华润登封2×300MW 机组低氮燃烧器改造及其对锅炉运行的影响.pdf
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1、全国火电 300MW 级机组能效对标及竞赛第四十三届年会论文集 化学环保 591 华润登封 2300MW 机组低氮燃烧器改造 及其对锅炉运行的影响 马成海 贾晓华 (华润电力登封有限公司 河南 登封 452473) 【摘 要】华润电力登封有限公司对东锅厂设计的两台四角切圆燃烧锅炉进行了以降低氮氧化物排放为目标 的改造。通过更换新型低氮燃烧器和增加燃烬风(OFA)喷口,在前期论证、招标、实施、改造后调试等过程中认真组 织、把关,改造后氮氧化物排放降低了 5O% ,锅炉稳燃性能和结焦情况良好,汽温略有下降、炉渣含碳量增加等原 因造成锅炉效率略有降低。 【关键词】燃烧器 低氮 1 公司概述 华润电力
2、登封有限公司一期工程装机容量 2300MW,一期未考虑脱硝系统。一期工程安装 2 台 300MW 国产燃煤发电机组,两台机组分别于 2004 年 7 月和 9 月投产发电。锅炉为亚临界压力、四角 切圆燃烧,自然循环汽包炉,单炉膛,一次中间再热,平衡通风,固态排渣,全钢架悬吊结构, “” 型半露天岛式布置。锅炉以 B-ECR 工况为设计参数,机组电负荷为 300MW 时,锅炉额定蒸发量为 900t/h。在机组电负荷为 330MW 的情况下,锅炉最大连续蒸发量为 1025t/h。制造厂家:东方锅炉 厂。锅炉型号:DG1025/18.212。锅炉主要技术参数见表 1。 表 1 锅炉主要技术参数表 序
3、号 项 目 名 称 单 位 BMCR 工况 ECR 工况 1 主蒸汽流量 t/h 1025 900 2 主蒸汽压力 MPa.g 17.35 17.17 3 主蒸汽温度 540 540 4 汽包工作压力 MPa.g 18.72 18.26 5 再热蒸汽流量 t/h 844.1 747.2 6 再热器进口蒸汽压力 MPa.g 3.80 3.35 7 再热器出口蒸汽压力 MPa.g 3.62 3.21 8 再热器进口蒸汽温度 327 314 9 再热器出口蒸汽温度 540 540 10 给水温度 280 271 全国火电 300MW 级机组能效对标及竞赛第四十三届年会论文集 化学环保 592 序号
4、项 目 名 称 单 位 BMCR 工况 ECR 工况 11 空予器进口风温 20 20 12 空予器出口一次风温 335 335 13 空予器出口二次风温 347 346 14 排烟温度(修正后) 125 123 15 省煤器出口过剩空气系数 1.25 1.25 16 锅炉热效率 % 92.69 92.81 1.1 锅炉燃烧设备 锅炉炉膛四周为全焊式膜式水冷壁,炉膛宽 12801.6mm,深 12801.6mm。整个炉膛四周由 648 根 63.57.5(SA-210C)水冷壁管组成,管子节距 76.2mm,其中前后墙各 167 根,两侧墙各 157 根。 水冷壁管与 4 根集中下水管(558
5、.855,SA-106C),80 根引入管(15918,20G),104 根引出 管(15918,20G)组成 24 个循环回路。 锅炉炉膛采用四角布置、切向燃烧、固定直流式煤粉燃烧器,假想切圆直径为790mm。每角燃 烧器共布置 15 层喷口,包括五层一次风喷口(其中 B 层为小油枪燃烧器) 、七层二次风喷口(其中二 层布置有大油枪燃油装置),两层三次风喷口、一层顶二次风(OFA 风)喷口。所有一次风均采用百叶 窗式水平浓淡燃烧器。顶二次风喷口方向反切 15,有利于消除烟气残余旋转,减小两侧烟气偏差。 大油枪燃油装置由二层布置在二次风喷口中的 8 只简单机械雾化油枪组件组成,供锅炉点火和低负
