QC成果报告提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率.docx
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1、提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率XXQC小组目录一、课题背景3二、小组简介3三、课题选择4四、目标设定4五、目标可行性分析5六、原因分析6七、要因确定6八、制定对策9九、实施对策10十、效果检查11十一、稳固措施12十二、总结及今后打算12一、课题背景XX排涝站重建工程包括包括:撤除现状泵房及清运、地基处理、基坑支护、施工监测、泵房重建、河道护坡、护底、清淤泥及棚屋撤除清运、绿化种植养护、道路工程等施工内容,其中地基处理、基坑支护、道路工程等工作中水泥搅拌桩施工为本工程重点和难点所在,搅拌桩桩径为600mm,喷粉法施工,其质量控制对总体质量至关重要。二、小组简介表1:小组简介表课题名称提高水泥
2、搅拌桩施工质量一次合格率小组名称XXQC小组注册登记号课题类型现场型,指令型承受TQM教育情况48小时成立时间2021 年4月活动时间2021 .042021 .07小组人数9人活动次数8序号姓 名性别职称职 务组内职务任务及分工1组长筹划组织2副组长筹划组织、协调管理3副组长筹划组织、协调管理4组员分析总结、对策实施5组员活动记录、对策实施6组员信息收集、成果整理7组员信息收集、成果整理8组员信息收集、对策实施9组员信息收集、对策实施三、课题选择工程部要求施工现状前期施工中统计发现水泥搅拌桩施工质量一次合格率偏低。具体统计数据如下:工程检测项次合格项次不合格项次一次合格率水泥搅拌桩质量432
3、81565%由以上数据可见,已完成水泥搅拌桩施工质量一次合格率在仅为65%,不满足工程部不低于90%的要求。本工程水泥搅拌桩施工质量一次合格率不低于90%,有效保证水泥搅拌桩成桩质量和工程进度要求。提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率为使水泥搅拌桩施工质量一次合格率满足工程部要求,保证成桩质量及工程进度,我们以“提高水泥搅拌站施工质量一次合格率为课题成立了QC小组开展活动。四、目标设定根据工程部要求,我们将目标设定为:将水泥搅拌桩施工质量一次合格率从65%提高到90%。五、目标可行性分析小组对本工程中水泥搅拌桩施工质量检验记录进展了统计,按照质量缺陷数据进展分类、整理,制成调查表如下:水泥搅拌桩施
4、工质量缺陷调查统计表序号缺陷类型频数(点)频率%累计频率(%)1强度缺乏746.7%46.7%2桩体不均匀533.3%80.0%3垂直度差16.7%86.7%4桩径缺乏16.7%93.3%5桩长不够16.7%100.0%合计15100.0%依据调查表,小组成员绘制了了水泥搅拌桩施工质量缺陷排列图:水泥搅拌桩施工质量缺陷排列图从排列图中可以看出影响水泥搅拌桩施工质量一次合格率的主要症结是强度缺乏和桩体不均匀,占到总因素的80%。对于目标是否可行,小组成员做了以下调查分析:强度缺乏和桩体不均匀占到总因素的80%,如果能够解决这两个关键问题,那么可提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率至:28+12/43
5、=93%90%;由以上分析,小组人员认为目标是可以实现的。六、原因分析针对水泥搅拌桩施工质量一次合格率偏低的主要症结强度缺乏和桩体不均匀,QC小组成员对施工记录及相关资料进展收集审查,开展头脑风暴,利用关联图进展了原因分析。最终找到了11个末端因素。七、要因确定我们对因果分析图中列出的11个末端因素进展分工,确定验证方法和标准,如下表所示: 末端因素确认分工表序号因素验证方法验证标准验证人验证时间1人员培训缺乏调查、分析应按要求对作业人员进展技术交底培训合格才能上岗2021 .05.232叶片和喷嘴设置不合理调查、分析应能保证土体内任意一点搅拌20次以上,并保证出灰均匀2021 .05.233
6、设备性能缺乏调查、分析应能满足压力、转速、钻进速度、提升速度等要求2021 .05.254钻头磨损过大现场测量钻头直径磨耗量不得大于1cm2021 .05.245喷灰量缺乏调查、验证土体含水量W50%,喷灰量60kg/m;50%W70%,喷灰量65kg/m,W70,喷灰量6570kg/m,要求5kg/m以内2021 .05.252021 .05.286输灰管堵塞现场调查输灰管长度不大于60m,防止因长度过长而堵塞,并应经常检查不得堵塞2021 .05.267复搅不到位调查、分析应在设计范围内全桩复搅2021 .05.232021 .05.278喷灰频率和搅拌提升不匹配调查、分析边提升边喷射边搅
7、拌,尽可能搅拌均匀,使软土和固化料充分混合,喷射量和提升速度应匹配,如一次喷灰不能到达设计要求,应采用两次喷灰2021 .05.29水泥受潮结块强度缺乏调查、验证水泥进场应检验合格,受潮结块后的水泥不得使用2021 .05.2510转速和提升速度不匹配调查、分析每提升20mm,钻头搅拌不少于1圈2021 .05.211钻进、搅拌速度控制不当调查、分析2021 .05.2依据已定的验证方法和验证标准,小组成员对上表中的11个末端原因进展了逐一验证,具体验证过程如下:要因确认1:人员培训缺乏现场检查技术交底记录,已按要求对全体作业人员进展了各项技术交底,经过考核合格后上岗作业,抽查了3个作业人员对
8、施工工艺参数进展了询问,能准确掌握。由此可见,本条为“非要因。要因确认2:叶片和喷嘴设置不合理现场使用的搅拌叶片为2层4片,不能保证土体内单点搅拌次数均到达20次,易造成土体搅拌不均匀。另外出灰口位置在搅拌轴上,水泥多集中在喷灰口的桩轴附近,叶片外缘缺灰,造成喷灰不均匀。从而造成桩体不均匀和强度缺乏。由此可见,本条为“要因。要因确认3:设备性能缺乏现场使用的PH-5A、PH-5B型粉喷桩机,主要参数为:地基加固深度19m,成桩直径700mm,提升速度。进场设备性能良好,配备了能显示钻杆钻进时电流变化的电流表,显示管道压力的压力表和计量水泥喷入量的电子秤或流量计。设备性能能满足本工程需要。由此可
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