1000MW机组脱硝超低喷氨一体化技术研究.doc
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1、1000MW机组脱硝超低喷氨一体化技术研究摘要:火力发电厂超低排放是一项重要的战略任务,采用过量喷氨的手段实现超低排放是不科学、不环保、不节能的。为最大限度地降低脱硝喷氨量,系统地分析了发电企业超低排放的一体化技术,对定期检查修复燃烧器、定期优化流场及再生催化剂、实施喷氨分区优化及精准喷氨等技术措施进行了总结,对源头上控制NOx生成量、保持催化剂活性及脱硝效率、保证喷氨均匀性、实现高级过程控制等管理途经进行了介绍,提出了超低喷氨新型环保理念,以期推进环保事业的可持续发展。关键词:1 000 MW机组; SCR脱硝;超低排放;超低喷氨;一体化脱硝技术;前 言1 000 MW机组随着锅炉燃烧及脱硝
2、反应设备劣化、燃用煤种偏离设计煤种、深度调峰频次增多等因素的影响,锅炉燃烧波动变化频繁,SCR入口NOx快速升高,且波动剧烈。为满足机组超低排放要求,避免受到环保考核,运行人员不同程度地喷入过量氨气,引发催化剂中毒及氨逃逸率增高,导致空气预热器差压异常甚至堵塞,尿素用量增大,外排水氨氮含量超标,影响企业安全、环保、经济综合效益。因此,需要采取燃烧器检查修复、定期喷氨优化试验、催化剂再生、脱硝分区优化、精准喷氨控制等一体化技术,最大限度地减少喷氨量,最大限度地挖掘节能减排潜力,实现超低喷氨、超低排放、绿色低碳、科学发展等远景战略目标。1定期检查修复燃烧器,控制NOx源头生成量1.1 燃烧器设计特
3、性某1 000 MW机组每台锅炉配 6 台ZGM 123型中速磨煤机,燃 烧方式为前后墙对冲燃烧,采用 48只外浓内淡型低 NOx 旋流煤粉燃烧器,风、粉气流从煤粉燃烧器、燃尽风喷进炉膛后各只燃烧器在炉膛内形成一个独立的火焰。前、后墙各布置3 层燃烧器,每层8只。煤粉燃烧器主要由一次风弯头、文丘里管、煤粉浓缩器、燃烧器喷嘴、稳焰环、内二次风装置、外二次风装置(含调风器、执行器)及燃烧器壳体等零部件组成。1.2 燃烧器易于烧损运行中的高温烟气对近火侧的一次风扩锥炙烤,会在该扩锥内形成巨大的热应力并且导致焊缝金属强度降低,热应力造成扩锥变形并将根部焊缝拉开而最终脱落。一次风扩锥脱落后,二次风扩锥及
4、稳燃齿环最接近火侧,导致稳燃齿环脱落,严重时导致带有筋板的二次风扩锥脱落。一、二次风扩锥脱落后,一、二次风管直接与高温烟气接触,其材质为Q235型钢,耐热温度仅为400 。磨煤机运行时,燃烧器区域温度为400 左右。磨煤机停运后,机组满负荷时燃烧器区域温度700 左右,超过一次风筒耐火极限,会造成碳化烧损。上层燃烧器位置较高,且时常备用,始终与炉内高温火焰和烟气接触,也得不到应有的冷却;中下层燃烧器位置相对低,接触的炉膛火焰及烟气温度也较低,对应的是主力磨煤机,运行中能够得到较好的冷却。因此,上层备用燃烧器损坏最严重,上层燃烧器的两侧问题较小、中间严重,中层燃烧器烧损次之,下层燃烧器烧损最轻。
5、1.3 燃烧器定期检修1 000 MW机组检修期间检查发现燃烧器喷口均存在不同程度的二次风扩锥变形、稳焰齿脱落,多个燃烧器最外圈扩流锥存在变形,最窄处小至1 cm(正常状态约为10 cm)。对损坏的稳燃齿进行更换处理,对变形的稳燃环、二次风扩锥进行校正、修复处理。燃烧器稳燃齿、稳燃环检修处理后,炉膛出口NOx浓度平均下降60 mg/m3, 降低尿素单耗约11.37 t/亿(kWh),结焦现象明显改善,提高运行可靠性。特别强调的是,在恢复燃烧器设计能力、控制炉内NOx浓度上,整体更换烧损严重的燃烧器比局部修复效果更好。若综合考虑检修费用、施工难度问题,在基建阶段设备选型及进行重大修理、改造时,可
6、选择耐高温碳化硅喷嘴低氮燃烧器,可提高使用寿命及检修周期,效果更加显著。2定期优化流场及再生催化剂,保持活性及脱硝效率1 000 MW机组每台炉设2台SCR脱硝装置,脱硝反应器内催化剂按照“2+1”模式布置,初装两层蜂窝式催化剂,体积为 667.7 m3。机组运行过程中,催化剂会因飞灰堵塞、飞灰磨损、冲蚀等因素影响而失去活性,在优化运行、控制炉内氮氧化物等基础上,可采取喷氨流场定期优化、定期检测、及时再生等策略,延长催化剂寿命,保证运行状态的活性,可靠实现超低排放达标。2.1 定期开展喷氨优化SCR脱硝装置氨喷射系统采用格栅式AIG,具有沿反应器宽度和深度方向调节喷氨量功能。每台 SCR 反应
7、器在入口烟道前墙位置沿宽度方向布置 9 组喷氨管,每组2根支管深入烟道内不同深度。每根喷氨支管上安装了1个手动碟阀,通过调节调阀开度,实现沿反应器宽度和深度方向上喷氨量分区控制。每年在机组检修后进行脱硝喷氨流场优化调整试验,根据实测反应器出口截面的 NOx 浓度分布情况,对喷氨格栅各支管手动阀开度进行多轮调节,最大限度地提高出口 NOx 浓度分布均匀性,反应器出口截面 NOx 浓度分布CV值呈减小趋势,使喷氨格栅各支管的喷氨量分配趋于合理,降低局部过高的氨逃逸浓度。特别值得注意的是,要将喷氨流场优化试验确定的各工况下喷氨格栅入口手动蝶阀开度进行标识、固化,为运行调整提供方向和指导。2.2 催化
8、剂再生催化剂的寿命一般有机械寿命和化学寿命,机械寿命由催化剂的结构特点决定的,一般为10年,催化剂的化学寿命一般在24 00030 000 h。某1 000 MW机组催化剂运行时间29 000 h性能评估时表明,在设计条件下,入口 NOx 浓度为300.2 mg/m3,两层催化剂脱硝效率为85.2% 时,出口 NOx浓度为 44.3 mg/m3,氨逃逸为 3.3 L/L;在设计参数和MR=1.0的测试条件下,第一层催化剂的活性为 29.8 m/h,第 二层为31.4 m/h,第一 层催化剂堵塞3个孔,第二层堵塞 2个孔,催化剂表面出现了 SiO2、Al2O3等物质积聚现象,在设计条件下两层催化
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