DMAIC项目开发改进报告.ppt
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1、二分厂 2010年12月,提高侧板成型合格率,奥马二厂精益生产项目报告,报告人:吴文达,目标设定,团队成员分工,团队组建,D 定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,提高侧板合格率团队,我们的口号是:改善 改善 持续改善,只有持续改善,才有良好的进取。,行动规则: 1.准时出席会议,不迟到,不早退。 2.说到做到,信守承诺!,吴文达,目标设定,团队成员分工,团队组建,D 定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,提高侧板合格率团队,目标设定,团队成员分工,团队组建,D 定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,提高侧板合格率团队,88%,现状,11月份目标值,最终目标
2、值,97%,93%,改善周期:10月20日12月30日 改善设备: 2#侧板机 改善目的: 提高侧板成型质量和生产效率,侧板成型一次合格率达到97%以上 改善目标:质量改善以一个月为DMAIC循环改善,每月设 定改善目标,D定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,现状分析,不良现状分析,不良实物分析,质检科每个小时抽检两个产品,对侧板主要尺寸进行测量(游标卡尺)。 2010年10月20日10月30日数据显示,主要不良内容如下图所示,总结:前顶板安装孔位尺寸和前翻边宽度尺寸工艺不完善的主要问题,占总数的86%。小组经讨论认为:提高孔位尺寸和前翻边宽度尺寸是这次活动的主要课题.,D定义,
3、M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,现状调查,不良实物分析,不良现状分析一,2:侧板顶部成型后宽度超出要求,实测为20.5,但按图纸要求为20,实测尺寸大于理论尺寸,造成孔位尺寸不良,1:现场测量一套侧板冲孔模孔位尺寸,进行分析,模具孔位尺寸与翻边尺寸不相符。造成侧板顶部孔位尺寸不良,结论:经过现场测量分析侧板前顶板安装孔尺寸不良主要因为前中模孔位尺寸和切断模造成,D定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,现状调查,不良实物分析,不良现状分析二,上下门间隙不均,错位,门间隙小或间隙大,侧板加强铁安装孔位尺寸不良,会造成上下门间隙不均,错位,侧板加强铁安装孔位尺寸不良,会造成下
4、门封离,刮门封,对上下门间隙不均,刮门封等不良品的侧板尺寸进行测量,发现部分不良品的侧板孔位尺寸偏下限1mm左右,D定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,现状调查,不良实物分析,不良现状分析三,前顶板孔位尺寸不良,造成前顶板、内胆与侧板离缝,前翻边大,发泡后中盖板、内胆与侧板叠级,对侧板叠级、离缝等不良品的侧板尺寸进行测量,发现部分不良品的侧板前翻边宽度尺寸偏大1mm左右,D定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,侧板机工段分析,不良现状分析 四,侧板不良原因,取板检验段,作业内容: 两件侧板一分为二,完成侧板上下翻边 发现不良: 顶部翻边大 主要原因:切断模间隙大,作业
5、内容: 对侧板冲孔作业 发现不良: 冲切不到位.孔位不合格 主要原因:模具孔位尺寸达不到要求,作业内容: 侧板料开始上料 发现不良: 侧板料折痕.变形.压痕 不良处理: 报废.退厂家,作业内容:侧板成型 发现不良: 前翻边宽度尺寸.翻边槽不合格. 主要原因:水平轮硬度过高,水平轮不在同一直线上,作业内容: 员工取板,自检板面外观.孔位尺寸 发现不良: 板面外观.孔位尺寸不良处理: 返修,成型,翻边,侧板机设备工段流程图分析冲切段、辊轧段、切断段为本次重点改善对象,D定义,M 测量,A分析,I 改善,C 管理&推广,侧板机工段分析,不良现状分析,侧板不良原因,运用因果图,进行原因分析,找出主要原
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