电厂机组A级检修电气一次专业修前分析.docx
《电厂机组A级检修电气一次专业修前分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电厂机组A级检修电气一次专业修前分析.docx(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2021年6号机组A级检修修前分析(电气一次专业)一、设备及系统概述1 220kV系统开关站布置在5号机主厂房A列柱外5号冷却塔西侧,220kV电气接线为扩大单元制接线,220kV配电装置采用GIS封闭式组合电器。机组以发电机变压器组扩大单元方式接入厂内220kVGIS组合电器-220kV洛226接入陡沟220kV变电站。26号主变由广州西门子变压器有限公司生产的三相一体变压器,型号为SFP-370MVA/220kV。额定电压242kV,接线组YN,d11(减极性),高压套管3只,低压套管3 只,冷却方式ODAF,无励磁调压。发变组采用扩大单元接线5、6号机出一回220kV线路至牡丹变。主变冷
2、却器冷却风布置在主变压器高压侧,共计四组,主变冷却器采用模块风冷控制电源,每组冷却器配置一台模块电源,因模块电源内部散热原因,造成主变风冷模块控制柜运行时温度偏高,计划本次检修时进行变压器风冷模块控制柜内部散热风机进行检查,同时,针对主变中性点接地引下线有部分油漆老化,需要结合机组检修中进行。3 6号发电机由哈尔滨电机厂生产的QFSN-320-2型3200MW三相交流隐极式同步发电机。发电机出口电压为20kV,额定电流:10868A,发电机中性点经接地变压器接地。发电机励磁采用“机端变压器-静止可控硅整流的自并励励磁系统”,其电源取自发电机出口。发电机采用密闭循环通风系统水氢氢方式:定子绕组采
3、用水内冷,转子绕组为气隙取气铣孔斜流氢内冷,铁芯和结构件为氢表面冷却。采用定转子相匹配的“四进五出”径向多流式通风系统。两组冷却器分别置于汽、励两端罩的上方,冷却水源取自开式水系统。发电机机座为整体式,机座内腔沿圆周方向均布18根弹性定位筋,构成机座和铁芯间的弹性支撑结构。以此来减小发电机运行时,由定、转子铁芯间的磁拉力在定子铁芯中产生的倍频振动对机座的影响。出线瓷套为水内冷,转子绕组氢内冷、定子铁芯及端部结构件为氢表面冷却。发电机由320MW汽轮机直接拖动,旋转方向从汽轮机端看为顺时针方向旋转。46号高厂变为特变电工衡阳变压器有限公司生产的SFF9-CY-50000/20型变压器。5 6kV
4、 、段:开关柜型号:KYN28A-12,开关柜壳体生产厂家为广东明阳开关设备有限公司生产中压开关柜,真空断路器型号:ABB VD4M1212-40,真空接触器型号:ABB V7型真空接触器。6 6kV电动机系统:6号机设置为单汽泵,配置1台汽泵前置泵电机;电机功率:630kW,上海电机股份有限公司;电动给水泵2台,电机功率:5500kW;循环水泵2台,电机功率:1800kW,循环水泵电机夏季、冬季运行方式差别较大分高低速方式运行;凝泵3台,电机功率:450kW;磨煤机电机3台,功率1250 kW;一次风机电机2台,功率1250 kW;送风机电机2台,功率710 kW;引风机电机2台,功率355
5、0 kW。7380VPC配电段开关柜厂家为深圳低压开关柜厂,内配置的开关为:ABB E型断路器,MCC配电段开关柜厂家为厂家为深圳低压开关柜厂,内配置的开关为:ABB 断路器8. 机组上次A修时间为2013年9月12日,共55天。二、运行分析1、6号发电机2020年8月3日20时15分,6号发电机满出力运行,查阅最大有功301MW,无功109Mvar,定子电流9.02kA,励磁电压238V,励磁电流2143A,高厂变有功20.3MW,定子三相电流、电压平衡,负序电流、零序电压均在规定范围内,对应发电机最高冷氢温度46。2020年1月30日03时50分,6号发电机进相运行,查阅有功140MW,吸
6、收系统无功22Mvar,定子电流4.5kA,厂用母线最低电压6.0kV,发电机进相运行期间发电机定子铁芯最高点温度69,在规定范围内。 夏季环境温度高,6号发电机冷氢温度经常出现超过48现象,因冷却塔填料老化原因,造成填料塑料碎片对发电机氢气冷却器进水管处堵塞,影响氢冷器冷却效果和主机安全运行,建议大修期间,对氢气冷却器检修检查。6号发电机运行中计算每日漏氢量约10m12m。2、6号主变2020年8月3日20时15分,6号发电机满出力运行,查阅6号主变最大有功280MW,主变绕组最高温度82,冷却器三组运行,上层油面最高温度73,均在规定范围内。存在问题1:夏季环境温度高,6号发电机冷氢温度经
