炼铁超低排放下清洁生产新技术.doc
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1、炼铁超低排放下清洁生产新技术摘要:基于铁前系统环保生产现状,深刻解读环保产业政策,积极研判绿色企业发展理念,立足于生产现场从高炉、烧结等多方面、涵盖烧结烟气治理、炼铁除尘灰处理工艺;高炉出铁场粉尘管控、TRT噪声污染等方面进行新技术研究,打造科学管控体系,实现炼铁工序超低排放、固废回收、有害气体排放、噪音管控等方面全方位清洁生产,解决了制约企业发展的环境问题,在新时期,高炉炼铁工艺的节能减排、环境友好能起到一定引领作用。引言炼铁工序是钢铁生产的主要工序,也是钢铁联合企业的耗能大户,炼铁生产过程中产生的废气、废水、噪声污染也比较严重。因此在炼铁工序大力推行清洁生产,对企业的节能、降耗、减污和增效
2、具有十分重要的作用,在日趋严峻的环保形势下,清洁生产对于树立良好的企业形象也可以起到重要的支撑作用。唐钢北区炼铁共有3座高炉,两座2000m3和3200m3高炉一座,其中1#2000高炉2015年停炉产能置换到京唐港中厚板区;2#高炉2017年9月受环保控制产能影响停炉。2018年以来唐山地区冶金企业限产频繁,非采暖期已经执行50%限产组织,面对这种环保形势,铁前工艺的节能减排与清洁生产成为企业发展的关键因素。1烧结脱硝1.1 密相干塔脱硫工艺基础上氧化法脱硝实现超低排放唐钢北区1#210m2、3#265m2烧结机,配置北科大的密相干塔的干法脱硫工艺,从1#210m2、3#265m2烧结机密相
3、干塔入口前加入中晶环境的脱硝剂,现有其他系统无需做重大调整,加入的脱硝剂与原烟气预反应后随着烟气进入密相干塔,经过吸收剂吸收,实现脱硝。氧化脱硝主要是利用物料的氧化性将NO氧化为高价态氮氧化物,然后在吸收塔内将氮氧化物吸收转化为盐类物质,达到脱除的目的。在典型烟气温度下,中晶环境脱硝氧化剂NO的氧化效率可达85%以上,结合后端的脱硫装置,在碱性吸收剂、SO2等共同作用下实现脱硫脱硝一体化。1.2 烧结过程 NOx控制技术烧结过程中产生的烟气具有 NOx浓度低但排放量大、温度波动大、粉尘含量高、含湿量大、含腐蚀性及有毒气体、排放不稳定等特点。针对烧结过程中 NOx的生成机理及产生的烟气特点,对N
4、Ox排放控制主要从以下几方面进行: 控制原燃料带入的氮含量、优化配矿弱化 NOx的生成条件、改善工艺条件降低NOx生成、烧结过程控制NOx。1.2.1 原燃料控制轧钢之家ID:zhagangzhijia烧结过程中,生成的 NOx大部分为燃料型NOx,所以从源头上来控制NOx的产生至关重要。一方面在不影响烧结过程的前提下,应尽可能减少原燃料带入的氮 ,采用低氮含量的焦粉代替煤粉、使用挥发分低的煤粉、焦炭提前脱氮等; 另一方面应加强对原燃料粒度的控制,粒度小于 0. 5 mm 或粒度大于 5 mm的焦粉燃烧过程中,其NOX产生量较少。唐钢烧结燃料破碎采用反击式破碎加四辊破的工艺,燃料粒度0.5mm
5、控制6%(图1),1-3mm控制在 75-80%(图2),焦粉在固体燃料中的占比由50%提至 80%,在实践中对降低NOx排放浓度起到了积极效果。1.2.2 配料控制铁酸钙对 NOx的还原具有催化作用,我厂试验将烧结矿碱度由 1.8提高到 2.1,随着碱度的提高,CaO含量增加,有助于低温下 CaO 与Fe2O3的固相反应,铁酸钙的生成量增加。铁酸钙对 NOx的还原具有催化作用,NOx排放浓度和排放总量降低。(图3图4)1.2.3 通过均质厚料层烧结,控制烧结过程SO2、NOX排放通过均质厚料层烧结,控制烧结过程SO2、NOX排放厚料层烧结降低 NOX排放,料层增厚有利于发挥料层的自蓄热作用,
