六西格玛DMAIC模型在变速器噪声中的应用课程设计论文(36页).doc
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1、-六西格玛DMAIC模型在变速器噪声中的应用课程设计论文-第 28 页六西格玛DMAIC模型在降低变速器噪音中的应用工业工程课程设计论文学生姓名:温阳春指导教师:伍建军专 业:工业工程学科门类:工 学江西理工大学工业工程实验室二O一五年六月摘 要格特拉克IB5变速器一直是从国外进口的,曾应用在很多汽车型号上,以性能稳健博得消费者好评的一款手动变速器,但自从格特拉克(江西)传动系统有限公司引进IB5生产线,并把IB5更名为B5A,进行全面国产化后,B5A变速器的质量问题不断被曝光。本课题以型号为B5A变速器为切入点,通过顾客需求表展开,了解顾客之声(VOC),并针对顾客反映次数最多的变速器异响问
2、题进行研究,把送到售后维修点的B5A变速器进行拆解分析,发现变速器因拉手刹时制动器发生明显异响,通过帕累托图分析发现,制动毂内圆内径超差和制动毂内圆(刹车面)失圆是影响制动器异响质量的主要因素,并进一步将其转化为关键质量特性制动毂内圆内径尺寸,通过计算其过程能力指数发现质量水平远远达不到6水平。项目组通过建立6sigma DMAIC(Define,Measure,Analyze,Improve,Contro1)业绩改进模型,对搜集的数据用Minitab软件进行分析,并利用鱼骨图、潜在失效模式(FMEA)分析造成制动毂内圆尺寸缺陷的严重度最高的起因车床的参数(进给量、背吃刀量、切削速度)设置不当
3、,从而提出了一套具体的改进方案,包括SPC过程能力控制,DOE正交实验来择出最优车床的参数(进给量、背吃刀量、切削速度),最后通过实施,SPC指数接近6水平,格特拉克变速器厂提高了汽车变速器的过程能力,改善了噪声过大的质量问题,提高了顾客满意度。关键词:格特拉克;B5A;制动毂;Minitab;DMAICABSTRACTGetrag IB5 transmission has been imported from abroad, has used in many car models, in order to win consumer praise robust performance of a
4、 manual transmission, but since GETRAG (Jiangxi) Transmission Co., Ltd. introduced IB5 production line, and The IB5 renamed B5A, after a comprehensive localization, B5A transmission quality problems continue to be exposed. In this paper model B5A transmission as an entry point table by customer dema
5、nd to start to understand the voice of the customer (VOC), and conduct research for the customer to reflect the highest number of abnormal sound transmission problems to the point of sale maintenance of the transmission B5A be demolished Solutions for analysis and found that transmission occurred du
6、e to brake handle instantly obvious abnormal sound, through Pareto diagram analysis found that the inner diameter of the inner circle within the larger brake hub and brake drum circle (brake side) out of round is affecting the quality of the main brake abnormal sound factor, and further converted in
7、to key quality characteristics - an inner diameter of the inner circle brake hub, by calculating the process capability index found that the quality level far below the 6 level. Project Group (Define, Measure, Analyze, Improve, Contro1) performance improvement by establishing 6sigma DMAIC model of t