6、 荷稳燃用,12 只油枪总出力为 30%BMCR。 燃烧器所配制粉系统形式为钢球磨中间储仓制热风送粉系统,每台炉配套 4 台沈阳重型机械集 团有限责任公司生产的 MTZ3560 型磨煤机,煤粉细度 R90=10,对应两个煤粉仓。一次冷风经冷一 次风机升压后在进入空预器之前分成两路,一路经过空预器被加热后与另一路冷风混合调温,混合 后热风输送煤粉进入燃烧器。二次冷风经送风机升压后进入三分仓空气预热器,经空气预热器加热 后的热二次风分两路:一路进入锅炉的二次风大风箱,另一路作为干燥热风进入磨煤机干燥原煤。 燃烧器与角部水冷壁之间采用高强螺栓法兰连接,随水冷壁一起自由膨胀。在螺栓连接法兰的 外侧,燃
7、烧器和水冷壁之间还有带波形膨胀节的密封件,以保证连接处的密封性。通过固定装置的 角部连接板将燃烧器与前后墙的刚性梁连为一体。 燃烧器平面布置见图 1,燃烧器立面布置见图 2: 全国火电 300MW 级机组能效对标及竞赛第四十三届年会论文集 化学环保 593 图 1 燃烧器平面布置图 全国火电 300MW 级机组能效对标及竞赛第四十三届年会论文集 化学环保 594 图 2 燃烧器立面布置图 全国火电 300MW 级机组能效对标及竞赛第四十三届年会论文集 化学环保 595 1.2 锅炉设计煤质 本工程设计采用目前实际燃用煤种,煤种属于中低热值、中挥发分、高灰分、中等全水分、 低硫分贫煤。燃煤主要成
8、分与特性见下表。 表 2 煤质资料表 数 值 序号 项 目 符 号 单 位 设计煤种 校核煤种 1 工业分析 全水份 Mt % 5.3 7.1 空气干燥基水份 Mad % 0.94 0.48 收到基灰份 Aar % 37.97 45 干燥无灰基挥发份 Vdaf % 19.28 17 收到基低位发热量 Qnet.ar kJ/kg 18498 15080 2 元素分析 收到基碳成份 Car % 48.87 42.15 收到基氢成份 Har % 2.5 3.3 收到基氧成份 Oar % 4.20 5.01 收到基氮成份 Nar % 0.74 1.1 收到基硫成份 St.ar % 0.42 0.62
9、3 可磨系数 HGI 113 102 4 灰熔融性 灰变形温度 DT 1400 1400 灰软化温度 ST 1500 1500 灰熔化温度 FT 1500 1500 2 项目背景 目前我国 NOx污染愈加严重, 国家的环保法规对电站锅炉 NOx 排放量的限制越来越严格, 降低电 厂 NOx的排放量在 100 mg/Nm3 以下,降低电厂 NOx 的排放量势在必行。我司#1、2 炉投产以来,脱 硫出口氮氧化物在高负荷时最大能达到 9001000mg/Nm 3(在 250 MW 负荷下尾部实测 NOx 浓度在 1073/1055 mg/m 3,在 287 MW 负荷下尾部实测 NOx 浓度在 10
10、22/1021 mg/m3) ,氮氧化物排放严重超 标。因此结合机组检修,对锅炉燃烧器进行改造是必要的。 3 项目实施 3.1 根据研究结果和锅炉实际运行情况,确定我司燃烧器整体布置基本合理,但燃烧配风组织上存 在一定缺陷。 全国火电 300MW 级机组能效对标及竞赛第四十三届年会论文集 化学环保 596 1)燃烧器结构型式欠妥,一次风与二次风混和过早,不利于抑制 NOx 生成; 2)虽然进行了全炉膛分级燃烧,但燃烬风率偏小,炉内空气分级燃烧效果不明显,无法起到大 幅降低 NOx 的目的。 经过充分调研、论证,最终采用北京国电龙高科低氮燃烧器技术进行改造,具体改造方案如下: (1)一次风及煤粉
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