锅炉排烟温度高的原因分析及解决办法.docx
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1、锅炉排烟温度高的原因分析及解决方法目录1 .锅炉排烟温度高的原因分析21. 1.漏风分析22. 2.制粉系统运行状况分析21. 3. 受热面积灰分析31.4. 环境大气温度分析31.5. 受热面布置分析31.6. 入炉煤质变化分析31.7. 排烟温度测量分析41.8. 运行人员操作分析41.9. 给水温度41.10.冷空气温度41.11.炉膛出口过量空气系数41.12.空气预热器漏风系数52.空预器原因造成排烟温度高的分析与技术措施52.1.空预器冷端堵灰形成机理及危害52.1. 1.概述52.1.2.酸腐蚀与硫酸氢锭积聚机理62.1. 3.空预器漏风系数的影响62.1.4.空预器清灰的影响和
2、堵灰带来的危害72.2.空预器热解技术的理论依据和实施设想82.2. 1.概述82.2. 2.解决思路82.2. 3.提高烟温治理硫酸氢锭堵塞可行性分析82.2. 4.控制总排口 NOx小时均值不超标102.3.空预器热解主要操作步骤122.4.空预器热解考前须知132.5.现场治理方案实施及效果132.6.热解技术实际应用及总结142.6. 1.空预器热解应用实例142.6. 2.空预器热解技术总结152.7.小结15第1页共18页 送风量、一次风量进行如下调整,就能满足出口烟温调整要求。以提高锅炉A侧空预器出口烟温为例,锅炉A侧风烟系统调整为BMCR占 40%烟气量,BMCR25%(送风量
3、+一次风量),B侧风烟系统调整为BMCR占 30%烟气量BMCR45%(送风量+一次风量),在就能满足。考虑到锅炉还布置了 热二次风再循环、脱硝烟气旁路,因此还有较大调整余量。通过以上设备运行情况考察,风机出力分析。认为过考察热二次风再循 环、脱硝烟气旁路、送引风机协同调整,提高排烟温度,整体提高空预器运行 温度。在70%锅炉负荷,仅通过风机与低省配合就能满足烟温需要,并且低省 后烟温满足平安运行需要。因此从方案可行,公司现场具备提高烟温进行治理 条件。2. 2. 4.控制总排口 NOx小时均值不超标尽量减少瞬时值超标情况,控制氨逃逸尽可能低,防止空预器堵塞。2. 2. 4. 1.燃烧调整方面
4、保持锅炉燃烧均衡,是保证脱硝系统氨氮均衡、减少氨逃逸、防止空预器 堵塞的基本条件。入炉煤质波动大、燃烧系统配风不合理及制粉系统运行方式 不合理或有缺陷等,会导致锅炉内部燃烧不均衡。各班组要重视锅炉燃烧的均 衡,防止出现局部高温,影响炉内NOx的均衡分布,导致喷氨量过大,局部氨 逃逸升高。燃烧调整的方法和措施:(1)尽可能提高炉内燃烧的均匀程度:利用机组检修机会,进行炉内二次风 系统、制粉系统及燃烧系统的冷态试验;每季度进行一次磨煤机出口管道一次 风热态调平工作。(2)个别燃烧器故障(磨煤机出口粉管不通畅)会引起炉内燃烧不均衡,应尽 快停运磨煤机,吹通粉管,以保证两侧燃烧均衡。(3)保持锅炉左右
5、侧烟气氧量均衡,严格按要求控制各负荷工况下省煤器出 口烟气氧量。左右侧氧量出现偏差时立即利用二次风挡板、两台送风机出力偏 置进行调整。(4)严格控制锅炉左右侧烟温均衡、低过出口左右侧汽温均衡。通过烟温和 汽温等判断左右侧燃烧有偏差时,利用调整运行磨煤机出力、磨煤机运行方式 及二次风箱挡板、燃尽风挡板进行调整。第10页共18页(5)保持SCR系统左右侧入口 NOx浓度均衡,正常工况下,假设入口 NOx浓 度偏差大于100 mg/Nm 3 ,那么说明炉内配风或燃烧不均衡,必须立即查找原 因,进行调整。(6)低负荷或环境温度较低工况运行时,应及时投运暖风器,开大再热器侧 烟气挡板等,提高SCR入口烟
