XXXX年度经济活动分析报告.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第31页 共31页大连泰山热电有限公司2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热电有限公司2011年度经济活动分析报告2012年2月17日各位领导、同志们:2011年,在公司领导班子的正确带领下,在全体干部员工的共同努力下,紧紧围绕公司年度工作报告精神,以安全生产为基础,以经济效益为中心,以强化绩效管理为手段,努力克服上网电量空间大幅萎缩,燃料成本不断上涨,央行连续加息,融资环境急剧变化等不利因素,实现利润总额1853万元。下面,我就公司2011年经济活动情况进行通报。一、辽宁省发供电形势1辽宁省用电需求情况2011年,
2、辽宁省用电负荷继续保持增长的态势,但从下半年开始,增长幅度有所回落。截止到年末,全省全社会用电量完成1861.53亿千瓦时,同比增长8.53 %,比上半年增幅回落0.98个百分点。2辽宁电网装机容量情况截止2011年末,辽宁电网装机容量3400.4万千瓦,同比增长5.36%。其中,火电机组装机容量2851.29万千瓦,同比增长2.86%。3辽宁省发电量完成情况2011年,辽宁省发电量累计完成1423.33亿千瓦时,同比增长6.20%。其中,火电机组完成发电量1315.79亿千瓦时,同比增长6.43%。辽宁省发电量增长幅度低于用电量2.33个百分点,其中火电机组发电量增长幅度低于用电量2.10个
3、百分点。4省间联络线受入电量情况2011年,省间联络线累计受入电量455.16亿千瓦时,同比增长14.14%,影响发电设备利用小时同比下降166小时。5. 辽宁省发电设备利用小时情况2011年,全省发电设备利用小时完成4398小时,同比下降225小时。其中火电机组设备平均利用小时为4790小时,同比降低118小时。东北公司火电机组设备平均利用小时为4999小时,比辽宁省火电机组平均利用小时数多209小时。6. 省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况2011年,省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时,其中东北公司下属5家发电企业,发电设备平均利用小时为5015小时,比省内24家统
4、调火电机组设备平均利用小时多191小时。二、公司2011年主要生产经营指标完成情况1发电量实际完成131349万千瓦时,同比减少23784万千瓦时,降幅为15.33%,完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95.39%,较计划值减少6351万千瓦时。2供热量实际完成314.38万吉焦,同比增加21.57万吉焦,增幅为7.37%,完成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103.75%,较计划值增加11.38万吉焦。3供电煤耗实际完成303克/千瓦时,同比下降18克/千瓦时。较泰山公司及东北公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。4入炉综合标煤单价实际完成603.4
5、8元/吨,同比上升32.63元/吨,涨幅5.72%。较东北公司计划指标620.06元/吨下降16.58元/吨。5资产及经营质量截至12月末,公司资产总额12.05亿元,负债8.81亿元,权益总额3.25亿元。资产负债率73.05%,同比下降1.90个百分点;流动资产周转率6.84次,同比提高0.4次;EVA累计完成1036.75万元,完成东北公司考核指标(-2139万元)的-48.47%。6利润总额实际完成1853万元,同比减少利润3286万元, 减幅为63.94% 。三、公司2011年生产经营情况分析(一)安全生产情况1安全情况发生非计划停运一次,未发生人身轻伤以上不安全事件。截止12月31
6、日实现年度连续安全生产365天。机组等效可用系数完成93.93%,较同期升高2.84个百分点,较东北公司年度计划88.36%升高5.57个百分点。2设备计划检修情况1号机组运行6726.32小时,备用2033.68小时,机组利用小时5001小时,负荷率74%。2号机组运行6533.87小时,临检80.08小时,备用1179.05小时,大修967小时,机组利用小时4729小时,负荷率72%。3设备缺陷情况及分析各专业共发现设备缺陷2206件,同比增加134件,已处理2109件,同比增加134件,缺陷消除率95.60%,同比降低1.99个百分点。发现的缺陷中锅炉专业缺陷最多,占缺陷总量的23.12
