水解与接触氧化工艺处理印染废水治理工艺(5页).doc
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1、-水解与接触氧化工艺处理印染废水治理工艺-第 5 页水解与接触氧化工艺处理印染废水广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用1;所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1。表1废水水质CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)pH色度(倍)温度()SS(mg/L)6001200160300134006004555300600工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件2。1处理流程与设计
2、参数设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。表2设计的进水指标CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)pH温度()色度(倍)SS(mg/L)800200134555500450表3广州地区的排放标准CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)pH色度(倍)SS(mg/L)80306940702工艺介绍沉砂池沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。调节池在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔
3、曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在710之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 以下,以保证微生物的正常代谢。水解酸化池设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在57min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容
4、。接触氧化池设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为251,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在24mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化2。d.设计水力停留时间为8 h。斜管沉淀池斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(
5、m2h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。3行过程与结果2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODC
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- 关 键 词:
- 水解 接触 氧化 工艺 处理 印染 废水 治理
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