某硫酸厂脱盐水技术改造项目可行性研究报告(doc)(62页).doc
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1、-某硫酸厂脱盐水技术改造项目可行性研究报告(doc)-第 89 页目录1、总论321.1 项目概述321.2 研究结论372、市场预测383、技改方案和规模393.1 确定原则393.2 规模程度及范围393.3 主要产品规格及质量指标394、技改技术方案414.1 技改技术方案的选择414.2 技改设备选型原则454.3 主要设备的选择455、原材料、辅助材料及燃料的供应465.1 原料、辅助材料供应475.2 燃料476.1 建设条件486.2 安装位置方案487、公用工程及辅助设施方案487.1 总图497.2 给水排水497.3 供电及通讯507.4储运设施517.5维修517.6 化
2、验室527.7 土建527.8 生活福利设施538、节能539、环境保护549.1 厂址与环境现状549.2 执行的环境质量标准及排放标准639.3 技改项目涉及的主要污染源及污染物639.4 污染物控制或治理措施649.5 绿化659.6预期达到的效果659.7 环保投资6510、劳动保护与安全卫生6510.1 设计采用的主要标准规范6510.2 技改项目生产过程中涉及的职业危险、危害因素的分析6610.3 采取的主要职业安全卫生的防护措施6710.4 劳动安全卫生机构设置及人员配备情况7110.5 劳动安全卫生防范设施费用7110.6 预期效果及评价7110.7 存在问题和建议7211、工
3、厂组织和劳动定员7211.1 工厂体制及组织机构7211.2 生产班制7211.3 人员来源及培训7312、项目实施规划7412.1 建设周期的规划7412.2 实施进度规划7413、投资估算及资金筹措7413.1投资估算7513.2 资金筹措7514、技改评价7614.1技改效果7614.2技改效益评估7614.2 技改总体评估8315、结论851、总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称及主办单位概况(1)项目名称:某硫酸厂脱盐水技术改造(2)主办单位名称:某股份有限公司承担单位:某股份有限公司(3)企业性质及法定代表人企业性质:国有控股企业法定代表人:分公司总经理:法定代表地址:项目建设
4、地点:主办单位基本情况:整合重组后的总资产77亿元,净资产24亿元,拥有高浓度磷复肥420万吨的年生产能力,销售收入过100亿元。已形成的高浓度磷复肥产能位居中国之首,亚洲第一,世界第三,形成了国内一流、国际知名、具备规模化生产各类高浓度磷复肥和专用复合肥的大型磷肥化工企业。某股份有限公司某分公司(以下简称某公司)是我国第一家采用湿法磷酸生产高浓度磷复肥的大型高浓度磷复肥骨干企业,注册资本50000万元。公司以硫磺、磷矿资源生产高浓度磷复肥,其主要产品包括硫酸、磷酸、重钙、磷酸一铵、硫酸钾、水泥等,年生产总量达270多万吨。2005年底产品销售收入突破20亿元,预计2010年,产品销售收入将达
5、100亿元,并将成为国内最大、国际有影响力的、知名的磷复肥生产企业。某公司最近四年来,经济效益快速增长,2002年利润2800万元,2003年利润12700万元,2004年利润28000万元,2005年利润31000万元,通过产业结构的调整和技术革新,实现了规模效应,取得了较好的经济效益,公司进入了跨跃式发展阶段。1.1.2可行性研究报告编制的依据(1)某股份有限公司与某省化工研究院签订的编制硫酸脱盐水技术改造可行性研究报告的技术咨询合同;(2)国家发改委投资项目可行性研究指南(2002);(3)原化工部化计发(1997)426号文“化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定”;(4)某公司硫
6、酸厂脱盐水改造方案;(5)某公司提供的生产装置的运行状况及相关资料和设备相关技术资料。1.1.3 可行性研究报告编制的原则(1)可行性研究报告文件的编制参照化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定。(2)技改项目力求选用先进适用、稳妥可靠的技术,贯彻少投入多产出的原则,以提高企业的经济效益。(3)充分利用企业现有的技术资源及人力资源,以节省技改工程前期投资。(4)做好装置优化技改设计的同时,遵循可持续发展的战略观念,严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规、完善“三废”处理措施和设施,控制对环境的污染,节约能源。(5)在确保工程质量的前提下,严格控制投资费用,降低工程造价,使项目综合技术经济
7、指标达到先进水平。(6)技改项目在不影响正常生产的情况下,根据装置、工系的运行要求寻机技改,确保公司的生产和效益。(7)本技改项目控制在2009年年内完成。1.1.4 技改项目建设的必要性及意义某公司硫酸厂现有脱盐水装置三套,分别为A、B、C系列。A系列为2002年5月建成投产,水处理能力为120 m3 /h,阳床、阴床为双室浮动离子交换器;B系列为2004年10月建成投产,水处理能力为120 m3 /h,阳床、阴床为双室浮动离子交换器;C系列为1999年10月建成投产,水处理能力为120 m3 /h(其中单套床子处理能力为40 m3 /h的床子共有三套),阳床、阴床为固定床离子交换器。某公司
