各项事故案例汇编与分析报告文案.doc
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1、 目 录案例1:物体打击事故11案例2:火灾爆炸事故12案例3:违章交叉作业酿成火险14案例4:异丁醛储罐闪爆16案例5:违章操作造成装置爆炸18案例6:灼烫事故21案例7:热煤气发生炉爆炸事故22案例8:美克硫酸喷出造成灼烫事故25案例9:美克“429”爆炸事故27案例10:云维 “731”中毒窒息事故29案例11:某公司员工违规操作引起着火事故37案例12:某BDO公司乙炔爆炸事故38案例13:某化工厂氢气爆炸之人死亡事故39案例14:操作不当引起安全阀起跳和爆破片爆破事故41案例15:高压水喷出造成眼部受伤事故42案例16:擦洗运转机动设备造成手部受伤事故43案例17:271B空压机组跳
2、车44案例18:208E1#锅炉跳车事故46案例19:空压机振动超限停机的事故48案例20:A机组油系统跑油事故50案例21:208C汽轮发电机热井水位高事故52案例22:B机组油系统跑油事故54案例23:液氧储槽超压事故56案例24:3.8管线脱落事故60案例25:3.17 蒸汽伤人事故62案例26:152中央控制室失电事故65案例27:火炬燃爆事故66案例28:3.30氮气中毒事故72案例29:刮板机事故75案例30:锅炉主蒸汽阀(HV-3115)误操作事故77案例31:工艺操作不严格,仪表灵敏度差,板式换热器冻结停车79案例32:马马虎虎一伸手,N80管线进水4111-E7氨冷器冻80案
3、例33:冷箱爆炸原因多,联锁未投阀故障81案例34:技改设计有缺陷,停车 4111-E11冻82案例35:管线材质不合格,4114-E7出口管线爆裂83案例36:气化炉壁温报警不敏感,炉颈爆裂84案例37:擅自移动动火点,焊渣引起火灾86案例38:检修交出不安全,措施没有多人中毒又摔伤87案例39:氮气置换液位高,管线脱落麻烦大88案例40:气体反窜氧管爆,流量孔变形89案例41:自动点火装置坏,投料火炬灭,下雨气变油污成事故90案例42:未办理检修票,违章作业爆炸伤自己91案例43:更换的设备材质不耐硫,造成15-V1大爆炸92案例44:管线定期要测厚,腐蚀裂纹甲醇漏93案例45:隔天检修章
4、程要遵守,防护措施不能漏94案例46:空冷塔填料着火95案例47:液氮贮槽爆裂事故97案例48:误操作导致系统跳车事故99案例49:脱脂液喷出事故101案例50:汽轮机主轴盘车棘轮齿牙断裂事故103案例51:螺杆机跳车事故105案例52:套膨胀增压机冷却后安全阀起跳事故107案例53:A套1#液氧泵操作事故110案例54:“3.24”空分汽轮机热井液位高事故113案例55:锅炉煤仓着火事故116案例56:套空分停车事故118案例57:“2.25”火炬总管塌落事故121案例58:“10.22”丙烯闪蒸槽爆燃事故125案例59:“9.3”A套空分1#液氧泵跳车事故127案例60:“5.18”气化炉
5、黑水管线堵塞停炉事故129案例61:“5.5”丙烯压缩机入口滤网堵致系统停产事故132案例62:“6.5”循环水加药致空分停车事故134案例63:添加催化剂过程中人员中毒的事故134案例64:“6.29”甲醇合成塔超温漏事故137案例65:“6.30”硫回收燃烧炉烘炉超温事故146案例66:“7.27”丙烯联合压缩机TISA2435超温跳车事故149案例67:9.8MPa蒸汽管线末端导淋根部焊缝开裂事故151案例68:“4.10”精馏泵房地下槽着火事故153案例69:“9.23”火炬气液分离罐底部一氧化碳中毒事故155案例70:空分装置爆炸事故161案例71:靖远一化工企业发生塌料喷火事故致3
6、死4伤167案例72:某化工厂爆炸事故171案例73:某化工厂净化工段化验室色谱仪爆炸事故173案例74:某电石厂乙炔泄漏导致空间爆炸事故176案例75:“8.26”广维集团爆炸事故178案例76:日本甲醇精馏塔爆炸事故182案例77:天原化工总厂压力容器爆炸重大事故185案例78:省某化工厂高压反应釜爆炸190案例79:石化“2003.4.18”高处坠落事故192案例80:高空坠落事故197案例81:手代替工具造成的手指挤伤事故199案例82:接地保护线烧伤人201案例83:拆除电焊机电源线触电203案例84:沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故205案例85:沂南某化工公司