6、温,SCR投运温度不宜低于320 。(7)当煤种变化时,尤其是入炉煤挥发分降低和含硫量升高时,应严密监视 锅炉NOx浓度、氨逃逸率、空预器差压的变化,必要时进行燃烧调整、SCR格 栅优化调平等相关试验。2. 2. 4. 2. SCR系统的控制(1)喷氨量的控制要平稳,任何情况下不得通过大幅开关喷氨调门控制出口 NOx浓度。喷氨量要勤调、小幅调节、提前调节,根据脱硝出口和入口、脱硫 系统出口和入口 NOx浓度值的变化,及时调节喷氨量,必要时进行喷氨量的控 制调整等相关试验。(2)供氨母管的压力对喷氨调节有较大影响,切换氨罐、快速升降负荷及大 幅开关喷氨调门均会造成供氨压力波动,此时应加强监视,及
7、时调整,防止喷 氨过大和过小。通过调整两侧喷氨量,尽量保持两侧氨逃逸平衡。2. 2. 4. 3.特殊工况下的调整特殊工况下,机组升降负荷、启停磨煤机、吹灰、液氨罐切换等操作时, 必须持续监控脱硝系统的运行,及时进行调节,防止NOx浓度大幅波动。3. 2. 4. 3. 1.升负荷时的控制措施1)及时手动调整风量偏置,防止风量增加过快,造成NOx浓度突升。2)适当增加喷氨量,维持出口 NOx浓度稍低。3)通过限制负荷上限,限制升负荷速率,防止协调方式下锅炉负荷增加过 快。4)尽早启动磨煤机,根据燃料指令偏差,调节磨煤机出力,防止汽压偏差 大,导致协调控制快速增加锅炉指令,造成NOx浓度突升。5)及
8、时调整液氨蒸发槽出力,防止用氨量增大导致供氨母管压力下降。2. 2. 4. 3. 2.降负荷时的控制措施1)及时手动调整风量偏置,保持适当的氧量,防止风量波动造成NOx浓度第11页共18页波动。2)逐渐减小磨煤机出力,通过监视燃料指令的变化,保持磨煤机出力平稳 降低,防止燃烧波动造成NOx浓度波动。3)选择合适的停磨时机,防止停磨时造成燃烧波动,导致NOx浓度波动。4)停磨后及时减小通风量,防止造成NOx浓度波动。2. 2. 4. 3. 3.吹灰对NOx浓度的影响和控制措施1)炉膛吹灰可以降低炉膛温度及NOx浓度,各班应及时进行炉膛吹灰,特 别是NOx浓度较高时,应尽快吹灰。2)水平烟道吹灰可
9、降低吹灰区域烟温,使该侧NOx浓度大幅下降,因此吹 灰前应提前适当减少喷氨量,防止因过喷氨造成氨逃逸升高;吹灰结束前适当 增加喷氨量,防止NOx浓度超标。2. 2. 4. 3. 4.氨罐切换操作氨罐切换会因氨罐压力降低,造成供氨母管压力降低,机组喷氨流量减 少。氨罐切换前必须通知另一台机组人员,适当开大喷氨调门开度,切换过程 中监视供氨压力和喷氨流量、出口 NOx浓度的变化,及时手动调整喷氨量。2. 2. 4. 3. 5.蒸发槽投、退时控制要注意控制,平稳操作蒸发槽投、退时控制不当易引起供氨压力波动,导致出口 NOx浓度波动, 因此要注意控制,平稳操作:1)蒸发槽故障需退出运行时,尽量选择在机
10、组低负荷阶段进行。2)停运蒸发槽时通知另一台机组人员,监视脱硝系统喷氨稳定,缓慢关闭 蒸发槽出口调门,保持供氨母管压力稳定。2. 3.空预器热解主要操作步骤1)维持6070%额定负荷且保持稳定;2)投运热解侧空预器一、二次风暖风器,冷端吹灰器投入连续吹灰。3)解除单侧送、弓I、一次风机的“自动”控制;4)逐渐降低热解侧空预器对应的送风机、一次风机出力,增加引风机出 力,检查对侧送风机、一次风机出力自动增加,引风机出力降低。5)控制温升速率A1.5/min,将热解侧空预器出口烟温逐渐升至200c左 右,监视空预器电流正常,就地检查空预器动静局部无碰磨异音,保证空预器第12页共18页 本体均匀膨胀
11、,否那么维持出口烟温或减缓温升速率。6)空预器出口烟温升至200c左右后维持运行23小时,检查空预器烟气 侧差压变化情况;7)热解结束后逐渐增加热解侧空预器对应的送风机、一次风机出力,降低 引风机出力,控制降温速率A1.5/min。8)另一侧空预器如需热解,执行以上同样的热解步骤,两侧空预器热解结 束后对空预器冷、热端进行一次全面吹灰。2. 4.空预器热解考前须知1)热解时投入一、二次风暖风器,尽量提高空预器进风温度,增加热解效 果。2)热解时投入热解侧空预器的冷端吹灰器连续吹灰方式,因非热解侧空预 器出口烟温较低,冷端吹灰器暂不要投入,否那么吹灰蒸汽带水会产生腐蚀及飞 灰板结。3)一次风机出
