最新pdca循环.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-datepdca循环pdca循环1 精密铸造QC小组概况 1.1小组简介精密铸造QC小组是90年代初成立的,不仅是吸引广大职工群众积极参与质量管理的有效形式,包括领导人员、技术人员、管理人员,而且是注重吸引在生产、服务工作第一线的操作人员共同参与的现场攻关型QC小组。小组曾多次获得厂、市,兵器总公司,国家优秀QC小组荣誉称号。十多年来,小组的成员换了一茬又一茬,且对现场生产中
2、存在的各种各样的质量问题,课题选择也涉猎甚广,但小组的宗旨不变,就是要广大职工群众在QC小组活动中学技术,学管理,群策群力分析问题,解决问题,使得人人关心质量、注重质量,人人为提高铸件质量献计献策,个个为把好铸件质量关一丝不苟。1.2小组与成员情况表1 QC小组与成员情况表 小组名称精密铸造QC小组课题名称提高蜡模精铸件铸造质量注册时间2010.04注册登记号201012本次活动时间2010.04-2010.12小组类型攻关型小组人数8QTC教育程度已培训小组成员简介组内职务姓 名性别职务/职称组内分工组 长许 伟男车间主任/工程师活动策划副组长龚汉河男车间副主任/助工总协调组 员伍新荣男工
3、程 师实 施组 员唐锦球男助 工实 施组 员田妙江男炼钢班长实 施组 员严少波男检验班长实 施组 员柳礼群女质 管 员实 施顾 问王碧和男分厂厂长/高级工程师总体指导 制表人:许伟 制表时间:2010.04 2 课题的选定2.1 选题理由提高蜡模精铸件铸造合格率 1. 每月完成生产作业计划5000件2. 铸件合格率不低于68.5%1. 2009年下半年铸件合格率低于68.5%2. 2010年1-3月铸件合格率有所下降公司下达计划生产现状选定课题图1 选题示意图制图人:龚汉河 制图时间:2010.042.2 活动计划表2 QC小组活动计划表阶段活动计划时间(2010年)4月5月6月7月8月9月1
4、0月11月12月P选择课题确定目标值调查现状分析原因找出主因制定措施D实施措施C检查效果A巩固措施标准化总结成果注:计划时间: 实际时间:制表人:龚汉河 制表时间:2010.043 现状调查3.1 数据统计小组搜集到2010年3月生产的4895件精铸件,其中有1924件不合格品,合格率仅为60.7%,通过对不合格品的铸件缺陷分析,造成铸件缺陷的项目共有8项,现制成分类调查表。表3 精铸件缺陷分类调查统计表项目砂眼气孔浇不足粘砂夹渣裂纹其它局部缺肉缺陷数6545021731541371299679制表人:许伟 制表时间:2010.04 对1924件精铸件不合格品的分类项目及出现的频数以从大到小的
5、顺序列入统计表4。表4 精铸件不合格品频数分类统计表序号项目频数累积数累积%1砂眼654654342夹渣5021156603气孔1731329694粘砂1541483775浇不足1371620846局部缺肉1291749917其它961845968裂纹791924100制表人:龚汉河 制表时间:2010.04根据不合格品8个项目和总频数N=1924,绘出精铸件不合格品频数分布图。图2 精铸件不合格品频率分布图制图人:龚汉河 制图时间:2010.043.2 结论从上图表分析得知,造成精铸件不合格的主要缺陷是砂眼和夹渣,两种缺陷占不合格品的60%,这是我们QC小组要解决的主要问题。3.3 设定目标
6、根据公司、分厂下达的质量指标,精铸件铸造合格率68.5,通过本次QC小组活动,将精铸件合格率由60.7%提高到75%以上。图4 精铸件合格率计划指标、现状和目标的柱状图制图人:柳礼群 制图时间:2010.043.4 目标值的可行性分析从以上排列图可以看出,造成蜡模精铸件合格率低的主要症结是砂眼、夹渣,这两种缺陷一共占到不合格品的60%。如果小组彻底解决这两种主要缺陷,可增加精铸件合格率39.3%(1-60%)=15.7%。按照数理统计方法计算:合格率可达到60.7%+15.7%=76.4%,同时这两种缺陷解决了,其它缺陷也会相应减少。所以活动目标为75%,是有据可依的。4 原因分析通过对精铸件
