2022年CM遇到的问题 .pdf
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1、1,1)CM402、CM88M-U是否能对INTEFACE(手机写入口)贴装件进行识别?对个别引脚翘起的元件,没有安装雷射摄象机,是否能识别的出来?2)CM402贴手机,发现 BGA 翘起,检查发现是底下有CHIP 元件(0402或 0201),请问怎么样控制?除了通吸嘴还有什么方法?一。1)不知道你那interface 元件是什么样子的,只要尺寸没有超出允许范围,可以贴装对于翘脚的元件,我们有专门的可选leader checker 识别的出来不过你是cm402要是带 tray的2)第二个问题涉及的方面很多,不能一下子回答你.楼主可以提供一些信息过来,我们可以帮你分析。二。CM402 基本上是
2、不會有零件拋在PCBA 上的我建議應該在每日生產點檢上做一個動作同時可在貼BGA 前通過AOI 檢查。三。不知道你们的机器的真空有没有定期检查,特别是要注意真空破坏压的调节。我们工厂也有这样的情况,检查调节真空破坏压后就ok!cm402机器比较稳定,但是保养检查工作还是很重要的。四。OPTION 中的VACCUM CHECK ITEM 有打开吗?一定要阿,否则会有缺件的,或多件的。这个要根据你们工厂的空气情况。不然会常常报警的。2,我公司有一台CM402的切刀在切料带的时候发出声音,声音很大,出现 table在 1 和 2.请问各位大侠能否帮在下分析分析!一。切刀的间隙可能要调整了,是气缸的声
3、音,还是切刀的摩擦声音。3,机器重启后在板卡检测时报c c card数据传输错误。系统提示要求升级软件或重启。分析处理:1.一般情况下这种报需要软件升级的错误,我们都是按正常的程序(顺序)重启一次就好。今天也重启了故障依旧。2.针对报错信息,既然是时序错误,检查各处相应的sensor。(注:此前因维修故障进入过机器进行操作。)维修体会:1.最终发现是feder侧的检测光纤线掉了。(可能是进入机器操作时脚踩掉的。)从新插好恢复!2.发现这个为题我们走了弯路,有时光凭借经验就断定某些故障其实是给自己设置故障。3.经验也必须结合当时的实际情况来考虑问题!4,看看我们的MSF 怎么了现象描述:大家开来
4、看看我们的MSF 怎么啦,连松下的人都搞不定.报了那么多错误:YL Axis(F)COMMUNICATION TIMING X Axis(F)COMMUNICATION TIMING ERROR YR Axis(F)COMMUNICATION TIMING ERROR YR Axis(R)COMMUNICATION TIMING ERROR YL Axis(R)COMMUNICATION TIMING ERROR TRANSFER MOTOR DRIVER ALARM SC OPTICAL LOOP2 DISCONNECTION ERROR 系统报错,开不了机,已当机几天Falied to b
5、oot the machine 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 10 页 -software install 分析处理:1.是光纤或光模的问题,检查一下光路就可以搞定。2.确认:当出现错误的时候,是否是所有DRIVER 都没有电啊?3.TRANSFER MOTOR DRIVER ALARM-检 查 你 的 黑 盒 子,TRANSFER MOTOR DRIVER 亮什么灯?可能是DRIVER SWITCH 被碰到了,变了.两个 SWITCH 跳线不同,书上的标识是错的,正确我忘记了,要现场看.另正常的是亮绿灯原因 2:出现错误的时候,是否是所有的DRIVER 都没有
6、电?你的 MSF 是否有 TRAY?在 C-CON 的下面有个RELAY(不时 POWER SOURCE 的 RELAY),开机的时候听听RELAY 是否跳起?4.注意:TRANSFER MOTOR DRIVER ALARM 请检查 100伏电压是否有.该驱动器在SHUTTLE TRAY UNIT的下方,使用 100伏电压.光模块是串联构成一体,请确认光路。5,MSF 2 STAGE 不定时的整体偏移。现象描述:一台 MSF 2 STAGE在生产不定时的整体偏移,每天有10 来片.MARK,轨道的夹边,定位.我都CHECK 过了.在之前我们没动过什么啊!是不是 DRIVE有问题啊!还是程式有问
