2022年2022年糠醛装置溶剂低消耗现状分析 .pdf
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1、文 章编号 :1002 - 3119( 2006) 02- 0025 - 04糠醛装置溶剂低消耗现状分析高军1,高捷2,李长春2( 1 .中国石化茂名分公司, 广东 茂名 525011;2. 中国石油兰州石油化工工程公司,甘肃 兰州 730060)摘要 :对中国石化茂名分公司第三套糠醛精制装置溶剂低消耗现状进行分析,总结 溶剂低消耗原因以及装置精制萃取系统抽提沉降分离工艺、 转盘 - 填料复合塔技术、 抽提 塔入口分 布器设计等 工艺技术特 点 ,采 用该工艺 不但提高了萃取效率,而 且降低了溶剂消耗,对同类装置的生产工艺和技术操作有一定的指导意义。关键词 :糠醛精制 ;溶剂 ;消耗 ;分析中
2、图分类号 : TE624 .512F 文献标识码 :A前言糠醛精制装置是润滑油生产的主要生产装置之一 ,它是以糠醛作为萃取溶剂,脱除润滑油基础( 或原料蜡油 ) 中的非理想组分,从而达到精制的目的。目前国内共有约22 套糠醛精制润滑油生产装置,总加工能力约为5 M t/ a 。这些装置在生产工艺上各有所长也比较成熟,但每套装置的能耗和溶剂消耗方面有着较大差别,既反映了各装置不同的工艺技术特点 ,也影响着装置高效长期运转。1糠醛精制装置溶剂消耗糠醛精制装置溶剂消耗一般分为正常消耗和非正常消耗 ,正常消耗占总消耗的一小部分。1.1正常消耗糠醛装置的正常消耗是指正常物流携带而造成的溶剂损耗 ,主要包
3、括精制油、 抽出油 、 脱水塔塔 - 7下水正常带走的溶剂。表 1 为糠醛装置2005 年 16 月溶剂正常消耗情况。表 1 糠醛装置 2005 年 16 月溶剂正常消耗情况项 目流 量/ t含溶剂,%携带溶剂/ t合计消耗/ t合计单耗/ kg t- 1精制油1585680.01015 .8624. 8310.50抽出油528060.0105.281塔 - 7 下水368940.0103.69注:精制油 、 抽出油 、 塔 - 7 下水 含溶剂量装置工艺控制 指标为0.010 %, 而每天装置采样检测分析为 0,现按 工艺控 制指 标计算携带溶剂量。收稿日期:2005- 11- 29。作者简
4、介:高军( 1972 - ) ,男 ,工 程师 ,1996 年 毕业于 江苏 石油化工学院 ,从事润滑油工艺、 安全方面的管理工作。THE S TUDY AND APPLIC ATION OF LUBE REFININGTECHNOLOGYWITHCOMPLEXADSORBENTZHANGJuan- li , YANGTian - hua, WANG Bin , WANG Li - juan( Yumen Petroleum Processingand Chemical Complex of PetroChina Y umenOil - Field Branch , Yumen 735200,
5、 China)Abstract :The complex adsorbent,amix ture of FCC wastecatalyst and clay, was usedfor refining lubri -cant in Yumen Petroleum Processingand Chemical Complex , and its effect was investigated . The results fromlaboratory and industrial trials showed that FCC waste catalyst has the function of a
6、dsorbing and refining to lu-bricant ; During the refining , clay can be partly replacedby FCC wastecatalyst , with economy benefit and soci -ety benefit ; When the refining effect is the sameas pure clay is used, not only clay decreaseby 0.6 % or so butalsoproduct yield increaseby 0.1%, with improve
