火电厂能耗诊断之汽轮机及其辅助系统节能降耗技术.pdf
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1、. 2014年4月10日 1 汽轮机及热力系统汽轮机及热力系统 节能诊断与典型技术措施节能诊断与典型技术措施 西安热工研究院有限公司西安热工研究院有限公司 常常 东东 锋锋 主主 要要 内内 容容 2014年4月10日 2 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2 2 典型技术措施典型技术措施 2.1 喷嘴调节汽轮机的运行优化 2.2 复合调节汽轮机的运行优化 2.3 节流调节汽轮机的运行优化 2.4 调节级通流面积偏大的汽轮机 2.5 汽轮机揭缸检修及汽封改造 2.6 汽轮机通流改造 2.7 低压抽汽超温的处理 2.8 加热器 2.9 给水泵 2.10 供热 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2
2、014年4月10日 3 汽轮机汽轮机 热耗率热耗率 缸效率缸效率 HPHP- -IPIP漏汽量漏汽量 监视段参数监视段参数 热力系统热力系统 回热系统回热系统 疏水系统疏水系统 蒸汽消耗蒸汽消耗 供热供热 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 4 汽轮机 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 5 系统严 密性 高精度 仪表 优秀试 验员 热 耗 率 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 6 机组机组 试验名称试验名称 工况工况 高压缸效率高压缸效率 % % 中压缸效率中压缸效率 % % 低压缸效率低压缸效率 % % 热热耗率耗率 kJ/(k
3、J/(kWkW h h) ) 设计值 86.38 92.89 92.30 7889.2 1号 大修后试验 300MW 83.1 94.3494.34 - 7927.4 3号 大修前试验 300MW 83.2583.25 89.92 - 8247.88247.8 大修后试验 300MW 82.4982.49 91.72 - 8058.1 高压缸 阀点工况 负荷点工况 中压缸 排汽压力 HP-IP的影响 低压缸 准确测量 性能特点 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 7 热耗 率 高压缸 中压缸 低压缸 HP-IP 漏汽量 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日
4、 8 小指标分析 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 9 项目 热耗率kJ/(kWh) 发电煤耗g/(kWh) 主蒸汽温度变化10 23.2 0.88 再热蒸汽温度变化10 17.0 0.64 1%主蒸汽流量的过热器减温水量 4.0 0.15 1%主蒸汽流量的再热器减温水量 14.4 0.54 热平衡法 等效焓降法 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 10 疏水系统 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 11 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 改进前 改进后 蒸汽来 至本扩 至本扩 至本扩 蒸汽来 至本
5、扩 高加高加 去 锅去 锅 炉 炉 给给 水水 泵 泵 高加高加 去锅去锅 炉 炉 给给 水水 泵 泵 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 14 蒸汽消耗 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 15 蒸汽 消耗 锅炉吹 灰 锅炉排 污 GGH吹 灰 除氧器 排汽 暖风器 用汽 轴封供 汽 空预器 吹灰 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 16 加热器 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 17 上端差 下端差 设备状况 影响小 运行状况 影响很小 1 1 节能诊断方法节能诊断方法 2014年4月10日 项目 热耗率kJ
6、/(kWh) 发电煤耗g/(kWh) 1号高加上端差 22.22 0.82 2号高加上端差 7.28 0.27 3号高加上端差 10.75 0.40 5号低加上端差 7.80 0.29 6号低加上端差 5.73 0.21 7号低加上端差 13.55 0.50 8号低加上端差 8.15 0.30 1号高加下端差 0.47 0.02 2号高加下端差 2.37 0.09 3号高加下端差 2.91 0.11 5号低加下端差 2.25 0.08 1000MW机组加热器端差对机组经济性影响机组加热器端差对机组经济性影响 注:表中数据指加热器端差变化注:表中数据指加热器端差变化10时的影响量时的影响量 以安
7、全可靠 运行为中心 给水温度 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 19 2.1 喷嘴调节汽轮机的运行优化 2.2 复合调节汽轮机的运行优化 2.3 节流调节汽轮机的运行优化 2.4 调节级通流面积偏大的汽轮机 2.5 汽轮机揭缸检修及汽封改造 2.6 汽轮机通流改造 2.7 低压抽汽超温的处理 2.8 加热器 2.9 给水泵 2.10 供热 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 喷嘴调节汽轮机的运行优化 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 调节 品质 调节 能耗 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 2 2 典型技术措
