沙钢高效低成本生产洁净钢的一些实践(大连会议).ppt
《沙钢高效低成本生产洁净钢的一些实践(大连会议).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沙钢高效低成本生产洁净钢的一些实践(大连会议).ppt(46页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、沙钢高效低成本生产洁净钢的一些实践,江苏沙钢集团有限公司 江苏省(沙钢)钢铁研究院 邹长东 2013-9-6,大连,2/46,沙钢集团有限公司炼钢连铸设备简介,工艺流程: 1)De-SBOFLFCC:普碳钢 2)De-SBOFRHCC:超低碳钢 3)De-SBOFLFRHCC:高品质钢 4)EAFLFCC:普碳钢 5)(De-S)EAFLF(VD)CC:高品质钢,年产量:2150万吨 上半年利润:11.3亿 钢产量:1218万吨,3/46,目录,洁净钢生产工艺 1.1 转炉双渣脱磷工艺 1.2 LF精炼炉深脱硫工艺 1.3 RH真空炉深脱碳工艺 低成本冶炼工艺 2.1 转炉少渣冶炼工艺 2.2
2、 Q235低成本脱氧工艺,4/46,转炉双渣脱磷工艺-背景简介,* 部分新品开发对磷要求较高,各低磷钢种对磷含量要求,* 当前转炉脱磷水平,* 转炉终点磷难以稳定控制在70ppm以下,某转炉某月生产数据,5/46,双渣,单渣,开发双渣脱磷工艺,控制转炉出钢磷含量不超过70ppm,转炉双渣脱磷工艺-背景简介,6/46,转炉吹炼过程磷反应规律,吹炼初期,时间,P%,快速减少,缓慢减少,快速减少,吹炼中期,吹炼末期,吹炼初期:低温,吹炼末期:化渣程度高,吹炼初期与末期是转炉脱磷的关键阶段,脱磷较快,7/46,转炉吹炼前期磷反应规律,半钢磷越高 终点磷越高,供氧1320 Nm3/t铁水范围内脱磷变缓,
3、前期尽量多脱磷!,8/46,吹炼前期温度控制模型,吹氧量 1320 Nm3/t,(R2=0.99),* 已知铁水成分和温度,设定吹氧量以及所需要的半钢温度,可以计算出所需球团,半钢温度控制在1350-1400,9/46,转炉吹炼末期磷反应规律,末期碳-温变化轨迹位于蓝线区域内获得较好脱磷效果,10/46,转炉双渣脱磷工艺的冶炼效果,前期倒渣,TSC,TSO,精炼1,精炼2,精炼3,连铸1,连铸2,采用双渣脱磷工艺各工位磷含量变化情况,本工艺可以生产成品磷低于70ppm的钢种,* 转炉半钢磷 210 ppm * 转炉终点磷 52 ppm * 成品磷 70 ppm,11/46,目录,洁净钢生产工艺
4、 1.1 转炉双渣脱磷工艺 1.2 LF精炼炉深脱硫工艺 1.3 RH真空炉深脱碳工艺 低成本冶炼工艺 2.1 转炉少渣冶炼工艺 2.2 Q235低成本脱氧工艺,12/46,LF精炼炉深脱硫工艺-背景简介,KR铁水预脱硫 S0.005%,转炉吹炼 控制回硫 S0.01%,LF终脱硫 S0.001%,RH真空处理 控制回硫 S0.0015%,板坯连铸 控制回硫 S0.0015%,沙钢低硫钢工艺流程,13/46,LF精炼炉深脱硫工艺-背景简介,1. 成品硫含量控制不稳定,2.LF脱硫过程辅料消耗高,石灰:约8kg/t 萤石:约3kg/t,3.大量使用对人体和环境有害的氟,LF精炼炉冶炼管线钢存在的
5、一些问题:,14/46,LF精炼深脱硫,LF脱硫工艺要点 氧势 炉渣 搅拌 温度,钢液溶解氧,炉渣氧化性物质,硫容量,硫分配比,取决于钢种,底吹气体流量,炉渣流动性,渣量,15/46,铝镇静钢深脱硫渣系的选择,铝镇静钢脱硫的有利条件: 炉渣中 CaO活度较高,Al2O3活度较小; 钢水中的酸溶铝 %Al较高; 炉渣的 S.P.因子较小.,炉渣因子:,16/46,铝镇静钢深脱硫渣系的选择,铝镇静钢脱硫的有利条件: 炉渣具有较高的硫容量 CS和较低的Al2O3活度,17/46,铝镇静钢深脱硫渣系的选择,铝镇静钢脱硫的有利条件: CaO饱和的炉渣具有更好的脱硫效果 相同热力学条件下,低熔点炉渣脱硫更
6、高效 炉渣的成分是关键,18/46,铝镇静钢深脱硫渣系的选择,无氟低熔点深脱硫渣的基础渣,19/46,造渣工艺的优化,转炉出钢加入铝块进行脱氧,同时加入石灰造渣,不使用萤石 1)转炉出钢造渣:加入部分石灰,控制LF到站的炉渣为液态渣 2)LF精炼造渣:钢包到LF站后,加入剩余的石灰,适当调渣,LF精炼终渣成分 w(CaO)=4555% w(Al2O3)=3040% w(SiO2)10% w(MgO)10% w(TFe+MnO)1.5%,20/46,底吹气体流量的优化,硫含量与底吹气体流量的关系,脱硫速率常数与底吹气体流量的关系,a)前35分钟化渣、合金化,底吹流量为800Nl/min; b)钢
7、水升温阶段,底吹流量为200400Nl/min; c)脱硫阶段,底吹流量为500700Nl/min; d)微调软搅拌,底吹流量小于200Nl/min。,21/46,管线钢中的应用效果,精炼终点S小于10 ppm 硫分配比大部分高于300 终点炉渣成分控制较好 脱硫率可稳定在80%以上 脱硫成本可降低5元/吨以上,深脱硫工艺要点: 铁水深脱硫,扒渣干净 转炉使用低硫原辅料,控制回硫 高碱度高Al2O3含量低氧化性渣 控制精炼过程的底吹气体流量,22/46,目录,洁净钢生产工艺 1.1 转炉双渣脱磷工艺 1.2 LF精炼炉深脱硫工艺 1.3 RH真空炉深脱碳工艺 低成本冶炼工艺 2.1 转炉少渣冶
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高效 低成本 生产 出产 洁净 一些 实践 大连 会议
限制150内