7、不合格品缺陷分析,当务之急是解决精铸件的砂眼、夹渣。为了进一步查找原因,小组召开“诸葛亮”会,各成员不分职位与技术高低,各抒己见,互相启发,集思广益。从人员、设备、方法、环境方面进行了分析,并把各种影响精铸件砂眼、夹渣的因素全部列举出来,绘制成因果图。耐火材料不符合技术要求材料砂眼、气孔为什么会如此严重?废钢达不到工艺要求硬化剂氯化铵浓度低方法蜡模成分配比不合理涂料附着能力弱环境人员设备型壳硬化效果差浇注前吸尘不到位技能培训力度不够脱蜡不完全型壳焙烧不彻底图4 精铸件砂眼、气孔因果图制图人:许伟 制图时间:2010.045 要因确认5.1 要因确认计划表QC小组对精铸件砂眼、气孔因果图中的末端
8、因素进行确认,确认计划如下表。表5 要因确认计划表序号末端原因确认原因确认方法确认标准负责人完成日期1耐火材料不符合技术要求材料与工艺的符合性分析查证是否符合工艺要求许 伟2010.6.102废钢达不到工艺要求现场查证是否符合熔炼要求严少波田妙江2010.6.103硬化剂氯化铵浓度低查证浓度分析查证氯化铵20%-25%龚汉河2010.6.104蜡模成分配比不合理对工艺的符合性分析查证是否符合工艺要求龚汉河2010.6.105涂料附着能力弱表面强度现场查证是否符合工艺要求许 伟伍新荣2010.6.106型壳硬化效果差环境温度现场查证适宜温度15-25严少波田妙江2010.6.107浇注前吸尘不到
9、位操作工有无责任心现场查证、抽查调查结果龚汉河柳礼群2010.6.108技能培训力度不够操作工是否培训检查培训档案是否培训合格许 伟柳礼群2010.6.109脱蜡不完全脱蜡釜的工作状态现场查证是否按规定标准龚汉河伍新荣2010.6.1010型壳焙烧不彻底焙烧炉的工作状态现场查证型壳端面颜色许 伟田妙江2010.6.10制表人:许伟 制表时间:2010.055.2 要因确认过程QC小组成员根据分工,针对10项末端因素逐一进行分析,查证确认,具体确认过程及结果如下:2确认1:耐火材料不符合技术要求取样分析查证耐火材料的符合性 项目 名称 要求Si%Cao+Mgo+Na2o+K2o是否符合要求石英粉
10、工艺要求981%实测97.51.0%基本合格 项目 名称 要求Sio2%Al2o3%Cao+Mgo+Na2o+K2o+Fe2o3是否符合要求耐火粘土工艺要求50-60263%实测54.729.72.8%合格负责人:许伟 确定时间:2010.04 确认结论:非要因确认2:废钢达不到工艺要求现场随机抽查,发现部分锈蚀的废钢用于精铸件前没有处理,不符合熔炼工艺要求。负责人:严少波、田妙江 确定时间:2010.05确认结论:是要因确认3:硬化剂氯化铵浓度低查阅相关操作记录本,发现记录的次数为每周一次,低于工艺要求的每周检查两次,且有些记录氯化铵浓度低于规定的浓度(20-25)%。这容易造成砂型强度不够
11、等造成砂脱落,在金属中形成砂眼。负责人:龚汉河 确定时间:2010.05确认结论:是要因确认4:蜡模成分配比不合理取样分析查证蜡模成分配的符合性 材料 序号 配方石蜡%硬脂酸%回收蜡是否符合要求硫酸回收蜡电解蜡一号模料工艺要求5050实测493517基本合格二号模料工艺要求151570实测14.314.870.9基本合格三号模料工艺要求5590实测5.44.290.4基本合格负责人:龚汉河 确定时间:2010.05确认结论:非要因确认5:涂料附着能力弱现场分析查证中,小组做了涂料附着力的实验,及检验水玻璃的密度,查验结果如下。实验方案查验内容查验结果是否符合要求1浸涂涂料,待涂料硬化后涂下一层
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