2022年石化行业同类事故汇编分享 .pdf
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1、5 同类装置典型事故案例现跑料,致使事故进一步扩大。(5)主操在控制室观察到V-202A液位出现下降,没有通知班长和外操去现场检查,思想麻痹,缺乏工作责任心,对事故的发生未起到有效的监控作用。(6)车间管理松懈,没有认真吸取1997 年 3 月 10 日苯乙烯罐罐体爆裂事故的教训,岗位人员交接班制、巡回检查制执行不认真。对于新设备投用的管理不规范、不到位,现场管理工作中存在着较大的漏洞。5.2.3 应吸取的教训和采取的防范措施(1)严格按照事故“四不放过”原则进行事故处理,对全体职工进行教育,使广大职工从中吸取事故教训,提高安全责任心。(2)严格执脱水操作规定,严格规定脱水操作不离人,完善脱水
2、操作方法。(3)严格执行交接班制度、巡回检查制度,完善巡检管理制度,细化巡检路线,内容及要求。5.1 事故经过1999 年 2 月 25日 10 时 40 分,加氢车间当班主操邓某打开画面,准备进行乙烯罐切换操作。就在这时,火炬气回收C 302 报警铃声动阀,查看 C302 报警原因。约 5 分钟后,乙烯外送压力报警,压力、流量急剧下降,邓某再返回画面,发现原来B 罐出口阀未开,导致乙烯泵抽空,他随即补救措施,将B、C罐出口阀打开,但为时已名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 13 页 -晚,事故导致下游装置停车。512 事故原因分析(1)当班主操在进行重大操作时精神不
3、集中,麻痹大意,时事故发生的直接原因;(2)切换罐未能严格执行工作票制度,安全监督管理不力。513 应吸取的教训和采取的防范措施(1)加强培训,从提高职工安全生产意识入手,加强职工责任心,职工素质教育。(2)加强安全生产监督管理,使车间各项管理制度具体落实到位。52 加氢尾油罐名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 13 页 -一、福建炼化重大液化气跑损事故1、事故经过10 月 22 日 11 时 7 分,福建炼化油品车间至码头的672 号液化气装船管线(长约 6500 米)位于码头主引堤上的Dg200波纹补偿器突然爆裂,跑损 113 吨。2、事故原因事故管线发生爆裂前,
4、安全阀已经起跳,但由于判断失误,又将安全名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 13 页 -阀前后隔离阀关闭,致使管线薄弱点爆裂,导致液化气跑损。3、应吸取的教训和采取的防范措施(1)对于管线中的液化气存量认识不清,对 6500 和 Dg200管线的隔离、泄压设施管理不严格。必须对泄压设施(如安全阀等)进行严格的条件确认,并尽可能在排进物料后进行隔离。事故管线发生爆裂前,安全阀已经起跳,但由于判断失误,又将安全阀前后隔离阀关闭,致使管线薄弱点爆裂,导致液化气跑损。(2)对于封闭管线,特别是危险物料的封闭管线,要设压力指示,并要认真检查压力变化情况。事故管线当日凌晨送料后,
5、两端阀门即关闭,白天气温上升后,管内物料膨胀,压力上升,但由于该封闭段没有压力指示仪表,安全阀的正常起跳被误认为是安全阀出现故障。二、“11.6”巴陵石油化工有限责任公司丙烯罐闪爆死亡事故1、事故经过2002 年 11 月 4 日,合成橡胶厂聚丙烯车间安排清理高压丙烯回收罐(R-104a)(R-101a、b、c)内的聚丙烯粉料。车间通过合成橡胶厂销售部管理的聚丙烯转运队找来4 名民工进行清理。11 月 5 日下午,对罐内气体采样分析,可燃气体含量为1.33%,远超过不大于 0.2%的指标要求。车间南工段技术员丁文军违章指挥,安排民工清理R-101c。11 月 6 日上午,未进行采样分析,清理了
6、R-101a。6 日下午 14:30,对高压回收罐R-104a采样分析,丙烯和氧含量均不合格。15:20 再次采样分析,丙烯和氧含量为1.84%,不合格。16 时 39 分,车间南工段二班副班长胡东海电话向丁文军询问分析结果,丁文军在电话中表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 13 页 -示合格了,指示胡东海安排民工进罐作业,并安排人在外监护。胡东海随即安排民工廖南辉(男,35 岁)、袁晓武(男,35 岁)和李庆西开始进罐作业,胡东海和另一名民工杨成在外监护。16 时 45 分即发生了爆炸,火柱从人孔处喷出约三米高。罐内作业的 3 人及罐外 2 名监护人被不同程度烧伤
7、。罐内 3 人被送往医院抢救,其中廖南辉于当日 18 时死亡,袁晓武于25 日死亡,李庆西重伤。罐外监护人杨成、胡东海轻伤。2、事故原因分析1)事故的直接原因是高压丙烯回收罐置换不彻底,罐内的残存气体及聚丙烯粉料被搅动过程中挥发出的丙烯气体与空气混合,形成爆炸性混合气体。工段技术员丁文辉严重违章,在气体分析不合格的情况下,安排人员进罐作业。胡东海在未见到合格气体分析单,没有开具进设备作业票的情况下传递违章作业指令。作业过程中使用的铁锹于罐壁摩擦产生火花,引起闪爆,导致了事故的发生。2)事故反映出聚丙烯车间管理松弛,管理人员和职工安全意识淡薄,对习惯违章作业熟视无睹,麻木不仁。事故发生前的11
8、月 5 日及 6日上午,分别在气体分析不合格或未进行气体分析的情况下,不开具进设备作业票,违章安排民工进罐作业,属于严重违章。3)事故同时反映出巴陵石化公司安全管理存在严重漏洞,安全生产责任制落实层层衰减。有关职能部门对危险作业重视不够,车间没有按规定编制作业方案和安全技术措施,有关职能部门也未提出任何要求。在 2 天的作业过程中,安全监督管理人员没有到现场检查,及时名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 13 页 -发现和制止无证进罐的严重违章行为。没有执行外来人员安全教育制度,4 名作业民工中只有一人有入厂安全教育记录,作业人员不具备最基本的安全防范意识,也是此次事故
9、发生的主要原因。3、应吸取的教训和采取的防范措施各单位要从事故中吸取教训,引以为戒。迅速将通报传达到全体干部、职工,并针对本单位进行设备作业安全管理规定的执行、职工及外来人员的安全教育培训以及各级安全生产责任制落实情况进行认真检查,狠反“三违”,防止类似事故发生。1)认真落实各级领导、职能部门及全体职工的安全生产责任制。要铭记事故的沉痛教训,扎扎实实地把各级安全生产责任制落到实处。要切实做到安全工作事事有人抓、时时有人管,确保安全管理不放松。有关职能部门要认真履行职责,严格执行有关规章制度,特别是认真执行重大危险作业安全方案的编制、审批制度,落实好各项防范措施,确保安全作业。2)严格执行集团公
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