%88%92%92%86%86%90%90%平均一平均一次合格次合格率率89%89%于于2012年年4月份我们采用更换较硬的材料制作布袋滤器,月份我们采用更换较硬的材料制作布袋滤器,以制作以制作 200件为调查对象,进行统计分析,数据如下表:件为调查对象,进行统计分析,数据如下表: 判别标准:采用较硬的材料合格率是否提升六六要因确认要因确认确认三:确认三:制作方法不正确制作方法不正确 12年4月15日小组成员在车间进行样件制作,改变工艺,将过滤棉的外表进行画线,确定缝合尺寸,再用手工按照尺寸线进行缝合,看以上问题是否存在。按线缝制表面划线确定尺寸判别标准:1、制作方法不正确导致中间间隙不均匀
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- QC 小组 成果 汇报
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