7、在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故208案例86:沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故211案例87:兰维化工公司TQ-201预热器事故214案例88:石化“2002.11.27”中毒事故216案例89:乙醛装车聚合事故原因分析和预防220案例90:某石化公司CO中毒事故225案例91:新电极焙烧时爆炸事故227案例92:电极软断229案例93:电极漏糊231案例94:循环水断水致炉盖烧坏发生爆炸233案例95:设备漏水引起爆炸235案例96:加料系统发生火灾237案例97:电极刺火发生爆炸239案例98:电极夹套漏水导致喷炉事故241案例99:一氧化碳中毒244案例100
8、:CO中毒246案例101:炉气灼伤248案例102:电石锅倾覆250案例103:电石烫伤252案例104:电石烧伤254案例105:受潮电石渣遇热电石发生爆炸256案例106:电石喷水发生爆炸258案例107:挡热排爆炸事故260案例108:盲目吹氧致人员烧伤262案例109:油系统泄漏引起火灾264案例110:乙炔气爆炸266案例111:乙炔气体聚集致燃烧爆炸268案例112:CO泄漏中毒269案例113:置换不合格致爆炸271案例114:上料小车伤人272案例115:机械伤害274案例116:蒸汽烫伤276案例117:操作不精心致设备损坏278案例118:循环水溺水事故280案例119:
9、乙炔瓶着火烧伤事故282案例120:乙炔泄露爆炸285案例121:乙炔除尘器下灰斗爆燃事故288案例122:乙炔发生器一般爆燃事故290案例123:乙炔破碎厂房爆燃事故292案例124:破碎厂房爆燃事故294案例125:稀醋酸泵前导淋未关导致稀酸与碘甲烷泄漏的事故296案例126: CO中毒事故298案例127:吸收甲醇富液泵不打量导致反应釜切料的事故300案例128:高压吸收甲醇泵不打量导致反应釜切料的事故302案例129:成品塔冷凝器列管泄漏,导致系统水含量超标的事故304案例130:闪蒸阀后法兰处泄露导致反应釜切料的事故306案例131:外循环换热器列管泄漏导致反应釜切料的事故308案例
10、132:关于成品罐区酸灼伤的事故310案例133:关于CO高压贮罐倒淋未关死,导致CO泄漏事故312案例134:甲醇储槽爆炸事故314案例135:某石化公司发生CO中毒事故316案例136:物体打击事故318案例137:火灾爆炸事故319案例138:灼烫事故321案例139:违章操作造成装置爆炸事故322案例140:违章交叉作业酿成火险324案例141:某化工厂一氧化碳中毒事故326案例142:某化工公司氮气窒息事故328案例143:某电厂一台300MW级机组小机B充油试验中跳闸330案例144:分宜发电XX公司7机组汽机瓦振保护动作跳闸332案例145:发电机断水保护动作掉闸335案例146
11、:某电厂循环水泵倒转造成机组被迫停机337案例147:一起做真空严密性试验垮真空跳机的事故分析339案例148:2号汽轮机破坏真空按紧急停机处理341案例149:某厂凝汽器铜管泄漏造成停机消缺事件343案例150:某厂机组突然甩负荷,引起锅炉MFT、机组跳闸345案例151:某电厂汽泵最小流量再循环故障引起的MFT动作348案例152:EH油泵调节阀质量问题引起的汽机跳闸故障350案例153:由设备质量和检修质量引起的多次停机故障353案例154:电建二公司发生一起高空坠落死亡事故355案例155:一电厂人身死亡事故357案例156:水电工程局重大人身死亡事故359案例157:某供电厂电除尘器
