路基改良土填筑施工工艺与质量控制技术科研报告.doc
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1、某高速铁路路基改进技术研究高速铁路对工后沉降要求严格,某高速铁路山东德州段设计路基填料为改进土,通过对德州东站路基改进土填筑施工工艺与过程控制进展研究,确定最正确改进方案与填筑工艺。二、工程概况某,位于德州市开发区袁桥乡境内该地区为冲积平原,当地无A、B组填料,附近有多个火电厂,粉煤灰资源丰富。取土场填料以粉土与粉质黏土为主,属C组填料,夹局部高液限黏土属D组土。三、取土场填料试验1、取土场土体天然含水率取土场土体以粉质黏土与粉土为主,天然含水率在2036.5%之间。室内击实试验取土场填料掺水泥后最正确含水率为13%15%,从以上数据提醒取土场土体天然含水率均远高于最正确含水率,取土场填料直接
2、按原设计掺4%、5%水泥达不到填筑要求。2、取土场填料定名在取土场大面积揭露开挖后,分层取样测定土体各项指标,土质以粉质黏土与粉土为主,为C组,夹局部黏土属D类。3、土体晾晒降低含水率效果(1)通过在土拌站对天然含水率23.7%的土进展晾晒试验,摊铺厚度3050cm,每日检测土体含水率,8天后含水率降至18.6%,平均每日含水率降低0.6%。(2)对所挖降水沟沟壁土样含水率进展了检测,取样深度,土样含水率进展比照,含水率平均降低2.5%,平均每日含水率降低0.2%。(3) 4月2日开场在取土场取0土,安排在DK327+040DK328+080段板筏与桩帽上晾晒,每隔3小时用铧梨与旋耕机翻晒一次
3、,每日早晚各测一次含水率,确定含水率变化情况,试验结果见图3-8:图3-8(4) 掺生石灰土晾晒2009年4月5日在取土场以1m为单元分层取土,取土深度5m,每层土分别掺3%生石灰安排在DK326+700800段路基右侧晾晒,每隔3小时用铧梨与旋耕机翻晒一次,每日早晚各测一次含水率,确定含水率变化情况,截止4月12日晾晒结果见图3-9:图3-9 (5) 天气对填料晾晒影响改进土施工中下雨对填料拉运与晾晒影响很大,2009年3月23日降雨前土拌站土体平均含水率为25%,当晚开场降雨至24日中午停顿,24日到25日改进土无法施工,25日晚实测土拌站土体平均含水率为29%。 (6) 晾晒数据分析几次
4、安排晾晒期间德州地区天气均以晴天为主,风力较大,适合晾晒,无降雨。从晾晒数据可以看出:原土晾晒每日含水率平均降低0.30%1.13%,掺生石灰后晾晒每日含水率平均降低1.28%1.83%,掺生石灰晾晒效果明显好于原土晾晒。从08年当地气候资料来看4至6月份气温较高,但降雨明显增多,日照时数5月份最高,6月份开场降低,7至9月份为雨季,降雨量大,对土体晾晒效果影响很大。土体特征1、取土场土体天然含水率取土场土体以粉质黏土与粉土为主,为C组,夹局部黏土属D类,土体天然含水率在2036.5%之间。室内击实试验取土场填料掺水泥后最正确含水率为13%15%,从以上数据提醒取土场土体天然含水率均远高于最正
5、确含水率,取土场填料直接按原设计掺4%、5%水泥达不到填筑要求。含水率确定与降低含水率措施为了降低原土含水率,进展原土试验与掺生石灰晾晒试验,安排在场地附近天气均以晴天为主,风力较大,适合晾晒,无降雨的时间进展。从晾晒试验知:原土晾晒每日含水率平均降低0.30%1.13%,掺生石灰后晾晒每日含水率平均降低1.28%1.83%,掺生石灰晾晒效果明显好于原土晾晒。另外天气对晾晒效果影响大,特别是下雨天气,甚至会导致改进土无法施工。试验方案降低含水率方案初步确定为降低取土场填料含水率,使运至土拌站土体满足填料最正确含水率要求,结合我类似工程施工经历与当地材料情况,初步确定降低填料含水率试验方案为:对
6、取土场土体采取掺加不同数量熟石灰、粉煤灰、生石灰与增加水泥掺量四种方法降低填料含水率,每种方法先进展室内试验,确定掺合料掺量与混合料含水率关系,测定混合料无侧限抗压强度、最大干密度与最正确含水率。试验过程1、掺熟石灰室内试验(1) 在取土场取有代表性的不同天然含水率土样,分别掺不同掺量的熟石灰5%递增,测拌合后与24h后混合料含水率,试验结果见表4-1:表4-1 填料掺熟石灰降低含水率效果对照表天然含水率%熟石灰掺量%计算含水率%掺后实测含水率(%)24h后实测含水率(%)天然含水率%熟石灰掺量%计算含水率%掺后实测含水率(%)24h后实测含水率(%)311526.11023.9201522.