8、he collected data were analyzed by Minitab software, and use fishbone diagram, potential failure modes (FEMA) analysis resulting in the brake drum circle the severity of the defect size highest cause - Lathe parameters (feed rate back of cut, cutting speed) caused by improper settings, which propose
9、d a set of concrete improvement programs, including the ability to process control SPC, DOE orthogonal experiments to choose the optimal solution, and finally through the implementation, SPC index close to 6 levels, Getrag transmission plant to improve the process capability of automotive transmissi
10、on, improve the quality of excessive noise and improve customer satisfaction.Key words: Getrag; B5A;Brake hub;Minitab; DMAIC目 录 第一章 绪论1 1.1课题研究背景1 1.1.1国外研究现状1 1.1.2国内研究现状2 1.2课题研究对象2 1.3课题主要研究内容2 1.4课题研究意义3 1.5该课题的创新之处3 第二章 六西格玛的发展及应用4 2.1六西格玛的简介4 2.2 DMAIC的应用4 2.3 DMAIC在该课题的可行性6 第三章 定义阶段7 3.1课题选定7
11、 3.1.1格特拉克B5A变速箱介绍7 3.1.2项目目标7 3.2客户关键需求8 3.3改进对象制动毂9 3.4改进机会10 3.5改进目标10 3.6项目范围(SIPOC)11 第四章 测量阶段11 4.1制动毂的加工工艺流程12 4.2测量系统分析(MSA分析):12 4.3收集数据进行分析13 4.3.1根据合格率波动追踪现场管理13 4.3.2根据样本数据计算过程能力指数14 4.4当前的过程能力水平(SPC)16 第五章 分析阶段17 5.1头脑风暴法寻找缺陷产生原因18 5.1.1头脑风暴法18 5.1.2实施步骤18 5.1.3定义规则19 5.1.4具体实施19 5.2运用因
12、果图分析制动毂影响因素19 5.3运用潜在失效模式(FMEA)确定最严重因子20 5.4分析总结21 第六章 改进阶段22 6.1提出改进意见23 6.2选择改进方案23 6.2.1正交试验设计(DOE)的关键23 6.2.2 正交试验(DOE)的步骤24 6.2.3对切削参数的改进24 6.3实施改进方案28 第七章 控制阶段28 7.1确定内径尺寸达到质量最好29 7.2实施过程监控工作31 7.3过程改进成果文件化32 7.4六西格玛培训工作33 7.3.1六西格玛技术术语33 7.3.2六西格玛管理中的角色及其职责34 第八章 总结及展望37 8.1总结38 8.2展望38 致 谢38
13、 参考文献39第一章 绪论1.1课题研究背景汽车制造业是我国国民经济发展的支柱产业,随着汽车的普及,人们对汽车的认识越来越深,对汽车的使用性能也提出了越来越高的要求。随着社会的快速发展,汽车已经成为人们日常生活中不可或缺的交通工具 之一。汽车在给人们的出行带来方便的同时,也对人类的生存环境造成了一定程度的破坏。汽车行驶时产生的噪音便是其中之一。据统计,在全部环境噪声的构成中,机动车产生的噪声占据了3/4。人类已经意识到了问题的严峻性,各个国家根据自身国情,颁布了一系列法律法规来对机动车噪声进行定量限制。在2000年,我国颁布了一项针对汽车噪声的强制性标准,该标准代号为 GB1495202。我国
14、的噪声污染治理工作任重道远。通常,一辆汽车由成千上个零部件组成。汽车噪声由各零部件产生的噪声共同组成的。而变速器的噪声便是汽车噪声的一个重要组成部分。变速器是汽车传动系最重要的总成部件之一,它在汽车的行驶过程中发挥着重要的作用。通过操作变速器,可以改变汽车行驶的速度和汽车驱动轮上的扭矩,可以实现汽车的倒车行驶和中断动力的传递。本文拟以格特拉克B5A变速器为研究对象,对其出现大量客户抱怨的问题进行分析研究。如何降低B5A变速器出现最严重的问题噪音,便成为格特拉克变速器企业首要考虑的问题之一。1.1.1国外研究现状在变速器振动噪声领域,国外起步相对较早。1967年,H.optiz发表了一 篇关于直
15、齿轮和斜齿轮的动力学表现的文章,在文中,作者对导致齿轮振动噪声的各种可能因素作了归类研究,指出齿轮的振动和噪声是传动功率和传动误差及齿轮精度的函数,并给出了一些有参考价值的分析曲线。1974年,Greeves.C.S用试验的方法研究了齿轮系统的噪声,他在消音室的中间放置了 一个测试箱体,该箱体装有水力轴承,然后以一对斜齿齿轮为研究对象,进行试验,通过对实验数据的分析,获得了齿轮系统的噪声和一些因素的近似函数关系,这些因素包括齿轮的材料属性和齿轮的制造误差。1984年,日本学者梅泽清彦针从变速器总成的振动特性、三维建模和计算机仿真三个方面着手,对变速器进行了系统的分析,并取得了一定的成果。1.1