7、%,其次是燃料专业和电气专业,分别占缺陷总量的22.76%和18.90%。各专业缺陷比例同比增幅最大的是电气专业,同比增加6.14个百分点,同比减幅最大的是化学专业,同比下降8.55个百分点。各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表1。表1 设备缺陷情况分析表 单位:件、%专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺陷占缺陷总数的比例%各专业缺陷比例%同比汽机2211754679.19 10.02 3.12 锅炉510501998.24 23.12 3.40 电气4174051297.12 18.90 6.14 燃料502498499.20 22.76 0.64 化学229221896.51 10.38
8、-8.55 热工3273091894.50 14.82 -4.74 合计220621099795.60 100全年发生影响负荷的事件共28件,影响少发电量40153.35万千瓦时,其中:主汽门门杆断裂造成停机临检1次,影响少发电量729万千瓦时;2号机组大修1次,影响少发电量9670万千瓦时;1、2号机组各停备2次,共计停备3212.76小时(单机),影响少发电量29490.7万千瓦时;因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题造成降负荷运行22次,影响少发电量263.65万千瓦时。设备缺陷问题反映出设备治理仍需加强,尤其是给煤机故障频繁,全年共发
9、生14次,仅9月份就连续发生7次,生产部门要引起高度重视,进一步加强设备检修维护管理。(二)主要生产指标完成情况分析1发电量实际完成131349万千瓦时,同比减少23784万千瓦时。同比减少的主要原因:一是受省经信委下达的年度发电计划和电网调电计划影响,机组停备时间同比增加;二是设备缺陷影响。2上网电量实际完成117217万千瓦时,同比减少21652万千瓦时,降幅为15.59%。完成省经信委年度调整计划119764万千瓦时的97.87%,较计划值减少2547万千瓦时。同比减少的主要原因:一是发电量同比减少,影响上网电量减少21291万千瓦时,二是综合厂用电率同比上升0.28个百分点,影响上网电
10、量减少361万千瓦时。3供热量实际完成314.38万吉焦,同比增加21.57万吉焦。同比增加的主要原因:一是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积32.11万平方米,同比增加供热量4.06万吉焦;二是新建蒸汽管网3月15日投入运行,增加供热量23.31万吉焦;三是大发及直供单位供热量完成282.66万吉焦,同比减少5.80万吉焦。4发电设备利用小时实际完成4865小时,同比减少881小时。比东北公司系统发电设备平均利用小时4999小时低134小时,在省内统调24家10万千瓦等级机组中排名第十二位,比平均值4824小时高41小时。2011年发电设备利用小时数各月完成情况及同比情况详见图1。
11、图1 发电设备利用小时数各月完成情况及同比从图中我们可以清楚的看到,一、四季度由于供暖期“以热定电”的运行方式影响,发电设备利用小时同比略有升高,但二、三季度受电网供电形势影响,基本一直保持单机运行状态,发电利用小时同比分别减少509小时和566小时,影响全年发电利用小时同比减少881小时,降幅高达15.33%。5供电标准煤耗率实际完成303克/千瓦时,同比下降18克/千瓦时。同比下降的主要原因是:一是热电比完成74.50%,同比上升15.93个百分点,影响供电煤耗下降16克/千瓦时;二是烟气含氧量、真空、主汽压力、端差等小指标同比有所改善,影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时;三是综合厂用
