发电企业锅炉事故案例分析题20题.pdf
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1、锅炉事故案例分析题锅炉事故案例分析题 1.1 某厂运行人员误操作引起锅炉跳闸 1.2 引风机静叶开度突变导致锅炉 MFT 事件 43 一次风机喘振导致锅炉 MFT .54 一次风机失速事件 8.5 某厂# 1炉灭火事件分析 106 某电厂#3 机组非停事件 137 某电厂# 1 机组非停事件 168 某电厂#3 机组汽动给水泵汽源切换不当造成水冷壁超温保护动作机组跳闸 209 某电厂减水过快给水流量低保护动作锅炉 MFT.2410 某电厂开机过程中给水流量低 MFT (600 直流炉)2711 某电厂汽泵最小流量阀快开给水流量急剧下降MFT 动作 2912 某电厂过热汽温高保护动作 MFT .
2、3013 #1 锅炉一次风机 B 失速(600MW 直流炉)3 214 某锅炉 F1 燃烧器烧损故障 3415 某厂辅汽压力变化引起锅炉给水流量低灭火(600MW 机组)3616 低负荷停磨导致水冷壁温度偏差大、超温(600MW 直流炉).4017 运行人员操作不当锅炉灭火机组运。(300MW 汽包炉)4118 运行人员操作不当锅炉灭火机组运。(600MW 汽包炉)4319 操作不当引起一次风机抢风。(600MW 汽包炉).4.620 并列一次风机导致水位事故锅炉灭火。(600MW 汽包炉)481某厂运行人员误操作引起锅炉跳闸事故经过:1. 事件发生前的机组运行方式:机组负荷 550MW B、
3、C、A E、F 磨运行,机组为手动控制方 式,A、B 一次风机,送风机,吸风机运行,风机全部投白动,A、B汽泵运行,A 凝结水泵运行,A B 循环水泵运行,其它辅机运行正 常。2、事件经过及处理:2006年 1月 30日 22时 22时 05分#3机组按调度令减负荷至450MW运行各项参数正常。22 时 16 分 A 操作员下令:“将#3 炉引风机切一台低速运行”,B 操作员正在减送风量,同时 BT 渤炉屏“锅炉泄漏”报警,B 操作员去复归报警光字牌。此时 A 操作员白己将#3 号炉#2 引风机 切低速,5 秒钟后(引风机高速开关断开 17 秒后合上低速开关,此 时#2 引风机低速开关还未合)
4、B 操作员复归完报警光字牌继续执行 A 操作员令,就将#3 号炉#1 引风机进行切低速操作。22 时 20 分# 3 机组由于主操作员下令不明确,两名操作员之 间配合不好,操作不当,造成两台引风机同时失去,引起锅炉 MFT 机组跳闸停机。跳闸首出“两台引风机失去”。# 3 机组于 1 月 31 日 2 时 46 分重新与系统并列。 原因分析:1、运行人员分工不明确,尤其两名操作员之间配合不好,主操作员下达命令不够具体和明确,操作员相互之间操作没有互相通知提 醒,造成两人同时进行两台引风机高低速切换操作是引发本次事故 的直接原因。2、由于设计上引风机切低速时,高速开关断开 17 秒后合低速开关,
5、 也就是引风机停止反馈存在 17 秒。在此期间切换另一台引风机, 两台引风机停止反馈同时存在,满足锅炉 MFTf 呆护中“两台引风机 失去”条件导致锅炉跳闸,是引发本次事故的间接原因。暴露问题:1、引风机高低速切换闭锁逻辑不完善,容易造成运行人员误操作。2、平时工作中运行人员分工不明确,尤其两名操作员之间配合不好,主操作员下达命令不够具体和明确,操作员相互之间操作没有 互相通知提醒。3、操作员责任心不强,麻痹大意,没有认真检查监视设备的运行状态,没有核对设备启停位置盲目操作。4、运行管理不到位,各项规章制度、技术措施等不能够有效执行。防范措施:1、修改热工逻辑,增加引风机同时切换闭锁。在一台引