12、煤气管道漏气中毒362案例158:某厂捞渣机故障引起的人身烧伤事故363案例159:某电厂汽包水位上升引起的锅炉MFT动作366案例160:某厂炉膛负压变送器管路吹扫时火检保护动作造成炉MFT369案例161:末级再热器垂直段结焦严重引起的受热面泄露事件371案例162:省某发电厂变压器起火爆炸373案例163:水淹灰浆泵房造成全厂停电事故375案例164:一起触电导致3人死亡5人受伤的重大人身事故377案例165:一起500kV变电站事故与其造成的电网解列事故379案例166:违章操作致发电机组烧毁重大责任事故381案例167:机低真空保护动作停机(检修真空变送器)383案例168:发电机机
13、端录波器起动录波异常事故385案例169:某电厂机组发电机断水保护动作跳闸分析387案例170:发电机漏氢事故的处理389案例171:直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析393案例172:隔离刀闸静触头接触不良对母差保护的影响397案例173:某电厂#1机电泵跳闸引起的机组解列事故400案例174:某厂DEH切手动造成的主汽门突然关闭故障402案例175:某厂保护班人员做试验时引起的母联开关跳闸事件403案例176:某电厂做保护试验时因技术措施不到位引起的发电机跳闸事件404案例177:某电厂油泵马达保护器装置不稳定造成的汽机跳闸407案例178:某电厂DEH、CCS系统与VC卡部组态方面不
14、完善引起的汽轮机跳闸现象408案例179:一起误入带电间隔操作引起的一次风机保护动作跳闸411案例180:循泵出口蝶阀液压油站电源不可靠引起的发电机解列事故413案例181:某电厂一次风机失速造成的机组跳闸停运故障415案例182:某电厂循泵跳闸信号接线端子盒进水引起机组跳闸418案例183:锅炉MFT保护被解除造成的汽包水位保护拒动421案例184:美克硫酸喷出造成灼烫事故.423案例185:美克“429”爆炸事故.425案例186:云维 “731”中毒窒息事故.428案例187:某BDO公司成品BDO泄露事故.436案例188:某BDO甲醛大量溅入口鼻事故437案例189:某化工厂氢气爆炸
15、之人死亡事故.439案例190:广维化工股份乙炔爆炸事故.441案例191:东北某公司氮气致人窒息死亡事故.444案例192:某BDO公司未设盲板致乙炔爆燃事故446案例193:燕山某公司去火炬管线倒塌事故.448案例1:物体打击事故 一、事故经过2003年2月21日10时30分左右,某厂生产车间一名操作工正在现场巡检时,被脱落的厂房檐水泥砸在肩上,造成操作工轻伤。 二、事故原因分析1、直接原因春季风大、厂房檐水泥风化严重、起皮脱落,造成这起物体打击事故。2、间接原因生产车间没有结合季节特点、车间现场特点,组织安全检查,没有与时发现生产环境的潜在危险,促使事故发生。 三、事故防和整改措施 1、
16、车间日常的安全检查应结合季节特点、装置特点,认真组织安全隐患的排查,并与时消除和控制安全隐患。 2、加强对员工的安全知识、装置基本知识的教育,确保员工掌握每天巡检路线上的危险,提高防意识和反事故能力。案例2:火灾爆炸事故 一、事故经过2003年5月23日13:30时左右,某检修公司检修人员在一生产车间水洗塔进行更换出口管线作业,生产车间化工在现场监护,13:56时在填装铁拉西环过程中发生爆鸣,将正现场作业的检修公司两人与生产车间在场监护的化工面部灼伤。 二、事故原因1、直接原因水洗塔充装填料距反洗结束,时间间隔两小时,水中CO+H2析出与塔空气形成爆炸性混合气体,在向塔填加铁质拉西环时,铁质拉
17、西环相互碰撞产生火花,引起水洗塔爆鸣。2、间接原因2.1生产车间在检修前的工艺处理未按岗位工艺技术规程规定执行,与系统隔绝方式未采用加盲板法。 2.2检修人员作业前没有按预定的风险削减措施逐项确认、落实。 2.3间隔两小时重新作业,没有重新进行动火分析。 三、事故防和整改措施1、落实各级人员职责,检修作业要严格执行工艺规程、安全技术规程等规章制度。2、规作业,严格执行“书票证”制度,检修前要对安全防措施逐项确认、落实。作业不。 3、要加大对现场安全监督检查力度,坚决制止“三违”现象。4、加强员工安全责任意识的教育,确保员工组织作业或参与都能“知责、尽责、执责”。案例3:违章交叉作业酿成火险 一
