二滩电站机组振荡现象及原因分析概要.docx
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1、二滩电站机组振荡现象及原因分析王文新(二滩水力发电厂, 四川省攀枝花市617000摘要:详细统计了二滩电站投产以来发生的较为典型的机组振荡和励磁电压异常波动现象, 并从励磁装置原理、电力系统稳定器(PSS 参数设置、运行操作方式等方面对这些现象予以分析, 阐明其原因。最后总结了二滩电站提高机组运行稳定性的措施和方法。关键词:水电站; 电压波动; 低频振荡; ; V/中图分类号:TV734. 2; TM712收稿日期:2007205218; 修回日期:2007207204。0引言当前, 全国, 西, 网架结构还不合理系统联系也较弱, 全网范围内的低频振荡仍是500kV 电网较大的安全威胁。二滩电
2、站装机330万kW , 目前是川渝地区最大的电厂。由于二滩机组在地理接线上处于华中2川渝电网的最西端, 远距离、大负荷的送电方式不仅使机组容易产生低频振荡, 而且整个电网发生振荡时, 二滩机组也是电气量变化最大、反应最强烈的。因此, 深入了解、分析二滩电站投产以来发生的历次机组振荡和励磁电压波动事件, 对电厂甚至电网的安全运行可以起到一定的借鉴作用。本文统计了二滩电站历年典型励磁波动事件及机组振荡现象, 并进行初步分析, 以供参考。1机组振荡事件统计1. 1四川电网低频振荡2001年8月3日20:55和20:57, 二滩电站系统电压在532kV 539kV 之间波动, 总有功功率在2460MW
3、 2590MW 之间波动, 系统频率在49195Hz 50105Hz 之间波动,2号6号机组有功功率有20MW 30MW 的波动,2号6号机组无功功率有10Mvar 20Mvar 的波动。2号6号机组所带负荷分别为510MW , 500MW , 500MW ,510MW ,510MW 。2002年7月15日10:10, 二滩电站系统电压为536kV , 总有功2703MW , 总无功423Mvar , 系统电压在534kV 539kV 之间波动, 总有功功率在2680MW 2736MW 之间波动; 当日11:44, 系统kV , 总有功2703MW , 总无功426Mvar , 系统电压在53
4、6kV 538kV 之间波动, 总有功功率在2674MW 2726MW 之间波动。1. 2机组功率波动2002年3月1日14:47, 6号机组有功负荷475MW , 无功-115Mvar , 监控系统发“6F 励磁电压上限1450V ”警报, 操作员站上显示6号机组励磁电压值跳变, 最低-113V 、最高450V , 无功在-75Mvar -14215Mvar 之间波动,500kV 母线电压在526kV 530kV 之间波动。2002年4月22日,3号机组有功由330MW 加至370MW 过程中突然最高升至450MW , 然后又降至250MW , 无功波动范围为-220Mvar -140Mva
5、r ,500kV 电压在526kV 537kV 之间缓慢波动。2002年5月9日,3号机组有功360MW , 无功波动范围为-190Mvar -50Mvar ,500kV 母线电压波动范围为525kV 518kV , 有功波动范围为390MW 320MW , 监控系统发“3F 励磁上限1450V 、上限2500V ”警报。1. 3机组励磁电压波动2004年1月11日23:46,2号机组减有功操作至350MW 时, 监控系统发“2F 、3F 励磁电压上限1450V 、上限2500V ”警报, 现地检查发现3号机组励磁电压波动范围为120V 250V , 无功功率在-45Mvar -130Mvar