7、常出现超过48现象处理措施:检修发电机氢气冷却器责任人:剧里洋、某存在问题2:夏季大负荷,6号发电机氢气湿度时常超标或临界状态处理措施:检修发电机氢气干燥器责任人:剧里洋、某存在问题3:6号发电机漏氢量超标处理措施:排查并处理6号发电机内部氢气漏点责任人:剧里洋、某存在问题3:6号柴油发电机出口柴6开关合闸机构卡涩处理措施:检修6号柴油发电机出口柴6开关责任人:剧里洋、某三、缺陷分析:2.1设备延期缺陷:专业缺陷描述处理措施(含安全措施、组织措施、技术措施和主要备品备件准备)预期目标责任人电气一次6号炉B4、C4、D5高压电场参数低停炉后进入电场内部,检查阳极板变形、阴极线断裂。检查清理极板、
8、极线上的挂灰,灰太厚造成阴阳极的距离变小也是参数低的重要原因。电除尘参数正常某2.2重大和频发的设备缺陷:专业缺陷描述处理措施(含安全措施、组织措施、技术措施和主要备品备件准备)预期目标责任人电气一次6号主变风冷控制柜内风冷控制模块电源频繁发生过热隐患对设备清扫、检查模块内部电源接线端子及整流部件,同时,可考虑对风冷控制柜内改进冷却散热通道,提高风冷控制柜内散热效果,保证模块内电气元器件不因过热造成元器件老化,造成设备故障。提高6号主变风冷控制模块电源设备运行可靠运行某6号炉电除尘个别电场运行参数偏低运行期间做好参数调整工作。机组停运后对电除尘设备进行检修,检查处理内部极板极线缺陷,清理极板、
9、极线积灰,检查控制柜确保电除尘电气设备运行正常某6号氢气干燥器设备6号发电机氢气湿度时常处于临界状态更换氢气干燥器内吸附剂,提高干燥器除湿能力某洛226开关刀闸部分机械位置未标示。相位漆老化脱落洛226开关刀闸部分机械位置未标示。相位漆老化脱落减少运行发生故障,提高机组运行可靠性某四、点检分析:3.1、发电机、主变及220kV系统3.1.1 220kV系统220kV升压站内主要设备为洛226GIS组合电器设备,包含:GIS组合断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器及相关隔离刀闸、接地刀闸等设备。(1)各设备运转正常,电气设备红外测温无异常。(2)220kV洛226GIS组合电器设备目前运行正常
10、,未到大修年限, SF6气室压力正常,无泄漏。(3) 洛226进线套管及线路绝缘子外绝缘表面无损伤、无裂纹、无放电,设备运行正常。(4)6号机组220kV升压站内龙门架上未发现鸟巢。结论:洛226GIS组合电器设备运行正常,做预防性试验。3.1.2 6号发电机(1)6号发电机氢气6号发电机氢气湿度趋势图6号发电机纯度趋势图 氢气纯度在97.5-98.5%之间(规定大于96%)氢气湿度控制在-50之间(规定-250)。 8天内五次补氢,日漏氢率在810立方(规定小于10立方/日)。结论:纯度合格。湿度合格,但偏大,大修更换干燥器吸附剂。漏氢合格,但偏大。简要分析及结论;6号发电机氢气湿度控制在正
11、常范围,维持在-25-10之间, 15天内五次补氢,日漏氢率在3.8立方每日,漏氢率合格。氢气纯度满足要求,一般维持在99.5%左右。(2)发电机滑环、碳刷6号发电机滑环及碳刷运行情况正常,温度正常,碳刷电流正常,每周进行碳刷检查更换工作,停机后对滑环表面进行全面检查,清理通风孔。6号发电机滑环红外16号发电机滑环红外26号发电机设备隐患缺陷:1、内冷水箱存在少量氢气,发电机内冷水系统可能有渗漏。2、氢气泄漏量偏大但不超标,出线箱接合面可能有泄露。3、定子膛风区隔板使用多年,上次抽转子是已发现部分老化断裂4、励侧端部部分紧固件曾发生松动。5、B相绕组直流电阻偏差较大。6、转子导电螺钉处理过泄露
12、,目前看处理方式不正确,可能存在泄露。7、氢气干燥器氧化铝吸附剂已寿命到期,效果不良。8、不少线棒、冷却水温度测点显示异常,不利于监视。结论:6号发电机需做A级检修。3.1.3 6号主变(1)变压器器身本体绕组及油温变化情况 高厂变绕组及本体油温,随机组负荷变化,温升及油温正常。6号主变压器在6、7、8月夏季满负荷工况下,4组冷却器全运行,主变上层油温最高75。主变绕组温度如下:(2)变压器冷却器风冷模块就地控制箱风冷控制柜运行中。因模块电源内部散热原因,主变风冷模块控制柜运行时温度偏高(测量模块外壳温度47度左右)。也发生过跳闸故障。(3)变压器油色谱定期分析: 正常(4)变压器高压侧套管6