7、题啊!分析处理:1.检查光栅尺沾污没有啊,如果没有沾污就检查一下光栅读取器有没有问题。有必要校正一下。2。本身的程序,定位状态,气源状态,MARK 状态,最后是机器状态。3.借问一下,TABLE 上升下降的控制电磁阀和调整气阀在哪里?我这里也有一台差不多的状况,TABLE上升下降很慢,怀疑是MARK TEACH 后,TABLE 还没有顶到位。6,发生死机每天一到两次,现象描述:一台 MSF 每天都会出现,REC32 BOARD ERRAR!然后关机一会在开OK!分析处理:1.切换另外一个HDD 看是否故障还有2.检查控制箱风扇是否正常3.机器板卡自检时是否可以正常通过4.如果有相同的机器可交换
8、板卡逐个排除5.另外,各板卡的软件版本是否过低6.有必要的话可将系统初始化.重新导入机器参数.7.检查是在哪个stage发生,将 RC 卡拆下清洁一下,我有遇到过这个问题,当时这样处理就可以8.你看一下死机前是不是识别料特别慢,接下来就报警死机。如是这样的话,应该是光栅脏了,机器找不到识别料的起始点。7,不规律的偏移,现象描述:MSF 再生产中偶尔会出现一个或两个Turn贴装的零件x 向偏移;换过filter,清洁过光栅尺做过 reader 原点的校正。也做过2D 相机的校正。原因不明,每天都有好几片这样,请教各位大虾指点迷津。分析处理:1.之前有出现过同类的情况,把预吸料功能关掉就好了,但是
9、无法解释。没有找到真正的原因。2.你的 PARTS 做的有问题啊,它有时识别的中心偏了的话,贴装也会有问题的。3.我的理解是:reader与 motor读数之间存在一定的tolerance,不是百分百的稳合,当差值较名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 10 页 -大而又在允许范围内时就会出现偏移,不过可能性不大,期待大家的意见!4.你的nozzle有没发白了;夹边是否正常,有没有晃动,不知保养有没有做到位,我们都知道1ST,2ND R-AXIS的丝杆不怎么好打油,有些时候会忽略,造成 R-AXIS的磨损.我看楼主有必要检查一下.5.楼主你的是小料还是大料,小料就要看看
10、你选的parts中的识别窗口是大视野还是小视野。小料有的用大视野就不是很好。可就有移位的。根据你提供的信息看,与nozzle和 parts lib的因素有很大关系的。8,正常生产壮态会出现第二个工作头整体偏移?现象描述:偏移只是在生产中出现一两块板,出现后又恢复正常。我看了MARK识别没问题,贴装位置没问题,如果是机台问题,我换过一条线生产也有出现过分析处理:很多原因都会造成单STAGE 整体偏移.1.MARK 的原因,照错 MARK 了.或 PCB 定位过偏,TEACH MARK 偏的太多2.PCB 定位不良,夹的不紧.照 MARK 后 PCB 移动了3.光珊尺脏了,或 READER 脏了4
11、.MOTOR 暴走,可能不大.5.2D CAMERA 被动了,你的情况应该不是。6.PCB 定位不良。主要检查夹边,注意是否有元件卡在里面7.光栅尺&READER沾污。8.MARK 识别异常,确认在 MARK 周围是否有类似MARK 的 PAD.(范围:1cm半径的圆)其他问题所引起的应该是持续偏移,而不应该为偶尔出现。9,显示屏在TEACH MARK OFFSET 时有刷新拖尾现象,现象描述:两台 MSF 显示屏在TEACH MARK OFFSET NC DATA时有刷新拖尾现象,请各位大侠分析分析处理:1.我们也经常出现类似的现象。我们的msf 在看元件成像或者teach时都有类似的问题(
12、图像的一边被拉得很长更本没法操作起走,有时图像被拉变长了还会不停的抖动。)我们一般就是退出来再进入一次就ok!2.如果不报警,可能是显示器本身的问题,如果是CAMERA或者 RC 又问题会报警的。3.现在 CAMERA对一些 QFP,CONNECTOR,MINITOR都辨识不出来了有时进入生产情报中出现画面冻结现象机器能正常生产关一下CPU 就好了请问你的机器系统有没重新升级,或检查 CAMRA有没问题。10,想跳跃一站怎么也跳跃不了,现象描述:MSF 程序中我们是的MSF 中扩展开的现的我们的生产报废板可是我想跳跃一站怎么也跳跃不了就连删除也不行请问有哪个高手见过这样的问题分析处理:1.MS