6、风机高低速切换时(停止反馈消失前或切换操作 60S 以内),另一台引风机 禁止进行高低速切换。2、 运行人员要密切配合,分工明确,尤其# 3、4 机组集控运行人 员,在平时监盘调整时要有所分工,各有侧重。各级岗位人员下令 必须准确,不能含糊其词。参数调整、设备启停要相互通知,做好 相关调整,时时进行联系沟通。3、对运行人员的责任心要进一步严格要求, 从日常小的操作做起, 教育培养运行人员要养成每次操作前要认真思考然后再操作的好 习惯,杜绝麻痹大意,盲目操作。4、加强运行管理,保证各项规章制度、技术措施等能够有效执行2引风机静叶开度突变导致锅炉MFT事件事件经过:1、 事故前机组运行方式:机组负
7、荷 450MW B、G P E、F 磨运 行,机组为手动控制方式,A、B 一次风机,送风机,吸风机运行,风机全部投白动,A B 汽泵运行,A 凝结水泵运行,A B 循环水泵 运行,其它辅机运行正常。2、事件经过及处理:2007年 5月 14日 3时 56分,监盘主值接值 长令将机组由 450MW 口至 500MW 当值副值班员进行炉膛压力的调 节工作。4 时 03 分,输入数字指令修改炉膛负压定值到-100Pa (实 际点出偏置窗口),突然锅炉 B 引风机出口静叶由 56 唳然开至 100%同时 A 引风机出口静叶由 48 唳然降至 0%炉膛负压瞬间由 -80Pa 增至+800P&后又到-19
8、00Pa,弓 I 起锅炉 MF 倒作,跳闸首出“炉膛压力低低”。原因分析:运行人员本应在引风机静叶操作窗口上设置炉膛负压定值,误点出偏置窗口并在此画面上进行指令输入,致使两台引风机出口静叶开度突变,炉膛压力发生大幅波动,导致炉膛压力低低保护动作。 暴露问题:1、运行人员工作责任心不强,精神不集中,操作不认真,造成误 操作是引发此次事故的主要因素。2、DCS作画面设置不合理,易发生误操作。3、热控逻辑不合理,白动偏置设置过大没有相应的闭锁功能。防范措施:1、引风机白动调节偏值输入限定为士 10%以避免出现 DCSM 输入 时发生风机出口静叶大幅波动。2、正常运行中调整运行参数设定值时应采用小箭头
9、慢调,不能依 靠大箭头快速调整、更不能依靠输入数字法来调,防止出现误操作。3、加强值内安全管理,提高运行人员安全意识,监盘人员必须保 持良好的精神状态。4、发电部加强运行人员培训,尽快提高运行人员技能水平及处理 突发事故的能力。同时,认真吸取此次事故的经验教训,举一反三 , 避免类似事故再次发生。3一次风机喘振导致锅炉MFT事件经过:1、事件发生前的工况:机组负荷 430MW 主汽压 23.99MPa 温度 570C, CCS 协调投 入,AGCS 入;A、B 汽泵运行,电动给水泵备用;A、B 循环水泵 运行,两台引风机、送风机、一次风机运行, A、B、D E 磨煤机运 行,总给煤量 158t
10、/h,给水流量 1375t/h。2、事件经过及处理情况:05 时 10 分值长令投入 AGC 05时 13 分 AG。旨令升负荷,功率 变化率 10MW/min 热一次风母管压力为 7.63KPa。运行人员暖 C 制 粉系统,发现 C 磨出口挡板 3 开反馈未到(C 磨出口挡板实际是全 开,由于磨出口挡板位置高,运行人员不方便就地判断是否全开), 于是将 C 磨出口门关闭后再开一次,试图全部打开 C 磨出口挡板,当 C 磨出口挡板 3 开反馈仍然未到后,运行人员联系热工处理05 时 29 分 24 秒,热一次风母管压力上升至 8.95Kpa,运行人 员发现 B 一次风机电流 75A, A一次风