13、号主变高压侧套管A、B、C套管油位显示在中间位置,油位变化正常。6号主变高压侧套管温度正常,与环境温度基本相近,红外成像观察套管油位及温度变化正常。6号主变避雷器计数器数据底数动作次数为A相07,B相07,C相07。6号主变避雷器泄漏电流在线监测A相0.45mA,B0.45mA,C相0.45mA。结论:主变正常,本次大修做预防性试验。安排一次冷却器水冲洗工作,满足夏季高温高负荷工况下温升要求。主变风冷模块控制柜需清扫检查。(5)主变红外成像:6号主变顶部红外测温图片:6号主变高压套管接头部位测温图片:6号主变本体正面高压侧下部测温图片:3.1.4 6号高厂变(1)变压器器身本体绕组及油温变化情
14、况高厂变绕组及本体油温,随机组负荷变化,温升及油温正常。6号高厂变绕组温度如下:6号高厂变油温如下:6号高厂变本体高压侧下部测温图片:(2)变压器冷却器就地控制箱风冷控制柜运行正常,模块运行正常。每月试转冷却器正常。(3)6号高厂变变压器油定期色谱分析:正常结论:6号高厂变运行正常,做预防性试验。样品名称日期CH4C2H4C2H6C2H2H2COCO2总烃CO2/CO6号高厂变2018.05.3010.94.824.70.09.0210.52128.040.412.62018.11.308.72.15.50.08.8197.42239.02512.82019.07.2612.94.324.40
15、.09.0212.32638.041.612.42020.05.258.74.125.50.08.8198.92539.038.312.86号机励磁变6号机励磁变温度趋势图3.1.7、汽机房内电动机及配电间设备电机名称型号功率(kW)额定电流(A)转速(r/min)6号机汽动给水泵前置泵电机 YKK450-4 630kW 70.3A 1430r/min极数编号/厂家前轴承型号后轴承型号电源位置472789-2/上海电气集团上海电机有限公司NU226EC/C3NU226E TVPS+6226 FAG6326/C3NU224E TVP2 FAG6kV段上次小修检查2019年9月,平时声音、振动正常
16、。前轴承温度偏高,比后轴承高20度。本次进行C级检修。更换前轴承,接线检查。6号机1号凝泵电机电机名称型号功率(kW)额定电流(A)转速(r/min)6号机1号凝结水泵电机YKSL450-4450kW 52.9A1485r/min极数编号/厂家前轴承型号后轴承型号电源位置4J0411725/湘潭电机股份有限公司6226/P6轴瓦6kV段上次小修检查2019年9月,平时声音、温度、振动正常。本次进行C级检修。重点是轴承、接线检查,更换油脂,必要时更换轴承。平时1号泵运行较多,需清理冷却器。电机名称型号功率(kW)额定电流(A)转速(r/min)6号机2号凝结水泵电机 YKSL450-4450kW
17、 52.9A 1485r/min极数编号/厂家前轴承型号后轴承型号电源位置上次小修检查2019年9月,平时声音、温度、振动正常。本次进行C级检修。重点是轴承、接线检查,更换油脂,必要时更换轴承。电机名称型号功率(kW)额定电流(A)转速(r/min)6号机3号凝结水泵电机 YKSL450-4450kW 52.9A 1485r/min极数编号/厂家前轴承型号后轴承型号电源位置4J0411724/湘潭电机股份有限公司6226/P6轴瓦6kV段上次小修检查2019年9月,平时声音、温度、振动正常。本次进行C级检修。重点是轴承、接线检查,更换油脂,必要时更换轴承。电机名称型号功率(kW)额定电流(A)
18、转速(r/min)6号机1号循环水泵电机YKSL1600-12/1730-11600198.4A496r/min极数编号/厂家前轴承型号后轴承型号电源位置4J0412156/湘潭电机股份有限公司NU1048轴瓦6kV段2019年11月外修完成双速变单速改造,平时声音、温度、振动正常。本次进行C级检修。电流大,重点检查接线盒,测量直流电阻。电机名称型号功率(kW)额定电流(A)转速(r/min)6号机2号循环水泵电机YKSL1600-12/1730-11600198.4A496r/min极数编号/厂家前轴承型号后轴承型号电源位置4J0412157/湘潭电机股份有限公司NU1048轴瓦6kV段20
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电厂 机组 检修 电气 一次 专业 分析
限制150内