12、电率、排烟温度、飞灰可燃物、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好,影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。6综合厂用电率实际完成10.76%,同比升高0.28个百分点,较公司年度计划10.68%升高了0.08个百分点,较东北公司年度计划11%降低了0.24个百分点。同比升高的主要原因:一是发电量同比减少23784万千瓦时,影响综合厂用电率升高1.90个百分点;二是发电厂用电量同比减少2374万千瓦时,影响综合厂用电率降低1.81个百分点;三是供热厂用电量同比增加268万千瓦时,影响综合厂用电率升高0.21个百分点;四是非生产用电及变损同比减少26万千瓦时,影响综合厂用电率降低0.0
13、2个百分点。7发电厂用电率实际完成7.81%,同比降低0.33百分点。同比降低的主要原因:一是机组运行负荷同比降低0.96MW,同比增加点炉防腐一次,进行煤中添加石灰石试验等因素,影响给水泵耗电率同比升高0.08个百分点,脱硫系统耗电率同比升高0.07个百分点,输煤系统耗电率同比升高0.02个百分点,化学制水系统耗电率同比升高0.03个百分点,凝结水泵耗电率同比升高0.01个百分点,一二次风机耗电率同比升高0.01个百分点;二是供热量同比增加,热电分摊比同比上升5.06个百分点,影响发电厂用电率下降0.55个百分点。8供热厂用电率实际完成11.57千瓦时/吉焦,同比上升0.06千瓦时/吉焦。同
14、比上升的主要原因:一是供热量同比增加21.57万吉焦,影响供热厂用电率同比下降0.79千瓦时/吉焦;二是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积及供暖期延长,热网循环水泵耗用电量同比增加77万千瓦时,影响供热厂用电率同比增加0.24千瓦时/吉焦;三是非供暖期新增工业抽汽负荷,分摊厂用电量191万千瓦时,影响供热厂用电率同比增加0.61千瓦时/吉焦。9发电水耗率实际完成20.4吨/万千瓦时,同比增加0.1吨/万千瓦时,较公司年度计划22吨/万千瓦时,降低1.6吨/万千瓦时。同比增加的主要原因:一是发电量同比减少;二是新增工业抽汽负荷,影响凝汽器补水增加;三是供暖期供热面积增加,热网补水量增加
15、;四是1号机循环水塔盆清淤排水一次;五是2号机组大修管道冲洗打压、锅炉上水找漏;六是1号机组进行胶球清洗系统试验;七是地下消防水及闭冷水系统有漏点;八是厂内施工用水。 10供热标准煤耗率实际完成39.32公斤/吉焦,同比减少0.08公斤/吉焦。11供热水耗率实际完成0.24吨/吉焦,同比增加0.01吨/吉焦。12.石灰石消耗量实际消耗51525吨,同比增加4543.61吨。同比增加的主要原因:一是燃煤含硫量(St,d)同比升高0.01个百分点;二是石灰石品质不符合脱硫要求;三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。13. 非生产用电量办公楼累计耗用电量12.8万千瓦时,用电率为0.01%;宏泰公司及非生
16、产三能累计耗用电量49.54万千瓦时,用电率为0.04%。14.脱硫系统耗电量实际耗用电量200.90万千瓦时,耗电率为0.15%。(三)小指标完成情况及分析1主汽温度完成536.96,同比降低0.1,影响煤耗同比升高0.01克/千瓦时;2主汽压力完成13.08Mpa,同比升高0.35 Mpa,影响煤耗同比降低1.16克/千瓦时;3再热温度完成536.91,同比升高0.74,影响煤耗同比降低0.06克/千瓦时;4真空完成-95.38KPa,同比降低0.91kpa,影响煤耗同比降低2.06克/千瓦时;5过冷度完成0.39,同比降低0.23,影响煤耗同比降低0.01克/千瓦时;6端差完成6.94,
17、同比降低1.49,影响煤耗降低1.34克/千瓦时;7烟气含氧量完成2.64%,同比下降0.56个百分点,影响煤耗同比下降0.72克/千瓦时;主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量、真空、过冷度、端差等小指标均好于去年同期。主要原因:一是开展小指标竞赛,加强各运行参数的监视和调整,促进主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量等各项指标同比完成较好;二是根据天气变化,及时拆装循环水冷却塔挡风板,使真空、过冷度、端差等小指标好于去年同期;三是加强对汽机低压缸进汽量监视和调整,规定低压缸进汽量最低限值,使过冷度、端差等指标有所提高。8综合厂用电率完成10.76%,同比升高0.28个百分点,影响煤耗同比上升1.06克