11、机电流 130A 判断 B 一次风 机发生失速现象,并解除一次风机白动控制,开始调整两台一次风 机出力。05 时 29 分 30 秒,炉膛压力796Pa,随即回复至正常控制值。05 时 29 分 35 秒,热一次风母管压力下降至 5.62KPa。05 时 30 分 13 秒,机组负荷 453.0MW 总给煤量 201.0t/h ,给 水流量 1400.0t/h ;中间点温度设定 415.4 C,实际 412.5 C;主汽压力设定20.7MPa,实际 20.9MP&此后中间点温度开始下降。05 时 33 分 00 秒,机组负荷 475.0MVV总给煤量 210.0t/h,给水流量 1458.2t
12、/h ;中间点温度设定416.4 C,实际 405.9 C ; 主汽压力设定 21.9MPq 实际 21.1MPa 中间点温度到达最低点,之后逐渐上升。05 时 36 分 19 秒,热一次风母管压力升至 6.37KPa; 05时 36 分 35秒,热一次风母管压力升至 7.24KPa。05 时 36 分 30 秒,机组负荷 483.0MW 总给煤量 196.0t/h ,给 水流量 1459.0t/h ;中间点温度设定 418.5 C,实际 418.0 C;主汽压力设定22.4MPa,实际 21.7MP&此时中间点温度开始超过设定值,迅速上升。运行人员降低机组负荷,并减小中间点温度设定值。05
13、时 40 分 13 秒,机组负荷 432.0MW 总给煤量 158.0t/h ,给 水流量 1321.0t/h ;中间点温度设定 415.0 C,实际 454.0 C;主汽压力设定21.6MPa,实际 24.3MP&运行人员解除协调控制,加大给 水,并于 05 时40 分 13 秒手动停 E 磨。05 时 40 分 43 秒,中间点温度到达跳闸值 457.0 C ;延时 3 秒,05 时 40 分 46 秒,MF 任保护动作。机组 6 时 40 分点火,10 时 53 分并网。原因分析:1. 直接原因分析:汽水分离器出口温度高高,导致锅炉MF 倒作,机组跳闸。2. 根本原因分析:a) B一次风
14、机先天存在缺陷(性能试验证明此风机运行特性不 符合设计要求,喘振压力偏低),运行中易发生喘振。b) B 一次风机在扰动工况下发生喘振后,运行人员调整经验不 足,没有注意到由此引起的磨内积粉现象,当一次风机喘振处理正常后,一次风压随之恢复正常,大量磨内积粉进入炉膛,致使汽水分离器出口温度失去控制,造成温度高保护动作。暴露问题:1、发电运行部值班人员在处理 B 一次风机失速,引起的系统风压、煤量的变化,经验不足,暴露出发电运行部前期培训工作基础抓得不牢,对已制定技术措施没有进行认真地学习和落实(公司已制订下发了防止一次风机喘振调整技术措施)。2、 值班人员因经验不足造成调整不当,在进行风机喘振异常
15、处理 时,一次风压长时间偏低,造成磨煤机积粉。磨煤机出现积粉后,值班人员在分离器出口温度变化时,处理不及时,致使事故扩大。防范措施:1、强化学习“防止一次风机喘振调整技术措施”,定期进行现场考问。2、完善相关技术措施和事故预案,组织全体人员学习和考试,提高实际操作技能。3、提高运行值班人员事故处理能力,根据机组、设备运行方式结 合健康状况,每天有针对性的做好事故预想。4、针对这次事故组织各值进行认真讨论分析,确保此类事故不再 发生。4一次风机失速事件事件经过:1、事件发生时运行方式:机组负荷 450MW 手动方式运行。A、Ek C、E 四套制粉系统运 行。2、事件发生经过及处理情况:07 时
