降低燃用福建无烟煤CFB锅炉飞灰可燃物含量的措施.pdf
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1、文章编号:1004?8774(2009)04?30?06作者 简 介:吴剑 恒(1975-),工程师,河南 省西 华 县 人,1997年毕业于中国矿业大学机电学院,获工学学士学位,福建省电力安全监管技术委员会专家,现任福建省石狮热电有限责任公司生产技术部主任,长期从事电厂生产运行和技术管理工作。降低燃用福建无烟煤 CFB锅炉飞灰可燃物含量的措施收稿日期:2009?05?08基金项目:福建省科技计划重点资助项目(2006H0088),福建省自然科学基金资助项目(E0740012)。吴剑恒(福建省石狮热电有限责任公司,石狮 362700)M easures forReducing the Comb
2、ustible Flying Ash inCirculating Fluidized Bed Boiler Burning Fujian AnthraciteWU Jian?heng(Fujian ShishiH eat&Power Cogeneration Co.Ltd,Shishi 362700,China)?摘?要:煤质特性、燃料颗粒、总体设计和运行工况是影响福建无烟煤在 CFB锅炉中燃尽的主要因素。结合 2台燃用福建无烟煤的?75/3.82 11型 CFB锅炉的运行情况,采用窄筛分偏粗颗粒入炉煤、提高分离器的分离效率、改造回料风系统、增强二次风的扰动穿透能力、维持较高的燃烧温度、保持适
3、当的过量空气系数和料层厚度、提高二次风率等措施,促进福建无烟煤在 CFB锅炉中的燃尽,2台锅炉平均飞灰可燃物含量从 2003年的 22.17%降低到 2009年第一季度的 15.03%。关键词:CFB锅炉;福建无烟煤;飞灰可燃物;运行调整;燃烧效率中图分类号:TK227?文献标识码:B0?前言福建省已探明的煤炭储量达 14.7亿,t 其中98.3%为无烟煤。然而,由于福建无烟煤 1属典型难燃煤种,具有挥发分极低、碳化程度高、煤质脆易爆裂、热稳定性差、着火和燃尽均十分困难等特点,并且灰熔点低、易结焦,链条炉和沸腾炉的燃烧效率普遍不高,煤粉炉还需掺油助燃和稳燃,这使福建无烟煤作为动力用煤时有相当多
4、难度。CFB锅炉 2以其流化燃烧、物料循环的特点,燃料在炉内通过物料循环系统循环反复燃烧,使燃料颗粒在炉内滞留时间大大增加直至燃尽,燃烧效率显著提高,成为燃烧福建无烟煤的首选炉型,在福建省得到较广泛的应用。目前,福建省已有 100多台 CFB锅炉在运行或建设中,总容量超过 10 000蒸吨,其中最大容量为 440 t/h。从已经投运的 CFB锅炉的运行实践 3来看,循环流化床燃烧技术对燃烧福建无烟煤来说是比较适用的。但是,燃烧福建无烟煤 CFB锅炉在实际运行中普遍存在飞灰可燃物含量偏高、燃烧效率偏低等问题。据了解,当前福建省实际运行的采用高温水冷旋风分离的大容量 CFB锅炉(Q!220 t/h
5、)的平均飞灰可燃物含量在 10%15%,运行好的中等容量CFB锅炉(220 t/h Q!75 t/h)的飞灰可燃物含量在 15%20%,运行一般的在 25%左右,运行差的和小容量的 CFB锅炉飞灰可燃物含量在 30%以上,即使采用飞灰再循环燃烧技术后仍为 18%左右 4,绝大部分 CFB锅炉的机械不完全燃烧损失 q4高于设计值,导致锅炉运行效率偏低,影响电厂的经济性。造成燃用福建无烟煤 CFB锅炉飞灰可燃物含量高的原因很复杂 4,既与煤质特性和燃料颗粒有关,也与 CFB锅炉的总体设计参数(如炉膛高度、流化速度、分离器形式和分离效率、物料循环倍率)有关,还与运行工况调整和操作人员技能水平等有关。
6、如何降低飞灰可燃物含量,这是锅炉设计部门、使用单位和科研机构共同关注并深入研究的一大课题。本文结合 2台燃用福建无烟煤的?75/3.82 1130?工?业?锅?炉?2009年第 4期(总第 116期)型 CFB锅炉的运行情况,分析燃用福建无烟煤时飞灰可燃物含量高的原因,介绍所采用的降低飞灰可燃物含量的设备改造措施和运行工况调整措施及其效果。1?75/3.82 11型 CFB锅炉的运行情况及存在问题1.1?75/3.82 11型 CFB锅炉简介?75/3.82 11型锅炉是为燃用福建龙岩无烟煤而设计的中温中压 CFB锅炉,额定蒸发量 75 t/h,过热蒸汽压力 3.82MPa、过热蒸汽温度 45