8、施典型技术措施 2014年4月10日 550MW滑压工况热耗率及高压缸效率与主汽压力关系曲线 7924.8 7884.3 7916.4 84 83.8 82.7 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 22.52423.55124.361 主汽压力(MPa) 热耗率(kj/kwh) 82 82.5 83 83.5 84 84.5 高压缸效率(%) 热耗率高压缸效率 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 500MW滑压工况热耗率及高压缸效率与主汽压力关系曲线 7996.7 8141.3 8035.6 83.695 82.637 81.66 7990
9、 8010 8030 8050 8070 8090 8110 8130 8150 21.01622.06523.135 主汽压力(MPa) 热耗率(kj/kwh) 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84 高压缸效率(%) 热耗率高压缸效率 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 0 50 100 150 200 250 300 350 热耗率/kJ/(kW.h) 负荷/MW 定压 滑压 ASME试验精度 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8
10、100 8200 8300 8400 200 250 300 350 400 450 500 550 热耗率热耗率 kJ/(kW.h) 负荷负荷 MW 定压 滑压 300MW机组 SC600MW机组 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 定滑压优化曲线试验结果与原滑压曲线对比情况 24.2 23.55 23.13 22.11 18.39 16.10416.076 15.9 17.2 19.95 20.7 23.75 24.224.2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 295345395445495545595 负荷(MW) 主汽压力(MPa)
11、试验取得滑压曲线原有滑压曲线 背压的 影响 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 复合调节汽轮机的运行优化 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 29 东汽引进日立技 术机组特有。包 括:600MW、 SC600MW, USC1000MW。 调节级强度和汽 流激振 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 高调门压损情况 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 优化方案 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 优化前后高调门压损情况比较 2 2 典型技术措施
12、典型技术措施 2014年4月10日 大小阀的不同优化方案 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 节流调节汽轮机的运行优化 全周进汽无 调节级 回避调节级 强度问题 高压缸效率 高 轴系稳定性 好 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 调频要求 补汽阀振 动泄漏 节流调节 经济性差 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 负荷 MW 5号机组 6号机组 门前压力 MPa 门后压力 MPa 压损 % 门前压力 MPa 门后压力 MPa 压损 % 1000 26.8 24.8 7.5 26.3 24.8 5.7 850 26.1 24.7 5.7
13、25.9 24.4 5.8 700 21.5 19.0 11.6 / / / 600 17.4 14.6 16.1 17.5 14.7 16.0 500 14.9 12.6 15.4 15.9 12.8 19.5 6 6号机组号机组试验表明试验表明:1000MW1000MW工况下,高压调门开度约工况下,高压调门开度约48%48%,两次高压缸效率试验值分,两次高压缸效率试验值分 别为别为88.7%88.7%和和89.1%89.1%,而高压调门全开工况下,高压缸效率达,而高压调门全开工况下,高压缸效率达90.6%90.6%,相差约,相差约1.51.5个百分个百分 点,影响机组热耗率变化约点,影响机
14、组热耗率变化约20kJ/(20kJ/(kWkW h h) )。 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 凝汽器热井 HPIPLP1LP2G 除氧器 凝结水储水箱 低压加热器 高压加热器 高压抽汽 低压抽汽 1000t/h 10min 4min 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 超超临界1000MW机组凝结水减少量与功率增加值关系 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 600MW时凝结水流量 减少280t/h后机组出力变化 600MW时试验值 和数值模拟值的比较 2 2 典型技术措施典