7、d filteringrate .Key Words :FCC waste catalyst ; clay ; refining ; lubricant2006 年 4 月Apr .2006润 滑 油Lubricating Oil第 21卷第 2 期Vol .21,No.2名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 糠醛装置2004 年 1 6 月累计溶剂总消耗为105.86 t ,从表 1 可见 ,正常物流携带而造成的溶剂
8、损耗占总消耗的23.46 % 。1.2非正常消耗糠醛装置的非正常消耗是指装置正常状况下物流携带溶剂以外的溶剂消耗,主要包括因设备泄漏而造成的溶剂跑损、 开停工溶剂损失、 溶剂氧化、 结焦 、 裂解的变质损失以及由于操作不平稳时精制油、抽出油 、 塔 - 7 下水非正常携带造成的溶剂损失,从上述 分 析 可 知 , 装 置 的 非 正 常 消 耗 占 总 消 耗 的76.54 % 。因此 ,控制正常消耗,降低非正常消耗才能达到溶剂低消耗的目的。1.3茂名分公司糠醛装置与国内装置溶剂消耗情况对比表 2 国内同类装置溶剂消耗对比情况装置名称设计加工量/ 万 t a-1实际加工量/ 万 ta- 1溶剂
9、单耗/ kg t- 1大庆炼化229 .000.71锦西石化3526 .490.942辽河石化2520 .440.7抚顺一厂1517 .731.315兰州石化154 .031.88燕山石化3553 .320.55济南石化2514 .171.10高桥石化4023 .750.74茂名石化3043 .590.492溶剂低消耗的原因分析2.1溶剂氧化变质的控制2.1.1 脱气塔脱气控制糠醛溶剂的氧化安定性较差,在空气 、 水 、 阳光的作用下极容易氧化成过氧糠酸,这种过氧化物是一种氧化剂 ,它能进一步把糠醛氧化成糠醛酸,这些酸性物质极易溶解在水和醛中,因此糠醛装置对系统的氧气和水含量的要求是非常严格的
10、,原料在进抽提塔( 萃取 ) 之前一般都要经过脱汽塔脱汽、 脱氧气 。因此 ,脱气塔塔 - 8 脱气控制真空度是关键,与其脱气效果有着很大的关系,而塔 - 8 的脱气效果差 ,使得原料带水,并含空气 ,糠醛在水 、 空气作用下极 易 发 生 氧 化 , 加 速 糠 醛 变 质 为 糠 醛 酸( C4H3COOH) ,增大糠醛的消耗。塔 - 8 顶气抽流程见图 1。图 1 塔 - 8 顶气抽流程图当塔 - 8 真空度过小 ( 真空度 0.03 M Pa) 时 ,供给回收系统的热量明显增大,炉 - 2 的负荷增加,说明塔 - 1 的进料含有比正常操作更多的水分,从而塔 - 8 的真空度影响塔- 1
11、 进料的水分,塔 - 1 进料水分又影响到糠醛的质量 ,促 使糠醛氧化变质 。目前装置塔- 8 的真空度一般控制在0.04 0.06MPa ,糠醛的变质速度明显减慢。2 .1 .2氮气密封工艺糠醛与大气的接触必然会导致系统内糠醛的氧化变质 ,目前装置的水溶液系统采用氮气密封( 携带油罐 、 溶剂罐 、 真空液封罐实施氮气密封) ,有效地隔绝了糠醛与空气的接触,降低了溶剂的氧化;同时 ,对最容易腐蚀的水溶液系统的设备、 管线采用 18 - 8不锈钢材质,减轻设备腐蚀,避免糠醛溶剂的损耗。2 .2 减少糠醛氧化分解损失糠醛在 230以上会发生氧化分解,因此对装置燃料油 、 燃料气系统的控制、 测量
12、 、 控制仪表精确度有一定的要求,如果出现比较大的漂移,或低压瓦斯系统压力波动较大,加热炉出口温度出现超标现象 ,将会导致糠醛比较严重的氧化分解,增加溶剂消耗 。目前 ,装置用气动单元组合仪表控制,采用模式识别调优技术对装置燃料油、 燃料气系统进行离线调优 ,使加热炉出口温度的控制灵敏可靠,并在低压瓦斯进加热炉之前经缓冲罐稳压、 脱液 ,稳定装置瓦斯压力 。2 .3 原料高酸值的控制糠醛精制装置对原料的要求比较苛刻,除要求原料浅颜色 、 窄馏分以外 ,还要求原料中有机酸和不饱和烃含量小,也就是说原料的酸值不能太高,否则会使糠醛的氧化、 分解加剧 。表 3 为茂名分公司糠醛装置与国内部分同类装置
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