7、0 ,设计热效率 85%。该炉充分考虑福建无烟煤的特性,采用#高炉膛、低烟速、高炉膛燃烧温度、中温旋风绝热分离、中物料循环倍率的设计方案。该炉针对福建无烟煤的特性提高了炉膛高度,即布风板至烟气出口转向室中心垂直高度为 25.9 m;布风板截面为 2 501mm?5 905 mm,布风板处设计风速 3?8m/s;炉膛横截面为 4 645 mm?5 905 mm,炉膛设计烟速 4.0 m/s,实际运行烟速为 3.8 4.0 m/s;在炉膛标高+4 700 mm+18 500 mm 之间敷设 70 mm厚的卫燃带,使燃料在密、稀相区处于近似绝热状态下燃烧,保证了炉膛内有分布均匀的 950 1 000
8、 燃烧温度。其燃烧空气包括有一次风、二次风和播煤风,其中一次风由炉膛燃烧室底部进入,发挥流化作用;二次风分为上下两层(标高 10 800 mm、7 140mm)从前后墙高速射入炉膛,提高空气与煤粒的接触机率,强化稀相区细煤粒及可燃气体的燃烧;具有高速气流的播煤风作为给煤动力将松散燃煤送入炉膛,使煤均匀播散,有利于燃料的迅速加热和着火。1.2?75/3.82 11型 CFB锅炉运行情况2台?75/3.82 11型 CFB锅炉以其多年的运行实践证明 CFB锅炉能够高效燃用福建无烟煤,主要表现在以下几个方面。(1)燃料适应性广,对低位发热量 13.58 27.46M J/kg、含碳量 35.8%86
9、.14%范围内的煤均能稳定燃烧并保持正常负荷。(2)负荷调节性能好,最大出力超过 90 t/h,并能够安全、稳定、连续运行;最低出力小于 40 t/h,无需油助燃。(3)燃烧效率高,2008年度锅炉平均热效率达到 85.35%,比燃用福建无烟煤的同容量煤粉炉高出 3%5%以上。(4)安全稳定运行性能好,年运行时间均在 7 800h以上,连续运行时间超过 4 000 h(无压火),创造了燃用纯福建无烟煤 CFB锅炉连续、安全运行的最好成绩。(5)大气污染物排放浓度较低,经市环保局数次实测,SO2排放浓度小于 200 mg/标准 m3(标态,干基,6%O2),NOx排放浓度均小于 150mg/标准
10、 m3,粉尘排放浓度均小于 30 mg/标准 m3,低于国家排放标准。1.3?75/3.82 11型 CFB锅炉存在问题但是,?75/3.82 11型 CFB锅炉也存在一些问题,主要表现为煤粒的燃尽度不高、分离器的分离效率较低等。电除尘飞灰中粒径 d!98?m 粒子重量百分比达到 57.99%(见表 1),而这部分粒子的一次燃尽度不高,且没有参与循环燃烧,使电除尘飞灰可燃物含量在 22.5%左右,机械不完全燃烧损失 q4高达 7.5%8.5%,高于 6.27%的设计值。这也是福建省 CFB锅炉普遍存在的问题。对于分离器捕捉不到的煤粒的一次燃尽度、燃尽时间及其与沿炉膛高度温度分布的关系,目前仍缺
11、乏能够遵循的较详细的定量描述。这是今后锅炉设计时应着重考虑的问题。若较大粒径(d!50?m)的煤粒燃尽度提高了,锅炉热效率有望提高 3 5个百分点,达到 88%91%。2侢飞灰可燃物含量高的原因分析及其对策造成燃用福建无烟煤的 CFB 锅炉飞灰可燃物含量高的原因是多方面的。其中,致密的颗粒内部结构、迟缓的反应性和强烈的热破碎性等煤质特性和燃烧特性是导致福建无烟煤颗粒在 CFB锅炉中难于被燃尽的内因 4,是无法改变的因素。在实际运行中,我们通过认真分析飞灰可燃物的形成机理与影响因素,从改善燃料颗粒、改进部件设计和优化运行工况等方面着手,采取了一系列有利于福建无烟煤在 CFB锅炉中燃尽的技术改造和
12、运行工况调整措施,取得了明显的效果,2台锅炉平均飞灰可燃物含量从 2003年的 22.17%降低到 2009年第一季度的 15.03%。2.1?改善燃料配比,采用窄筛分偏粗颗粒入炉煤燃料的粒径对锅炉的正常燃烧及其经济性运行极其重要,每种燃煤锅炉对所用燃料的粒径及其筛分特性都有明确的要求,CFB 锅炉也不例外。研究 5证明,在一定的温度下,碳颗粒的燃尽时间随粒径的增大而延长。对单位质量燃料而言,粒径减小,粒子数增加,碳粒的总表面积增加,碳粒的燃烧速度增加,燃尽时间缩短。运行实践也表明,入炉煤31%运行管理%?降低燃用福建无烟煤 CFB锅炉飞灰可燃物含量的措施颗粒过大,一方面料层流化不好,一次风量
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