16、09 分,值长令将负荷加到550MW监盘主值令副值启动 D 磨煤机。07 时 10 分,当 D 磨煤机启动过程中,1A 一次风机出口压从11.8kPa 缓慢升至 12.04kPa, 一次风机发生失速,一次风压瞬时降至6.9kPa, 1A 一次风机电流由 108.8A 降至 77.9A,监盘主值迅速 把 1A 一次风机动叶从 66.6%关至 20% 一次风压迅速升至 8.8 kPa, 缓慢将两台一次风机并列运行,机组负荷稳定在07: 13 机组恢复正常运行。原因分析:1、运行调整过程中运行人员对一次风压监视不到位,随负荷升高一次风压设定值白动升高。没有及时降低定值使一次风压过高造成一 次风机进入
17、不稳定运行区域,是本次事件的直接原因。2、对于一次风机发生抢风的现象没有引起运行人员的足够重视,在启磨过程中运行人员没有主要监视和调整控制一次风压避免一次风 机发生抢风。3 运行人员对一次风机高风压、低流量容易进入不稳定工况的危险 性认识不足,导致风机处于失速区边缘运行,微小的扰动就造成风 机失速。暴露问题:1、设备有缺陷,一次风系统设计不合理,经常发生抢风现象。2、一次风机选型不符合运行实际需要,不能满足制粉出力。3、运行技术管理不到位。运行人员对一次风机运行特性了解不深,对于一次风机运行中容易发生抢风没有引起运行人员高度的重视, 没有制定有针对性的防范措施。防范措施:1、尽快查找失速原因,
18、对一次风系统不合理的地方进行改造。2、有关专业人员对一次风机的选型进行核实、调研。3、加强运行管理和技术培训。制定有针对性的防范措施,制定 一次风压和风量的对应关系曲线并下发执行,加强运行人员培训,使运453MW行人员熟悉和掌握一次风机运行调节特性,对参数的控制做到更加平稳,避免大的扰动。4、加强空预差压的监视,发现同负荷下差压偏大时,及时按要求加 强空预器的吹灰工作。5某厂#1炉灭火事件分析事件经过:1、事故前运行方式:#1 机负荷 156M0DEH 侦序阀控制,#2、#4 高调门在开位,#1、#3高调门关闭,一次调频投入。总煤量 95t/h,主汽压力 11.19MPa,主汽温 538C,再
19、热汽温 538C,主、再减温水白动控制。总风量549 KnVh,其中左侧二次风量178 Kmi/h ,右侧二次风 量 178Km3/h。B、G D 磨运行。A、B 送、引风机运行,手动控制。A、B 汽泵 运行,电泵备用。2、事故过程及处理:1、 06: 01, #2、4 高调门出现波动,波动范围:#2 高调门行 程:32- 39.3mm #4 高调门行程:32.26 40.37mm2、06: 02, #4 高调门开度由 36 mm 突关至 0,负荷由 158MW 降至 105MW 因小机四抽汽源压力较低,启电泵,维持汽包水位正常。3、06: 06:14,左再汽温升至 551C,右再汽温升至 5
20、55C,期间再热器减温水白动调节阀门时开时关, 再热汽温度上升趋势没有被抑制现象,切手动全开减温水,将总煤量由95 t/h 降至 77t/h。4、06: 09: 15 , # 4高调门仍打不开,主汽压力升至 15.09MPa, 主汽温升至 548C,左再汽温升至 556C,右再汽温升至 560C,投入 中下层油枪共六支油枪,停 D 磨。5、06: 09: 51, C 磨跳闸,跳磨原因“ 3/4 无火”。6、06: 11: 05,炉膛压力快速上升至 762Pa,左侧二次风量由207.84Km3/h 降至 83.23K 浦 h,右侧二次风量由 239.81Km3/h 降至13.53Km3/h,总风
