确保钢连廊超大型液压同步提升对接质量合格率.docx
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1、确保钢连廊超大型液压同步提升对接质量合格率申报单位:山东诚祥建设集团股份 小组名称:常莲翠QC小组 申报日期:二。二二年二月十七日2、要因确认:根据要因确认计划表,我们QC小组对10个末端因素进行具体调查、分析、验 证、测试,逐一进行要因确认。末端因素一:培训缺乏表一- 06确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查、 分析查工程部的培 训1记录培训率100%;合格 率 100%孙善金2021年9月25日验 证 情 况小组成员于2021年9月25日检查了施工现场工程人员培训记录资料,对培训情况进行 统计汇总:培训情况调查汇总表工种实际人数已培训人数理论知识考核实际应用技能合格(人)优秀(人
2、)合格(人)优秀(人)焊工442121安装工884343吊运工442121注:理论考核280分为合格;90分以上为优秀。从表中可以看出,操作工人岗位培训率到达100%,岗位培训的理论知识及实际应用技 能考核合格率50% ,需进一步对工人进行技能培训。结论要因制表人:张红斌时间:2021年10月15日施工人员培训确认 方法确认内容确认标准确认人确认时间现场 调查检查测量工具的校准 情况严格按照规范要 求高沛2021年9月27日验证 情况小组成员于2021年9月27日对测量工具校准进行抽查,发现测量工具精度到达要求。结论非要因末端因素二:测量工具未校准07制表人:张红斌电史承厩骐料5更笆狎鲤吃沙时
3、间:2021年10月15日北京市金标尺渊绘仪器校布检视中心*,力hi U1,3,6勺 Jxwu:o.EF校准证书Calibration CerUflcate校准证书Calibration Certificateo*viwrOoro*:,t)Me 小atAoWa UM刈LM04.Hugrq北京市金标尺测绘仪器校准检测中心MmCOkXn RUer MeUf Inw皿MCMbuCs & TCiro 8yb北京市金标尺溜绘仪器校准检测中心6ina Gowen 砒用 Wfurru CWxatxxi & Tewrui Center2WIHO232Q 口 0e?312舒登;髭器.务解件作正*.司法行或*或件
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6、.:nd、E3 iwii)水承方/标墓慎,(-)devaicxi n hoRcnu) drecton C)测量结果不随定度The Unccuiory of Mesi/WMCt P“dKPpnGU,A,4 Z 3EM。gtQJl 加似d) 展itH兴c/1 A4gna:y eQcS色正箧摘的、PwpcKubrty of cdimMion and trinr.wt e 01*畲药八话-I-ir水准仪校准证书经纬仪校准证书确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查、分 析检查焊接工艺参数 和次序选择合理的焊接工艺参 数和次序,应该焊完一 头再焊另一头郝海州2021年9月28日验 证 情 况小组成
7、员根据钢连廊对接的施工结果,查看了施工现场工人焊接时的焊接工艺及焊接 次序,发现某些工人未选择合理的焊接工艺参数和次序,结论要因末端因素三:施工工艺不到位表-08制表人:张红斌时间:2021年10月15日施工现场焊接情况图1施工现场焊接情况图2确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查、 分析检查工程部是否 有专项检查制度 及安排专人每日 专检有专项检查制度,质 安员每天巡查三2次黄宏智2021月9月25日-2021年10月10日验证 情况小组成员对工程部工程管理档案进行查阅,已制定针对钢连廊施工的检查制度,检 查制度制定及时到位、有针对性,并严格执行落实。结论非要因末端因素四:质量检查制
