设备大修技改回顾及工作总结.docx
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1、设备大修、技改回顾及工作总结设备大修、技改回忆及工作总结依据集团对应城公司二五年大修、技改工作安排,应城公司年初成立了大修、技改专班,深入车间,调查摸底,初步收集了大修、技改工程, 在反复协商,请示汇报的根底上,于 2022 年四月三十一日拟定了大修、技改工程,并经总经理批准。集团于二月四日和六月二日三次发文,对应城公司四项技改工程( 总费用 150 万元)、及公司内定的大修、技改工程 (总费用 263.66+140 万元) 的请示进展了批复。依据批准的工程,技术设备处快速对工程进展的整理,并提出了材料打算报供给处,第一批材料于五月二十八日回厂。整个大修、技改工程分三阶段,第一阶段对制盐二车间
2、六个大项的设备进展了预制。在设备制作过程中,技术设备处始终有人现场监视,催促制作、焊接人员按规定要求进展施工,保证了设备的制作质量,同时在材料的使用方面,催促制作人员尽力提高材料的利用率,削减材料的铺张,如罐顶的制作,在整体拼装到位后,将切割下的材料连接至所缺局部。随后,第三阶段材料间续回厂,设备的制作也随即绽开。7 月 12 日,第一阶段大修、技改工作开头。修理车间分三班同时施工, 集中主要力气对蒸发罐罐及二次蒸汽管的安装进展重点突破,13 日拆下旧罐及二次蒸汽管,修齐割缝,并用 50T 吊车吊装新罐顶到位,点焊、加固,15 日,120T 吊车吊二次蒸汽管,下午 19:20 全部到位,16
3、日,依据焊接工作量非常艰难的实际问题,外请焊工 10 人,加班抢焊,于 18 日全部焊接完毕。与此同时,洗盐槽、闪发桶的安装也相继绽开,车间内自主检修工程亦紧急进展,全部工程全部于 19 日晚完工。20 日早,开头对整个系统进展漫罐试压、酸洗、补漏、清理现场垃圾,21 日早 6:00 由制盐一车间倒换到二车间开车。由于 1#锅炉的进度和质保缘由,于 21 日早 4:30 开头烘炉,22 日早 8:00 完毕并开炉,整个阶段工期 10 天, 其中制盐系统仅 7 天,比原打算提前 2 天。8 月 1 日,其次阶段大修、技改工作开头进展,由于制盐三车间和热电二车间的客观缘由,只对热电动力系统的局部水
4、冷壁管更换,炉墙局部砌筑和返料器进展修理,制盐三车间未列大修、技改工程,只是依据制盐系统状况更换了局部卤水管道,效加热室上锥,效盐脚下部,效循环管出口喇叭段,运转设备进展了配件更换,整个工期 11 天,其中制盐工期7 天,完工后于 8 月 11 日 9:00 开车。第三阶段大修、技改工作主要集中在制盐一车间,其中在 8 月 23 日接到食用盐生产许可证验收通知,于 28 日打算对与盐接触的设备和管道进展更换,这样,增加了 6 个工程,即浮洗器(2 台)、喂料槽(2 台)、枯燥床床层以上、贮盐斗、离心机下盐斗管道及局部盐浆管道,全部更换为耐腐蚀的不锈钢或纳米材料。9 月 2 日回增加局部工程的材
5、料后,开头制作浮洗器和喂料槽。9 月 12 日大修、技改工作正式打响,由于工作量和时间的紧迫性,将盐脚安装、主蒸汽管的更换外包,以减轻人员缺乏的工作压力。经过全部参战人员的细心施工,于 9 月 20 日全部完工,其中制盐局部 9 月 20 日完工并进展进水试压,21 日补漏,中午制盐一车间开车(同时二车间放水涮罐),下午 4:00 回离心机下料斗,连夜安装投入使用。回忆三个阶段的大修、技改工程,其特点是任务重、时间跨度长,全体参战人员均付出了巨大精力。尤其是第一阶段,气温高达 38,长时间在太阳底下曝晒,连走路都困难,有的人闹肚子,还有的人消失了中暑的征兆,但他们仍旧坚守岗位,忘我工作,为大修