13、F 是这样的,你如果是要跳料就要2 块板的同一个点料都要跳的.现在还没有好的办法解决这个问题.(不知道那位高手有绝招)加点也不可以的,但是你在展开时加几个空点,展开后跳过就可以了,用的时候就可以改坐标不用顾虑加不到点的麻烦了.2.将需要调整的程序导入计算机中,然后打开记事本,开启旧档,既需要调整的程序,然后全部取代 p1.p2为空,(此时需注意这样会把feeder里的组件名称中的p1.p2取代,记得开始打名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 10 页 -印 feeder程序,转换完了后在根据打印纸把被取代了的组件库重新选过来就好了),在另存程序就可以了,在把程序导入机器
14、就好了,程序格式就和没有扩展时的格式一样。可以随意更改了。11,故障原因分析,现象描述:设备会正常生产中会不动作,同时也不报警。回原点的时候,TW 回不到原点,同时也不报警。同时 TZ AXIS 也不做动作.有时用MANUAL 控制副操作盘移动TW,TW 可以动作,TW axis 汇出现 TZ axis start interlock,同样无法回原点。必须关 CPU 重启才有效(有时需要重启好几次才有效。一个有待解决的问题?问题:松下MSH3的机子前次总是报组件识别错误的警报检查发现光源不足光源温度太高光纤头被高温烤焦。将光纤头打磨后用了没几天又被烤焦后来更换光纤再将光源后方的防护罩开孔装上四
15、英吋直径的排风扇后OK。12,MSF 的 Y 轴回原点时报TWIST错误,现象描述:MSF 的 Y 轴回原点时报TWIST错误,光栅尺和读写都已经清洁过,不用专用治具手动调整读写头的 AB 相和 Z 相,可是维持不了多久又报错!请问各位高手有什么好的办法吗?分析处理:1.READER 有取下来清洁吗?一般在上面是清洁不干净的.注意取的时候只可松一端的加紧螺丝,不要松 PLATE 的固定螺丝.清洁后在上好,并将加紧螺丝拧紧就好.2.另外检查一下是否真是左右Y不平衡.方法:回原点后.进入查看轴信息画面,SERVO OFF 看左右 Y 差多少,最好不要超过+-0.2。13,SWITCH开关的意思,现
16、象描述:两台 MSF 预热时 X、Y 轴运动居然不一样!对比后发现设置不一样。请教各位大虾们四级密码中的 switch1、switch1、switch3 switcha、switchb 都是什么意思啊?分析处理:1.switch4、switch5好象是关 MSF R 轴的开关,其它的就不太清楚了。2.还有一部分是CVT(换料自动跟踪系统)需要用的。14,一个程序问题,现象描述:现机台生产的程序为连片展开的程序(2 连片),SKIP已做好 1,2的标记,现做报废板选择程序将标记 2 的 SKIP,选择完后出现错误:MC0256:MOUNT COMMAND EXTEND ERROR.后发现是有一个
17、点的问题,要么这点2 片都打,要么都不打,如果一片打一片不打就会出现上面的错误.从错误信息看应该是贴片命令扩展错误,但是此程序就是在MSF 上展开的为什么还会有错误?基本上能试的方法我都试过了.肯请各位给点意见!分析处理:1.我想你的MARK 应该是拼板的MARK.这个问题是因为你程序在展开时没有在SR里面的 SKIP 没有填写 有一种比较解决方法就是在两片上都打,报废的那片在1ST 打两个点,2ND 打一个点就行了.或者程序重新做.在展开时没在SR里面的 SKIP 进行填写.就可一片打一片不打。2.“此程序就是在MSF 上展开的为什么还会”,错误就在这,如果你要skip pcb 有两种方法:
18、1).就是你说的给每一拼标记,skip 掉相应的拼就好。2).扩展之后要skip就只有在进行机种切换的时候选择了。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 10 页 -15,一条程序都拷入4 台设备当中,结果是贴出来移位,现象描述:现在我们公司有4 台 MSF 的松下设备 问题是如果把同一条程序都拷入4 台设备当中,结果是贴出来的位置是不一样的之所以我们公司有一些人认为是跟设备精度有关才产生移位的现象,也有人认为是程序的问题!到最终原因还没分析出来?想请教大虾有没有遇到类似的问题。能否发表下你的意见和想法 谢谢!分析处理:1.我们用 MSF,精度上应当没什么问题,个人认为是
19、不时做OFFSET 时选择了用第一贴装点做还是用的MARKE做的,松下以前的机器做OFFSET 时两个都可以,只要在机器数据设定里设定对了。但现在松下新出来的机器就不同了一个是真正做OFFSET的一个是做贴装整体补尝。2.如果这一条程序是用了很就了!不是刚编的,我们只做下MARK的补偿就可以了,因为MAEK 和 OFFSET是捆绑在一起的!我想问一下你们公司有没有给设备做定期Camera和 Nozzle Head校正,设备多少时间维护一次!我想跟维护有关系!你觉的呢?3.从理论上说,相同的程序在不同的设备的置放应该是一样的.但是如果很久没有做过CameraCalibration 的化,可能会有
20、些整体偏.你可以先做一下测试,再看效果.一般 CAMERA,X Y 轴没有动过的话,就无须另定期做测试。16,元件散落在pcb 相对固定的位置上,焊盘有明显的压痕。1.起初怀疑是吸嘴的问题,清洁吸嘴,检查真空。并且做了吸嘴的高度测试。2.对 pcb 的 stop pos 进行检查和测试,贴装高度进行测试,feeder的位置及其吸取高度测试。做完相关的测试后还是有零星的乱贴现象出现。不解。CM402 chip 组件乱贴的现象引起原因补充,现象:A Stage 部分 chip组件乱贴1.各部检查未见异常。2.怀疑 Table 平行度不好肉眼观察未见异常用百分表打Support.Clamp平行度,发
21、现 Support Plate 平行度相差10 格判定Support Plate 平行度异常。3.Support Plate 下面 Plunger NG,更换 Plunger 后 OK。(Plunger支撑 Support Plate 作用)结论:Table 平行度也很关键Support Plate 平行度应在5 格以内大于5 格就较容易出现乱件现象,肉眼无法观察须用百分表打。另外月保养可增加Plunger 处加油。17,F R 轴 SENSOR error,想必大家对调整msf的 r 轴 sensor都记忆由新吧!这个 sensor可谓 msf的 sensor中最难调的一个了!前天我就遇到这
22、个新问题!由于最大值最小值之间差值太小死活调不出来要报r 轴区域错误。reset再 teach有板状态teach无板状态,调整临界值都无济于事。咨询了松下发现调的方法没有问题,他们又死活建议不要动机械位置。没有办法最后我还是只有通过调整机械位置才搞定。(注:此时的pcb 只有 1mm又只有 57mm宽)18,松下机器能贴异型组件的原因分析1.异型吸嘴的设计具有针对型。2.异型组件特制的振动料架解决其TRAY 盘的弱点提高速度。3.贴片压力大(可达到50N).4.良好的测试影像方式(稳定性很好打比方就象傻瓜相机好操作而西门子是要调焦相机技朮不好就糟糕)。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整
23、理-第 5 页,共 10 页 -5.机器的贴片头都是平动的不会有机器的状态的瓶颈(不会出现一个机种有一些一定要在那个头贴的问题)。西门子机器对异型件的问题分析1.对异型吸嘴设计方面还是不够完善的当然难度也大(由于该机器吸嘴要测试高度还有吸嘴交换器的问题)。2.料架对散料异型件出现设计跟不上。3.贴片压力小30N(还必须特设还不是每一个双贴片头设有要是力量要大的组件一多机器就会出现瓶颈)对于西门子的问题只要解决好异型吸嘴和料架问题其潜力还是很强的。分析其优缺点在程序方面西门子胜1.松下程序很死板坐标原点一定要在板边所有的坐标都必须是正的而且要是象在试产时想改变进板方向的话根本就不可以的要改变就相
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