8、度不健全衣09制表人:张红斌时间:2021年10月15日正大南环国际中心工程匚程质量检作制度施工单位:山东诚祥建设集团股份质量检查制度末端因素五:未制定奖罚措施表-10确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查、分析检查工程部制定的奖 罚制度及执行情况制度齐全,有执行 记录王自委2021年9月27日-2021年10月5日验证 情况小组成员2021年9月27日至2021年10月5日检查施工现场的评价资料,施工现场 已按照工地要求制定了质量管理奖罚制度,奖罚条款详细,施工现场已照奖罚制度执行, 对质量存在的问题按规定进行处分,有处分记录三条,奖励记录一条,通过对奖罚制度的 实施,使施工现场的责
9、任心得到增强。结论非要因制表人:张红斌时间:2021年10月15日末端因素六:拼装方法不当表11确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查检查拼装情况严格按照工艺标 准和要求李庆国2021年9月29日-2021年10月7日验证 情况采用整体拼装的形式,在垂直地面位置搭设拼装胎架,后进行结构的地面拼装,拼装 过程中利用全站仪进行控制,保证精度控制在规范的要求范围内,同时拼装过种中的重 要点位根据结构的模型提取相应的坐标,再利用全站仪进行坐标点的控制,做到拼装精 度的准确控制。在施工现场对钢连廊超大型液压同步提升施工的整个过程中,小组成员对拼装情况进 行现场调查,具体情况见下表:结果统计表工程
10、检查点数不合格数合格率(%)拼装情况60296. 7从上表中看到拼装情况合格率到达96. 7%,结果评定为到达合格率要求,可以确保 施工现场质量及结构平安。结论非要因制表人:张红斌时间:2021年10月15日整体拼装情况图1整体拼装情况图2超大型液压同步提升施工设备 图1超大型液压同步提升施工设备图2末端因素七:原料堆放不规范表- -12确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场检查检查原材料是否按 照要求分区堆放分区堆放,用标牌 标识加以区分张红斌2021年10月1日-2021年10月20日验证小组成员2021年10月1日至2021年10月20日对施工现场原料堆放区进行现场检情况查,经检查发
11、现原材料按照要求分区堆放,并用标牌标识加以区分。结论非要因制表人:张红斌时间:2021年10月15日确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查检查施工平台牢固 性施工平台牢固常莲翠2021年10月1日-2021年10月15日验证 情况小组成员于2021年10月1日至2021年10月15日进入超大型液压同步提升施工现 场平台进行检查,发现施工过程中无大风影响,且施工平台牢固,高空作业风力对施工平 台无影响。结论非要因末端因素八:高空作业风力影响表- -13制表人:张红斌时间:2021年10月15日末端因素九:方案针对性不强表一74确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查、分析对现方案进
12、行 论证满足本工程安装要求 钢连廊超大型液压 同步提升施工方案张红斌2021年9月28日-2021 年 10 月 21 日验证 情况小组成员于2021年9月28日至2021年10月21日对方案进行讨论,安装方案存 在针对性措施缺乏的现象,不能正确指导安装作业,需要完善。结论要因制表人:张红斌时间:2021年10月15日钢连廊整体提升(专项)11,、ft, L0也收亳”人”布 113.3、工。U3.;* * ,123. R - iHir 2laiwwnu 2.mi iwinu22 1: 计- 2.3 MRfl 2? axfltwa* aTAMSB IS F|/口H BXltttC,l帆段1. L
