卷烟厂风力送丝系统的优化与实现硕士研究生学位论文(53页).doc
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1、-卷烟厂风力送丝系统的优化与实现硕士研究生学位论文-第 42 页硕士学位论文中文论文题目 : 卷烟厂风力送丝系统的优化与实现 英文论文题目: Optimization and Implementation of Tobacco Pneumatic Conveying Systemfor Cigarette Factory题目卷烟厂风力送丝系统的优化与实现作者姓名林聪浙江大学 卷烟厂风力送丝系统的优化与实现 论文作者签名: 指导教师签名: 论文评阅人1: 评阅人2: 评阅人3: 评阅人4: 评阅人5: 答辩委员会主席: 委员1: 委员2: 委员3: 委员4: 委员5: 答辩日期: Optimiz
2、ation and Implementation of Tobacco Pneumatic Conveying System for Cigarette Factory Authors signature: Supervisors signature: Thesis reviewer 1: Thesis reviewer 2: Thesis reviewer 3: Thesis reviewer 4: Thesis reviewer 5: Chair: (Committee of oral defence)Committeeman 1: Committeeman 2: Committeeman
3、 3: Committeeman 4: Committeeman 5: Date of oral defence: 浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名: 签字日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解 浙江大学 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁
4、盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名: 导师签名:签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日摘要随着时代的进步,卷烟厂也得以长足发展,企业生产管理和设备管理的要求也不断提高,精细化管理、TPM、数字化工厂的概念也不断的被提出、落地实施。对风力送丝系统的要求也不断的提高,原先只关心能否把烟丝从制丝车间送到卷包车间,如今开始关心系统的各个细节。例如:烟丝如何送到卷包车间、速度如何、控制是否稳定、是否具备数据采集功能、维
5、护是否方便、是否可以做到免维护、不同速度对烟丝品质的影响如何等等一系列问题。基于国内卷烟厂不可能对原有风力送丝系统进行换代的现状,同时又要满足现代化工厂的生产和设备管理之所需。因此,本文为提高风力送丝系统稳定性、满足现代化工厂生产管理和设备管理的需要,进行对第二代风力送丝系统进行优化并实现。本文以浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂风力送丝系统的优化与实现项目为例,运用六西格玛方法探讨如何对风力送丝系统进行优化与实现。通过增加上位机系统,分析优化PLC程序,采用西门子WINCC等技术,优化整个控制系统,实现运行状态的可视化、远程控制监视、实现数据采集、与企业网络(MES)的通讯等功能。从而提高风
6、力送丝系统的稳定性(回风管风速控制在:121米/秒),提高产品质量。关键词:卷烟厂风力送丝系统,上位机系统,PLC,六西格玛AbstractWith the development of the times, cigarette factory has made considerable progress. The requirements of production management and device management are also increased, and the concepts such as meticulous management, TPM, digital
7、factory are also constantly put forward and implemented. The demands of Tobacco Pneumatic Conveying System are increased gradually. The Cigarette Factory only interested in whether the tobacco from silk wrapping workshop to workshop originally, now began to care about all the details of the system.
8、For example: How to wrapping tobacco shop, speed of feeding , stability of the control , the availability of data acquisition , difficulties of the maintenance , the influence on the tobacco quality at different speeds, etc.Aiming at the status of original domestic Cigarette Factory impossibility fo
9、r wind generation feeding system and also for meeting the needs of modern factory production and device management, the second generation of Tobacco Pneumatic Conveying System was optimized and implemented in this paper.Taking Zhejiang Tobacco Industry Co., Ltd. Ningbo Cigarette Factory Tobacco Pneu
10、matic Conveying System optimization and realization project for example, the Six Sigma methodology was used on how to optimize and implement the wind wire system in this paper. By increasing the host computer, using Siemens WINCC technology etc., analytical and optimize PLC program, the entire contr
11、ol system was optimized. The operational status visualization, remote controlling and monitoring, data acquisition, and enterprise networks (MES) for communication was achieved. Thereby the stability of the wind feeding system (return duct velocity control: 12 1 m / s) was enhanced and product quali
