循环流化床锅炉调试运行技术探讨.docx
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1、440th循环流化床锅炉调试、运行技术探讨1 前言 DG44013 7 112型循环流化床锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司在消化吸收引进技术的基础上,自行设计、制造、安装、调试和运行技术代表着我国现行135Mw等级循环流化床锅炉的整体技术水平。 河南义马锦江能源综合利用有限公司2135Mw矸石电厂,锅炉为DG44013.7 型循环流化床锅炉,机组从2004年7月6日开始分部试运,1#、2#机组分别于2004年9月16日、11月6日通过72+24小时考核试运,1#机组试验期间负荷率98.9;2#机组试验期间负荷率96.5; 经河南省电力节能检测中心性能测试, 1#锅炉热效率92.56,2#锅炉
2、热效率94.00,排渣可燃物与底渣可燃物均维持在1.5以下。在实际运行中,锅炉带负荷能力强、变工况运行迅速稳定,排渣通畅,均能按省调度中心负荷指令曲线运行。运行两年来,1#锅炉最长连续运行时间116天,2#锅炉最长连续运行时间133天,平均运行连续周期80天左右。 1#、2#锅炉之所以能够运行长期、平稳,主要是锅炉在设计、安装过程中,充分考虑了机组的调试、运行,进行了相当的技术改造。另外在调试、运行中,现场技术人员认真分析,在试运中针对性的解决了不少循环流化床锅炉一些疑难问题,也是我厂机组能够正常运行的重要因素。2锅炉概述 锅炉主要由一个膜式水冷壁炉膛,两台汽冷式旋风分离器和一个由汽冷包墙包覆
3、的尾部竖井(HRA)三部分组成。炉膛内布置有屏式过热器和屏式再热器管屏;一片全分隔水冷分隔墙。炉膛与尾部竖井之间,布置有两台汽冷式旋风分离器,其下部各布置一台J阀回料器。尾部由包墙分隔,在锅炉深度方向形成双烟道结构,前烟道布置了两组低温再热器,后烟道从上到下依次布置有高温过热器、低温过热器,向下前后烟道合成一个,布置螺旋鳍片管式省煤器,之后沿锅炉宽度方向分开为左、右烟道,布置卧式空气预热器,空气预热器采用光管式,沿炉宽方向双进双出。 锅炉设有六台给煤机和三个石灰石给料口,给煤机和石灰石口置于炉前,为前墙给料。炉膛底部由水冷壁管弯制围成的水冷风室,通过膨胀节与床下风道点火器相连,风道点火器一共有
4、两台,每台中各布置有一个高能点火燃气燃烧器,无其它助燃燃烧器。炉膛左右两侧各设置一台选择性多仓风水联合冷渣器。 锅炉汽水系统回路包括尾部省煤器、锅筒、水冷系统、汽冷式旋风分离器进口烟道、汽冷式旋风分离器、HRA包墙过热器、低温过热器、屏式过热器、高温过热器及蒸汽连接管道过热器系统中设置两级喷水减温器,以调节控制蒸汽温度,一、二级减温器分别设置在低过出口、屏过出口蒸汽连接管道上。再热蒸汽系统包括低温再热器、屏式再热器及连接管道。再热系统布置有两级喷水减温器,一级布置在低再进口集箱前的管道上,作为事故喷水减温,二级布置在低再与屏再之间的蒸汽连接管上作为微喷水减温器,再热蒸汽温度主要采用烟气挡板调节
5、。 由两台一次风机、引风机、二次风机、点火风机、播煤增压风机、冷渣风机和三台J阀风机构成锅炉的烟风系统。从一次风机出来的空气分成三路:第一路,经一次风空气预热器加热后的热风(或经点火风机)进入炉膛底部的水冷风室,通过布置在布风板上的风帽使床料流化,并形成向上通过炉膛的气固两相流;第二路,热风经播煤增压风机后,用于炉前气力播煤。第三路,从一次风机出口风道引出至皮带给煤机,作为给煤机密封用风。二次风机供风经二次空预器预热后经炉膛中部前后墙二次风箱分上下两层多喷口送入炉膛。3锅炉设计参数或经优化后运行参数(满负荷)项目 数值项目数值主蒸汽温度主蒸汽压力MPa再热汽温度给水温度主、再热汽温两侧温差汽包
6、水位一床温床层压力kPa炉膛差压kPaJ阀底部温度J阀底部压力kPa排渣温度排烟温度最低流化风量N0,h冷渣器床压,kPa冷渣器一室温度烟气含氧量腭点火风道壁温9)(max4215013279000378003530等措施。从试运至今锅炉启动10多次,从未发现任何问题。另外,我们在燃烧器正对面点火风道混合风室安装了观火孔,来观察燃烧器燃烧情况,及时调整燃烧器燃料量和风量的配比。4.6锅炉受热面防磨 循环流化床锅炉磨损问题是影响循环流化床锅炉长期安全运行的重大问题。循环流化床锅炉炉内固体物料浓度是其他锅炉的几十倍,且颗粒大。因此锅炉的金属受热面与耐火材料磨损非常严重。我公司锅炉在设计生产过程就注
