2022-试生产总结报告 .doc
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1、试生产总结报告 篇一:试生产总结(样本) 捷马化工股份有限公司 年产10kt/a双氧水扩建项目 试 生 产 总 结 报 告 2009年3月10日 目录 一、生产项目概况.1 二、目的.1 三、试生产组织结构.1 1.领导小组1 2.职责1 四、试生产准备工作.1 五、试生产过程.2 1.单机试车2 1.1离心泵.2 1.2空压机.2 1.3配制釜:.2 2.联动试车2 3.水试车2 3.1dcs.2 3.1.1.现场.2 3.1.2.控制室.3 3.2离心泵.3 4.化工投料试车3 4.1时间:.3 4.2总体报告.3 4.3具体内容.3 4.3.1.开车前.4 4.3.2.开车:.4 4.3
2、.3.改造.7 六、安全及对策:.7 七、环保及对策:.7 八、制度:.7 九、产品质量:.7 十、评价.7 一、生产项目概况 捷马化工股份有限公司10kt/a双氧水扩建项目,是为更加合理利用草甘膦脱氢工段尾气中的氢气,减少环境污染,为公司循环经济体中的重要一环。本项目由浙江工程设计有限公司设计,XX省开元安装集团有限公司于2008年4月份开始施工安装,于2008年8月份 安装完毕。设计单位和施工单位资质符合国家有关规定,申报手续符合国家有关规定。于2008年10月25日化工投料试运行(报试生产备案批复:2008年10月25日至2009年3月25日)。 二、目的 在公司领导的密切关注和全体员工
3、的共同努力下,试生产终于圆满结束,即将进入正式生产阶段。特作此生产项目化工投料试运行总结。 三、试生产组织结构 1.领导小组 组长:周良(总经理) 副组长:徐国明(总工程师)林水根(设计院专家) 成员:周荣列(人事部)张震宇(生产助理)邱晖(生产部) 唐立新(生产部)余斌(车间)程志刚(车间)舒金华(安全科) 2.职责 2.1组长。全面负责项目试生产领导工作。 2.2副组长。负责编写工艺规程和安全技术规程,试生产方案审核,生产工艺优化。全面指导项目试车。试生产总结。 2.3生产部。岗前培训、指挥、调度。 2.4人力资源部。负责招工及教育培训工作。 2.5安全科。组织编制健全完善试生产方案、应急
4、预案、安全技术说明书,以及安全设施“三同时”的确认工作。 2.6环保科。编制环保应急预案,实时监控、确保环保设施正常运转。 2.7设备科。负责编写设备操作规程和设备周知卡,试生产前完成各项检验检测工作,各类设备编号,试漏、试压、计量。确保各单机设备完好待用。 2.8用电科。稳定供电,确保dcs系统、电气、仪表控制稳定、显示准确,正常运作。 2.9机修车间。配合试生产,及时抢修,保证装置正常运转。 2.10动力车间。保证正常供气、冷、水。 2.11质监部。监督保证产品过程分析和产品检测,同时提供安全报警、最全面的范文参考写作网站环保监测分析数据。 2.12双氧水车间。严格执行工艺规程和设备操作规
5、程,组织车间员工培训、完成各步骤试车以及各工序数据及时准确采集、汇总,各阶段试车(试生产)情况的书面报告。 四、试生产准备工作 1.已经通过化工建设项目设立安全审查; 2.试车范围内的工程已按设计文件规定的内容标准完成; 3.试生产前生产装置及现场环境准备工作 3.1试车范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格; 3.2试车范围内的电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、连锁及报警系统等符合相关设计文件的规定; 3.3试生产所需的水、电、气及各种原辅材料已满足试生产的需要; 3.4试车现场及周围已清理干净,道路、照明等满足试生产的需要。 4.试生产前公司管理上的准备工作 4.
6、1公司已建立试生产安全管理机构,明确了安全管理人员; 4.2建立健全了各级、各部门岗位安全生产责任制度和安全管理制度; 4.3编制了安全操作规程、工艺规程和事故应急预案,并予以挂镜上墙; 4.4参加试生产人员进行了专门的安全教育和技术培训,做到考核合格持证上岗。 五、试生产过程 本次试生产包括四个步骤。1)单机试车;2)联动试车;3)水试车;4)投料试车。 1.单机试车 1.1离心泵 1.1.1.氢化液泵。起动后,声音较大,经机修工叶立忠检查确认,电机前轴承有问题,决定将前后轴承更换,联系电工(叶青、芦里华、曾建岗)更换。起动前,排气时发现止回阀关不死,维修阀芯; 1.1.2.再生液泵。起动后
7、,压力表显示无压力,经查确认压力表针形阀堵塞,思想汇报专题疏通。起动前,排气发现止回阀关不死,维修阀芯。 1.2空压机 1.2.1.1X10m3空压机引线烧断,送往大修房维修。已修好确定可以使用; 1.2.2.5X10m3空压机电机启动不了,经查,电机潮湿,须烘干。已烘干(洪志生、李树发); 1.2.3.3X10m3空压机不起压,经查,密封不好;叶立忠已维修; 1.2.4.2X10m3空压机不起压,经查,密封不好;叶立忠已维修; 1.3配制釜: 起动一分钟后震动较大。检查油无缺少,更换减速机轴承,焊接耳座等。 2.联动试车 2.1联动试车主要指空压机空气进氧化塔、仪表气源、涡轮机运转情况,消防
8、水系统情况,循环水系统情况; 2.2各系统运转情况正常,各压力均大于0.3mpa,涡轮机运转正常; 3.水试车 3.1dcs 3.1.1.现场 a.再生液贮槽液变量程偏小:联系厂家来调大至要求量程; b.纯水计量槽因为是后来添加,仪表上不在合同范围内,将净化塔液位变送器拆来安装上; c.氢化下塔气液分离器液变量程偏小,联系厂家更换; d.氧化塔2X分离器压力不准,范文写作压变现场压力表不符,经查,压力变送器进水。进水原 因。从支架下面牵线引出,未装导水口。检查所有牵线口,安装导水口(三通)。以上责任根据合同由安装方自行赔偿; e.新装置至老装置桥架露天部分没有排水孔,以及三楼至二楼拐角处无排水
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