QRRD产品试制总结报告A.doc
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1、产品试制总结报告 产品编码: 规格型号:拟 制 人: 审 核 人: 日 期: 修订记录Revision Record日期Date修订版本Revision version描述Description作者Author2012.12.26升至A1产品试制总结报告格式重新整理(备注:正文内容字体均采用宋体5号字目 录1 质量概述311 加工直通率312 加工直通率趁势32 批次加工质量分析421 直通率未达标原因分析422 缺陷分布423 重要质量问题跟踪53 出货检验缺陷分析54 制造系统效率评估54.1 产能分析54.2瓶颈分析64.3瓶颈改善对策分析65 试产遗留问题及跟踪76项目转产评估77试制
2、说明71 质量概述11 加工直通率产品SMTDIP(插件)组装与基本功能测试老化测试TestedPassedYieldTestedPassedYieldTestedPassedYieldTestedPassedYield首批第二批第三批第四批产品功能测试(FT)包装综合直通率目标值TestedPassedYieldTestedPassedYield首批第二批第三批第四批12 加工直通率趋势 直通率趋势图分析说明: 从图表来看,本次直通率暂未达到要求。2 批次加工质量分析21 直通率未达标原因分析批次生产数量良品数直通率不良数不良现象不良器件位置缺陷描述缺陷代码发生工序首批201995%1风扇异
3、响风扇机壳右侧风扇骨架裂开F002组装/缺陷代码: F001.设计问题 F002.工艺问题 F003.设备问题 F004.物料问题 F005.操作问题 F006.其它22 缺陷分布23 重要质量问题跟踪批次问题类别问题描述原因分析对策问题跟踪责任人问题是否关闭/3 出货检验缺陷分析序号缺陷描述改善措施责任部门与责任人跟踪责任人NANANANANA4 制造系统效率评估4.1 产能分析 产能会因产品的成熟程度而有所变化,因此在试产阶段对每一批次进行刷新。机型:S5024P-EI序号No.工序名称标准时间(Hrs/台)人机资源分配(人/天)产出(台/天)7.5H/天产出(台/天)15H/天产出(台/
4、月)PCS/月(22天)一班/两班1SMT 主板BOT面140秒(节拍)4人/天193台/天386台/天4243台(一班)8486台(两班)2SMT 主板TOP面98秒(节拍)5人/天276台/天551台/天6061台(一班)12122台(两班)3SMT 灯板BOT面91秒(节拍)4人/天5934台/天11868台/天130549台(一班)261099台(两班)4SMT 灯板TOP面188秒(节拍)4人/天2872台/天5745台/天63191台(一班)126383台(两班)5SMT 串口板27秒(节拍)4人/天10000台/天20000台/天220000台(一班)440000台(两班)6DI
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