6、从而可以减少燃料总量,由于燃料带入 N 的减少,以及局部高温火焰点变少,使得烧结过程NOX减少。烧结料层由 650mm 提高到 750mm,随着烧结料层厚度的提高,烧结烟气中NOX浓度降幅显著(图5)。为了增加料面平整度和压实度,项目组自主设计了新型烧结机布料装置。该布料装置包括平料装置和支撑装置、吊挂装置3部分组成。平料装置属于控制料面关键部件,新型烧结机布料装置,消除了布料盲区和料面“拉沟”现象,有效降低烧结机布料的边缘效应,为厚料层情况下均质烧结创造了条件。自适应梯形厚料层烧结技术的开发与应用, 通过固定支架、销轴和挡料板对布料组成的梯形布料装置,对高出台车栏板的料层进行梯形塑形,在不对
7、烧结机台车栏板进行加高改造的情况下,进一步提高料层厚度(800mm),同时实现梯形厚料层布料,降低了烧结固体燃耗和点火煤气消耗,改善了表层烧结矿质量。针对烧结机料层无法量化的问题,采用一种厚料层监视工具,可将烧结机料层厚度转换为测量杆的倾斜角度,当料面高度达到设定的上限值或下限值时,与测量杆同步旋转的上触发杆或下触发杆就会触发接近开关,使报警器得电并发出报警信号,提示操作人员及时调节料层厚度(图6)。2 高炉炉前出铁场烟尘外溢控制优化高炉炼铁工艺环保清洁生产的重要环节就是出铁场的环保治理工作, 随着高炉高风温、高煤比、高富氧、高顶压等操作手段的应用,冶炼强度的不断提高,生产工艺和操作水平的不断
8、提升,高炉产量不断提高,烟尘的排放量也随之加大,严格的省市环保管控措施对现场环境和清洁生产的要求也越来越高。高炉出铁场烟尘具有温度高、颗粒细、烟尘量不固定、烟尘产生时间不固定、扩散性极强、受铁口工作状态影响等特点。大型高炉每天出铁14次左右,每次出铁时间为100分钟以上,出铁时间几乎是全天连续的,烟尘也是连续不断地散发出来。出铁期间,平均每生产1t铁约产生2.5kg的烟尘,对环境污染相当严重。2.1高炉炉前铁口烟尘自适应流体控制整流顶吸集尘罩此方案为彻底拆除原有除尘罩体,将原有罩体主梁由500mm工字梁改为600mm工字梁,且加长至10米(原8米),宽度加宽至6米(原5米)更换原有罩体所有钢结
9、构,从新浇筑一个支柱基础,更换并改造风口平台主梁,封闭泥炮顶部并制作侧活门,制作双层顶吸罩(固定部分),增加侧吸,活动部分增加顶吸罩(图7)。1、烟尘捕集罩有效面积大:整体有效捕集罩有效面积60m2,出铁时散发烟尘的所有范围。2、整个顶吸捕集罩设计考虑烟气流体设计理念:在有效覆盖范围的基础上,捕集罩收口800mm,自设置两根直径150mm的吸尘支管,自设置均压吸尘孔,烟尘进入箱体而带走,在不启动风机的情况下就能自流形成负压。3、整个顶吸捕集罩强度设计采用可移动方式:横向移动至两侧,方便泥炮和开口机的检修,同时可以更有效地对烟尘进行捕集,而且可以使得风机的风量得到最大的有效利用。4、整个顶吸捕集
10、罩强度设计理念:烟尘捕集罩表面设置毛钩并均喷涂耐火材料,以防止罩体高温烘烤变形。5、整个顶吸捕集罩喷水雾化功能:烟尘捕集罩内部设置喷头150个,喷头支管管径6mm,增大喷射压力并形成雾化,增大烟尘处理效果。6、整体设计考虑高炉生产影响:将风口平台与捕集罩设计成一个整体,这样可使最大可能的减少了野风对捕集罩对收尘效果的影响。最大限度的封闭出铁厂烟尘,最大限度的保证安全操作及设备检修维护。2.2“二调一稳”出铁场除尘阀门PLC控制方法:“二调”开口过程中调整:顶吸100%全部打开,侧吸50%控制,主沟、渣沟、支铁钩、摆动沟全部关闭,主要力保开口过程中烟尘全部清理。出铁过程中调整:顶吸控制100%,
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