18、、事故经过2004年5月28日16:35时,某检修公司在一生产车间安装管线,当进行到生产车间一管廊柱时,由于风向变化,致使位于上风向安装管线的打磨作业的火花引燃了下风头的置换放空气,酿成火险。经现场人员与时处理,没有造成任何人员受伤和财产损失。 二、原因分析1、直接原因生产车间进行系统置换的不合格气体在打磨作业周围2.5米处放空,没有通知施工单位停止动火作业。2、间接原因2.1生产车间生产主管领导、工艺技术管理人员、生产值班长对置换作业现场的交叉作业情况不清。2.2双方看火人对周围环境掌握不清,没有尽到看火人职责。 三、吸取防和整改措施1、要落实各级人员安全生产职责,进一步完善现场作业管理,做
19、到在保证安全的前提下,实施各项检维修作业和基建作业。2、指挥作业的各级人员要深入现场靠前指挥,对交叉施工作业做好各类事故预案,认真落实现场施工安全措施。3、加大对现场的安全监督力度,全面掌握和有效控制现场各项作业。案例4:异丁醛储罐闪爆一、事故经过某生产装置停车检修与更换催化剂期间,于8月17日晚19:30时,在没有分析罐是否置换合格的情况下,联系检修人员打开异丁醛储罐人孔。打开人孔后,发现罐有残存物料,车间决定在次日早上处理。8月18日凌晨2时15分左右,异丁醛储罐人孔处发生闪爆,生产主任指挥现场人员处理,封堵人孔。在封堵人孔时,储罐再次发生闪爆,火焰从人孔法兰间隙串出,造成两名烧伤。二、原
20、因分析1、直接原因车间对异丁醛储罐做检修前处理的置换方案有漏洞,置换用介质与方法存在问题,造成罐液体残留。2、间接原因2.1在拆开异丁醛储罐人孔前,没有按检修方案进行取样分析,打开人孔端盖后,罐残存异丁醛的挥发,与空气中的氧反应,放热,并达到闪爆条件而发生闪爆。2.2打开人孔后,发现异丁醛储罐存有异丁醛残液,未与时妥善处理,并在闪爆后采取了错误的封堵人孔的做法。三、事故教训与防措施1、要严密制定罐体清洗置换方案,并严格执行。2、要加强对员工应急处理能力的训练,加强对员工基础安全知识、装置基本安全知识的培训,使员工掌握装置物料特性,能与时、正确处理突发事件。案例5:违章操作造成装置爆炸一、事故经
21、过2004年12月30日12时35分左右,某装置当班班长在接替当班操作工监盘时发现气化炉温指示表高达1800(正常指标为1380),在向值班长报告后,对气化炉试图进行降温操作无效,通知工厂调度室同意后对气化炉停车,并向气化炉充氮气降温,停原料油泵。在处理过程中,14时20分左右,2终洗塔突然发生爆炸,将正在气化工号厂房一楼作业和在三楼准备作业的两名员工崩伤,飞溅的物体将在室外的一名劳务工撞伤。三人在被送往医院后,经抢救无效死亡。另外二名在厂房准备作业的检修工人受重伤,还有一名在室外的员工被物体击伤。二、事故原因分析1、直接原因1.1当班主操作工虚填假记录,长达3小时没有采取监控和调节措施,导致
22、炉温度过高,系统严重过氧。在处理过程中,1#终洗塔中的裂解气(一氧化碳、氢气)逐渐通过止逆阀进入2终洗塔,与2#终洗塔已积存的大量过剩氧混合,形成了爆炸的混合物,并达到爆炸极限。1.2当班班长未按岗位操作法规定,经常检查工艺纪律执行情况,在气化炉超温的3个小时没有查看工艺控制指标的执行情况与记录的准确性,未能与时发现气化炉超温的严重问题,导致事故发生。2、间接原因2.1车间工艺管理要求不严,执行上级有关安全管理规章制度不坚决,对重要的工艺参数监督检查不到位。2.2车间没有认真执行有关不得抽调关键岗位人员从事其他工作的规定,抽调此岗位人员做其他工作,造成气化炉岗位值岗人员少。2.3车间对设备性能
23、与工艺流程不熟,对气化炉部过氧引起的后果不清楚。2.4工厂对某些工艺管理要求不严,从严安全管理不精细,有忽于管理和监控的问题。三、事故防和整改措施1、要定期开展安全生产大检查,全面查找事故隐患,做到与时迅速彻底整改。2、进一步强化员工教育,提高全员的责任意识,加强员工技术业务和操作技能的培训。3、对岗位操作法进行深入研究,进一步完善异常情况下的操作和处理手段,补充非正常情况时的处理方案。4、进一步加强生产工艺的管理,强化工艺纪律、操作纪律和劳动纪律管理,严格检查和考核制度。合理安排岗位定员,在任何情况下必须保证要害岗位的人员在岗率。5、发动职工识别生产装置和岗位的风险,严格制定并落实风险削减和
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