8、脱盐水的原水来自滇池的预处理水,水中的余氯含量(77.55mg/l)、浊度(7度)、耗氧量(12.00mgO2/l)超标,满足不了进入离子交换器的水质要求(浊度5mg/l,余氯0.1mg/l, 耗氧量2mg/l),而且余氯是极强的氧化剂,易氧化高分子树脂基团,生成低分子量的树脂链,从而破坏树脂的分子结构,降低树脂的交换容量。此外,滇池水质随季节变化较大,水质的变化也造成了现有脱盐水生产装置的不稳定:1、预处理水水质不稳定(水质指标见表1),使离子交换树脂容易受污染,受污染后的树脂层阻力增加较快,需要频繁清洗树脂,增加生产成本,加大了工人劳动强度;2、清洗后的树脂还需进行预处理,致使第一、二次再
9、生水质难以达标;3、浮动床适用于原水水质稳定、软化水出力变化不大、连续生产不间断的运行条件,原水水质不稳定使得浮动床水处理工序不能满足生产要求;4、硫酸再生采用两步再生法,再生时间长,且硫酸再生离子交换树脂交换容量低,运行周期短,再生频繁;5、原水含盐量高,现有脱盐水生产工艺生产成本高并产生大量难以回收使用的废水。表1 现脱盐水站使用的原水水质数据表日期CaOCl-FeMg OpHSO42007-2-26 42.0263.840.541.637.4334.162007-5-21 38.7754.460.5541.497.5636.222007-6-5 40.4284.710.7635.827.
10、4711.522007-7-16 31.3974.550.5830.646.645.762007-8-6 33.93710.4434.666.5828.42007-9-4 24.6866.830.533.877.4321.42007-9-28 20.1980.150.5233.838.1622.232007-10-9 24.6536.50.3635.457.7510.292007-10-18 25.7736.50.1930.937.3330.872007-10-19 22.4146.520.531.428.0311.522007-10-20 24.5535.781.5164.777.1844.
11、452007-12-5 29.8677.30.2434.027.3922.232008-1-2 35.424.940.4286.757.7859.682008-1-7 37.6473.970.6560.497.445.762008-1-15 40.9677.650.1634.717.510.822008-1-22 38.7564.240.235.027.1924.72008-1-29 39.4159.250.5932.957.043.292008-2-4 38.2557.110.1429.937.9411.522008-2-14 4578.520.2138.827.527.412008-2-1
12、9 4560.670.3638.827.228.232008-2-26 43.8770.450.2936.47.621.812008-3-3 44.0664.240.3532.87.827.992008-3-11 45.1854.460.4334.167.6525.522008-3-18 44.7361.720.4136.667.8115.232008-3-26 44.7358.090.5436.187.0525.112008-4-1 42.6258.090.5735.48722.642008-4-10 38.1371.890.2633.877.0328.812008-4-14 42.6265
13、.350.4743.557.4441.162008-4-22 38.8174.460.2536.297.1140.752008-4-28 38.5874.470.434.357.620.582008-5-7 38.1366.670.2834.686.9524.72008-5-19 38.670.930.4938.177.520.582008-6-10 35.6777.980.540.327.8620由于上述原因,硫酸厂现脱盐水装置在2006年先后两次试验性改造,但除盐效果仍不理想,阳床出口钠离子、硬度和阴床出口二氧化硅硬度依然较高,锅炉岗位所产过热蒸汽品质达不到汽轮机所需的蒸汽品质要求。正常运
14、行情况下,汽轮机的检修周期为1年检修1次,但现在由于脱盐水品质差,导致过热蒸汽品质差,进而造成汽轮机结垢,汽轮机的检修长则半年一次,短则23个月就需检修一次。此外,由于脱盐水品质差,锅炉换热效率降低,容易爆管,最短时23个月就爆管一次,严重影响正常生产。经过对造成脱盐水质量不合格原因的深入分析以及对前两次试验性改造的认真总结,*公司硫酸厂提出本次技改方案。通过技改,预期可达到如下效果:1、经过反渗透(RO膜)除盐率可达96以上,RO进水SiO2为活性硅,出水几乎为零,使得后续的离子交换系统运行周期延长,可有效降低再生废水量;2、经过混床除盐后,钠离子100g/l, 二氧化硅100g/l,硬度0