18、/千瓦时;9给水温度完成235.87,同比下降0.68,影响煤耗同比上升0.09克/千瓦时;同比降低的主要原因:发电平均负荷完成99.06MW, 同比降低0.96MW,影响给水温度同比降低。10排烟温度完成153.87,同比升高3.1,影响煤耗同比上升0.54克/千瓦时;同比升高的主要原因:一是供热量同比增加,影响锅炉负荷升高,排烟温度升高;二是2号炉春季停备消缺期间尾部烟道受热面未冲洗干净,影响排烟温度升高;三是8、9月份进行煤中添加石灰石颗粒试验,石灰石投入比例增加,使烟尘浓度增大,换热系数减弱,排烟温度升高。11飞灰可燃物完成1.17%,同比升高0.19个百分点,影响煤耗同比上升0.23
19、克/千瓦时。同比升高的主要原因:一是因锅炉尾部烟道飞灰取样装置故障,飞灰取样点改为宏泰公司三个灰库,所取灰样不能及时反应锅炉运行状态;二是7月份燃料更换二级碎煤机锤头后,使入炉煤颗粒度变化较大,导致飞灰可燃物增加;三是8、9月份进行入炉煤掺混石灰石颗粒脱硫试验,石灰石投入量大幅增加,导致飞灰量有所增加,使飞灰含碳量同比升高;四是锅炉烟气含氧量完成2.64%,同比降低0.56个百分点,使一二次风机、吸风机单耗分别同比降低0.18千瓦时/吨汽、0.39千瓦时/吨汽,同时影响飞灰可燃物升高。12炉渣可燃物完成0.22%,同比升高0.02个百分点。影响煤耗同比上升0.01克/千瓦时;同比升高的主要原因
20、:一是锅炉烟气含氧量同比降低0.56%,影响炉渣可燃物同比升高;二是1、2号炉个别冷渣器故障,导致锅炉不能均匀轮换排渣,影响炉渣可燃物增加。13. 过热器减温水量完成23.2吨/小时,同比减少1.12吨/小时,影响煤耗同比降低0.03克/千瓦时。同比减少的主要原因:2010年二季度锅炉加装防磨瓦,使今年锅炉换热面积同比减少,以及今年发电平均负荷同比降低,使过热器减温水量同比降低。14. 再热器减温水量完成13.91吨/小时,同比增加3.47吨/小时,影响煤耗同比上升0.59克/千瓦时;同比增加的主要原因:一是一季度发电平均负荷及供热量同比升高,影响再热蒸汽减温水量增加;二是入炉煤灰分(Aar)
21、同比升高0.69个百分点,影响烟尘浓度增加,换热系数增大;三是2号炉再热器减温水流量计量不准,影响再热器减温水量统计偏差大。15补给水率完成2.15%,同比升高0.11个百分点,影响煤耗同比上升0.13克/千瓦时;同比升高的主要原因:一是1-3月份由于1、2号机组热网加热器泄漏严重,疏水品质恶化,使锅炉排污量大幅增多,影响补水率增加;二是冬季厂内暖气疏水不能回收,影响补水率增加;三是对外供热负荷增加,新增工业抽汽负荷,影响补水率增加;四是5月份2号机组启动后发现部分疏水系统阀门内漏,影响补水率增加;五是化学补水至启动炉除盐水管道泄漏一次,影响补水率增加;六是非供暖期机组基本处于单机运行,并切换
22、频繁,使补水量相对锅炉蒸发量增加,影响补水率同比升高。16炉排污率完成0.44%,同比升高0.13个百分点,影响煤耗同比升高0.14克/千瓦时;同比升高的主要原因:一是2010年12月发现热网加热器开始泄漏,由于供暖期无法停止加热器进行处理,导致泄漏量增逐渐增大,热网加热器疏水品质恶化,影响炉水水质,使锅炉排污率大幅升高;二是今年5月份以来,机组每次启动前停备时间较长,使炉水水质从锅炉点火到水质合格时间较长,影响排污率升高。17机组运行负荷完成99.06兆瓦,同比降低0.96兆瓦,影响煤耗同比升高0.36克/千瓦时。以上各项小指标合计影响煤耗约为20.75克/千瓦时,较同期下降2.20克/千瓦
23、时。由于加强了各种运行参数的监视和调整,烟气含氧量、真空、主汽压力、再热蒸汽温度、端差、过热器减温水量等小指标同比有所改善,影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时;由于机组停备时间增加、供暖期延长、尾部烟道受热面未冲洗干净、进行煤中添加石灰石试验、阀门内漏等设备缺陷,造成综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、补给水率、排污率、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好,影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。各项小指标变化情况及影响煤耗情况详见表2。表2 小指标影响煤耗分析表序号参数名称单位2010年1-9月份影响煤耗值2011年1-9月份影响煤耗值指标完成值同比影响煤耗值同比1主汽温度5
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