6、、技改工作的完成作出了巨大奉献。在大修预备阶段,技术设备处拿出了七张施工图纸,对集团的盐脚设计图屡次与总部联系,商讨技术问题,如材质问题,在 6 月 14 日寄来的图纸中,外壳材质为 Q235/316L 复合板,由于复合板材料订货周期较长(45 天以上),制作要求时间也要 30 天以上,不能满意打算安装时间,经请示集团同意用 316L 板,从而加快了材料购置速度,保证了设备的制作时间; 在盐脚设计尺寸上,由于设计的长度比原盐脚长度长 300-580mm,使排污管无法在排盐平台上安装,屡次请示后,集团未批准将长度缩短,从而将排污管安装至排盐平台下面,致使管道安装不尽合理,在某种程度上,对排锅巴有
7、肯定影响。待新平台浇筑胜利后,再作更改,最大限度满意排锅巴要求,在加料管上,设计图上的、效分别为108、133,偏大, 而、效由于是转料的较后位置,加上 1#旋流器的顶流液的回入,加卤量较、较小得多,如以掌握阀门的开启度,势必影响管道的畅通, 因而,技术设备处经过论证,将、效加料环管更改为89 管道,一是削减了制作难度,二是节省了材料,三是有利于操作。对浮洗器的更新, 原设备的尺寸偏小(分别为1200、1380,高为 10m),洗盐时间偏短,特殊是在扩能后,明显不利于盐质的稳定,因此,技术设备处反复讨论、设计,将其直径增大为1500/2200,从而增加了容积,延长了洗盐时间,加大了介质的处理量
8、,对提高盐质非常有利。对枯燥床,由于食用盐许可证的要求,材质必需是不锈钢,原准备以8 碳钢板作基材,内衬 2 不锈钢,由于基材和内衬的先后施工,相当于制作二台枯燥床,不能在打算时间内完成施工,技术设备处与修理车间协商并经刘总批准,改为 4 不锈钢制作安装,从而缩短了工期,保证了施工在要求的时间内完成, 而费用与原方案根本一样。在管道安装方面,技术设备处始终要求施工人员施工路线的美观,讲求垂直、水平、直线,杜绝倾斜、穿插,彻底转变了管道蜘蛛网状的现象。对于在生产期间可以施工的工程,修理车间也加班加点预制与施工,如一车间沉盐器,原佐宝公司有一台4500 的蒸发罐且内衬,经过修补,内衬组装,于 6
9、月 4 日投入使用,如当时不使用带内衬的沉盐器,可能会影响食用盐许可证的验收。又如一车间的冷水管进口管,原为426 管,通过二车间热水管改造胜利的阅历,将其改为529 管道,减小了管道的阻力,增加了泵的出力,该工程于 7 月 1 日投入使用, 也取得了较好的效果。关于锅炉大修局部解决的主要问题第一、第三阶段大修分别修理了 1#、2#锅炉。1#锅炉检修主要解决了二级过热器爆管,过热器减温水蛇形管漏水,卫燃带脱落和斜炉顶漏灰问题。2#锅炉检修解决炉膛下集箱和燃烧器处漏风冒火问题,解决燃烧器内粉管穿孔造成煤粉流速变化,减缓了此处结焦,提高了球磨机的制粉力量,降低了送往制盐的蒸汽压力损失。1#炉主要检
10、查、检修内容:更换了二级过热器,其第 2 排至第 7 排管(过热器出口集箱端)加长,从集箱根部更换,用热 317 焊条电焊,其余管头采纳亚弧焊焊接。原二级过热器爆管,其处理措施之一是封堵集箱管头, 但废置在过热器烟巷里管子被快速氧化变形,使此处其它管子排列不规章, 间距大的形成烟气走廊,从而使管子过热漏气,恶性循环。通过更换二级 过热器,使烟气在过热器各处流速一样,解决了过热器局部爆管的问题。减温器集箱弯曲,经测量上母线,发觉两端高,中间低,相差 40mm。这次检修还更换了左右两组减温器蛇形管。斜炉顶烧穿漏灰,撤除斜炉顶砼,发觉其挂钩全部被氧化,大局部断裂, 斜炉顶钢梁变形,左上角被烧坏,用
11、12#槽钢修复。铺底模装新挂钩,因斜炉顶槽钢架不在一个平面,造成挂钩底部距模板距离不全都,为了保证砼质量,又将较长的挂钩取出换上短挂钩,从而保证挂钩距木模 50mm 的距离。为了保证新浇砼与汽包下原砼连接质量,施工人员在炉膛里面搭脚手架,在锅筒下部去除没有连接好的新旧接头,焊接连接钢筋,重新浇捣接缝。检查发觉水冷壁管变形,右侧墙中上部与水冷壁间无间隙,前墙上部也与水冷壁无间隙。撤除锅筒内加药管、排污管和两端共 7 只旋风分别器,由孝感锅检所进展探伤,通过检验判定该炉合格。更换水处理盐计量箱及其配套的阀门管道和流量计,更换交换器中排滤网,2#交换器换新树脂,两台交换器共用 6 吨浓度为 30%盐
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