15、mol/l,达到锅炉用水所需的水质要求;3、脱盐水水质和锅炉蒸汽品质提高,从而改善汽轮机蒸汽品质,提高汽轮机以及硫酸装置运行率;4、减少废水排放量,实现节能、减排的生产目标,实现清洁生产;5、降低生产成本和工作强度。1.2 研究结论(1)*公司是*化工股份有限公司国家磷复肥基地的骨干企业,本技改项目是国家磷复肥基地建设和生产的重要组成部分,项目实施符合国家的产业政策。(2)本技改项目是企业在生产和发展中急需要解决的问题,立项正确。(3)技改项目充分利用企业自身技术人员在多年生产实践中所积累的经验,技术方案论证充分,可靠性高、针对性强,具有较好的经济效益和社会效益。(4)技改项目充分利用具有经验
16、丰富的管理人员及熟练的操作人员,不需要外出培训。(6)*公司具有较强的技术管理和企业文化竞争优势,可缩短建设周期,保证工程质量,降低工程投资,使项目早日发挥经济效益和社会效益。(7)本项目总投资1393万元,项目实施可以延长脱盐水装置阴、阳离子交换床的使用周期,避免树脂受到污染和老化,提升脱盐水水质和锅炉用水品质,提高汽轮机运行率,保证*公司磷复肥生产的正常运行。综上所述,本综合技改项目是可行的,投资是必要的。 2、市场预测脱盐水工序是某化工股份有限公司某分公司生产硫酸产品的重要工序,目的是保证供给数量足够、质量合格的化学除盐水,消除水汽品质不良而造成的隐患,防止水汽系统的腐蚀、结垢、积盐和污
17、堵,从化学方面保证热力设备的安全和经济运行。本项技改的目的是解决原系统产品质量不达标,影响热力设备安全、经济运行的问题,同时提高阴、阳床的使用周期,避免床子的树脂污染和老化。本项技改完成后脱盐水生产能力没有变化,产品全部用于热力系统生产,不存在市场容量和市场风险问题。3、技改方案和规模3.1 确定原则技改规模的确定主要遵循在保证产品质量的前提下,生产装置生产能力的协调匹配、上游与下游生产工序的物料平衡、公共系统功能程度及能源动力供给能力最佳配置的原则,遵循*公司“守法、降耗、防污染、持续改善环境绩效”的环境方针和“让质量为用户和公司创造更多的满足”的质量方针来进行生产装置的技术改造。3.2 规
18、模程度及范围 脱盐水工序共有三套脱盐水系统,每套系统又包含如下内容: 预处理系统,包括三台活性炭过滤器。 一级除盐系统一套,包括二床三塔型除盐装置两个系列及再生装置,浮动床树脂体外擦洗装置。 混床精制水系统包括二台混合离子交换器及再生装置。 贮酸碱装置一套。本次技改在原有脱盐水工序的基础上进行,所涉及的内容如下:1、拆除停用的3个40t/h固定床系列;2、增设成品水量为330t/h的反渗透装置,同时配套滇池水预处理装置,确保原水水质指标达到阴、阳离子交换器进口水质要求;3、购买相关仪表、显卡,引入DCS系统,完成相关电气备件采购和安装。3.3 主要产品规格及质量指标根据下游工序对本工序产品质量
19、的要求,技改后脱盐水质量符合下列要求:表2 脱盐水指标序号指标名称单 位指 标 值备 注1硬度mol/l0.02电导率s/cm0.23PH值8.59.24Na+g/l1005SiO2g/l1004、技改技术方案4.1 技改技术方案的选择4.1.1 脱盐水工序现行采用的生产流程某公司现行脱盐水工序的主流程如下: 来自给水管网的清水进入清水箱经清水泵加压,送入活性炭过滤器除去水中余氯和部分有机物,直接进入阳双室浮动床除去水中的阳离子,然后进入鼓风式除二氧化碳器,除去水中的二氧化碳,自流入中间水箱,经中间水泵加压后,送入阴双室浮动床除去水中的阴离子,制得一级除盐水后直接进入混合离子交换器,除去水中残
20、留的阴阳离子后制得精制水送入除盐水箱,再由除盐水泵(加氨调pH值)送往锅炉使用。4.1.2 现行生产流程导致脱盐水产品质量不达标的原因分析根据某公司硫酸厂长期的生产实践和经验总结,现行脱盐水生产流程存在以下缺陷:(1)某公司脱盐水原水是来自*的预处理水,水中的余氯含量(77.55mg/l)、浊度(7度)、耗氧量(12.00mgO2/L)三项指标均超过了现有脱盐水系统对进入离子交换器的水质要求(浊度5mg/l,余氯0.1mg/l,耗氧量2mg/l),仅靠现有预处理系统的三台活性炭过滤器无法有效降低这三项指标;而且余氯是极强的氧化剂,易氧化高分子树脂基团,生成低分子量的树脂链,从而破坏树脂的分子结
21、构,降低树脂的交换容量,缩短树脂的使用寿命,增加运行成本;(2)脱盐水ABC三套系列均为一级除盐装置,在工艺上主要起到初步除盐作用。脱盐水经一级除盐后,出水含盐量5mg/L、出水二氧化硅100 mg/l,远远不能满足锅炉给水水质要求(钠离子100g/l, 二氧化硅100 g/l,硬度0mol/l),导致锅炉岗位所产过热蒸汽品质达不到汽轮机所需的蒸汽品质要求,锅炉和汽轮机检修周期大幅缩短,严重影响锅炉和汽轮机正常生产。4.1.3 技术改造方案为使脱盐水水质符合国家GB/T12145-1999水汽质量标准,有效减少脱盐水站产生的含Cl-废水量,改造方案选定为:预处理系统+反渗透除盐系统(RO膜)+
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