35h燃煤锅炉烟气除尘脱硫装置设计(11页).doc
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1、-35h燃煤锅炉烟气除尘脱硫装置设计-第 11 页目录四、设计总结.1335/h燃煤锅炉烟气除尘脱硫装置设计一、课程设计目的我国的环境污染非常严重,二氧化硫排放是大气污染的主要污染源之一。由于电力企业是二氧化硫的排放大户,因此,控制二氧化硫的排放,成为电力环境治理的主要问题。通过对燃煤烟气中二氧化硫污染物净化系统的工艺设计,初步掌握气态污染物净化系统设计的基本方法,培养学生利用已学理论知识、综合分析问题和解决实际问题的能力、绘图能力以及使用设计手册和相关资料的能力。二、方案比较与选择2.1 方案比较一般热电厂脱硫和除尘过程分别进行,除尘装备一般采用静电电除尘和布袋除尘。静电除尘缺点:(1)设备
2、庞大,耗钢多,需高压变电和整流设备,通常高压供电设备的输出为70100KV,故投资高。 (2) 制造、安装和管理的技术水平要求较高。 (3) 除尘效率受粉尘比电阻影响大,一般对比电阻小于104105cm或大于10101011cm的粉尘,若不采取一定措施,除尘效率将受到影响.(4) 对初始浓度大于30g/cm3的含尘气体需设置预处理装置. (5) 不具备离线检修功能,一旦设备出现故障,或者带病运行,或者只能停炉检修。 布袋除尘缺点:(1) 对于不同类型气体,应选用相应类型的布袋;且需要经常更换布袋,布袋消耗量较大。(2) 收集湿度高的含尘气体时,应采取保湿措施,以免因结露而造成“糊袋”,因此布袋
3、除尘气对气体的湿度有一定的要求。(3) 阻力较大,一般压力损失为10001500Pa。(4) 对于高温气体,必须采用降温措施。(5) 接收粒径大的含尘气体时,布袋较易磨损。 对于小区供暖系统,所需锅炉设备和除尘脱硫装置无需太大,在小区附近占地面积尽量小,而静电除尘设备型号大,不适合于小区地段,且对粉尘有一定要求,所以静电除尘不可取。对于布袋除尘,经过一段时间后,需经常更换布袋,工作较繁琐,且对湿度有要求,又需增设除湿装置,所以布袋除尘不可取。 湿式除尘装备而言,除尘效果较好,对尘粒无过多要求。这里采用文丘里除尘器,它是湿式洗涤器中效率最高的一种除尘器,只是动力消耗比较大,无大碍。又因尽量缩小占
4、地面积,将文丘里洗涤器文氏管后的脱水装置改为旋流板塔,用于脱硫和除雾,实现一个装置多种效果,而且效率较高,并且减小了制作成本。旋流板是一种喷射塔板,塔板形状如固定的风车叶片。气体通过叶片时产生旋转和离心运动,流体通过中间盲板被分配到各叶片,形成薄液层,与旋转向上的气流形成搅动,喷成细小液滴,碱液与烟气中的二氧化硫接触充分,传质效果好,用于除雾和除尘效果更为显著,这里利用旋流板的喷射装置用于烟气脱硫处理。2.2 设计任务书针对某北方城市一新建住宅小区的集中供暖系统的35t/h燃煤锅炉,设计一套湿法除尘脱硫装置,现拟采用文丘里装置作为除尘脱硫装置,在文丘里反应器后外加一立式烟气除雾器。设计原始数据
5、及相关具体参数如下: 燃用煤种的工业分析及元素分析:C:65.7%;S:3.2%;H:4.80%;O:2.3%。(含N量不计),Vy=18.5%;Ay=25.5%;Qy=20500kJ/kg,耗煤量7.1t/h。 假设:锅炉炉膛出口到文丘里装置入口的管路阻力为800pa,进入文丘里除尘脱硫的烟气温度为150,文丘里出口的烟气温度为80;当地大气压力:冬季大气压为97.86kpa,平均气温为-6;夏季大气压为95.72kpa,平均气温为31; 碱液系统: 脱硫碱液pH值设为10,碱液池距离文丘里除尘脱硫装置为200m,期间有4个拐弯,液气比为1.2,文丘里喉部喷嘴选用压力式喷嘴,喷嘴出口压力为,
6、文丘里装置水平放置,其中心线距离地面高度为1m。三、工艺计算设计3.1烟气计算 燃用煤种的工业分析及元素分析:C:65.7%;S:3.2%;H:4.80%;O:2.3%。(含N量不计),Vy=18.5%;Ay=25.5%;Qy=20500kJ/kg,耗煤量7.1t/h。 以1kg煤燃烧为基础则, 质量/g 煤成分物质的量/mol 理论需氧量/molC65754.75 54.75S 32 1 1H4824 12O23 0.71875 -0.71875则理论需氧量为 :54.75+1+120.71875=67 mol/kg煤所需要的理论空气量为:67(3.78+1)=320.41 mol/kg 煤
7、即设空气过剩系数=1.2,理论空气量条件下烟气组成(mol)为:CO2:54.75 H2O:24 SO2:1 N2:673.78=253.26则理论烟气量为:则实际烟气量为:一小时烟气量为:这是标况下烟气流量,需转化为150下烟气流量由于锅炉压力大致与当地大气压相等,则则150下烟气流量 3.2文丘里除尘器的设计计算 从锅炉炉膛出口通过管道输送到文丘里除尘器进行湿式除尘,下面进行文丘管的设计,设文氏管截面是圆形。选择压力式喷嘴。喉管直径喉管中气体流速一般为50-120m/s,设喉管气体流速Vgt=100m/s,则喉管直径喉管长度 L0=D0=0.60m渐缩管进口直径渐缩管长度渐缩角一般为渐扩管
8、出口直径 渐扩管长度渐扩角一般为。文氏管阻力计算 由以下计算得 目前应用的比较多的是海思克斯经验公式,即粉尘沉降效率根据经验公式得出捕集以下的尘粒效率为:3.3烟气冷却需冷却水计算还是以1kg煤为基础,烟气总物质的量为143.83mol。由以上各组分物质的量可以求出各组分的摩尔分数,则烟气平均分子量为:由于进入文丘里除尘器烟气温度为150,而文丘里出口烟气温度为80,查表得在两温度下各烟气比热如下:CO2N2O2SO2水蒸气150比热(kJ/kgk)0.944541.03240.93870.68411.912580比热(kJ/kgk)0.884261.0260.920260.642241.88
9、0此温度区间平均值0.91441.02920.929480.663171.89625则此温度区间的平均比热为:冷却水比热容C(H2O)=4.2(kJ/kgk)设冷却水进口温度为24,出口温度为30,由等式烟气温度下降失去的热量正好被冷却水吸收,而使温度上升,则则液气比为:为简化计算起见,可以将文丘管前的烟气量乘以0.90-0.95系数,作为管后或捕集器后的烟量,即3.4脱硫旋流板的设计进旋流板塔温度为80,进口压强为根据克拉伯龙方程有:标况下烟气的重度取为旋流板外径Dx旋流板叶片的外径Dx大小由塔顶气液负荷决定。Dx可以按照气流穿孔后的动能因子计算,在仰角,动能因子F0=10-11的条件下,可
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