7、意了锅炉下部敷设浇注料卫燃带和水冷壁管过渡区域的磨损问题,该区域水冷壁向外弯曲避让冲刷。另外我公司在浇注料卫燃带和水冷壁管过渡区域水冷壁管2米高度施以超音速电弧喷涂。在炉膛四角以及双面水冷与水冷壁夹角处沿宽度方向1米向上8米施以超音速电弧喷涂。、另外在运行过程严格控制入炉煤颗粒粒径达到8 mm以下。在安装过程以及平时检修过程让水冷壁内面保持光滑整洁,消除施工过程中的焊缝、焊疤等。5锅炉启动试验、调试项目5.1 烘炉 本锅炉烘炉采用烘炉机用热烟气干燥方式来完成,根据东锅440th超高压中间再热CFB锅炉的耐磨耐火浇注料的资料和烘炉机出力共布置14台烘炉机。每台锅炉烘炉历时170小时。锅炉在烘炉期
8、间采用临时上水泵补给水。整个烘炉期间,升、降温均按照烘炉方案进行,未超出耐火材料厂家规定的范围。烘炉结束后,电厂、监理、耐火材料厂家、电建及调试单位共同对烘炉情况进行了全面检查,一致认为烘炉质量达到要求。其中冷渣器按烘炉机和燃气压力情况分别达到了510和556。点火风道按烘炉机和燃气压力情况分别达到了690和700。回料阀斜腿、立腿、分离器出、入口按曲线实现。锅炉的高温烘炉阶段结合了安全阀整定、吹管、蒸汽严密性试验一并进行。5.22冷态试验5.2.1 主要风量测量装置的标定 锅炉燃烧风量是运行人员调整燃烧的的重要依据,其测量的准确性直接影响到锅炉的经济安全运行。安装在锅炉风道上的风量测量装置,
9、往往由于安装位置管道直段不能满足设计要求、装置加工误差等原因使流量系数偏离设计值,为锅炉运行的需要,我们对锅炉主要的风量进行了测量。按等截面布置测量点,标准测速元件采用毕托管,压差信号用电子微压计读取。由于风量测量装置厂家的设计数据在试运期间多次修改,根据厂家最后提供的数据,DCS上显示风量与实测值基本相符。5.2.2风量调节挡板检查 风门挡板检查在冲管结束后进行,通过实地检查及在全关、全开状态下风量测量及管道压力判断风门能否关严,并检查判断与指示开度位置、DCS显示是否一致。通过多次反复检查,锅炉风系统有较多的风门挡板实际位置与DCS显示不符,多数调节挡板全关状态下关闭不严等问题在启动前已解
10、决。5.2.3测定炉膛布风板阻力特性 料层阻力与最小临界流化风量、炉膛空板阻力特性见下图: 料层阻力与最小临界流化风量 布风板阻力特性曲线5.2.4观察炉膛布风板的布风均匀性和床料流化特性 床料流化特性及流化均匀性试验采用10mm以下的流化床炉渣,#1炉首次做流化试验时发现炉膛右侧流化很不理想,炉膛右侧有大块死区,分析认为因在加料时下雨使床料太湿,加上加料时被踩紧,导致流化不均匀。经人工刨松床料,并用压缩空气吹扫风帽后,炉膛流化情况大大改善,流化较好。在床料流化良好的情况下,将流化风量从约120000Nm3h突然降至零,观察炉膛床面,炉膛床面基本平整。5.2.5测定炉膛料层阻力特性和床料的临界
11、流化风量 在炉内铺设床料,床料采用10mm以下的流化床炉渣,料层高度分别为500mm和750mm。进行临界流化风量的测试,测得结论是:#1、#2炉最小临界流化风量均约为79000Nm3h。5 2 6冷渣器的试验 #1、#2炉在对冷渣器内床料进行流化和排渣试验时,观察到床料流化良好。但在炉膛内床料处于良好流化状态下时,在未开启排渣风的情况下,发现冷渣器出现自流,冷渣器内床压在2.8Kpa,床料能顺畅的从一室流向四室。考虑到锅炉在运行时,本体会向下膨胀,其输渣管的倾角会减小,自流应该有所好转。我们在安装初期检查冷渣器时,发现两侧冷渣器风室内隔板未安装,安装公司根据我们提出的处理意见,对风室隔板的缝
12、隙进行了处理。冷渣器风室间窜风将会影响冷渣器内物料的流化,特别是在炉膛排渣量较大时,一室的流化质量更难保证,最后导致冷渣器堵塞。我们在排渣试验前对两侧冷渣器及输渣管进行了仔细的检查,结果发现冷渣器输渣管热电偶过长,易将输渣管堵塞,无法排渣。对问题进行了处理。5 3 J阀的调试 投煤试运前,对J阀内风帽小孔逐个进行了多次清理疏通,由于回料器系统漏风,风压较低,对该问题进行了处理,试运期间,回料器工作正常。5 4点火升压及启动投煤 锅炉点火时首先投入一侧出力为5625Nm3h的气枪,点燃稳定燃烧后再投入另一侧气枪。由冷态试验的结果,炉底流化风总风量应控制在79000Nm3h以上,因所用煤气的热值较
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