21、量由 507.65 Km3/h 降至 156.76Km3/h, “风量 V 30(230 KmVh) ”保护动作,锅炉 MFT 立即将负荷降至 12MW 执行 停炉不停机措施。7、06: 18,复归 MFT 锅炉点火。原因分析:1、#4 高调门由 36mmft 关至 0 且再打不开,机组负荷突降是造成 本次锅炉灭火的主要原因。2、#4 高调门由 36 mm 突关至 0 后,负荷突降,主汽压升高,再热 蒸汽流量突然大幅减小,再热汽温白动调节品质在特殊工况下调节性能差是造成再热汽温升高的直接原因。3、 运行人员对汽温监控不到位造成再热汽温升高幅度大, 被迫停 D磨后,C 磨燃烧上层缺少支撑,燃烧减
22、弱,炉压波动,C 磨火检闪动,“3/4 无火”保护动作,C 磨跳闸。Dk C 磨停运后,其热冷风 门关闭,一次风压由原来的 9.17KPa 升至 11.51KPa,而 B 磨煤量较低 为22t/h, B 磨燃烧恶化,炉压大幅波动,冒正压造成二次风量瞬间由 447.65 Km3/h 大幅减小为 96.76 Km3/h,且因 Dk C 磨停运一次 风量已由 180 Km3/h 减小为 60Km3/h,总风量为一、二次风量之和156.76Km3/h,小于保护定值 230 Km3/h,引发“风量小”锅炉 MFT 动作,是造成本次锅炉灭火的直接原因。暴露问题:1、设备可靠性不高。#4 高调门伺服阀突然故
23、障。2、再热汽温白动调节品质差。负荷突降后再热汽温减温水调门白 动关闭,汽温升高后未及时有效调节,增加了事故时运行的操作难 度。3、运行管理不到位。集控人员在出现高调门突关异常时协调配合 不好,顾此失彼,注意力都集中高调门、负荷和汽包水位上,而忽视了对汽温的监控,当出现再热汽温高的报警后,操作人员未及时切为手动调节,延误了处理时间。4、运行技术培训不到位。运行人员操作水平不高,在仅剩一台磨 燃烧不稳时没有引起足够重视,虽然发现炉膛负压变大,没有意识到燃烧已恶化,没有及时采取稳燃措施,导致了事态的扩大。防范措施:1、根据伺服阀解体情况,制定进一步详尽防止伺服阀故障措施。加强对 EH 油的监督,利
24、用机组大小修机会,每两年伺服阀返厂清 理校验一次,提高伺服阀可靠性 。2、联系专业人员对机组白动进行优化。并首先研究改进再热汽温 白动调节的品质。3、研究给水泵汽轮机汽源由四抽白动平稳切换为高辅的技术改造 方案,减少异常工况下运行人员控制水位的操作难度,避免在水位控制上分散精力过多。4、真正落实运行各岗位责任制。运行人员加强运行监盘操作管理 , 在事故处理时明确分工,对重要参数加强监视,出现报警信号及时处理和调整,防止异常事件扩大。5、加强运行技术培训。利用学习日,安排主机集控人员上仿真机 操作,提高事故处理能力,并加强培训效果考核,把技术培训落到 实处。6某电厂#3机组非停事件事件经过16
25、时 56 分#3 机组并网。A、B 引风机,AB 送风机,A、B 一次 风机正常投白动,A 汽泵、电泵正常投运(A 汽泵白动、电泵手动), 先后启动 E、A、B 磨煤机。19 时 00 分,#3 机组负荷升至 294MW 总 煤量143t / h。过热器一、二级减温水手动调整,过热器A 侧一级减温水调门开度 35.55%,减温水量 11t/h;过热器 B 侧一级减温水调门 开度40.77%,减温水量 17t /h;过热器 A 侧二级减温水调门开度 11.36%,减温水量 3t /h;过热器 B 侧二级减温水调门开度 6.5%,减温 水量 2t /ho19 时 08 分 54 秒,启 D 磨煤机
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