13、2M尔411 所翕占. 4u 的tuim2020 年 8 月 10 423.一42J4.2.4 ttHMWfl-IX4 工二3 FMAn*M*“2Rf *可 金我*济常市房房建议与球市6道交通工程平安旧方案论证审查笈告图1钢连廊整体提升施工方案图2专项方案论证审查报告末端因素十:焊接顺序不当表一75确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查检查工人是否按照焊 接次序和规范进行操 作严格按照焊接 次序和规范进 行操作胡建华2021年9月29日验证 情况小组成员于2021年9月29日对现场工人施工时的焊接次序进行查看。发现未严格 按照焊接次序和规范进行操作。结论要因制表人:张红斌时间:2021
14、年10月15日3、确认结果:我们QC小组成员通过对10条末端因素的分析、确认后,找出了影响钢连廊对接质量的主要 因素有以下4条:(1)培训缺乏;(2)施工工艺不到位;(3)方案针对性不强;(4)焊接顺序不当。八、制定对策根据确认的要因,我们QC小组成员运用头脑风暴法,从多角度提出对策方案,并对小组成 员提出的每条对策方案均进行了可行性分析论证,从中择优选择出最正确方案,制定出对策表, 落实具体负责人,限时完成,详见下表:对策计划表表- -16序号要因对策B标措施完成时间地点负责人1培训不 足对焊工进行 焊接技术培 训,针对结构 焊接进行技 能培训。提高焊工 的技术理 论水平和 实际操作 技能对
15、焊工进行有针对性训 练,进行理论和实际能力 考核。2021年10月15日2021年11月30日施工 现场 办公 室郝海州2施工工 艺不到 位选择合理的 焊接工艺,适 当的焊料、焊 剂,并做好成 品保护工作。防止出现 焊缝冷裂 纹,到达规 范要求1、优化焊接方案。2、加强成品验收检查。2021年10月15日2021年11月30日施工 安装 现场李庆国3方案针 对性不 强优化设计安 装方案,强化 技术交底设计安装 方案具有 实际可操 作性,能指 导安装1、对原方案进行讨论分 析,找出缺陷;2、完善方案,重新编制, 逐级审批;3、分级多层交底,落实 到人。2021年10月15日2021年11月30日
16、施工 现场 办公 室张红斌4焊接顺 序不当根据结构技 术条件要求 重新制定焊 接顺序。保证构件 受热均匀调整焊接顺序2021年10月15日2021年11月30日施工 现场孙善金制表人:张红斌时间:2021年12月2日九、对策实施根据制定的对策表,我们QC小组全体成员严格按对策表逐一进行实施,并做好效果检查。实施一:对焊工进行焊接技术培训,针对结构焊接进行技能培训(1)在施工之前,对焊工进行有针对性的培训,让有经验丰富的老师进行示范,并完成以下方 面的内容:(2)焊接过程中要掌握正确焊接顺序,现场进行焊接试验观察;在焊接之前,要按照焊接工艺文件的有关规定,调整好焊接参数,如电流和电压,要在规定范
17、围之内,不能过大或过小。现场测试平接电流控制在240A到270A之间。仰焊、立焊电流控 制在180A至220A之间。(4)对接焊缝进行超声波探伤。效果评价:焊工技术水平有了很大提高,施工质量满足对策实施的要求。实施二:选择合理的焊接工艺,适当的焊料、焊剂,并做好成品保护工作 采用碱性焊丝,调查验收记录,对焊丝进行现场取样复试。严格控制钢材坡口系数是否符合要求,现场使用焊接检测尺进行检查。根据方案、规范中对焊前预热的规定进行检查,杜绝工人在未预热即焊接的偷工情况。(4)焊接施工来禁在雨天天气进行,阴雨天气施工应对作业外表进行烘干。效果评价:焊缝质量有了很大提高,满足施工要求,实现对策实施的目标。
18、实施三:优化设计安装方案,强化技术交底 根据安装方案进行详细的技术交底,明确相关的质量要求,针对不同人员进行细化交底,落实至相应人员,做到技术把关。技术交底交底培训效果评价:通过对安装方案的细化,使其具有了可操作性,起到了指导安装的作用。技术交 底层层落实到每个作业人员,使操作者充分掌握了操作流程和操作要点,做到了以技术保质量, 为超大型液压同步提升对接质量提供了人员质量意识保障。实施四:根据结构技术条件要求重新制定焊接顺序本工程钢连廊构件焊接施工前,将对承载力、稳定性、变形起主要作用的梁、支撑设为主要 构件体系,指导施工人员现场操作。(1)制定合理的焊接方向。长焊缝同方向焊接:本工程钢构件大
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