7、6252021.521.3302520.820.7353020.040221018101515202025253030(2) 对熟石灰掺量10%、15%、20%、25%、30%的取土场土样,分别掺0%、2%、3%、4%的水泥,进展标准击实试验及无侧限抗压强度试验压实系数92%,试验结果见表4-2: 表4-2 掺熟石灰混合料土工试验成果表水泥掺量(%)工程熟石灰掺量%10152025300最大干密度(g/cm3)最正确含水率%15151617186+1d无侧限强度(Mpa)2最大干密度(g/cm3)最正确含水率%15161618186+1d无侧限强度(Mpa)3最大干密度(g/cm3)最正确含水
8、率%15161618196+1d无侧限强度(Mpa)4最大干密度(g/cm3)最正确含水率%14161719206+1d无侧限强度(Mpa)四、填料室内试验1、降低含水率方案初步确定为降低取土场填料含水率,使运至土拌站土体满足填料最正确含水率要求,结合我单位以往施工经历与当地材料情况,初步确定降低填料含水率试验方案为:对取土场土体采取掺加不同数量熟石灰、粉煤灰、生石灰与增加水泥掺量四种方法降低填料含水率,每种方法先进展室内试验,确定掺合料掺量与混合料含水率关系,测定混合料无侧限抗压强度、最大干密度与最正确含水率。2、掺熟石灰室内试验(1) 在取土场取有代表性的不同天然含水率土样,分别掺不同掺量
9、的熟石灰5%递增,测拌合后与24h后混合料含水率,试验结果见表4-1:表4-1 填料掺熟石灰降低含水率效果对照表天然含水率%熟石灰掺量%计算含水率%掺后实测含水率(%)24h后实测含水率(%)天然含水率%熟石灰掺量%计算含水率%掺后实测含水率(%)24h后实测含水率(%)311526.11023.9201522.6252021.521.3302520.820.7353020.040221018101515202025253030(2) 对熟石灰掺量10%、15%、20%、25%、30%的取土场土样,分别掺0%、2%、3%、4%的水泥,进展标准击实试验及无侧限抗压强度试验压实系数92%,试验结果
10、见表4-2: 表4-2 掺熟石灰混合料土工试验成果表熟石灰掺量%水泥掺量(%)最大干密度(g/cm3)最正确含水率%6+1d无侧限强度(Mpa)熟石灰掺量%水泥掺量(%)最大干密度(g/cm3)最正确含水率%6+1d无侧限强度(Mpa)1001510315151515162016201625172518301830191021510414151615162016201725182519301830203、掺粉煤灰室内试验(1) 在取土场取有代表性的不同天然含水率土样,分别掺不同掺量的粉煤灰5%递增测拌合后的含水率及24小时后的含水率,试验结果见表4-3:表4-3 填料掺粉煤灰降低含水率效果对照
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