12、ty was improved.Key Words:Tobacco Pneumatic Conveying System for Cigarette Factory, PC systems, PLC, Six Sigma 目录摘要iAbstractii图目录III表目录IV第1章 绪论11.1 课题来源及类型11.2 卷烟厂风力送丝系统项目概述11.3 国内外风力送丝系统发展概况21.4 风卷烟厂风力送丝系统优化和实现的提出31.5 本文研究的内容、目标41.5.1 本文研究内容41.5.2 本文研究目标61.6 本文组织结构61.7 本章小结7第2章 系统相关理论基础与技术82.1 六西格玛
13、方法82.1.1 系统过程界定(define)82.1.2 系统测量(measure)92.1.3 系统分析(analyze)92.1.4 改进(improve)102.1.5 控制(control)102.2 西门子PLC S7-200112.3 上位机系统142.4 C语言172.5 本章小结18第3章 系统优化分析193.1 系统概述193.2 系统优化点分析193.3 上位机系统需求分析243.3.1 上位机系统的用户分析243.3.2 上位机系统的功能分析243.3.3 上位机系统的界面需求263.4 上位机系统的开发目的及环境263.5 本章小结27第4章 上位机系统设计及PLC参
14、数设计284.1 上位机系统设计原则284.2 上位机系统设计284.3 PLC程序参数设计304.3.1 PLC站点参数表314.3.2 OPC发送接收表314.4 本章小结33第5章 系统实现345.1 上位机系统开发环境配置345.2 上位机系统具体实现365.2.1 创建登录界面的图形文件365.2.2 创建主页面的图形文件385.2.3 创建单机控制界面的图形文件405.2.4 创建单机风速趋势界面的图形文件425.2.5 创建单机PID图界面的图形文件435.2.6 创建总管图界面的图形文件445.2.7 创建报警界面的图形文件455.3 修改S7-200程序465.4 本章小结4
15、7第6章 系统测试及结果分析486.1 系统优化后的控制措施486.2 最终效益核实496.2.1 无形经济价值496.2.2 有形经济价值496.3 本章小结50第7章 总结与展望517.1 全文总结517.2 个人总结517.3 展望52参考文献53作者简历54致 谢56图目录图 1.1风力送丝系统宏观流程图1图 1.2上位机与原系统的网络结构5图 1.3风力送丝系统图6图 2.1 PLC的组成框图11图 2.2 PLC梯形语言12图 2.3 OPC Server/Client 运作的方式16图 2.4 OPCServer OPCGroup OPCItem 关系16图 2.5 OPC 体系
16、结构17图 3.1风机频率与机组风速关系图22图 3.2风机频率与机组压力关系图22图 3.3 总管风速和机组风速关系图23图 3.4风速曲线模拟图23图 4.1上位机系统设计图29图 5.1创建驱动程序34图 5.2设置网络地址35图 5.3创建内部变量36图 5.4登录界面36图 5.5上位机系统主页面38图 5.6“第112风机组”按钮事件创建39图 5.7单机控制界面的图形文件40图 5.8“PV实际值”的属性修改42图 5.9单机风速趋势图42图 5.10单机风速趋势图属性设置43图 5.11单机PID图界面43图 5.12“SP棒图”属性修改44图 5.13总管界面45图 5.14
17、报警界面45图 5.15报警界面属性设置46图 5.16 S7200程序修改46表目录表 3.1快赢机会改进项目表20表 3.2进一步分析项目表21表 3.3需改进项目表24表 4.1需设计模块及说明30表 4.2 PLC站点参数表31表 4.3 OPC发送接收地址表32表 6.1修改文件48表 6.2专业用户和非专业用户培训表48表 6.3风速稳定和不稳定整丝率、碎丝率对比表49表 6.4剔除率对比表50第1章 绪论1.1 课题来源及类型目前,浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂现有18套卷烟机(PT)设备,风力送丝系统是上世纪“九五”技改时期设计建设,是属于把烟丝从制丝车间靠风力送到卷包车间
18、概念提出的第二代产品。在“十五”技改中,厂房进行了接长,并增加了2套卷烟机组,送丝管路距离大大增加,风速控制更加不稳定,故障率也大大增加,为此顾客抱怨不断。该系统相比于本世纪先进的风力送丝系统,在风速控制稳定性和故障率方面存在较大差距。风力送丝系统中风速的稳定性的提高对提高烟丝品质和降低不良烟支剔除率有较大影响。基于此,本文主要结合宁波卷烟厂风力送丝系统的现状和特点,运用“六西格玛”方法,研究如何对卷烟厂风力送丝系统进行优化和实现,以提高风力送丝系统的稳定性。1.2 卷烟厂风力送丝系统项目概述卷烟厂风力送丝系统(pneumatic conveying system of cut-tobacco
19、)主要是指烟丝依靠负压风力为载体,烟丝实现从喂丝机(制丝车间)到卷烟机(卷包车间)的远距离输送控制系统(如图1.1)。图 1.1风力送丝系统宏观流程图目前许多烟厂已经或将要实施烟丝风力输送的系统,作为柔性制丝的最后环节,其意义是重大的。比较卷烟工业企业中振筛、皮带、人力小车和风力输送等诸多输送方式,基于烟丝输送性能特点和烟丝品质比较来看,风力输送方式具有长距离输送,造碎低,设备简单等优点。风力输送方式又是一种全封闭型管道输送系统,布置灵活,无二次污染。高效节能便于物料输送和回收、为无泄漏输送。风力输送系统以强大的优势,将取代传统的各种机械、人力输送方式。1.3 国内外风力送丝系统发展概况气流输
20、送技术是随着物料搬运和一些工业过程的需要而发展起来的,该技术在相当长的一段时间内,只能用于输送固粒为稀相的情形,20世纪中后期,气力输送1技术得到了广泛的应用,原有的一些限制也不断的被突破,目前气力输送已广泛的应用于电力、制药、食品、塑料、水力、化工、采矿、冶金及烟草等行业2。此外,气力输送在烟草行业领域也得到了推广,1866年出现了烟丝的气力输送装置,1891年在英国Docnranzhi制出负压气力输送装置,B.C.lafmkoB等对烟丝做了大量的实验,以后气力输送在烟草行业获得应用3。对于烟草物料(叶片,烟丝,烟梗等)的收集、运输、加工以分选,采用气力输送可以减少物料的损伤及污染4。在卷烟
21、加工过程中,烟丝输送是将贮丝柜中的烟丝输送至卷烟机的工艺环节。当前国内大多通过气力送丝的方式或者小车送丝的方式来进行烟丝的输送。小车送丝的输送方式有个最大缺点就是在维护过程中比较困难而且故障经常发生,运行的成本也较高,而且容易导致搓牌,引起严重的质量事故。当前小车输送方式陆续被风力送丝所取代,生产规模稍大的卷烟工业企业都已经使用了风力送丝系统。卷烟行业中的风力送丝5-6,是指通过风力在送丝管道中产生负压来实现烟丝从喂丝机到卷烟机组的输送,是目前国内外卷烟机自动化供烟丝的主要方式之一。因其具有布置灵活、管理方便、适用于各种距离的水平、垂直和曲线输送的特点,同时还可以起到松散、去杂、除尘、干燥和冷
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