6、 之间波动。电站总有功功率835MW , 无功功率-510Mvar , 系统电压525kV , 3号机组有功450MW , 无功-85Mvar , 机端电压1716kV 。2004年1月11日23:50, 将3号机组有功由450MW 减到200MW , 励磁电压在150V 左右保持稳定; 次日00:06, 将3号机组负荷加到350MW 左右时, 其励磁电压又发生波动。18第31卷第5期2007年10月20日Vol. 31No. 5Oct. 20, 20071. 4机组有功、无功波动2004年12月20日, 二滩电站总有功功率1755MW , 其中1号、2号、4号、5号机组有功功率分别为531M
7、W ,531MW , 524MW ,170MW 。其间, 运行人员对1号机组进行小幅有功调整。12月20日18:12, 监控系统发“1号机组保护启动”、“1号机励磁电气限制最小值到达”、“1号机过负荷保护启动(49G1 ”、“1号机有功功率上限1580MW ”、“1号机有功功率限制到达”等报警信号,1号机组负荷由530MW 升至602MW 后, 又恢复到530MW ; 当日18:26, 监控系统发“1号机组保护启动”、“1号机过负荷保护启动(49G1 ”、“1号机有功功率限制到达”、“1值到达”等报警信号,1后突降到340MW , 2005年1120号机组, 500kV 系统电压531kV 。
8、1号机组有功设定值在474MW 49315MW 之间调整, 机组实际有功在476MW 513MW 之间变化, 机组无功在-37Mvar -45Mvar 之间变化。操作员站上观察到1号机励磁电压最高达到539V , 有功最大值为638MW 、最小值为436MW 的波动现象; 监控系统先后发“1号机励磁电压上限1450V ”和“1号机励磁电压上限2500V ”报警信号各5次, 多次发“1号机励磁电气限制最小值到达”警报。1. 5系统低频振荡2006年7月1日20:46至21:01, 华中电网发生3次低频振荡, 二滩机组振荡明显, 其中以20:59至21:01持续70s 的振荡最为剧烈。二滩6台机组
9、的电压、电流、有功和无功、励磁电压、励磁电流、频率等电气量明显呈发散振荡趋势。华中电网与川渝电网解列后, 二滩机组振荡逐渐平息。由于这次全网范围内的低频振荡原因已很清楚, 故不再赘述。2机组振荡或励磁波动原因分析根据多次励磁波动(振荡 事件统计, 二滩机组振荡问题都出现在还没有进行过改造的励磁系统。本文认为, 二滩旧励磁装置逻辑原理不合理、电力系统稳定器(PSS 补偿参数不太完善以及机组运行操作方法不正确是造成二滩机组振荡或励磁多次波动的主要原因。2. 1旧励磁系统调节框图分析图1为二滩机组旧励磁系统逻辑框图。可以看出, 二滩机组PSS 输出信号PSSOP 与励磁给定信号AV RREF 、低励
10、限制信号M IN ELO P 叠加后, 经伏特/赫兹(V/Hz 限制和机端电压限制环节后, 形成AV R 设定值AV RSP , 因此PSSO P 信号将受V/Hz 限制和P/Q 限制2种励磁限制功能的削弱。当信号动作后,PSSOP 信号大于V/Hz 限制值的部分被屏蔽; 由于MN ELOP 信号与PSSOP 信号经加法器作用于AVRREF , 因此PSSO P 信号小于MN ELO P 的部分也会被屏蔽掉图1二滩机组旧励磁系统逻辑框图2. 2运行操作方式分析由于二滩电站离负荷中心较远, 线路较长, 线路损耗大, 充电功率也大, 不得不在丰水季节大负荷时抬高电压运行, 在枯水季节负荷轻时深度运
11、行。如图1所示, 对机组进行增磁操作时, AV RREF 值大于V/Hz 限制动作值后, 将由V/Hz 限制环节起作用, AV RSP 信号值等于V/Hz 动作值。随着系统频率的变化,V/Hz 限制值也将按相应规律变化。机组长时间在此工况下运行, 可能造成机组励磁异常波动。如果增磁操作太多, 造成AV RREF 值远大于V/Hz 限制动作值, 机组励磁长期在V/Hz 控制环作用下运行, 对机组稳定不利。同理, 对机组进行减磁操作时,AVRREF 值小于MN ELO P 限制动作值后, 将由P/Q 环节起作用, AVRSP 信号值等于MN ELOP 动作值与AV RREF 给定值的和。随着机组有
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