12、力调整时适当降低即可,确保一次风母管压力稳定。4)非热解侧脱硝烟气量减小,应适当减少喷氨量,防止造成非热解侧空预 器在热解期间堵塞严重。5)热解结束后适当增加非热解侧引风机出力,将烟道内积聚的未反响的逃 逸氨气进行抽吸排出。2. 5.现场治理方案实施及效果2016年03月18日,由于#4B空预器压差较大,在进了充分准备情况 下,进行了#4B空预器升温试验。机组带70%负荷,缓慢增大#4B侧引风机出 力,降低#4B送风机出力,同时开启#4炉送风机B侧热风再循环,开启SCR 去B侧烟气旁路挡板提高B侧空预器入口温度。最终B侧送风机动调开度降至 30%维持。#4B侧空预器排烟温度达180左右,经过2
13、小时候时其阻力开始降低, 最终排烟温度升高到230,考虑到空预器冷端漏风的影响,空预器冷端蓄热 片的底部应该到达了 250,在此温度下硫酸氢镇基本全部气化,空预器阻力 大幅降低。B侧低温省煤器全程投入,两组换热器流量调整至300t/h,有效的 把电除尘入口烟温降至158C,满足其后设备平安运行。第13页共18页空预器升温过程中的危险点及考前须知:11)一是控制好升温速率,防止由于膨胀不均造成卡涩;12)二是投入空预器冷端吹灰连续运行,加强引风机轴承温度监视;13)三是缓慢调整参数,防止烟温过调超限危害电除尘、脱硫吸收塔设备 平安;14)四是提高凝结水压力,保证低温省煤器大流量运行,有效降低空预
14、器 后烟温;15)五是加强另一侧风机参数监视,防止过负荷;16)六是两侧空预器运行工况差异大,主要对锅炉壁温、主再热汽温影 响,防止单侧参数严重超标。2.6. 热解技术实际应用及总结空预器热解应用实例12月31日11: 30-16: 00,对#1炉B空预器进行了热解,关小B送风 机动叶至5%,开大相应侧引风机动叶至74%,最终将空预器出口烟温升至 200,热解期间空预器投连续吹灰,暖风器供汽量增大提高空预器入口一二 次风温。热解前/后参数比照:参数名称热解前(30 日 8: 30-9:30)热解后(31 日 20: 30-21:30差值#1机组负荷/MW270287T17主蒸汽流量 t/h11
15、7111710锅炉总风量 t/h11231127T4B空预器烟气侧进口风压/Pa1642热解前B 侧烟气差压 2.55kPa-1687热解后B侧 烟气差压 1.69kPa差压0.86kPaB空预器烟气侧出口风压/Pa4190-3380B引风机动叶反响/%89.585.813.7B引风机电流(A)338312电流1 26A一次风机风母管压力/kPa8.68.210.4B一次风机变频器电流(A)123109电流 14AB空预器一次风进口压力/kPa12.23B一次风 差压 3.62kPa10.76B一次风 差压 2.81kPa差压J0.81kPaB空预器一次风出口压力/kPa8.617.95B送风
16、机动叶反响/%40.239.8?0.4B送风机电流(A)47.745.3电流1 2.4A第14页共18页参数名称热解前(30 日 8: 30-9:30)热解后(31 日 20: 30-21:30)差值B空预器二次风进口压力/kPa2.12B二次风 差压 1.36kPa1.68B二次风 差压 1.02kPa差压0.34kPaB空预器二次风出口压力/kPa0.760.66风烟系统:MxMummaK * !aWNK.KK!IRVAAAmJV1KPa ,弋”.RQQ fa -3J i 匚g-力“A 12924a0(MZ77 ?47Z7 V 46t,246 gta.MkPakPa.MkPakPX X、:
17、,asxrMt3 XX2. 6. 2.空预器热解技术总结空预器经过热解后,烟气侧及一、二次风侧差压下降,其中烟气侧差压降 低比拟明显,到达了近0.9kPa,引风机电耗降低显著。在日常运行中,应对锅 炉空预器差压进行跟踪监督,定期分析差压变化情况,发现有堵塞苗头及时进 行热解操作,并将热解形成常态化操作,完善操作票内容和风险预控措施,同 时加强锅炉燃烧调整和脱硝运行调整,控制烟气NOx含量,降低氨逃逸,防止 空预器发生严重堵塞,利用检修机会对空预器进行高压水冲洗,以彻底清理硫 酸氢镂堵塞,恢复空预器正常通流量。2. 7.小结通过实践检验,证明硫酸氢钱在烟温提升后确实按预想进行了升华,压差 出现明
