首件 桩基工程总结报告.doc
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1、第 13 页目 录一、工程概况31.1工程简介31.2水文条件41.3地质条件4二、资源配置5三、施工准备7四、施工过程94.1施工工艺94.2施工过程10五、存在问题及改进措施17六、结束语17桩基首件工程施工总结一、工程概况1.1工程简介后本工程段桥梁平面共分33联,167个墩柱,桥面宽度40.5m,分两幅布置,除第3联(36+60+36)变截面段采用预应力砼现浇箱梁外,其余均为预制预应力砼箱梁,均为五跨一联,跨径为30m。本高架桥桩基有1020根1.8m桩,桩基深度约35m。图1-1 后官湖高架桥下部一般结构图1.2水文条件后官湖属浅水型淡水湖泊,具有底平、水浅、水生生物资源丰富、湖泊功
2、能显著等特征。水面积36.1km2,容积1.077亿m3。是武汉备用生活水源之一,周边湿地范围较广,环境保护要求高。2012年7月1日对后官湖湖面进行高程测量,其水位高度为19.20m,水深2.03.5m,丰枯水位高差1.5m,湖底标高为16.10m;地下水位随季节变化,勘探期间地下水埋藏深度1.206.80 米,根据水质分析结果,地表水、地下水对砼无腐蚀性。1.3地质条件根据地质初步勘查知:湖区水域以下依次是流塑淤泥,淤泥粉质粘土,粉质粘土,中风化砾岩(中风化灰岩、中风化泥质砂岩,强风化泥质砂岩);其中中风化灰岩层承载力高达2000KPa,其他风化岩层的承载力约1200 KPa, 粉质粘土的
3、承载力在260400 KPa 图1-2工程地质一般断面图二、资源配置1、人员: 人员配置计划表 序号人员人员安排工作内容1工程负责人2桩基施工全面管理2质检员4桩基工程质量检查3现场工程师4现场技术指导4测量工程师4施工放样与控制5安全员4现场安全监督与指导6技术员4现场技术跟踪服务7试验工程师3试验取样、检测、组织8普通工人200现场施工2、机械设备序号设备名称规格型号功率数量备注1冲击钻CK-9075kw402吊车25t43履带吊SY7524震动锤DZ-12025挖掘机CAT320B16泥浆泵BW-32025kw307混凝土罐车HJG5270108备用发电机300KV89清水泵15kw30
4、10切割机400211钢筋调直机GT4-812交流焊机BX-315103、材料:(1)、水泥混凝土材料:本工程目前使用中建商砼,砼按照水下浇筑C30混凝土进行配比(水泥:砂:碎石:粉煤灰:水 =255kg:770kg:1075kg:70 kg:160kg: ,设计坍落度为160200mm),各种原材料已经确定,配合比设计已经完成,并得到监理工程师的审批。水泥选用 新华牌PO.425普通硅酸盐水泥,碎石采用阳新的531.5mm碎石,砂选用岳阳河砂 。(2)、钢筋:I、II级钢筋主要选用鞍钢,酒泉钢铁、承德钢铁生产的钢材。三、施工准备1、首根桩开工前由项目部组织对一线工作人员进行质量、安全、文明施
5、工作业技术交底,并分析可能出现的问题,针对问题,商议确定解决办法。2、首根桩所用的各种原材料经检验合格并经监理工程师抽检认可,配比经过批复,并进行了试拌,控制坍落度在设计范围之内。3、测量仪器已进行标定,控制点布置已完成,现场施工放样得到监理工程师的认可,埋设的护筒中心与设计的桩位中心位置偏差得到测量监理工程师的认可,并以桩位中心为圆心、以大于桩身半径的距离在四周设立十字护桩,做好标记并固定好。4、施工便道,满足施工过程中材料的运输。保障现场的水电供应。5、钢筋笼的加工与运输,在料场的钢筋加工区进行制作,同时,制作检孔器,并通过了监理工程师的验收后,利用平板车,运输到施工桩位现场。6、声测管的
6、安装,根据设计图纸进行声测管的安装,在安装之前,对每节声测管的接头进行水密性试验。7、对导管进行水密承压试验,并对其进行编号。8、每个作业队伍都准备了泥浆标准三件套,随时检测泥浆三大指标。9、打捞设备的配置:防止吊锤现象发生 ,在锤头上多配一条钢丝绳;然后预备一个三角翼的偏心钩,用钢板制作。10、筑岛平台上准备垫路钢板,枕木。四、施工过程4.1施工工艺4.2施工过程本工程选取水上30#2桩基作为首件施工:详细记录如下:1、在准备工作结束、钻机就位并复测桩心位置后,于2012年11月16日17:00开钻,利用现场土层造浆,泥浆比重为1.23,满足施工要求。2、在穿过淤泥层后,于11月17日6:0
7、0进行了一次泥浆性能检测,比重为1.30;粘度为25,满足施工要求。随后在钻进过程中,每个作业班组进行一次泥浆检测,将泥浆比重控制在1.21.4之间,粘度2230 pas;按照标准化要求,淘渣,留取岩样,同时与设计图纸核对地质情况。进入岩层后,于16m的时候出现了严重的漏浆现象,现场采取了调浆与补浆措施后,达不到效果,最后采用回填粘土片石(1:1)多次回填,反复冲孔,效果很好;在进入中风化岩25m的时候,出现到了斜坡岩现象,采用2040cm的块石回填,反复冲击,最终穿过斜坡岩。整个施工过程中对桩基偏位进行了4次复测,成孔后的桩心偏位为1cm。 3、11月27日14:00成孔,测得实际钻孔深度为
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