15、型技术措施 2014年4月10日 800MW时凝结水流量 减少460t/h后机组出力变化 800MW时试验值 和数值模拟值的比较 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 900MW时凝结水流量 减少440t/h后机组出力变化 900MW时试验值 和数值模拟值的比较 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 无明显影响 安全性 1.5g/kWh 经济性 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 调节级通流面积偏大的汽轮机 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 项目名称 单位 TMCR 设计值 4VWO 设计值 1号机组 2号机组 3V
16、WO 4VWO 3VWO 4VWO 主蒸汽压力 MPa 24.2 24.2 22.64 21.19 21.84 21.27 调节级压力 MPa 18.04 18.64 17.03 17.86 16.52 17.84 主蒸汽温度 566 566 555.0 558.6 561.5 560.4 试验主蒸汽流量 t/h 1066.6 1100 1097.2 1137.0 1049.3 1122.7 试验发电机功率 MW 363.9 373 359.3 369.4 338.9 356.9 一二类修正后热耗率 kJ/(kW.h) 7689.1 7688.6 7861.5 7871.0 7922.9 79
17、24.2 一二类修正后功率 MW 363.9 373 384.0 422.1 381.9 413.0 修正后主蒸汽流量 t/h 1066.6 1100 1165.8 1302.7 1167.3 1283.5 修正后调节级压力 MPa 18.04 18.642 18.09 20.46 18.37 20.39 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 调节级 通流面 积偏大 制造 精度 人为 放大 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 在实际运行中 (1)保持主蒸汽压力不变,减小调门开度, 造 成调门的节流损失增大。 (2)保持调门开度不变,通过降低主蒸汽压力的 方
18、式降低喷嘴前的压力,造成循环效率降低。 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 解决方案: (1)改通流(费用高) (2)改铭牌(制造厂强度校核、辅机裕量配套、电网) (3)堵喷嘴(核算精确) 12 43 封堵喷嘴数4封堵喷嘴数4 封堵喷嘴数7 剩余喷嘴数19 (原23) 剩余喷嘴数19 (原23) 喷嘴数23剩余喷嘴数16 (原23) 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 项目名称 单位 3VWO 4VWO 改前 改后 改前 改后 主蒸汽压力 MPa 21.84 24.45 21.27 21.99 主蒸
19、汽温度 561.5 565.1 560.4 561.0 低压缸排汽压力 kPa 7.9 7.0 8.1 7.4 试验主蒸汽流量 t/h 1049.3 1034.9 1122.7 1094.0 试验发电机功率 MW 338.9 345.3 356.9 359.5 一二类修正后热耗率 kJ/(kWh) 7922.9 7809.9 7924.2 7791.8 一二类修正后功率 MW 381.9 346.1 413.0 398.1 修正后主蒸汽流量 t/h 1167.3 1022.6 1283.5 1207.4 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 汽轮机揭缸检修及汽封改造 2 2
20、典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 性能现状性能现状 国产汽轮机大多与设计水平有较大的差距。一般,额 定工况下热耗率比保证值高150kJ/(kWh)以上。 近几年投产的超临界600MW机组和个别超超临界1000MW 机组也存在热耗率达不到设计保证值的状况。 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 一次启动一次启动 算失败算失败 100kJ/kWh 汽封改造汽封改造 延长启动延长启动 时间时间 揭缸检修揭缸检修 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4
21、月10日 梳齿汽封 蜂窝汽封 自调整汽封 侧齿汽封 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 接触式汽封 刷式汽封 2 2 典型技术措施典型技术措施 2014年4月10日 梳齿梳齿汽封也能有好的密封效果汽封也能有好的密封效果。 侧齿汽封对原传统曲径汽封进行升级改造较容易实现。 蜂窝汽封用于低压缸末几级叶片时,具有良好的除湿效 果。 自调整汽封只适用于高、中压缸,在低压部分不适用。 自调整汽封与刷式汽封结合形成的自调整刷式汽封效果持 久,自调整刷式汽封也只适用于高、中压缸。 接触式汽封用于低压缸轴端汽封时,具有非常好的密封效 果,更易于保证真空严密性。 2 2 典型技术措施典型技术
22、措施 2014年4月10日 机组机组 指标指标 单位单位 修前修前 修后修后 改善改善 HR kJ/(kW.h) 机侧主要检修内容机侧主要检修内容 某东汽 600MW 亚临界 空冷 HPE % 82.07 83.68 1.61 25.8 高中压缸间轴封改造为布莱登汽封(5圈)。 高、中压缸隔板汽封改造为布莱登汽封 (13圈)。 高、中压缸叶顶汽封改造为布莱登汽封 (54道)。 低压轴端汽封改造为铁素体汽封(8圈)。 IPE % 89.59 90.21 0.62 7.0 HP-IP % 3.25 1.94 1.31 25.9 某上汽 300MW 亚临界 湿冷 HPE % 81.3 82.94 1
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