18、显好转,而空预器及后设备主要参数未有影响,从而验证此项技术可 靠、平安、有效,值得推广。另外由于堵塞时间较长,通过此次实践发现局部 硫酸氢镂沉积发生不可逆逆转,建议出现堵塞后尽快治理,假设有硫酸氢镂沉积 可通过长时间屡次在线治理来逐步改善和解决此问题。第15页共18页3.控制锅炉排烟温度高的技术措施3. 1.减少炉膛漏风通过减少炉膛漏风,将漏风部位采用适当的密封措施,以此来对锅炉排烟 温度进行控制。在具体实践工作中,需要选拔最正确的炉膛门孔结构,同时还要 进一步改进油枪的性能,强化炉膛熄火保持技术水平,改造炉膛中渣斗或是机 械出渣处较大空隙处,并进一步提高锅炉运行的整体负荷水平,以此来对锅炉
19、排烟温度高的情况进行有效控制。3. 2.合理地降低一次风率在锅炉正常运行过程中,要想实现对制粉系统通风量的有效控制,那么需要 减少漏风来实现一次风率的降低,这种情况下,磨煤机出力会有所降低,但磨 煤量的干燥剂量会出现下降现象,这就在燃料蒸发水分所需热量不变的情况下 需要干燥剂具有适宜的初温,这样才能进一步减少掺冷风量,降低制粉系统漏 风量,到达排温温度降低的目标。3. 3.投用乏气再循环运用乏气再循环能够降低制粉系统中干燥剂量,即实现一次风率的降低, 投入乏气再循环其对一次风率和制粉系统的影响是一样的。3.4. 结构方面的措施在锅炉运行工况条件下,当受热面传热效率下降时,也会导致锅炉排烟温 度
20、升高现象发生。受热面传热系数、传热温差和受热面的面积都会对受热面传 热量带来直接的影响,这其中,最为可能的一种方法即是通过增加传热面积, 而且增加的受热面要尽可能的与炉膛距离远一点,这样才能到达良好的降低排 烟温度的效果。这主要是由于当增加的受热面与炉膛距离较近时,会增加该级 的传热量,降低出口烟温,但下一级受热面的传热温差会减少,从而使传热量 也会随之减少,出口烟温下降幅度相较于进口烟温降低的幅度小,最终作用于 排烟温度时所带来的降幅也减小。因此在具体实施过程中,要合理增加低温受 热面,以此来到达降低排烟温度的目的。3. 5.完善受热面的除灰受热面积处存在较多灰尘、结渣和结垢现象时,必然会影
21、响受热面的传热第16页共18页 量,从而造成排烟温度升高。针对于这种情况下,需要对受热面的灰尘、结渣 和结垢现象进行有效处理,确保受热面保持良好的清洁度,以此来到达降低排 烟热损失的目标。在锅炉运行过程中,煤灰熔点、炉膛燃烧区温度、炉内煤灰 的输运特性等都是会造成锅炉发生结焦问题。燃煤固有的特性决定了煤灰熔点 不可改变的特性,因此在实际工作中可以从炉膛燃烧区温度、炉内煤灰输运特 性两方面入手来改善锅炉结焦的问题。可以采取有效措施来降低炉内气流的运 行速度,以此来改善炉内煤类的输运特性。炉膛内燃烧区温度与燃煤发热值、 燃煤挥发份、热风温度等都具有较大的关系,当热风温度较高时,那么说明燃烧 区温度
22、也呈现较高水平。在实际锅炉运行时,可以通过提高热风温度来使燃烧 区温度上升,从而使一些挥发性较低的难燃煤种能够入炉后实现完全燃烧。但 局部高挥发份和易结焦的煤种,如果提高热风温度,那么会增加锅炉结焦的可能 性。4.降低电厂锅炉排烟温度的管理措施4. 1.搞好设备管理通过加强对锅炉的维护和改造,有效降低电厂锅炉排烟温度。可以采取有 效措施来控制内漏现象,及时消除漏风问题,重视制粉系统风量和风压等测点 的校验工作。充分的利用机组检修机会来逐步排查锅炉系统风门,做好相关压 力测量,消除空预器堵塞的原因。选用能效高的SCQ型除灰器,提高除灰效 率,将积灰控制在6毫米以内,使除灰器始终保持良好的运行状态
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