机制砂生产设备故障及排除方法和预防措施.docx
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1、近年来,我国基础建设的飞速开展带动了砂石骨料的大量需求,大型化的 机制砂生产线日渐增多,各类设备故障也层出不穷。故本文整理了 8种容 易出现的故障,分析了原因和预防措施,以供参考。01(1)溜管、溜槽、筛网堵塞故障某干粉砂浆公司在生产机制砂时,先是发现细砂和粗砂细度同时大幅下降, 紧接着发现细砂溜槽、溜管全被堵塞。检查筛网时发现2. 5mm筛网及1. 18mm 筛网大局部被石粉糊住、大局部筛孔被堵死,导致无法生产而停工。(2)故障原因由于该公司是新建厂,生产人员对于干法制砂必须用干石子没有清醒的认 识,使用了含水高达2%的湿石子,导致制出的砂含水到达1%1.5%,石粉 被水湿润后粘性非常大,无
2、法通过风选将石粉抽出去,粘性很大的石粉将 砂粘在一起,使得砂失去了流动性而将砂溜槽和溜管堵死。同时,石粉粘 在筛网上,且越粘越多,并且将一些砂子也粘在筛网上,逐渐将筛网堵死。(3)故障排除方法用专用筛网刮板刮掉粘在筛网上的石粉和砂,清理干净筛网;在溜管和溜 槽适宜位置用气割割开,清除堵管的湿砂。全部清理干净,疏通堵塞管道 后,再上干石子制砂。02(1)制砂过程中砂越来越细、石粉含量越来越高某公司在制砂过程中发现砂越来越细、细度越来越小、砂中石粉含量越来 越局。检查石子后,发现石子是干的;检查筛网后,发现筛网正常,筛孔没有堵 塞现象;其它仪表数据都正常;减少进料量、加大风选风量也无改善。由 于砂
3、中石粉含量过大,影响了砂浆品质,只能停产排查故障原因。从表1可以看出,正常的砂细度在2.5左右,0.075mm和底这两档的分计筛 余百分数应该在5%以下,从表2可以看出不正常的砂,细度已经下降到2. 0 左右,0.075mm和底这两档的分计筛余百分数已经高达19%以上,石粉完全 没有被抽走。这样按原来正常砂设计的配合比生产的砂浆,粉料就多出了 14%以上,砂浆中石粉过多就会导致强度下降,抹灰后的墙面也会因为粉料 过多导致收缩过大而开裂。(2)故障原因经过仔细排查,发现原来是石粉仓满了,但是石粉仓上限位报警失灵,没 有及时提醒石粉满仓,石粉无法抽到已经满仓的石粉仓中,就直接反流到 砂中。(3)故
4、障排除方法 倒空石粉仓,继续制砂,生产出来的砂级配又恢复正常,见表3。修复石粉 仓上限位报警装置,石粉仓中石粉上升到上限位后,就立即停止制砂,倒 空石粉仓后再制砂。03(1)提升机故障某新建公司,试机时才制砂600多吨,在制砂时发现提升机负荷急剧上升, 到达80A以上,提升机被憋死,停止工作。由于这次提升机故障,损坏部 件很多,从开始向厂家采购部件到完全修复,花费了一周多时间,严重影 响了生产。(2)故障原因经过排查和分析,发现厂家安装好提升机后,没有在油箱中加满油,该公 司维修人员由于经验缺乏,在试机前也忽略了检查提升机顶部的油箱是否 加满油,起润滑和冷却作用的润滑油严重缺乏,导致部件得不到
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