螺杆式空压机变频节能改造方案.doc
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1、螺杆式空压机变频节能改造方案一、 螺杆式空压机能耗分析1、 我司螺杆式空压机型号、规格空压机型号额定排气压力额定排气量空载率电机型号电机功率电机额定电流JC15HA0.8Mpa1.8m3/Min0.40Y160M-211KW22A电机空载电流电机极数电机额定转数电机功率因数电机启动方式MMax/MN电机效率10A2极2930rpmCOS=0.88Y-降压启动20.8722、 螺杆式空压机空载率:在设定的气压范围内工作,在低于设定压力时负载运行,高于设定压力时空载运行,从上表可知空压机有40%的时间是处于空载状态,这样既浪费能源又降低了系统的功率因数。现状A栋螺杆式空压机总运行时间为11340小
2、时、负载运行时间为6416小时,因此实际空载率应为:空载率=(11340-6416)11340 =0.4343、 年空载损耗W (年总运行时间取 8000小时) Ue电源电压,取380V; W= 3UeI0COS年总运行时间空载率 -电机效率,取0.872; =1.732380100.880.87280000.434 I0空载电流,取10A; =23061KWh COS功率因数,取0.88;4、 年空载损耗费用F F=W0.63 =230610.63 =14528元 通过以上计算可见空载损耗是相当可观的,基于此从节约空载损耗着眼分析螺杆式空压机工作原理就降低空载功率提出如下改善方案。二、 螺杆
3、式空压机工作原理分析1、 聚才螺杆式空压机JC15HA电路图如下 2、工作原理:A、合上电源开关KQ、钥匙开关SK,给主、控制电路送电; B、按下控制面板上的启动按钮,控制回路中29、28得电,接触器KM3、KM1吸合其主触点闭合控制电机Y形启动空载运行;C、经MAM-KY4(40)控制器内部延时S1,控制回路29断电、30得电,接触器KM3断开、KM2吸合,电机转为形运行,完成降压启动过程;D、控制回路31延迟一段时间S2后得电,电磁阀DZ动作使伺服汽缸打开,空压机开始加载运行;E、当气压达到设定范围上限时,控制回路31断电,电磁阀DZ也跟着断电使伺服汽缸关闭,空压机又开始空载运行;F、当气
4、压低于设定范围下限时,控制回路31得电,电磁阀DZ动作使伺服汽缸打开,空压机又开始负载运行,如此周而复始。三、改善方案通过以上原理分析,设想改变空压机空载时的工作方式,由工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行以达到节能的目的。1. 工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行节能的原理分析(变频器工作方式恒压频比)当电机由工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行后,定子绕组所承受的相电压U=Uef设f工=228V,我们都知道电压的平方正比于电机输出力矩,故工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行后电机输出力矩变成接近原来的1/3,变频空载功率损耗P30可按以下公式计算:P50=3
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