16、.2国内研究现状变速器振动噪声问题是国内外汽车行业无法回避的一个重要课题。目前, 国内在此领域尚处于起步阶段。1999年,王新晴等对变速器的常见振动故障做了归类研究,提出了变速器失效的分界标准,在变速器故障现象特征的获取与自动化诊断方面提出了一套新的技术方法。同年,李惠彬等通过在变速器箱体轴承外圈上粘贴应变片,对箱体受到的动态的激励开展了试验和分析研究,结果表明,影响箱体动态激励力的主要因素是来自齿轮的误差。2000年,李润方等以斜齿轮系统为研究对象,建立了其耦合振动模型,采用实验研究和仿真分析相结合的方法,对其进行了研究,为齿轮系统的动态特性设计提供了理论依据。2001年,薛延华和炅新跃从振
17、动控制理论的角度,采用有限元思想,分析了变速器箱体和齿轮的结构参数对其动态特性的影响,认为改善变速器总成的振动特性可用通过修改相关结构的参数来实现。2004年,李小华以变速器的齿轮的设计为切入点,对导致变速器齿轮噪声的常见因素进行了归 类并指出了相应的控制措施。在2006年,梁杰和王登峰从频域角度出发,采用频谱分析和相干分析技术,对变速器振动和噪声信号进行了测试,结果表明,变速器的噪声与齿轮的加工和安装误差等有着很大的相关性。1.2课题研究对象格特拉克(江西)传动系统有限公司是德国格特拉克(GETRAG)集团与江铃汽车集团本着强强联合,共同打造全球最优秀的传动技术产品与服务提供商,于2006年
18、9月在江西南昌成立的中德合资企业。格特拉克集团创建于1935年,目前主要生产轿车和轻型车用变速器,是全球最大的汽车变速器制造和供应商之一,现为福特汽车公司、通用汽车公司、宝马汽车公司、奔驰汽车公司、大众汽车公司等世界诸多知名的汽车公司提供产品和服务,并与各大汽车公司保持着良好的合作关系。1.3课题主要研究内容通过对回收的B5A故障变速器进行实验并拆解分析,找到产生噪音的异常部件,通过对制造数据和传递误差计算结果的分析,进一步优化机床切削参数,达到改善关键部件的质量可靠性,以降低变速器噪音的目的。在整个课题的调查和分析中,主要完成以下几方面的工作:l 对回收的故障变速器进行缺陷统计,并通过QFD
19、把客户的抱怨转化为关键质量特性;l 对B5A变速器的加工工艺流程进行分析,测量关键质量特性的参数,并计算出当前的过程能力水平;l 开展头脑风暴会议确定影响关键质量特性的因子,并画出鱼骨图,再对关键质量特性进行潜在失效模式分析(FMEA),以确定哪个环节的事先风险数最大,即可能造成的缺陷率较高;l 运用试验设计(DOE)来了解关键质量特性(905T制动毂尺寸)和变量(X)之间的关系,确定优化关键质量特性所需的关键X的水平;l 对实施过程进行控制,包括过程改进成果文件化、建立过程控制计划、持续的过程测量。1.4课题研究意义最近存在客户抱怨B5A变速器异响问题,该变速器总售后服务费用大约在28万元(
20、35台8000元)。所以企业急需改进变速器质量,使顾客投诉降低到5次以内,这样不仅直接节约24万元的售后费用,而且能提高顾客满意度,降低索赔,挽救公司声誉。1.5该课题的创新之处以格特拉克B5A变速器为切入点,针对顾客反映次数最多的异响问题进行研究,了解顾客的需求,并把送到售后维修点的B5A变速器进行拆解分析,发现变速器因拉手刹时制动器发生明显异响,并对其进行统计分析,经过进一步实验发现,制动毂内圆内径偏大和制动毂内圆(刹车面)失圆是影响制动器异响质量的主要因素,并将其转化为关键质量特性制动毂内圆内径尺寸。通过建立6sigma DMAIC(Define,Measure,Analyze,Impr
21、ove,Contro1)业绩改进模型,并利用Minitab软件对质量数据进行分析,提出了一套具体的改进方案,包括SPC过程能力控制,DOE正交实验来择出最优解决方案以提高解决问题的能力。最后通过实施,格特拉克(江西)厂提高了汽车变速器的过程能力,改善了噪声过大的质量问题,提高了顾客满意度。第二章 六西格玛的发展及应用2.1六西格玛的简介六西格玛管理是一套客户驱动的追求卓越绩效和持续改进的业务流程改进方法体系。它以产品、流程持续改进为基本策略,通过理念、文化和方法体系的系统集成,最大限度地消除缺陷和消除无增值作业,降低成本,为客户创造完美的价值,以追求卓越绩效和客户完全满意,综合提高企业的竞争力
22、和盈利水平。六西格玛的质量管理策略由摩托罗拉公司于1987年创立。通用电气公司从1996年起将六西格玛作为其首要的管理战略,成功地将六西格玛从一种质量管理方法演变成为高度有效的企业流程设计、改造和优化的方法体系。此后,六西格玛方法应用日趋广泛,成为世界上众多追求管理卓越性的跨国企业的战略举措和管理哲学。六西格玛管理思想包括六西格玛改进和六西格玛设计,前者是实施六西格玛项目的最主要方法。六西格玛改进(DMAIC)是在PDCA(计划、执行、检查、处理)循环理论的基础上形成的、具有六西格玛特色的质量改进方法。它通过界定(D)六西格玛项目以及对现行系统的测量(M)和统计分析(A),进而采取有效的改进(
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